李忠信,俞長宏
(青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司,青海 尖扎 811999)
直崗拉卡電站液壓扭力拉伸器修復(fù)
李忠信,俞長宏
(青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司,青海 尖扎 811999)
摘要:直崗拉卡電站為國內(nèi)黃河徑流電站,發(fā)電機(jī)組為貫流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,部分關(guān)鍵設(shè)備、安裝工具和制造技術(shù)從國外引進(jìn),機(jī)組尺寸大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜。隨機(jī)供給的唯一1臺液壓拉伸器在1號機(jī)組大修時出現(xiàn)故障——控制桿頭折斷,活塞直徑漲大。經(jīng)對其測繪、工作原理分析,故障原因查找、處理,最終修復(fù),滿足使用要求。
關(guān)鍵詞:直崗拉卡電站;液壓拉伸器;接力器;自動控制閥;換向閥
直崗拉卡電站于2005年6月第1臺機(jī)投產(chǎn)發(fā)電。2006年6月最后1臺機(jī)投產(chǎn)發(fā)電,電站安裝4 臺38MW的貫流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,2014年5月,安裝了1臺38MW的機(jī)組,共裝機(jī)190MW,其中4臺(1號、2號、3號、4號)機(jī)組設(shè)備由天津阿爾斯通公司生產(chǎn)制造。5號機(jī)組由浙江富春江水電設(shè)備公司制造。
阿方在供1~4號水輪發(fā)電機(jī)組的轉(zhuǎn)輪設(shè)備時,配備了1套轉(zhuǎn)輪螺栓拉伸工具,用于對轉(zhuǎn)輪缸蓋M90的24個螺栓和轉(zhuǎn)輪軸與轉(zhuǎn)輪體連接的12個M100螺栓進(jìn)行拉伸。經(jīng)過4臺機(jī)組安裝和1臺機(jī)組擴(kuò)大型大修,共約150個大螺栓的拉伸后,2012年12月,在1號機(jī)大修時,拉伸器在拉伸過程中出現(xiàn)故障,故障現(xiàn)象是手、自動均不能動作。
由于,①該設(shè)備在發(fā)電機(jī)組安裝時,阿方來工地進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),當(dāng)時只教會使用方法,沒有提供該拉伸器的結(jié)構(gòu)裝配圖紙和性能、工作原理說明書,不知道零部件之間的相關(guān)尺寸,故障點(diǎn)判斷不明確,還未找到真正的故障點(diǎn);②考慮到檢修計(jì)劃時間短,任務(wù)的緊迫性,拉伸器在轉(zhuǎn)輪回裝時使用。電廠領(lǐng)導(dǎo)邀請上海液壓千斤頂廠來直崗拉卡電廠查看,要求將該拉伸器在一個月內(nèi)修復(fù)。上海液壓千斤頂廠前后來人兩次對拉伸器進(jìn)行查看,因無法保證在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù),最后放棄了修理。我們考慮到檢修時間短,任務(wù)重,拉伸器修不好,就無法保證在規(guī)定時間內(nèi)將機(jī)組檢修任務(wù)完成。故,對其立即進(jìn)行全部分解檢測,繪制出零件圖和裝配圖,找出故障原因,對故障進(jìn)行了修復(fù)。經(jīng)試用,手、自動切換均正常,完全滿足要求,順利地將轉(zhuǎn)輪缸蓋M90的24個螺栓和轉(zhuǎn)輪軸與轉(zhuǎn)輪體連接的12個M100螺栓進(jìn)行拉伸完畢。
下面對其從結(jié)構(gòu),原理,故障原因分析和處理方法,分步進(jìn)行介紹、分析和說明。
該液壓扭力拉伸器由油泵,油箱,軟管,拉伸器等組成。拉伸器由接力器,力臂桿,扳子頭組成。接力器由前后缸蓋,后支座,活塞,活塞缸,自動換向控制桿,換向閥及油管路組成。
圖1自動液壓拉伸器油路控制原理圖
后缸蓋由中心管和控制桿,液壓分配閥組成。
控制桿前后移動時改變油路方向,然后操作控制閥的伺服滑閥,滑閥左右移動時改變油路方向、操作接力器活塞前后移動,從而活塞作往復(fù)運(yùn)動。
圖2
扳子頭上帶有幅條形狀的扇形棘齒,從而實(shí)現(xiàn)單向進(jìn)給,接力器活塞向前推進(jìn)時,通過棘齒將力矩傳至扳子頭,由扳子頭傳力至螺母。將力臂上下翻轉(zhuǎn)后,可改變扳子頭工作時旋轉(zhuǎn)方向。當(dāng)油壓達(dá)到壓力整定值時,油泵停止打油。伸長值也可通過壓力調(diào)節(jié)器進(jìn)行整定。設(shè)計(jì)壓力值為70MPa。
該液壓扭力拉伸器可以進(jìn)行手動和自動操作。
(1)手動操作
