杜禮斌
(青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司,青海 尖扎 811999)
直崗拉卡電站1號機組調(diào)速器系統(tǒng)油溫過高分析及處理
杜禮斌
(青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司,青海 尖扎 811999)
摘要:詳細介紹直崗拉卡水電站1號機調(diào)速器系統(tǒng)油溫過高故障的分析與處理過程,并歸納總結(jié)了解決此類故障的方法。
關(guān)鍵詞:水電站;調(diào)速器;油溫過高;感壓閥;原因分析;處理建議
直崗拉卡水電站位于青海省尖扎縣的黃河干流上,上距李家峽水電站7km,下游為康揚水電站,是黃河上游梯級開發(fā)的中型水電站之一。距青海省西寧市公路里程109km。直崗拉卡水電站工程的主要任務(wù)是發(fā)電。水庫正常蓄水位2050m,總庫容1540萬m3,電站額定水頭12.5m,總裝機容量190MW,安裝5臺單機容量為38MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,多年平均發(fā)電量7.619億kW·h,年利用小時數(shù)4010h。
電站初期采用的調(diào)速器為天津阿爾斯通水電設(shè)備制造廠生產(chǎn)的NEYRPIC1500型雙調(diào)節(jié)微機調(diào)速器;主要由微機控制部分與機械液壓部分組成。調(diào)速器液壓部分主要由調(diào)速器油箱、壓力油罐及輔助部件組成,包括2臺螺桿泵組和空載系統(tǒng)、導(dǎo)葉控制系統(tǒng)、槳葉控制系統(tǒng)、壓力油罐控制系統(tǒng)及自動控制元件等。經(jīng)過幾年的運行,調(diào)速器有很多缺陷,后經(jīng)公司決定,對調(diào)速器進行了改造,改造后為長江三峽能事達電氣公司生產(chǎn)的調(diào)速器,主要內(nèi)容為調(diào)速器電調(diào)部分,調(diào)速器主配壓閥,分段關(guān)閉裝置,事故配壓閥,保留原有的油壓裝置。
用來向調(diào)速器系統(tǒng)供油的2臺螺桿泵組為一主用一備用,在機組運行期間連續(xù)運行,靠空載系統(tǒng)(由感壓閥30A及空載閥40A組成)來控制電機泵組的運行狀態(tài),使其負載或空載運行,空載閥40A處于關(guān)閉位置,油泵打油給壓力油罐補油,建壓;當(dāng)系統(tǒng)壓力達到6.3MPa時,感壓閥30A反向動作導(dǎo)致空載閥40A打開,油泵泵出的油經(jīng)空載閥40A的排油管排至調(diào)速器油箱(見圖1)。
圖1機組調(diào)速器空載系統(tǒng)運行狀態(tài)示意(左:泵組空載,右:泵組負載)
自改造以來,調(diào)速器運行正常,無重大缺陷,2014年4月,運行過程中發(fā)現(xiàn)電站1號機組調(diào)速器油箱油溫偏高,為保證機組安全穩(wěn)定運行,人為采取了限制機組出力、停機降溫等非常措施,但機組運行時調(diào)速器系統(tǒng)油溫還是時常處于49℃,現(xiàn)場以手觸摸油箱外壁,明顯感覺比其他機組油箱溫度高;用紅外測溫儀測量,油溫比其他正常機組偏高8℃~10℃,槳葉操作油管路的溫度也比較高,且管路發(fā)出規(guī)律的“哧哧”聲。另外,與槳葉操作油管相連的受油器本體溫度也較高,外壁實測溫度在46℃以上。這些現(xiàn)象表明,1號機組調(diào)速器系統(tǒng)存在油溫偏高故障。調(diào)速器系統(tǒng)管路、油罐等部分壓力顯示正常,檢查油泵和調(diào)速器系統(tǒng)其他部分,未見異常。
