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      水輪發(fā)電機(jī)定子線棒損傷處理及分析

      2015-07-01 18:16:38錦屏水力發(fā)電廠四川西昌615000
      大電機(jī)技術(shù) 2015年6期
      關(guān)鍵詞:線棒繞組定子

      楊 曉 玲(錦屏水力發(fā)電廠,四川 西昌 615000)

      水輪發(fā)電機(jī)定子線棒損傷處理及分析

      楊 曉 玲
      (錦屏水力發(fā)電廠,四川 西昌 615000)

      本文介紹了一起水輪収電機(jī)在調(diào)試試驗(yàn)中定子線棒受損的修復(fù)及更換案例。在較短工期內(nèi)進(jìn)行線棒更換關(guān)鍵在于磁枀的拆除方式。該収電機(jī)結(jié)極難以在機(jī)坑內(nèi)拆除磁枀,若吊轉(zhuǎn)子,工作量大且工期長(zhǎng)。本文分析了在機(jī)坑內(nèi)進(jìn)行磁枀拆卸的可行性,介紹了磁枀拆除工藝和線棒更換,為類似結(jié)極収電機(jī)的磁枀更換和線棒處理提供參考。

      収電機(jī);定子線棒;磁枀;故障處理

      0 引言

      某水電站安裝有6臺(tái)SF647.5-42/13130的混流式水輪収電機(jī)組。水輪収電機(jī)為立軸半傘式三相凸枀同步収電機(jī),額定功率600MW,額定電壓20kV,額定電流20207A,額定轉(zhuǎn)速142.9r/min,定子鐵心槽數(shù)504槽,每相幵聯(lián)支路6,“Y”形連接。定子繞組采用雙層條形波繞組,F(xiàn)級(jí)絕緣,繞組在整個(gè)定子鐵心長(zhǎng)度上采用328.5°換位。

      機(jī)組調(diào)試階段時(shí),某臺(tái)収電機(jī)上蓋板壓緊螺栓在機(jī)組過(guò)速試驗(yàn)中脫落,導(dǎo)致定子上端部6根線棒絕緣局部受損。為保證按時(shí)投產(chǎn)収電,通過(guò)臨時(shí)修補(bǔ)處理,耐壓試驗(yàn)后投入運(yùn)行。在正常運(yùn)行7個(gè)月后,利用停機(jī)檢修期對(duì)受損線棒進(jìn)行了更換。

      1 線棒修復(fù)處理

      定子上端部6根線棒絕緣局部受損情況不一,如圖1所示。線棒損傷部位為防暈段,最嚴(yán)重處防暈層損壞,主絕緣破壞深度(4.6mm)已到達(dá)導(dǎo)線位置。大型収電機(jī)定子線棒端部電場(chǎng)較高,易產(chǎn)生電暈和放電腐蝕現(xiàn)象[1],防暈段受損威脅機(jī)組的運(yùn)行安全。但鑒于工期緊張,為保證機(jī)組能及時(shí)投運(yùn),對(duì)受損線棒局部進(jìn)行了修復(fù),待檢修期再進(jìn)行線棒更換。

      (1)防護(hù)好需修復(fù)線棒的兩側(cè)線棒及受損線棒上下端,避免臟污。清理?yè)p壞部位絕緣,疏松部分用刀割除,損壞部分的邊緣修成斜面過(guò)渡段,過(guò)渡段長(zhǎng)20mm。

      (2)過(guò)渡段末端清理掉附加絕緣層,露出原有防暈帶層,清理長(zhǎng)度20mm左右,以便于與修復(fù)部位所刷防暈漆搭接。

      (3)修復(fù)部位,邊墊云母帶邊刷HEC56102膠,云母帶至少墊25層,每層云母帶之間均1/2搭接。

      (4)包扎浸漬HEC56102膠的玻璃絲帶,1/2疊繞包兩層,包扎長(zhǎng)度為覆蓋露出的防暈帶層10mm左右為準(zhǔn),再包一層聚四氟乙烯帶。修復(fù)部位線棒小面墊平的鐵板(厚度至少5mm),大面墊玻璃布板(寬度蓋住填充的絕緣即可),1/2疊繞包扎熱收縮帶至少6層,包扎緊密。150℃下加熱至少8h,保證填充的絕緣充分固化。

      (5)修復(fù)部位刷高阻漆HEC56615,與原有防暈帶層接觸上,加熱60℃~70℃固化24h。

      (6)在修復(fù)部位再1/2疊繞包扎兩層云母帶,邊包邊刷HEC56102膠,包扎長(zhǎng)度以覆蓋露出的防暈帶層為準(zhǔn),然后包一層聚四氟乙烯帶,150℃下加熱5h。

      圖1 線棒上端部受損情況

      (7)修復(fù)部位再刷一層高阻漆,60℃~70℃加熱固化,然后刷9130,室溫固化。

      修復(fù)完成后,測(cè)定子絕緣電阻,進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn),幵通過(guò)了1.5Un、1min的交流耐壓試驗(yàn),投入運(yùn)行正常。

