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      反井鉆機(jī)開挖極硬巖豎井施工技術(shù)

      2015-06-29 18:50:03趙宏斌翟洪偉
      科技資訊 2015年11期
      關(guān)鍵詞:鉆速鉆壓滾刀

      趙宏斌 翟洪偉

      摘 要:某水電站地下副廠房排風(fēng)豎井處于微風(fēng)化或新鮮的混合花崗巖地質(zhì)條件下,施工中采用BMC-300型反井鉆機(jī)成功完成極硬巖條件下的豎井開挖,施工進(jìn)度快、誤差小,滿足了工程要求,通過該文期望為反井鉆機(jī)在硬巖條件下開挖井筒總結(jié)一些成熟的經(jīng)驗和成果。

      關(guān)鍵詞:反井鉆機(jī) 極硬巖 豎井 滾刀 穩(wěn)定鉆桿 鉆速 鉆壓

      中圖分類號:TV5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)04(b)-0054-02

      1 工程概況

      某水電站地下副廠房排風(fēng)豎井井口位于山坡之上,下部與副廠房排風(fēng)機(jī)室相連,井長213.9m,直徑1.4m,圍巖為微風(fēng)化或新鮮的混合花崗巖,巖石單軸抗壓強(qiáng)度250Mpa,巖石較完整、新鮮,節(jié)理不發(fā)育,且多閉合膠結(jié),圍巖穩(wěn)定條件較好,主要為微~極微透水巖石,地層無承壓水,屬Ⅱ類圍巖。

      2 施工方案比較

      近十年來對于井筒的開挖應(yīng)用反井鉆機(jī)進(jìn)行施工越來越普遍,雖然利用反井鉆機(jī)開挖井筒單價高,但其綜合效益很大,其施工工藝有著諸多優(yōu)點:勞動強(qiáng)度低、對通風(fēng)要求低、可由下部采用高效率機(jī)械出渣,施工周期短,為盡快形成井筒形成通風(fēng)通道改善洞內(nèi)施工條件起到了重要作用。特別對于直徑小的井筒,可實現(xiàn)一次成形,斷面平滑不需要進(jìn)行支護(hù)、施工安全。

      該豎井直徑只有1.4m,若采用人工正井法則開挖空間小,而且只能由上部利用出渣罐人工出渣,效率非常低,施工周期長,通風(fēng)條件差、施工環(huán)境惡劣,長時間井下作業(yè)施工安全難于保障,圍巖成形差,不良地質(zhì)段需做好支護(hù)。

      采用爬罐法及吊籃法由底部進(jìn)行開挖雖然出渣效率可以提高,但均需隨著掌子面向上布設(shè)風(fēng)水管線,準(zhǔn)備工作占用時間長,通風(fēng)條件也越來越差,對人身健康損害大,且向上鉆孔勞動強(qiáng)度高,鉆孔作業(yè)效率低,圍巖成形較差,不良地質(zhì)段需采取支護(hù)確保施工安全。

      通過以上方案比較,可見反井鉆機(jī)開挖井筒是一個先進(jìn)的施工方案,用于對該排風(fēng)豎井的開挖具備很多優(yōu)越性,但施工中也存在諸多難點。

      3 施工重點及難點

      (1)對于花崗巖這類極硬巖采用反井鉆機(jī)開挖對鉆機(jī)性能要求高,尤其是對滾刀質(zhì)量要求高。

      (2)反井鉆機(jī)開挖井筒存在一個偏斜率問題,施工過程中如何控制偏斜率、甚至糾偏是本工程的一個重點和難點。

      4 反井鉆機(jī)選型

      根據(jù)該豎井特性選用了北京中煤礦山研究院研制的BMC-300型反井鉆機(jī)和極硬巖滾刀進(jìn)行施工,其性能指標(biāo)如下。

      導(dǎo)孔直徑/244mm;擴(kuò)孔直徑/1400~1520mm;設(shè)計井深/300~250m。

      先導(dǎo)孔鉆進(jìn):轉(zhuǎn)速/2~40rpm;鉆壓(推力)/550kN;扭矩/30.5kN.m。

      擴(kuò)孔鉆進(jìn):轉(zhuǎn)速/16rpm;額定拉力/1250kN;最大拉力/1570kN;額定扭矩/64kN·m;最大扭矩/85kN·m。

      額定功率/128.5kW;冷卻水消耗/20~30m3/h;鉆孔傾角/60~90°;工作尺寸(長×寬×高)/3.53×1.75×3.48m;總重/8.7t。

      5 施工前的準(zhǔn)備工作

      (1)反井鉆機(jī)安裝基礎(chǔ)澆筑,反井鉆機(jī)基礎(chǔ)要求平整,砼基礎(chǔ)澆筑在完整基巖上。基礎(chǔ)長4m寬3m厚80cm,采用C25混凝土分二期澆筑而成,一期形成基礎(chǔ)并預(yù)留反井鉆機(jī)地腳螺栓坑,待機(jī)體到位并進(jìn)行初校后,回填二期混凝土,以確保反井鉆機(jī)與基礎(chǔ)牢固銜接,不發(fā)生移位。

