摘要:OG蒸汽回收量的高低直接影響煉鋼負(fù)能煉鋼是否能順利的實(shí)現(xiàn),文章針對(duì)煉鋼OG蒸汽回收量制約影響因素進(jìn)行分析,找出相應(yīng)的解決方法,制定相應(yīng)的措施,使煉鋼OG蒸汽回收量逐步提高,對(duì)負(fù)能煉鋼及公司的節(jié)能工作起到了積極作用。
關(guān)鍵詞:煉鋼OG爐;蒸汽回收;蒸汽放散;煉鋼吹煉;動(dòng)態(tài)平衡調(diào)整 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類(lèi)號(hào):TF71 文章編號(hào):1009-2374(2015)24-0038-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.24.019
1 概況
轉(zhuǎn)爐采用OG法煤氣回收,轉(zhuǎn)爐爐口逸出的煙氣溫度約為1450℃,為收集轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中的高溫?zé)煔獠⑵淅鋮s下來(lái),設(shè)置轉(zhuǎn)爐汽化冷卻裝置,以便滿(mǎn)足下一步除塵及煤氣回收的要求,同時(shí)回收大量熱能,寧鋼現(xiàn)有3座180噸轉(zhuǎn)爐,每座轉(zhuǎn)爐對(duì)應(yīng)一套OG蒸汽回收系統(tǒng),每套蒸汽回收系統(tǒng)主要設(shè)備有:汽化冷卻煙道、汽包、除氧器和蓄熱器等。其回收工藝為:除氧水由給水泵送至汽包,汽包內(nèi)的水經(jīng)下降管分送至各段自然循環(huán)汽化冷卻段,汽化冷卻段受熱后,煙道內(nèi)的水部分汽化形成的汽水混合物經(jīng)上升管返回汽包,該汽包最高壓力可達(dá)3.0MPa,然后再進(jìn)入蓄熱器(放散壓力1.8MPa),從蓄熱器出來(lái)的蒸汽通過(guò)蒸汽調(diào)節(jié)閥,把蒸汽壓力從1.5MPa以上變?yōu)?.1MPa,送入低壓管網(wǎng)。
2 煉鋼OG蒸汽利用生產(chǎn)現(xiàn)狀
生產(chǎn)中,煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏的不確定性,煉鋼經(jīng)常臨時(shí)兩爐鐵水同時(shí)吹煉或者三個(gè)轉(zhuǎn)爐連續(xù)吹煉,蒸汽量瞬時(shí)徒增導(dǎo)致放散,加上公司低壓蒸汽源不斷增加,低壓蒸汽整體存在產(chǎn)大于供的矛盾,2013年2~12月的噸鋼蒸汽平均回收量45kg,而目前一鋼產(chǎn)生的蒸汽約75kg左右,蒸汽放散較大。蒸汽回收量的多少直接影響煉鋼負(fù)能量煉鋼能否順利實(shí)現(xiàn)。
3 蒸汽放散的原因
3.1 煉鋼蒸汽回收控制模式不合理導(dǎo)致蒸汽放散
煉鋼RH爐未投產(chǎn)之前煉鋼蒸汽回收的控制方式為:分氣缸壓小于1.1MPa時(shí)蒸汽調(diào)節(jié)閥打開(kāi),分氣缸壓力大于1.1MPa時(shí),蒸汽調(diào)節(jié)閥自動(dòng)關(guān)閉,RH投產(chǎn)后,煉鋼過(guò)RH爐,為滿(mǎn)足RH爐蒸汽穩(wěn)定需求,關(guān)閉供低壓蒸汽管網(wǎng)閥門(mén),或手動(dòng)保持一開(kāi)度,煉鋼產(chǎn)生的蒸汽直供RH,雖然保證了RH爐蒸汽壓力穩(wěn)定,但造成多余蒸汽放散,尤其煉鋼吹煉節(jié)奏快時(shí),蒸汽放散越明顯。
3.2 低壓蒸汽整體產(chǎn)大于供,影響OG蒸汽的回收
公司低壓蒸汽緣由:熱軋加熱爐氣化冷卻,煉鋼OG鍋爐,干熄焦余熱鍋爐,熱力150噸鍋爐,加熱爐煙氣余熱鍋爐,石灰煙氣余熱鍋爐煉鋼。用戶(hù)有:公司焦化、煉鐵、軋鋼、煉鋼等生產(chǎn)及工藝用,外供蒸汽。
通過(guò)EMS數(shù)據(jù)分析了公司低壓蒸汽產(chǎn)供情況,發(fā)現(xiàn)在煉鋼正常雙線生產(chǎn)時(shí)(RH爐不生產(chǎn)),公司低壓蒸汽整體存在產(chǎn)大于供的情況,尤其在熱軋石灰煙氣余熱鍋爐蒸汽并入低壓蒸汽主管網(wǎng)后,產(chǎn)大于供的矛盾更加突出,只有解決產(chǎn)供矛盾,才能根本上減少蒸汽放散。
3.3 煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉不穩(wěn)定易導(dǎo)致蒸汽放散
轉(zhuǎn)爐雙爐同時(shí)吹煉或三爐煉連續(xù)吹煉時(shí),蒸汽量瞬間徒增,將蒸汽平衡打破,導(dǎo)致蒸汽放散,轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏變化直接影響蒸汽發(fā)生量和低壓蒸汽管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定性,因蒸汽壓力低而遭到蒸汽用戶(hù)投訴的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,因此掌握轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏,及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整蒸汽用量,對(duì)減少煉鋼蒸汽放散保證用戶(hù)的蒸汽品質(zhì)有著重大意義。
