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      水膜式除塵器鍋爐吸風(fēng)機(jī)頻繁振動的原因分析及預(yù)控措施

      2015-05-30 09:38:48張瑋

      張瑋

      摘 要:鑒于文丘里式水膜除塵器鍋爐正常運行時吸風(fēng)機(jī)時有振動的情況,需安排對吸風(fēng)機(jī)進(jìn)行鏟灰定檢,從資料來看,水膜式除塵器鍋爐的吸風(fēng)機(jī)頻繁振動是不可避免的,關(guān)鍵在于采取措施減小和控制;原因有很多,目前根據(jù)本廠水膜除塵器鍋爐吸風(fēng)機(jī)運行情況,闡述與實際情況相結(jié)合的觀點。

      關(guān)鍵詞:吸風(fēng)機(jī);水膜式除塵器;頻繁振動

      中圖分類號:TH432 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)32-0108-02

      1 現(xiàn)狀分析

      吸風(fēng)機(jī)頻繁振動的問題,這個問題也是目前采用濕法除塵器(文丘里式除塵器)電廠鍋爐所遇到的最普遍的問題,最大的影響便是是引風(fēng)機(jī)葉輪潮濕積灰引起振動增大及除塵器后煙道及煙囪腐蝕,從目前來看只能改善, 通過技術(shù)手段減少和控制煙氣帶水,避免吸風(fēng)機(jī)頻繁振動,給安全生產(chǎn)造成影響。

      2 原因分析

      ①根據(jù)水膜除塵器工作原理,含塵氣體由筒體下部順切向引入,旋轉(zhuǎn)上升,塵粒受離心力作用而被分離,拋向筒體內(nèi)壁,被筒體內(nèi)壁流動的水膜層所吸附,隨水流到底部錐體,經(jīng)排塵口卸出。煙氣經(jīng)尾部水平煙道進(jìn)入噴淋塔時先經(jīng)過喉部除塵,進(jìn)入噴淋塔后煙氣在旋流上升時在噴淋塔水膜水霧的混合作用下,由于水膜的形成和不確定狀態(tài)下,部分水霧水膜形成隨煙氣煙塵的攜帶而由煙氣帶出噴淋塔出口,隨煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入吸風(fēng)機(jī)風(fēng)箱,由于溫度的逐降,煙氣中的水霧凝結(jié)在風(fēng)箱和風(fēng)機(jī)葉輪形成灰水。②煙氣進(jìn)入除塵器喉部時,由于部分除塵喉部噴頭磨損和漏泄,造成除塵器水壓失衡,噴嘴壓力紊亂,水膜無法形成,加劇除塵器喉部及噴淋塔底部積灰,形成除塵器內(nèi)部局部堵灰,以至于造成兩側(cè)通流截面積減小,排煙量及煙氣負(fù)壓不一致,煙氣量及煙道負(fù)壓主動破壞水膜形成煙氣帶水。③除塵器水壓的調(diào)整,由于濕式除塵器在運行過程中有煙氣帶水的必然性,水壓的不均衡,不穩(wěn)定,也必然會導(dǎo)致除塵器堵灰?guī)?。④鍋爐運行過程中的燃燒調(diào)整,一方面,爐膛出口溫度升高及排煙溫度的變化,排煙溫度升高,使煙氣進(jìn)入除塵器與除塵水霧水膜接觸,在這個熱量交換的過程,煙氣將水加熱蒸發(fā),形成蒸汽水霧,被上升的煙氣帶出,進(jìn)入吸風(fēng)機(jī)風(fēng)箱葉輪。其次,送風(fēng)風(fēng)溫的調(diào)整,尤其進(jìn)入冬季送風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫保持過高,使尾部煙氣吸熱減少,易造成排煙溫度升高,同樣會造成吸風(fēng)機(jī)振動。⑤鍋爐爐膛負(fù)壓的保持不易過小過大,負(fù)壓過小引起煙塵滯留堵灰,久而久之造成除塵器之前負(fù)壓變小,尾部及除塵器負(fù)壓增大,引起大量煙氣帶水。運行時負(fù)壓保持過大,隨排煙流速增大煙氣攜帶水的能力加強(qiáng),造成風(fēng)機(jī)振動。⑥重力除塵器運行維護(hù)當(dāng)中,若出現(xiàn)重力除塵器堵灰未及時發(fā)現(xiàn)或疏通,易引起吸風(fēng)機(jī)振動。⑦在鍋爐停運檢修期間,除塵器的清理檢修,未能保證檢修質(zhì)量,對內(nèi)部除塵水管及噴頭未定期進(jìn)行更換或未使用防磨防爆裂不易損壞的管材設(shè)備。導(dǎo)致無法確保除塵效率,除塵水的穩(wěn)定供給。⑧除塵器清理,尤其是除塵器噴淋塔底部四壁積灰結(jié)垢的清理不徹底,由于偷工減料留死角,使鍋爐在一個運行周期內(nèi)積灰加劇,煙道堵塞,效率下降被迫停運處理,由于除塵器堵灰直接影響煙氣的不平衡,堵灰越嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)頻繁振動成為必然,所以除塵器的檢修要求及落實尤為重要。

