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      基于PLC的拉絲控制系統(tǒng)設(shè)計

      2015-05-30 09:38:48張帆
      關(guān)鍵詞:人機界面控制算法光纖

      張帆

      摘 要:以西門子S7-300 PLC為核心設(shè)計拉絲控制及監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了PLC和人機界面軟件有機結(jié)合。在輔助以模糊控制、PID的程序算法提高拉絲系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為光纖生產(chǎn)提供了重要保證。通過驗證,該系統(tǒng)完全滿足光纖高速生產(chǎn)的要求。

      關(guān)鍵詞:光纖;控制算法;監(jiān)控軟件;人機界面;PLC

      中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)32-0004-02

      光纖包層直徑的控制、預(yù)制棒送棒進(jìn)給速度、光纖涂層直徑的控制、拉絲張力穩(wěn)定控制是光纖拉絲控制程序的核心。其中光纖包層直徑、涂層直徑等各項參數(shù)的控制在整個光纖拉制過程中尤為重要。隨著各種仿真技術(shù)的運用,如何提高拉絲控制先進(jìn)性也成為提高光纖質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的重要舉措,良好的拉絲控制系統(tǒng)可以極大地降低操作人員勞動強度,提高拉絲過程的穩(wěn)定性,提升公司信息化水平,為兩化融合打下良好的軟硬件基礎(chǔ)。

      可編程邏輯控制器具有較強的穩(wěn)定性及抗干擾能力,在輔以VB開發(fā)的組態(tài)軟件以其便于操作、性能穩(wěn)定、響應(yīng)速度快等優(yōu)點,使其在光纖控制領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

      本文設(shè)計的拉絲塔控制系統(tǒng)是基于西門子S7-300系列PLC、VB開發(fā)的拉絲監(jiān)控系統(tǒng)和施耐德觸摸屏HMISTU855。

      1 拉絲系統(tǒng)的基本原理

      在光纖的使用過程中,光纖預(yù)制棒通過在感應(yīng)爐內(nèi)進(jìn)行加熱,溶融成液態(tài),在重力作用下,通過包層測徑儀、冷卻系統(tǒng)、固化爐、涂層測徑儀、最后通過對牽引速度的控制,得到了標(biāo)準(zhǔn)的包層直徑(包層直徑可以通過絲徑儀進(jìn)行測量),包層光纖經(jīng)過涂覆系統(tǒng),在一定涂覆壓力作用下,成品光纖直徑穩(wěn)定在245 um,如圖1所示。

      2 控制核心系統(tǒng)硬件設(shè)計

      系統(tǒng)主要包括計算機PC上位機、觸摸屏、PLC等部件組成。PC上位機通過DAserver對PLC下位機的進(jìn)行控制。監(jiān)控界面通過實時數(shù)據(jù)刷新,顯示拉絲塔的各個單體的運行狀態(tài),利用其虛擬按鈕完成各種設(shè)備的操作。

      西門子S7-300系列PLC具有通用性高、結(jié)構(gòu)緊湊、CPU處理速率高、并配有可插拔存儲卡、維護(hù)方便、性能穩(wěn)定可靠的特點,并且其集成通用PROFIBUS NET、MPI及PROFIBUS DP等通信協(xié)議,非常適合光纖拉絲過程要求。

      3 控制系的統(tǒng)軟件開發(fā)

      3.1 系統(tǒng)功能

      使用VB開發(fā)的組態(tài)軟件主要是以實時監(jiān)控拉絲塔設(shè)備各項參數(shù)為主要內(nèi)容,開發(fā)一套完整的功能模塊。整個組態(tài)畫面操作簡單、畫面直觀性強的特點,下面簡單介紹一下功能。

      3.1.1 運行狀態(tài)監(jiān)控

      運行狀態(tài)的通過數(shù)據(jù)的實時采集顯示于監(jiān)控界面,便于操作人員對拉絲工藝參數(shù)和拉絲設(shè)備運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控。

      3.1.2 故障報警監(jiān)控

      通過對故障的監(jiān)測,設(shè)備的報警與預(yù)先編寫故障類別識別代碼進(jìn)行匹配自動判斷故障原因,方便人員及時采取應(yīng)對措施,并產(chǎn)生聲光報警,所有報警數(shù)據(jù)每隔l s采集1次,所有報警信息全部存儲于SQL數(shù)據(jù)庫內(nèi),方便工程技術(shù)人員分析、追溯。本系統(tǒng)設(shè)置的主要故障報警有包層、涂層直徑超標(biāo)等工藝參數(shù)和各類電氣、機械傳動部件的故障報警,界面設(shè)置有消聲按鈕。

      3.1.3 系統(tǒng)兼容性

      采用施耐德觸摸屏HMISTU855通過USB端接紅外線掃描裝置,可以掃描光纖盤信息,便于與其它生產(chǎn)系統(tǒng)整合(與生產(chǎn)管理系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)相兼容)。

      3.1.4 系統(tǒng)糾錯性

      為了防止人為操作失誤,在軟件設(shè)置了用戶的級別和權(quán)限,不同級別擁有不同的操作權(quán)限,對人員操作設(shè)備過程也有相應(yīng)的記錄。