(1)機組運行工況不良及頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)槳葉控制系統(tǒng),導(dǎo)致調(diào)速系統(tǒng)管路充油頻繁,油與管路內(nèi)壁及油內(nèi)部分子摩擦,使油溫升高。
(2)調(diào)速器油箱內(nèi)部管路接頭處有漏油,相關(guān)電磁閥、液壓操作系統(tǒng)內(nèi)部有串油等,使油泵頻繁啟動,油泵泵油時間增長,油箱油溫升高。
(3)空載系統(tǒng)中感壓閥的整定值發(fā)生偏移(如內(nèi)部彈簧剛度減弱),會導(dǎo)致空載系統(tǒng)控制電機泵組長時間運行在空載狀態(tài),即調(diào)速器壓力油只在油箱內(nèi)部循環(huán),油箱油溫升高。
(4)油系統(tǒng)有雜質(zhì),造成調(diào)速器系統(tǒng)閥組發(fā)生卡阻。如空載閥發(fā)生卡阻,閥組無法關(guān)閉或者關(guān)閉不嚴,電機泵組泵油效果不良,使系統(tǒng)壓力不足以讓油泵停止運行,這樣也會造成調(diào)速器壓力油只在調(diào)速器油箱內(nèi)部循環(huán),油箱油溫升高。
(5)油泵出口安全閥動作值變低、感壓閥動作值變高,導(dǎo)致油泵不能向壓力油罐補油,雖然油泵處于打油狀態(tài),但壓力油卻通過安全閥溢流回調(diào)速器油箱,導(dǎo)致調(diào)速器油箱油溫升高。
(6)當(dāng)油溫升高到一定程度,會使油質(zhì)劣化,粘度降低,系統(tǒng)的漏油、串油量增大,使油泵起動次數(shù)進一步增加,泵組運行時間進一步增長,溫度繼續(xù)升高,形成惡性循環(huán)。
(1)拆出空載閥組,試驗感壓閥和空載閥的動作可靠性、校驗整定值。試驗表明,閥組動作正常,但試驗過程中發(fā)現(xiàn)感壓閥整定值發(fā)生偏移,其動作區(qū)間差值只有0.16MPa,這是不正常的。如前所述,空載系統(tǒng)控制電機泵組負載或空載運行,當(dāng)系統(tǒng)壓力在6.1~6.3MPa時泵組負載打油,而閥組整定值區(qū)間變小,勢必會造成泵組頻繁啟動,空載時間增長,使系統(tǒng)油溫升高。
(2)在機組運行時,打開調(diào)速器油箱蓋查看泵出口安全閥排油口,未見有油流出,表明安全閥工作正常。查看油箱內(nèi)各油管路接頭等連接部位,亦未見有破裂及往外漏、冒油等故障現(xiàn)象。相關(guān)閥組動作試驗正常,同時,進行了閥組清洗,確保其動作可靠、準確。
(3)拆解機組受油器時發(fā)現(xiàn),用于隔開槳葉操作油路管腔的浮動瓦內(nèi)環(huán)壁有磨損現(xiàn)象,某些部位的劃痕深度達到0.13mm,擋油環(huán)的O型密封圈亦有磨損;用塞尺實測,間隙大致在0.2~0.36mm之間,超過了安裝控制允許值,兩個管腔串油在所難免。
綜上所述,確認引起電站1號機組調(diào)速器系統(tǒng)油溫高的原因是感壓閥整定值區(qū)間偏移變小和槳葉操作油管路兩個管腔串油。機組運行過程中,油泵空載時間增長和頻繁啟動,油流長時間在油泵、空載閥和調(diào)速器油箱間不斷循環(huán),持續(xù)受油泵擠壓,系統(tǒng)油溫勢必升高;而兩個管腔之間串油,致使槳葉操作系統(tǒng)頻繁調(diào)節(jié),調(diào)速系統(tǒng)管路充油頻繁,油與管路內(nèi)壁及油內(nèi)部分子長時間摩擦,系統(tǒng)油溫升高。
針對上述結(jié)果,先是校正感壓閥整定值,調(diào)整感壓閥彈簧壓緊程度,使其動作區(qū)間值為0.2MPa,并清洗閥組。然后,將調(diào)速器系統(tǒng)油完全過濾,保證油質(zhì)干凈不含雜質(zhì)。最后盤車檢查,確保受油器導(dǎo)向頭擺度符合規(guī)程要求;更換新的浮動瓦及擋油環(huán)的O型密封圈,控制安裝間隙在允許范圍內(nèi),處理完畢后,調(diào)速器系統(tǒng)充油,手動啟動調(diào)速器油泵和循環(huán)油系統(tǒng),保證閥組動作可靠無抽動抖動現(xiàn)象,操作油路內(nèi)無空氣。開機試運行48h,機組運行正常,油溫降至正常范圍。
