楊銳涵
(靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司,甘肅靖遠(yuǎn) 730919)
330MW機(jī)組主蒸汽流量計量不準(zhǔn)的原因分析及措施
楊銳涵
(靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司,甘肅靖遠(yuǎn) 730919)
對330MW火力發(fā)電機(jī)組主蒸汽流量、給水流量計量存在的偏差進(jìn)行分析,采取修改主蒸汽流量函數(shù)、對給水流量進(jìn)行溫度修正等措施,消除了偏差,提高了機(jī)組節(jié)能降耗水平。
給水流量;主蒸汽流量;偏差;溫度修正
330MW火力發(fā)電機(jī)組主蒸汽流量由調(diào)節(jié)級壓力根據(jù)5段區(qū)間函數(shù)進(jìn)行折算,調(diào)節(jié)級壓力區(qū)間內(nèi)跨度較大,每段區(qū)間斜率較大,造成不同運(yùn)行工況下主蒸汽流量與給水流量差值較大,無法準(zhǔn)確顯示主蒸汽流量。不同負(fù)荷下給水流量、主蒸汽流量及差值見表1。
表1 不同負(fù)荷下給水流量、主蒸汽流量及差值
熱工院提供的熱力試驗主蒸汽流量比對參數(shù)中,各調(diào)節(jié)級壓力區(qū)間有不同的斜率,無法根據(jù)現(xiàn)有函數(shù)準(zhǔn)確整定主蒸汽流量。原有的主蒸汽流量函數(shù)見表2。
表2 主蒸汽流量函數(shù)
給水流量由3個給水流量變送器測量值開方并取平均值后得到,由于未進(jìn)行溫度修正,造成給水流量有一定的偏差:在940~983 t/h區(qū)間差值較小,為6~14 t/h;在489~940 t/h區(qū)間差值較大,為30~46t/h。熱工院實測給水流量和電廠表計給水流量對比見表3。
表3 給水流量對比 t/h
根據(jù)現(xiàn)場表計測量值及熱工院實測的主蒸汽流量,對原有的主蒸汽流量函數(shù)進(jìn)行修正,修改為16段區(qū)間函數(shù),細(xì)化調(diào)節(jié)級壓力與主蒸汽流量的函數(shù)關(guān)系。此方案需運(yùn)行人員對給水泵進(jìn)行手動調(diào)整,參數(shù)調(diào)整期間盡量保證調(diào)節(jié)級壓力穩(wěn)定。修改后的主蒸汽流量函數(shù)見表4。
表4 修改后的主蒸汽流量函數(shù)
給水流量計量誤差產(chǎn)生的主要原因是無溫度修正和管路孔板存在誤差。管路誤差因為設(shè)計原因較難修正,因此,只能根據(jù)節(jié)流件廠家所提供的節(jié)流裝置計算書對給水流量進(jìn)行溫度修正。給水流量修正系數(shù)見表5。
表5 給水流量修正系數(shù)
分散控制系統(tǒng)(DCS)中給水流量計算公式為
qm=120×0.5×Δp×K,
式中:Δp為差壓,0~60 kPa;K為給水流量修正系數(shù)。
修改后的流量參數(shù)見表6。
(1)修改前,低負(fù)荷下蒸汽流量大于給水流量,高負(fù)荷下主蒸汽流量小于給水流量;修改后,不同負(fù)荷下給水流量稍大于主蒸汽流量。
(2)加入給水流量修正系數(shù)后,不同溫度下給水流量顯示準(zhǔn)確。由于所有的修正系數(shù)均以熱工院的熱力試驗數(shù)據(jù)為依據(jù),所以存在部分?jǐn)?shù)據(jù)不符的情況,可根據(jù)需要再次進(jìn)行熱力試驗驗證。
(3)修改后需要在不同負(fù)荷運(yùn)下再次進(jìn)行參數(shù)微調(diào)修正,確保計量準(zhǔn)確。
(4)在今后的機(jī)組檢修中,應(yīng)對給水流量、調(diào)節(jié)級壓力變送器按時進(jìn)行校驗,確保表計計量準(zhǔn)確。
表6 修改后不同負(fù)荷下給水流量、主蒸汽流量及差值
[1]田玉.蒸汽流量計量問題的討論[J].中國計量,2012(5):105-107.
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 313
:B
:1674-1951(2015)01-0047-02
楊銳涵(1982—),男,甘肅酒泉人,助理工程師,從事熱工控制及自動化方面的工作(E-mail:1343154@qq.com)。
2014-06-06;
2014-10-13