      3 預(yù)控措施

      ①鍋爐運行期間,水膜式除塵器入口喉部供水壓力調(diào)整在0.18 MPa。②鍋爐除渣期間,除塵水系統(tǒng)壓力波動較大,要求副司爐每半小時檢查匯報司爐,除塵水壓較低,應(yīng)及時聯(lián)系調(diào)整除塵泵出口門或啟動備用除塵泵,確保除塵水壓力穩(wěn)定在 0.18 MPa。③對重力除塵器的運行維護(hù)作如下要求。投入前的檢查:其一,檢查重力除塵器水封槽內(nèi)應(yīng)無積灰和雜物, 并敲打重力除塵器箱體內(nèi)部完好無堵灰現(xiàn)象。其二,接到司爐啟動吸風(fēng)機(jī)通知后,必須先將重力除塵器投入,然后再啟動吸風(fēng)機(jī)。其三,關(guān)閉重力除塵器水封槽放水門。其四,投入重力除塵器的來水水源。其五,檢查重力除塵器水封槽嚴(yán)密,無倒風(fēng)現(xiàn)象,溢流管溢流正常。重力除塵器的維護(hù):其一,灰渣泵值班員每1 h應(yīng)對重力除塵器全面檢查一次,并敲打重力除塵器箱體確認(rèn)內(nèi)部完好無堵灰現(xiàn)象。其二,正常情況下重力除塵器水封槽放水門應(yīng)關(guān)閉,來水正常,溢流管溢流正常,重力除塵器水封槽無缺水倒風(fēng)現(xiàn)象。其三,重力除塵器運行時,應(yīng)每1 h打開重力除塵器水封槽放水門,開大來水門,攪拌水封槽,通過放水管進(jìn)行排放疏通,保持水封槽底部無沉積物。其四,灰渣泵值班員每1 h對重力除塵器進(jìn)行水封槽內(nèi)底部沉積物的檢查,發(fā)現(xiàn)有沉積物,及時打開重力除塵器水封槽的放水門,開大來水門,并攪拌水封槽,通過放水管進(jìn)行排放疏通,直至將水封槽內(nèi)的沉積物清理干凈。其五,檢查重力除塵器水封槽嚴(yán)密,無倒風(fēng)現(xiàn)象,溢流管溢流正常。其六,若檢查重力除塵器箱體聲音沉悶、箱體溫度冰涼或水封槽底部有沉積物時,先敲打重力除塵器箱體,打開重力除塵器水封槽的放水門,開大來水門,并攪拌水封槽,通過放水管進(jìn)行排放疏通,堵塞嚴(yán)重處理無效時,可通知檢修人員處理。④要求單側(cè)吸風(fēng)機(jī)停運鏟灰前預(yù)先將運行側(cè)除塵器壓力暫調(diào)整在0.2 MPa,停運側(cè)吸風(fēng)機(jī)除塵器壓力調(diào)整在0.1 MPa左右,保證除塵器效率。⑤要求司爐嚴(yán)格調(diào)整爐膛負(fù)壓在0~-40 Pa之間范圍,負(fù)壓過小尾部及除塵器負(fù)壓增大,易引起煙塵滯留堵灰造成大量煙氣帶水。⑥煤氣摻燒量較大時,投燒要求緩慢逐個進(jìn)行,投燒間隔時間不得少于2 min,同時應(yīng)保證爐主汽壓力、溫度、負(fù)荷穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓應(yīng)調(diào)整在0~-40 Pa之間。⑦每周對鍋爐進(jìn)行實時除塵器阻力監(jiān)測測試工作,形成檢查分析報告,及時掌控除塵器運行狀態(tài)。⑧鍋爐吸風(fēng)機(jī)單側(cè)停運鏟灰時,要求檢修人員對除塵器喉部噴嘴及喇叭口進(jìn)行疏通清理并確認(rèn)。