4 解決措施
4.1 煉鋼蒸汽回收控制模式改善
為解決RH爐壓力穩(wěn)定及過(guò)多蒸汽放散問(wèn)題,找出了如下回收模式:當(dāng)蓄熱器壓力大于1.6MPa小于1.8MPa時(shí),外供蒸汽閥自動(dòng)打開(kāi)16%,蓄熱器壓力大于1.8MPa小于2.0MPa。外供蒸汽閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)20%,蓄熱器壓力小于1.4MPa或外網(wǎng)蒸汽壓力大于1.1MPa,外網(wǎng)蒸汽閥門(mén)關(guān)閉蓄熱器壓力大于1.6MPa且外網(wǎng)蒸汽壓力小于0.95MPa,送外網(wǎng)蒸汽閥打開(kāi)調(diào)度做好過(guò)RH爐不過(guò)RH爐得確認(rèn)工作,RH爐生產(chǎn)結(jié)束之前提前對(duì)蒸汽用戶(hù)用量調(diào)整,同時(shí)煉鋼OG人員在RH爐停止使用蒸汽時(shí),手動(dòng)控制蓄熱器至分汽缸閥門(mén)開(kāi)度,在低壓蒸汽官網(wǎng)壓力穩(wěn)定以后,切換至自動(dòng)模式下運(yùn)行。
4.2 解決公司低壓蒸汽整體產(chǎn)供矛盾
煉鋼不過(guò)RH爐時(shí)蒸汽整體過(guò)剩,特別熱軋煙氣余熱鍋爐,石灰余熱鍋爐投產(chǎn)后,蒸汽約增加30噸的蒸汽量,產(chǎn)供矛盾明顯,通過(guò)以下兩項(xiàng)措施解決整體平衡矛盾。
4.2.1 提高寧波熱電外供蒸汽流量。經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員與寧波熱電公司溝通,外供壓力由0.85MPa提高到0.9MPa,流量由13噸/小時(shí)提高到18噸/小時(shí)。
4.2.2 開(kāi)拓新用戶(hù)。公司低壓蒸汽壓力為0.8~1.1MPa,溫度為180℃~200℃,燒結(jié)余能發(fā)電機(jī)組低壓蒸汽所需0.5MPa壓力,溫度230℃,基本符合3#機(jī)組對(duì)蒸汽品質(zhì)要求,經(jīng)實(shí)踐證明3#機(jī)組可作為新用戶(hù),蒸汽用量最大可用40噸/小時(shí)。
4.3 掌握煉鋼吹煉節(jié)奏,動(dòng)態(tài)平衡調(diào)整蒸汽量
4.3.1 掌握煉鋼吹煉節(jié)奏。(1)接班后根據(jù)煉鋼鋼種吹煉計(jì)劃,整體上掌握煉鋼連鑄節(jié)點(diǎn)和轉(zhuǎn)爐節(jié)奏;(2)據(jù)煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)動(dòng)態(tài)排程,實(shí)時(shí)跟蹤轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏;(3)通過(guò)ERP煉鋼生產(chǎn)實(shí)際,掌握轉(zhuǎn)爐加料,吹煉,出鋼情況。
4.3.2 動(dòng)態(tài)平衡調(diào)整。煉鋼正常吹時(shí),熱力150噸鍋爐,干熄焦鍋爐不得向低壓蒸汽管網(wǎng)送氣,3#余熱機(jī)組作為機(jī)動(dòng)調(diào)節(jié)用戶(hù),調(diào)度掌握煉鋼吹煉節(jié)奏,根據(jù)不同吹煉模式提前調(diào)整3#機(jī)組抽氣量,減少煉鋼OG的蒸汽放散。煉鋼故障停吹時(shí)熱力鍋爐,干熄焦鍋爐再作為管網(wǎng)補(bǔ)充汽源。
5 實(shí)績(jī)
通過(guò)以上措施回收量顯著提高,以下是2014年1~8月份的回收量:
經(jīng)濟(jì)效益=(實(shí)施后噸鋼回收量-實(shí)施前噸鋼回收量)*煉鋼產(chǎn)量*單價(jià)=(54-45)*381187*0.4=144.43萬(wàn)元
6 結(jié)語(yǔ)
(1)公司低壓蒸汽源較多,動(dòng)力調(diào)度需要精確掌握煉鋼錘煉節(jié)奏及其他蒸汽源發(fā)生量的變化,及時(shí)調(diào)整蒸汽的緩沖用戶(hù)。(2)燒結(jié)余能發(fā)電機(jī)組作為緩沖用戶(hù),當(dāng)蒸汽用量達(dá)到30噸/小時(shí)以上時(shí),后面焦化蒸汽用戶(hù)壓力降低較多,需要干熄焦鍋爐補(bǔ)充蒸汽。調(diào)度應(yīng)做好之間的平衡。
作者簡(jiǎn)介:宋永杰(1982-),男,河北邯鄲人,寧波鋼鐵有限公司能源環(huán)保部工程師,研究方向:燃?xì)膺\(yùn)行管理。
(責(zé)任編輯:陳 倩)