針對此種形式的調(diào)速器及油壓裝置,主要出現(xiàn)的問題為,油泵電機為不間斷運行,油泵空載時間增長和頻繁啟動,油流長時間在油泵、空載閥和調(diào)速器油箱間不斷循環(huán),持續(xù)受油泵擠壓,系統(tǒng)油溫勢必升高;而兩個管腔之間串油,致使槳葉操作系統(tǒng)頻繁調(diào)節(jié),調(diào)速系統(tǒng)管路充油頻繁,油與管路內(nèi)壁及油內(nèi)部分子長時間摩擦,系統(tǒng)油溫升高。感壓閥及空載閥等因油質(zhì)不合格等發(fā)生的卡阻現(xiàn)象,閥組無法關(guān)閉或者關(guān)閉不嚴,電機泵組泵油效果不良,使系統(tǒng)壓力不足以讓油泵停止運行,這樣也會造成調(diào)速器壓力油只在調(diào)速器油箱內(nèi)部循環(huán),油箱油溫升高。
組合閥是一種具有卸荷、安全、止回等功能的液壓裝置,被廣泛地應(yīng)用在供油裝置的油泵出口,它的性能好壞直接影響到整個油壓裝置的性能,是供油裝置中重要的液壓元件。組合閥不僅能解決油壓裝置中安全閥動作不穩(wěn)定、噪聲大、油泵啟動沖擊大及滲漏點多的問題,而且集成化程度高、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、密封性好、過流能力大、使用壽命長。組合閥中先導(dǎo)控制部分,有兩種先導(dǎo)閥方式,安全閥采用機械式先導(dǎo)閥,以保證油壓裝置系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定和安全運行。旁通閥(卸荷閥)采用電磁鐵型先導(dǎo)閥,較為先進的電磁閥先導(dǎo)控制方式,可構(gòu)成油泵在啟動時,靠電磁鐵的通斷使主閥卸荷,達到空載啟泵,有效的保護電機泵組及整個油源系統(tǒng)的安全。
根據(jù)組合閥的功能,完全滿足調(diào)速器油壓裝置的要求,建議有條件的使用單位將調(diào)速器油壓裝置出口的感壓閥、卸載閥、安全閥,更換為現(xiàn)在各電廠應(yīng)用成熟的組合閥。
調(diào)速器系統(tǒng)運行是否正常是機組可靠、穩(wěn)定運行的重要決定性因素之一。油溫高會導(dǎo)致油劣化、粘滯性減小、膠質(zhì)密封件老化等問題,也會影響液壓操作系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。因此,當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)油溫高時應(yīng)及時處理。針對油系統(tǒng)溫度高的可能原因,可以通過“望、聞、問、切”等方法來查找,“看”管路及閥組有無滲漏;“聽”系統(tǒng)中各部分的工作聲音是否正常;“問”運行人員有什么異常情況和故障表現(xiàn);通過“摸”來檢查個部件的溫度和振動情況。
調(diào)速器系統(tǒng)作為機組的重要控制系統(tǒng),應(yīng)該多巡視、多聽,精心維護,以此來保證機組的穩(wěn)定持續(xù)運行和備用率。
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中圖分類號:TK730.4+1
文獻標識碼:B
文章編號:1672-5387(2015)12-0050-03
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.12.018
收稿日期:2014-07-31
作者簡介:杜禮斌(1983-),男,助理工程師,從事水電站機械安裝、檢修技術(shù)管理工作。