⑨在停爐前對煙道漏風(fēng)進(jìn)行仔細(xì)排查并做好記錄,結(jié)合停爐檢修對煙道漏風(fēng)進(jìn)行封堵。⑩結(jié)合停爐檢修對鍋爐穩(wěn)壓水箱加裝水浮子,以此來保證除塵壓力穩(wěn)定供應(yīng)。11 鍋爐停運除塵器清理檢修需做好驗收把關(guān),確認(rèn)除塵器是否疏通干凈,對內(nèi)部除塵水管及噴頭要求檢修更換防磨防爆裂不易損壞的管材設(shè)備,確保除塵效率及除塵水的穩(wěn)定供給。12 除塵器清理時,尤其是除塵器噴淋塔底部四壁及環(huán)形噴嘴積灰結(jié)垢需監(jiān)督疏通清理徹底,保證除塵器正常運行周期。13灰渣泵值班員應(yīng)每小時做好除塵器水源壓力的監(jiān)視,若壓力高于0.35 MPa,立即匯報司爐檢查并調(diào)整除塵水壓在規(guī)定范圍。14要求每班對各爐煤氣排水器進(jìn)行一次全面檢查,確認(rèn)排水器疏水是否正常,若發(fā)現(xiàn)有堵塞現(xiàn)象應(yīng)及時聯(lián)系檢修進(jìn)行疏通處理,并做好崗位臺帳記錄。15要求每周對鍋爐除塵器環(huán)形噴嘴進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)有堵塞情況應(yīng)及時聯(lián)系檢修進(jìn)行疏通處理。16吸風(fēng)機(jī)定檢鏟灰結(jié)束后,要求運行專工及鍋爐班長進(jìn)行驗收,確認(rèn)擋板、葉輪等積灰清理干凈方可啟動吸風(fēng)機(jī),并填寫確認(rèn)單。17 結(jié)合停爐在重力除塵器風(fēng)箱手孔處加裝活動手孔蓋,便于崗位人員在運行當(dāng)中實時進(jìn)行檢查運行狀況。18 將除塵器使用單獨的水源,水泵供給,不受其他水源的干擾。

      4 經(jīng)濟(jì)效益分析

      ①按每臺風(fēng)機(jī)每月停運鏟灰消振平均3次(全年平均值),則總清灰次數(shù)為1臺×3次/月×12月=36次/a,通過應(yīng)對措施的執(zhí)行完善,按平均每臺風(fēng)機(jī)1個月清灰一次,則全年清灰需12次,即減少風(fēng)機(jī)停運清灰次數(shù)為24次。按照每次風(fēng)機(jī)停運鏟灰 5 h,影響小時發(fā)電負(fù)荷1.5 MW核算,全年將降低影響發(fā)電負(fù)荷180 MW。 ②由于振動減少,振幅降低,減少了大量設(shè)備備件消耗(如軸 承消耗等)。③減少了工作人員清灰進(jìn)風(fēng)機(jī)風(fēng)箱內(nèi)部的安全隱患。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 喬潤才.吸風(fēng)機(jī)采用蒸汽吹灰方法及效果分析[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),

      1994,(4).

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