杜玲 王飛 佴永平
摘 要:當(dāng)前,泵站的布置已經(jīng)從以往的“一站四閘”模式變成了現(xiàn)在常用的出水流道型式和雙向進型式,不僅使作業(yè)效率得到了提升,同時也節(jié)約了投資成本。在設(shè)計雙向泵站的進水流道時,為了保證排、灌兩種工況都有比較好的裝置效率,就需要做好雙向泵站的優(yōu)化設(shè)計,提高水泵的設(shè)計性能。基于此,該文根據(jù)雙向泵站進水流道的設(shè)計要求,對泵站進水流道水力的優(yōu)化流程進行了分析探討,并對優(yōu)化結(jié)果進行了實驗?zāi)M,實驗結(jié)果證明,文中所提出的優(yōu)化措施使裝置效率得到了顯著改善,為類似泵站進水流道的水力優(yōu)化提供了參考。
關(guān)鍵詞:雙向泵站 進水流道 優(yōu)化水力 設(shè)計
中圖分類號:TV135 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(a)-0200-02
進水流道是水泵葉輪室和泵站前池的過渡段,根據(jù)不同的水流方向可以分為雙向進水流道和單向進水流道兩種,其中雙向進水流道主要包括平面鍋式、箱涵式、拼式等類型。進水流道主要是為了將水引入水泵葉輪,使水流的方向發(fā)生轉(zhuǎn)變。由于進水流道中水流的運動情況對泵的吸入條件有比較大的影響,如果進水流道設(shè)計不合理,不僅會對水泵的能量性能造成影響,并且還會影響水泵氣蝕能力。導(dǎo)致機組產(chǎn)生劇烈震動,甚至出現(xiàn)無法運行的情況。因此,對泵站的進水流道進行優(yōu)化設(shè)計具有重要意義。
1 雙向泵站進水流道設(shè)計的基本要求
由于進水流道的水力設(shè)計會對泵站裝置的水力性能造成比較大的影響,如果進水流態(tài)不佳,會導(dǎo)致泵站的空蝕性能、能量性能降低。在設(shè)計進水流道時,主要需要滿足以下幾個方面的要求:(1)要保證流道出口斷面處的流速可以均勻分布,要保證水流方向和斷面垂直;(2)流道中的水流要收縮均勻,水流轉(zhuǎn)向要有序,不能有不良的流態(tài)存在;(3)要合理的設(shè)計流道控制大?。唬?)要盡量降低流道水力的損失情況。
2 雙向泵站進水流道水力設(shè)計的優(yōu)化流程
2.1 確定具體的優(yōu)化目標函數(shù)
(1)速度加權(quán)平均角度
(2)流動速度的分布均勻度
(3)進水流道水力的損失
在公式中指的是進水流道出口斷面水流速度的平均值。
通過引入以上目標函數(shù),提供了判斷進水流場好壞的基本指標。理想情況下=90°,是最佳值。在實際設(shè)計中,是不可能達到理想值的。需要通過泵站進水流道的優(yōu)化設(shè)計來使水流道的流場逐步靠近理想值。
2.2 計算進水流道水力的數(shù)學(xué)模型
在對雙向泵站進水流道水利進行優(yōu)化設(shè)計時,主要是以模擬流道中3D流場的數(shù)值為基礎(chǔ)。使用雷諾平均N-S方程對水流場進行計算,然后利用k-X紊流模型將方程組閉合[1]。
3 對水泵裝置進行試驗?zāi)M
為了對數(shù)模計算取得的初期成果進行驗證,需要進行模型試驗,并通過試驗選出最加的流道大小和線型。觀察進水流道中水的基本流動情況,確定流道進口的淹沒深度。試驗時,主要進行了裝置能量試驗、進水流態(tài)試驗和流道進口臨界淹沒深度試驗。
試驗選擇直徑為350mm的水泵為模型,模型比例為4,根據(jù)類似工程的準則和數(shù)模優(yōu)化計算結(jié)果確定流道的大小。為了防止流道中出現(xiàn)渦帶,在進水流道中設(shè)置了導(dǎo)流錐。經(jīng)觀察,所有工況下進水的流態(tài)都比較均勻、平順,水泵運行非常穩(wěn)定,流道中沒有出現(xiàn)渦帶。
4 雙向泵站進水流道水力的驗證
通過對過去的試驗結(jié)構(gòu)進行分析總結(jié)后得出,對雙向進水流道水力性能造成影響的參數(shù)主要有以下幾個方面的內(nèi)容:流道高度比HJ/D1、懸空高度比HB/D1、流道寬度比BJ/D1、喇叭管進口直徑比DL/D1、流道長度比XL/D1、流道底板和水泵葉輪中心的距離HW/D1。為了可以更好的和模型的試驗結(jié)果進行對比,使用單因素優(yōu)化的方法對雙向進水流道的相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化,也就是在優(yōu)化某一個參數(shù)時,假設(shè)其他的參數(shù)沒有發(fā)生變化。一般情況下,在進行水力的計算和優(yōu)化過程中,將XL/D1作為常數(shù)值。
