關(guān) 剛
(新疆天業(yè)集團有限公司,新疆 石河子832012)
新疆天業(yè)(集團)有限公司120 萬t/a PVC 聯(lián)合化工項目三期工程,天偉化工有限公司設(shè)計生產(chǎn)能力為20 萬t/a 特種聚氯乙烯及15 萬t/a 離子膜燒堿,項目于2012 年10 月開始籌建,2014 年2 月試車投產(chǎn)。片堿蒸發(fā)裝置采用瑞士博特提供的多效逆流蒸發(fā)技術(shù),裝置具有高效、節(jié)能、環(huán)保等各項優(yōu)點。其工藝流程可分為3 個部分:(1)堿液從32%濃度濃縮至60%,這個階段在降膜蒸發(fā)器中進行。加熱源采用高壓蒸汽及二次蒸汽并在真空下進行蒸發(fā);(2)60%堿液再經(jīng)升膜濃縮器濃縮成濃度為73%的堿液,加熱源采用高壓蒸汽;(3)73%堿液再通過單管降膜濃縮器,以熔融鹽為熱載體,在常壓下將堿液濃縮成熔融堿,再經(jīng)片堿機制成片狀固堿。
片堿蒸發(fā)裝置自開車以來,生產(chǎn)穩(wěn)定,各項工藝控制指標合格,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。片堿蒸發(fā)過程實際上是對32%液堿的蒸發(fā)濃縮,用熱源加熱堿液除去堿液中的水分,在蒸發(fā)濃縮過程中會產(chǎn)生大量的蒸汽冷凝水,根據(jù)冷凝水的來源、品質(zhì)不同,可將片堿蒸發(fā)的冷凝水回收利用。片堿蒸發(fā)裝置水質(zhì)分為以下幾種。
(1)含堿水。73%堿管線排凈及吹掃、停車及生產(chǎn)異常的稀釋堿、片堿機料倉停車清洗水、管線沖洗水、EV-2201 氣液分離后形成的二次蒸汽冷凝水,包裝現(xiàn)場沖洗水,含堿量通常較高,也叫稀釋堿;
(2)含堿蒸汽冷凝水。片堿蒸發(fā)過程中從液堿中蒸發(fā)出來的水,也叫二次蒸汽冷凝水;溫度約80 ℃,pH 值<11。主要來自EV-1101 及EV-1301 氣液分離后形成的二次蒸汽,以及來自EV-2301 作用EV-1101 加熱源的二次蒸汽;
(3)不含堿水。EV-1301 及EV-2201 效體蒸發(fā)加熱源生蒸汽冷凝水(純水、溫度80 ℃左右),堿管線、熔鹽管線等蒸汽伴熱冷凝水,吹掃排凝;
(4)一次水。生活用水,洗眼器用水等。
(1)二次蒸汽冷凝水送往一次鹽水作為化鹽用水,但由于一次鹽水需求水量有限,二次蒸汽冷凝水存在富余現(xiàn)象,富余二次蒸汽冷凝水直接排放至綜合廢水處理;
(2)含堿水與不含堿水未徹底分開收集,含堿廢水量增大導(dǎo)致碳酸鈉裝置無法全部消耗,多余的含堿水排放至綜合廢水處理,增加了水處理成本;
(3)生蒸汽冷凝水回收至公用工程,但由于溫度較高對公用工程純水產(chǎn)水量產(chǎn)生影響。
在片堿蒸發(fā)1#廢水池制作、安裝不銹鋼廢堿回收槽,所有堿泵排盡安裝回收管線至廢堿回收槽;片堿機包裝沖洗現(xiàn)場用回收小車將片堿機沖洗水回收至廢堿回收槽;廢堿回收槽新增堿泵及管線至堿回收罐, 將回收的含堿廢水回收至稀釋系統(tǒng)后 (T-4301)送往碳酸鈉。
由于半自動包裝現(xiàn)場沖洗地面時此廢水為含堿廢水,沖洗時啟動廢堿泵將現(xiàn)場沖洗水回收至1#廢水池,含堿廢水回收至堿回收罐(T-4301)達到含堿水回收的目的。工藝流程示意圖見圖1。
含堿蒸汽冷凝水來自一效和升膜蒸發(fā)器,從堿液中蒸發(fā)出來的水,其pH 值為9 左右,其他指標優(yōu)于一次水;新增管線至片堿蒸發(fā)循環(huán)水回水總管,用于片堿蒸發(fā)循環(huán)水補水,降低了一次水量;在新增管線上安裝在線pH 計,當生產(chǎn)異常,pH 值大于10時,切換至廢水池,回用于一次鹽水化鹽用水。
圖1 工藝流程簡圖
將現(xiàn)場所有運轉(zhuǎn)泵機封水、罐溢流排盡、蒸汽疏水回收至機封水池,然后送往一次鹽水化鹽用水。
廢水池共有5 個小水池,現(xiàn)場沖洗的含堿水首先進入1#池回收至堿回收罐,不含堿的廢水經(jīng)2#-4#水池折流沉淀過濾后進入5#水池。生活用水、沖洗現(xiàn)場地面、工藝、設(shè)備水經(jīng)地溝回收至廢水池2#,經(jīng)2#-4#水池折流沉淀過濾后進入5#水池,在5#水池安裝廢水泵并新增至碳酸鈉管線將水送至碳酸鈉裝置配置堿液。
生蒸汽冷凝水產(chǎn)生于二效及升膜蒸發(fā)器,水質(zhì)較好但水溫較高,新增降溫裝置及管線,將溫度約為80 ℃的冷凝水冷卻至30 ℃,然后由泵送至公用工程純水崗位,生產(chǎn)純水,可節(jié)省大量一次水,且降低了藥劑使用量,為企業(yè)節(jié)省了成本。蒸汽冷凝水裝置見圖2。
圖2 蒸汽冷凝水冷卻裝置圖
通過以上技術(shù)改造將片堿蒸發(fā)裝置各項水資源分類回收,具體有以下幾點顯著成效。
(1)二次蒸汽冷凝水富余水量得到了有效利用,并降低了循環(huán)水一次水的用量;
(2)含堿水與不含堿水的有效分離,大大降低了堿分廠的含堿水量,通過分廠的合理控制,含堿水可完全回收至碳酸鈉;
(3)不含堿冷凝水通過降溫處理然后送往純水,有效的改善了公用原水池的溫度,節(jié)省了大量一次水。
該公司片堿蒸發(fā)裝置通過此次技術(shù)改造工作達到了水的零排放,降低了一次水的用量、減少了企業(yè)污水處理的成本,做到了節(jié)能減排、回收利用。