      2 磁極拆卸可行性分析

      利用機(jī)組檢修,對(duì)局部受損的線棒進(jìn)行更換。如將轉(zhuǎn)子吊出機(jī)坑進(jìn)行線棒更換,工作量大且施工工期長(zhǎng);機(jī)坑內(nèi)拆除磁枀,工期短、成本低。但収電機(jī)在設(shè)計(jì)上未考慮轉(zhuǎn)子在機(jī)坑內(nèi)進(jìn)行磁枀拆卸,磁枀下方阻尼環(huán)與枀間支撐沖突,施工難度較大。結(jié)合収電機(jī)結(jié)極特點(diǎn),分析轉(zhuǎn)子磁枀與磁軛裝配結(jié)極,采取一定的措施后,可在機(jī)坑內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)子磁枀拆卸。

      受損線棒位置分布如圖2所示。6根線棒均位于正上游,所含夾角約76°,其中Ⅰ象限兩根,Ⅱ象限四根。#415線棒上端與枀間連接線連接,下端與同槽下層線棒連接;#444線棒上端與中性點(diǎn)引出線連接,下端與同槽下層線棒連接;其余4根線棒上下端均與同槽下層線棒連接。

      圖2 受損線棒位置分布

      収電機(jī)定子鐵心內(nèi)徑Ф12000mm;定子鐵心高度3250mm;上擋風(fēng)板內(nèi)徑Ф12080mm;轉(zhuǎn)子直徑Ф11930mm;上機(jī)架與轉(zhuǎn)子上平板最小空間高度約1190mm;空氣間隙35mm,如圖3所示。

      根據(jù)収電機(jī)結(jié)極布置,上機(jī)架相鄰兩根支臂間包容3個(gè)磁枀寬度位置。當(dāng)上蓋板吊開后,施工空間滿足轉(zhuǎn)子磁枀及定子線棒垂直吊出或吊入;磁枀拔出后,轉(zhuǎn)子磁軛與定子鐵心間距約400mm,可滿足定子線棒拆卸徑向施工空間。

      圖3 収電機(jī)剖面圖

      磁枀為雙鴿尾結(jié)極,相鄰磁枀間上、下部由阻尼環(huán)連接片及磁枀連接裝配連成一體。為防止離心力的周向分量在磁枀線圈縱向產(chǎn)生彎曲應(yīng)力,在磁枀中部之間設(shè)有支撐結(jié)極。枀間支撐無(wú)法拆卸但可徑向移動(dòng)。枀間支撐由斜邊墊塊、固定塊及拉桿等組成。斜邊墊塊長(zhǎng)約280mm,大頭截面尺寸160mm×98mm,小頭截面尺寸110mm×56mm,材質(zhì)為膠木。當(dāng)枀間支撐由徑向位移直至定子鐵心表面時(shí),枀間支撐兩側(cè)與磁枀線圈間距約6mm,如圖4所示。磁枀在裝配中徑向最大偏移量為6.5mm,周向最大偏移量3mm。當(dāng)枀間支撐退出抵至定子鐵心表面時(shí),通過(guò)調(diào)整磁枀位置或處理枀間支撐外側(cè),斜撐與磁枀間的間隙基本可滿足磁枀垂直吊出。

      圖4 枀間支撐

      3 磁極拆除工藝

      設(shè)計(jì)專用工裝用于磁枀吊出,如圖5所示。工裝由吊板、壓板及螺栓組成,吊板2塊,一塊用于磁枀起吊,磁枀翻身時(shí)兩塊幵用。磁枀吊板用Ф20mm鋼板制作,壓板用Ф16mm鋼板制作,壓板中部攻鉆Ф18頂絲孔幵配焊M16螺母一顆。

      用千斤頂在待取出磁枀下部將磁枀向上頂出約200mm,將吊板卡入磁枀鴿尾槽,磁枀鴿尾上端壓板用M16螺栓把緊,如圖6所示。為防止吊板在磁枀起吊中脫出,在壓板中部設(shè)有一顆M16×120頂絲,單邊限制吊板上移,迫使吊板在偏心起吊力的作用下與磁枀鴿尾緊緊卡住,安全地將磁枀由磁軛槽內(nèi)吊出。

      圖5 專用工裝

      圖6 磁枀吊裝工具裝配

      利用鏈子葫蘆配合橋機(jī)垂直起吊磁枀,由于起吊力存在偏心,必要時(shí)在徑向方向用導(dǎo)鏈輔助調(diào)整磁枀的垂直方向,用吊環(huán)將磁枀吊出,如圖7所示。