      (2)反井鉆機(jī)運輸及安裝,本工程選用的BMC-300型反井鉆機(jī)最大組件鉆機(jī)車重約8t,由于施工道路路況差、坡度大,因此采用D85推土機(jī)牽引15T自卸汽車將其拉至工作面,裝卸車采用松下EX330反鏟。

      在經(jīng)測量放好線的位置安放好反井鉆機(jī)軌道后,將反井鉆機(jī)吊裝就位,主機(jī)起鉆孔口與豎井中心線吻合,開孔位置及垂直度由全站儀進(jìn)行控制,并采用線錘輔助,操作臺、泥漿泵停放在反井鉆機(jī)附近,操作臺距起鉆孔口有大于1m的安全距離。

      (3)反井鉆機(jī)的冷卻循環(huán)系統(tǒng),反井鉆機(jī)的冷卻循環(huán)系統(tǒng)由:泥漿泵、水池(水箱)、水溝組成。距反井鉆機(jī)基礎(chǔ)約10m處設(shè)置一個6m3水箱,采用了一臺揚程50m、流量20m3/h的潛水泵,由山溪中抽水至水箱中作為鉆機(jī)冷卻及洗井反渣用水。反井鉆機(jī)混凝土基礎(chǔ)和水池之間由一水溝連接,導(dǎo)孔施工出現(xiàn)的回水、細(xì)沙沿此溝回流至沉淀池。洗井泵設(shè)置在鉆機(jī)車與水池之間,盡量循環(huán)使用沉淀池內(nèi)的水。

      (4)施工供電系統(tǒng),施工供電采用一臺S9-M-315/10/0.4型變壓器進(jìn)行供電,主要用電設(shè)備為反井鉆機(jī)、泥漿泵、供水泵等,總功耗約為230kw。

      6 施工方法

      6.1 導(dǎo)孔施工

      反井鉆機(jī)施工的關(guān)鍵在于導(dǎo)孔鉆孔質(zhì)量,本型號反井鉆機(jī)導(dǎo)孔直徑為Φ244mm。最終導(dǎo)孔能否鉆通,鉆通后的偏離誤差大小在開鉆后無法進(jìn)行中間檢測和控制,只能依靠經(jīng)驗,針對不同的圍巖類別,實施不同的工作壓力、轉(zhuǎn)速和適時裝配穩(wěn)定鉆桿進(jìn)行控制。

      反井鉆機(jī)的鉆桿分為開孔鉆桿、普通鉆桿和穩(wěn)定鉆桿,開孔鉆桿與導(dǎo)孔鉆頭相接,用扶正器約束,穩(wěn)定鉆桿比普通鉆桿外周多了均勻分布的鋼肋板,其作用是承受徑向負(fù)荷,防止鉆桿隨深度的增加旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生過大彎曲、過大擺幅,保證鉆孔垂直度,同時保護(hù)鉆桿與孔壁的接觸磨損。因此穩(wěn)定鉆桿的布置合理與否將影響鉆孔偏斜率。

      導(dǎo)孔貫通后經(jīng)測量,出孔位置僅偏斜了0.95m,對應(yīng)偏斜率為0.44%,再一次印證了施工方案的合理性及鉆機(jī)的可靠性。

      導(dǎo)孔施工前11m由于受到井口風(fēng)化破碎巖體影響,進(jìn)行了兩次護(hù)壁灌漿施工,將鉆桿及導(dǎo)孔鉆頭提出采用純水泥漿進(jìn)行灌注,待凝24h后繼續(xù)進(jìn)行鉆進(jìn)。

      6.2 擴(kuò)孔施工

      該豎井巖石堅硬,因此必須選用極硬巖滾刀,目前北京中煤礦山研究院已經(jīng)研制出抗壓強(qiáng)度達(dá)到300MPa的極硬巖滾刀,為拓展反井鉆井技術(shù)應(yīng)用打下基礎(chǔ)。該豎井的成功開挖正是得宜于極硬巖滾刀,在擴(kuò)孔開挖時選用新滾刀,并根據(jù)磨損情況更換了一次滾刀,并對刀盤進(jìn)行了加固。