      3.2 觸摸屏監(jiān)控界面設(shè)計

      觸摸屏監(jiān)控界面采用Vijeo—Designer軟件平臺進(jìn)行開發(fā)。開發(fā)收線機、輔助牽引、感應(yīng)爐控制界面,方便操作人員在不同樓層進(jìn)行控制,該觸摸屏支持配方功能,可以很方便的完成各工藝、設(shè)備參數(shù)的切換。

      3.3 控制程序

      PLC程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)處理、邏輯功能運算與各種控制算法的執(zhí)行。拉絲控制程序主要有5個單元模塊,分別為光纖包層直徑的控制、預(yù)制棒送棒進(jìn)給控制、光纖涂層直徑的控制、拉絲張力穩(wěn)定控制、絲徑儀自動對中控制等,經(jīng)過實際的運行,能夠安全滿足生產(chǎn)要求。

      3.3.1 包層速度控制程序

      包層直徑是最重要光纖參數(shù)之一,其直徑控制是通過主牽引的速度調(diào)整來完成,下面為基本算法程序。

      > 拉絲速度補正速度:v=p*-1*((diaSet2-diaAct2)/ diaSet2)

      (v:拉絲速度補正速度; P:修正系數(shù);diaSet:目標(biāo)裸纖直徑;diaAct: 實際裸纖直徑)

      優(yōu)點:由包層直徑的偏差差值自動修正拉絲補償速度的變化幅度,控制更加精準(zhǔn)。

      > 程序掃描周期:FiberActlen>FiberActlen+ FiberControllen

      拉絲實際長度:FiberActlen;拉絲控制長度:FiberControllen

      優(yōu)點:使用固定拉絲長度來控制裸纖直徑,拉絲速度越快,控制頻率越快。測試生產(chǎn)線光纖裸纖圖形,如圖2所示。

      從實際使用效果來看,光纖裸纖波動平緩,測試生產(chǎn)線裸纖波動下降30%~40%,達(dá)到控制效果。

      3.3.2 送棒控制程序

      模糊PID控制原理如圖3所示。

      PID 離散算法如下:

      u(k)=Kpe(k)+KiT■e(j)+■(1)

      公式中,e(k)為第k次采樣后的得到的偏差e(k) = r( k)-r( k-1),Kp,Ki,Kd分別為比例、積分、微分系數(shù),u( k) 為輸出控制量。

      由圖3和公式(1)可以明顯看出,通過模糊算法對PID的Kp,Ki和Kd進(jìn)行實時調(diào)整,升級PID算法,使其具備一定的自適應(yīng)性。

      光纖在拉制過程中,拉絲速度受到預(yù)制棒棒徑波動、拉絲爐溫度、裸纖直徑的影響,而拉絲溫度影響著光纖截止波長的指標(biāo),從控制角度來說通過調(diào)整拉絲爐爐溫來控制拉絲速度具有嚴(yán)重滯后性,為了抑制拉絲速度波動,使用模糊控制算法來實時調(diào)整PID程序的Kp,Ki,Kd參數(shù),使預(yù)制棒進(jìn)給速度更加精準(zhǔn)。如圖4所示,拉絲速度使用前后有明顯的改善。

      3.3.3 其它程序

      光纖涂層直徑的控制、張力穩(wěn)定控制、絲徑儀自動控制都采用目前常用的PID算法和交流伺服的位置控制的工作原理來實現(xiàn)。

      3.4 通訊網(wǎng)絡(luò)

      系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)分為三個網(wǎng)絡(luò)PROFIBUS-NET、PROFIBUS-DP、LON。其中拉絲加熱系統(tǒng)、拉絲主控系統(tǒng)、集中供料系統(tǒng)、氦氣回收系統(tǒng)采用PROFIBUS-NET通信協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,而拉絲主控系統(tǒng)通過PROFIBUS-DP總線控制各執(zhí)行單元(如送棒器、固化爐、涂覆系統(tǒng)、牽引),而對生產(chǎn)環(huán)境類監(jiān)控,如百級凈化系統(tǒng)則采用LON總線。組態(tài)軟件支持網(wǎng)頁發(fā)布,技術(shù)人員只需用瀏覽器即可訪問監(jiān)控界面,實現(xiàn)參數(shù)查看和功能操作,也可以通過智能手機終端遠(yuǎn)程訪問,提高信息化程度。

      4 結(jié) 論

      系統(tǒng)通過DAServer通訊驅(qū)動實時采集PLC數(shù)據(jù),集中顯示光纖拉制過程中的運行參數(shù),操作人員根據(jù)參數(shù)狀態(tài)對拉絲生產(chǎn)進(jìn)行管理,該系統(tǒng)能夠自動判斷故障代碼,與預(yù)先編寫的故障信息進(jìn)行匹配,提高異常問題處理速度。人性化的人機界面,方便操作人員觀察和操控拉絲過程運行狀態(tài),歷史記錄有利于管理人員對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析,為光纖生產(chǎn)質(zhì)量控制、系統(tǒng)的優(yōu)化等提供重要的數(shù)據(jù)積累,系統(tǒng)采用多種總線技術(shù)使控制精度更高,提高了拉絲系統(tǒng)的可靠性,應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸,便于實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,與后道工序(篩選、氘氣工序)系統(tǒng)進(jìn)行整合,加速各生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)速度,系統(tǒng)完全滿足高速拉絲要求,已投入生產(chǎn)使用。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 潘立登.先進(jìn)控制與在線優(yōu)化技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版 社,2009.

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