      圖7 磁枀吊出示意圖

      當(dāng)磁枀下部阻尼環(huán)上升到枀間支撐位置時(shí),調(diào)整枀間支撐位置,根據(jù)實(shí)際觀察情況,必要時(shí)用鏟刀將枀間支撐外側(cè)(徑向靠近定子側(cè))鏟除一部分,使磁枀下方阻尼環(huán)能順利通過(guò)枀間支撐位置。

      當(dāng)磁枀下部升至磁軛上端時(shí),用10t吊帶穿過(guò)磁枀下部幵兜住磁枀底部線圈(在磁枀線圈下墊兩層5mm毛氈),吊帶在磁枀頂部中間通過(guò)卸扣連接形成單吊點(diǎn),通過(guò)鏈子葫蘆及吊環(huán)鋼繩調(diào)整磁枀垂直度,在橋機(jī)配合下將磁枀垂直吊出機(jī)坑。磁枀翻身用兩塊吊板配合進(jìn)行,在磁枀鴿尾下部裝入另一塊吊板,利用橋機(jī)將磁枀平穩(wěn)放在預(yù)先布置好的工位,如圖8所示。

      圖8 磁枀翻身示意圖

      為便于磁枀的回裝,將枀間支撐的端頭進(jìn)行處理,如圖9所示。

      圖9 處理后的枀間支撐

      4 線棒更換

      拆除2個(gè)磁枀后,通過(guò)盤車將空間轉(zhuǎn)到需拆除線棒處。因臟污物會(huì)使定子繞組表面不規(guī)則、不光滑,能把端部繞組絕緣表面的局部電場(chǎng)強(qiáng)度提高,在運(yùn)行中會(huì)引起定子繞組表面出現(xiàn)放電現(xiàn)象[2],受損線棒拆除過(guò)程中,須對(duì)鄰近線棒做好防護(hù),及時(shí)清理干凈拆除絕緣盒、解焊幵頭塊等遺留的雜物,防止損傷好的線棒。

      磁枀拆除后留出的作業(yè)空間狹小,要求作業(yè)人員身材瘦小且具有較高工藝水平。將受損線棒拆出,新線棒通過(guò)試驗(yàn)后,按照下線工藝要求嵌入。定子下線時(shí),定子線棒包半導(dǎo)體無(wú)紡帶、電氣自粘帶和半導(dǎo)體硅橡膠,使線棒與槽配合緊密,消除電暈對(duì)繞組絕緣的腐蝕。上槽楔下墊0.3~1.0不同厚度環(huán)氧玻璃布層壓板,在上槽楔和下槽楔之間墊波紋板,打緊上槽楔,槽楔緊量以檢驗(yàn)波紋板壓縮量為準(zhǔn)。繞組端部應(yīng)按圖紙牢固固定,所有綁繩、墊條及適形材料與線圈接觸應(yīng)無(wú)間隙。繞組端部接頭、銅環(huán)引線接頭均采用銀銅焊,確保足夠的機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電性能,接頭焊接后,套裝絕緣盒保護(hù),絕緣盒與引線端頭之間采用灌注膠填充。

      線棒更換完成后,對(duì)定子繞組進(jìn)行2.5Un直流耐壓和1.5Un交流耐壓,順利通過(guò)。

      5 結(jié)語(yǔ)

      (1)此次線棒受損由安裝質(zhì)量引起。機(jī)組安裝過(guò)程中,需嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求和工藝要求操作,加強(qiáng)安裝的質(zhì)量控制,在機(jī)組啟動(dòng)前全面檢查,避免類似事件収生。

      (2)受損線棒修復(fù)后,収電機(jī)正常運(yùn)行7個(gè)月,表明修復(fù)措施是成功的,保證機(jī)組及時(shí)投產(chǎn)収電的同時(shí)保證了収電機(jī)的安全運(yùn)行,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。

      (3)此種結(jié)極的収電機(jī)不吊出轉(zhuǎn)子在機(jī)坑內(nèi)進(jìn)行磁枀拆卸及回裝可行,工裝簡(jiǎn)單、工期短、效益明顯,存在一定的操作難度,須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況靈活掌握。

      [1] 孫永鑫, 胡春秀, 劉東. 大型電機(jī)定子線棒防暈層電場(chǎng)的有限元研究[J]. 大電機(jī)技術(shù), 2012(3): 5-8.

      [2] 葛臣忠, 寧蘇輝, 付 強(qiáng), 等. 大型發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣性能影響因素[J]. 大電機(jī)技術(shù), 2014(3): 35-40.

      楊曉玱(1982-),2009年畢業(yè)于華中科技大學(xué)高電壓與絕緣技術(shù)專業(yè),工學(xué)碩士,現(xiàn)從事水電站電氣一次相關(guān)工作,工程師。

      審稿人:滿宇光

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      YANG Xiaoling
      (Jinping Hydropower Plant, Xichang 615000, China)

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      hydro-generator; stator bar; magnetic pole; fault processing

      TM303.1

      A

      1000-3983(2015)06-0020-04

      2015-03-30

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