      擴(kuò)挖開孔:擴(kuò)孔開始施工時一般圍巖破壞嚴(yán)重,鉆頭周圈難以均勻受力,因此,一般采用副泵提供較小的、均勻的動力。當(dāng)Φ1.4m擴(kuò)孔鉆頭接好后,慢速上提鉆具,直到滾刀開始接觸巖石,然后停止上提,用最低轉(zhuǎn)速(5~9rpm)旋轉(zhuǎn),并慢慢給進(jìn),進(jìn)尺控制在10cm/h,保證鉆頭滾刀不受過大的沖擊而破壞,防止鉆頭偏心受力過大而扭斷鉆桿。給進(jìn)一些停下,等刀齒把凸出的巖石破碎掉,再繼續(xù)給進(jìn)。

      擴(kuò)孔:下邊要有人觀察,將情況及時通知操作人員,等鉆頭全部均勻接觸巖石,才能正常擴(kuò)孔鉆進(jìn)。在擴(kuò)孔過程中,當(dāng)巖石硬度較大,可適當(dāng)增加鉆壓,反之可以減少鉆壓。擴(kuò)孔時,要及時出渣,防止堵孔。

      完孔:當(dāng)鉆頭距基礎(chǔ)2.5m時,要降低鉆壓慢速鉆進(jìn),并且要認(rèn)真觀察基礎(chǔ)周圍是否有異?,F(xiàn)象,如果有,要及時采取措施處理。慢慢的擴(kuò)孔,直至鉆頭露出地面。

      出渣:擴(kuò)孔施工中適時利用1m3反鏟在導(dǎo)井下部通道裝15t自卸汽車進(jìn)行出渣。

      7 偏斜率控制的主要措施

      反井鉆機(jī)鉆孔偏斜的原因很多,我們主要從以下幾個方面采取措施對偏斜進(jìn)行控制。

      (1)鉆機(jī)安裝定位:鉆機(jī)安裝牢固,定位準(zhǔn)確,混凝土澆筑密實。

      (2)鉆機(jī)的安裝一定要垂直,在開工之前進(jìn)行復(fù)測,對存在的問題及時進(jìn)行修改和微調(diào)。

      (3)根據(jù)地層的情況選用不同性能的開孔鉆頭,也就是做到開孔鉆頭和地層一定要配套。

      (4)選有合理的鉆具布置,根據(jù)地層的實際情況在不同的位置合理的布置不同數(shù)量的穩(wěn)定鉆桿。

      (5)選用合理的開孔方案,在必要的時候?qū)Ψ€(wěn)定鉆桿的位置和數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

      (6)選用合理的鉆進(jìn)參數(shù),充分調(diào)整好鉆速、鉆壓、轉(zhuǎn)速、和清洗液的沖洗量之間的關(guān)系。

      (7)合理組織,選派責(zé)任心強(qiáng)有豐富施工經(jīng)驗的操作手進(jìn)行操作和施工。

      (8)及時保養(yǎng)、檢修鉆機(jī),保證其具有良好的工作狀況。

      8 施工進(jìn)度及質(zhì)量情況

      排風(fēng)豎井偏斜率僅為0.44%,且井壁光滑保證了底部附廠房排風(fēng)機(jī)室內(nèi)的安全。施工準(zhǔn)備20天;自然施工天數(shù)33天,綜合效率為194.5m/月;純施工工期27天,純施工效率為月成井238m/月。其中導(dǎo)孔鉆進(jìn)14天,平均施工速度為0.64m/h;擴(kuò)孔施工13天,平均施工速度為0.69m/h。

      9 結(jié)語

      該豎井施工中通過選用性能優(yōu)良的BMC型反井鉆機(jī)及極硬巖滾刀、合理布置穩(wěn)定鉆桿,精心施工,保證了施工精度和質(zhì)量,解決了反井鉆機(jī)在極硬巖條件下成井問題,進(jìn)一步驗證了反井鉆機(jī)施工的可靠性、優(yōu)越性。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 趙秋林,魏軍政.秦嶺終南山特長公路隧道豎井設(shè)計及施工方法探討[J].公路,2005(8).

      [2] 陳璋,陳光明,程久勝,等.龍?zhí)端淼镭Q井、斜井設(shè)計[J].公路,2005(8).

      [3] 王強(qiáng),李志濤.反井鉆機(jī)開挖極硬巖豎井施工技術(shù)[J],公路,2005(8).

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