4.1 喇叭管進口直徑對裝置性能和目標函數(shù)造成的影響
喇叭管就扣直徑比DL/D1分別取為1.45、1.65,然后和1.80進行水利的優(yōu)化計算。目標函數(shù)和最優(yōu)裝置的效率關(guān)系圖如圖1所示。經(jīng)分析后得出。流速的均勻度受喇叭管進口直徑的影響比較大。隨著喇叭管直徑的不斷增加,均勻度也會逐漸升高。此外,在喇叭管進口直徑產(chǎn)生變化時,對水流入泵的平均角影響也比較大。線性關(guān)系會隨之降低。變化趨勢剛好和流速的均勻度相反[2]。根據(jù)試驗的結(jié)果可以看出。水泵最佳裝置效率會在小范圍中發(fā)生波動,出現(xiàn)這種情況主要是因為兩個目標函數(shù)的變化趨勢完全相反。所以,在一定范圍中,喇叭管的直徑發(fā)生變化并不會對性能造成比較大的影響。只是在沒有喇叭管時,裝置的工作效率會下降兩個百分點。
4.2 流道寬度對裝置性能和目標函數(shù)的影響
分別取2.268、2.568作為流道寬度比BJ/D1的數(shù)值,和2.868進行優(yōu)化水力計算。經(jīng)計算,當(dāng)取值為2.268時,水泵進口斷面的平均軸向速度=5.5,斷面水流速度的平均值為91.25,速度加權(quán)平均角度為85.3;取值為2.568時,=5.5,取值為2.868時,取值為5.51。斷面水流速度的平均值為92.08,速度加權(quán)平均角度為85.35。在一定的范圍中,水流入泵平均角度受內(nèi)流道寬度變化的影響不大。但是流速的均勻度會受到流道寬度的影響,寬度比在超過26后,影響程度會逐漸降低,和試驗中最佳裝置效率的變化趨勢是相同的。在同樣的流量條件下,流道寬度降低為2268后,裝置的效率大約會降低0.81%左右,隨著流量的增加,效率的降低幅度也會增加。
4.3 懸空高度對裝置性能和目標函數(shù)的影響
分別取0.321、0.484作為懸空高度比HB/D1的數(shù)值和0.688進行水力優(yōu)化計算。當(dāng)取值為0.321時,水泵進口斷面的平均軸向速度=5.48,斷面水流速度的平均值為84.47,速度加權(quán)平均角度為85.31;取值為0.484時;取值為2.868時,水泵進口斷面的平均軸向速度取值為5.51。斷面水流速度的平均值為92.27,速度加權(quán)平均角度為85.49。在計算范圍中,流速均勻度受懸空高度的影響比較大,當(dāng)懸空高度比較低的時候,流速均勻度和懸空高度之間關(guān)系為線性遞增關(guān)系,在懸空高度比超出0.6后,變化的趨勢逐漸變得平緩,懸空高度對水流入泵的平均角度的影響會很低。從試驗中不難看出,在懸空高度不斷增加的情況下,裝置效率會顯著增加,增加值會帶到2.90%。呈現(xiàn)出流量越大、效率越高的一種變化趨勢。
5 試驗驗證推薦模型裝置和尺寸
通過對以上雙向泵站的優(yōu)化水力進行計算,對試驗結(jié)果進行對比分析后,建議雙向泵站進水流道的寬度取值2.867、懸空高度的取值為0.483、喇叭口進口直徑DL/D1為1.44、葉輪的中心高度HW/D1為1.283、流道的寬度HJ/D1為1.484、流道的長度為4.77。通過使用推薦的大小對裝置模型進行試驗分析,根據(jù)設(shè)計的基本尺寸和試驗結(jié)果進行分析對比后,最好工況點的施工效率大概提升了6.2%左右,這中間還包含了對出水流道進行的優(yōu)化。所以,雙向泵站進水流道的優(yōu)化后,平均效率提高了2.1%~3.1%左右。
6 結(jié)語
通過上文的分析不難看出,在一定的范圍中,雙向進水流道的主要參數(shù)會對水泵進口的流態(tài)造成比較大的影響。經(jīng)過水利優(yōu)化設(shè)計后,可以有效的對水泵入口流場的均勻性進行提升。而進水流道的寬度和懸空高度是對水泵進水流態(tài)造成影響的主要參數(shù),這和試驗結(jié)果是相同的。通過在實際工程中運用優(yōu)化后的設(shè)計尺寸,雙向泵站的實測效率很高,達到了75%,并且運行非常穩(wěn)定。試驗證明,以模型試驗為輔,以三維紊流理論計算為主的方法對雙向泵站進水流道進行優(yōu)化設(shè)計是非常實用的,并且這種方法對于其它類型的進水流道水力設(shè)計來說也是適用的。
參考文獻
[1] 陸林廣,張仁田.方箱式雙向進水流道的優(yōu)化水力設(shè)計[J].水利水運科學(xué)研究,1997(1):73-81.
[2] 傅宗甫,嚴忠民,葉舜濤,等.雙向進水流道水力特性模型試驗研究[J].水利水電科技進展,2001,21(5):28-30,64-70.