(圖3、圖4所示)當(dāng)X管為壓力油,滑閥在右端時,油經(jīng)過滑閥中間油腔,分別進(jìn)入D管和接力器前腔,進(jìn)入接力器前腔的油將接力器活塞推回(推向左端)。進(jìn)入D管的油經(jīng)自動控制換向閥中間油腔至C管,然后到自動控制閥小活塞的右端腔,同時,壓力油推動小活塞和滑閥至左端,D腔仍為壓力油,E腔進(jìn)入壓力油后接力器活塞改變行走方向,向前推進(jìn)(推向右端),同時接力器前腔油由滑閥右端腔流經(jīng)中心孔,從Y管排出,到油箱。
當(dāng)X管為壓力油,滑閥在左端時,壓力油經(jīng)滑閥中間油腔進(jìn)入D和E管,進(jìn)入E管油推動接力器活塞向前移動(向右移動)。進(jìn)入D腔的壓力油走向與上面所述相同。
圖3接力器總裝配圖
圖4接力器放大圖
當(dāng)Y管為壓力油,滑閥在右端時,油經(jīng)過滑閥左端油腔,同時進(jìn)入A和E管,進(jìn)入E管的油到接力器后腔,進(jìn)入接力器后腔的油將接力器活塞向前推(推向右端)。進(jìn)入A管的油流經(jīng)自動控制換向閥左端腔,然后進(jìn)入右腔,最后至B管,進(jìn)入自動控制閥的小活塞的左端腔推動小活塞和滑閥到右端。
當(dāng)Y管為壓力油,滑閥在左端時,壓力油經(jīng)滑閥左端油腔進(jìn)入A管和滑閥中心孔進(jìn)入接力器前腔。進(jìn)入A管油流經(jīng)自動控制閥右端腔,然后進(jìn)入B腔,最后至自動控制閥的小活塞的左端腔推動小活塞和滑閥到右端,同時E管進(jìn)入壓力油從而接力活塞改變移動方向。前腔油經(jīng)滑閥中間油腔排出至油箱。從而通過手動換向閥切換,實(shí)現(xiàn)接力器活塞向前后做往復(fù)移動。
(2)自動操作
當(dāng)X管為壓力油,滑閥在右端時,油經(jīng)過滑閥中間油腔,分別進(jìn)入D管和接力器前腔,進(jìn)入接力器前腔的油將接力器活塞推回(推向左端)。進(jìn)入D管的油經(jīng)自動控制換向閥中間油腔進(jìn)入C管,然后到自動控制閥小活塞的右端腔,同時,壓力油推動小活塞和滑閥至左端,D腔仍為壓力油,E腔進(jìn)入壓力油后接力器活塞改變行走方向,向前推進(jìn)(推向右端),同時接力器前腔油由滑閥右端腔流經(jīng)中心孔,從Y管排出,到油箱。當(dāng)接力器走到缸體前端頭(缸體右端頭),自動控制桿前端頭被拉,自動控制換向閥換向,周而復(fù)始,接力器活塞在缸體內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動。
當(dāng)Y管為壓力油,滑閥在右端時,油經(jīng)過滑閥左端油腔,同時進(jìn)入A管和E管,進(jìn)入E管的油到接力器后腔,進(jìn)入接力器后腔的油將接力器活塞向前推(推向右端)。進(jìn)入A管的油流經(jīng)自動控制換向閥右端腔,然后進(jìn)入B管,最后至自動控制閥的小活塞的左端腔推動小活塞和滑閥到右端。同上,接力器活塞在缸體內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動。
當(dāng)Y管為壓力油,滑閥在左端時,壓力油經(jīng)滑閥左端油腔進(jìn)入A管和流經(jīng)滑閥中心孔,進(jìn)入接力器前腔,活塞向后移動,同時E腔排油至油箱。A管油流經(jīng)自動控制閥左端腔,然后進(jìn)入自動控制換向閥右腔,經(jīng)B管,進(jìn)入自動控制閥的小活塞的左端腔推動小活塞和滑閥向右端移動。
同理,活塞在接力器腔內(nèi)移動到端頭時改變方向,做往復(fù)運(yùn)動。
故障原因:將拉伸器拆開分解,發(fā)現(xiàn)自動控制閥桿斷開,當(dāng)時認(rèn)為故障原因已全部查到,但將裝配圖繪制完成后,通過裝配圖分析,自動控制閥桿斷開后,通過操作手動換向閥,接力器仍可移動。每走到端頭時,操作手動換向閥,可改變活塞行走方向。
之后,對缸體和活塞的配合尺寸進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)活塞一端頭的直徑已變大,活塞頭已變形。變形原因是:當(dāng)松開螺母時,由于銹蝕,壓力整定值至100MPa時才能將螺母松開,該液壓扭力拉伸器也就是在松開螺母時,油壓壓力值過大。通過壓強(qiáng)計(jì)算分析可知,端面接觸擠壓產(chǎn)生的應(yīng)力已大于該材料的允許擠壓應(yīng)力。活塞在正常工作時,活塞快要走到端頭,與缸體接觸前已換向,活塞端面與缸體內(nèi)端面不接觸,不會發(fā)生擠壓變形,當(dāng)自動控制的端頭斷開后,接力器失去自動換向功能,兩端面直接接觸產(chǎn)生擠壓變形。
修復(fù)方法:對自動控制換向桿頭部上車床切除后打孔,攻M5絲孔,用M5×25螺栓涂鎖錠膠后擰入,對活塞在車床上進(jìn)行車削修復(fù)。首先在機(jī)床上找正,然后進(jìn)刀車至原來直徑。有一種比較快速、簡便的方法,即可達(dá)到使用要求,又可消除車床本身的誤差造成的加工橢圓和不同心。方法是邊進(jìn)刀,邊切削,直至切削圓周長度的三分之一后,再旋轉(zhuǎn)活塞120°,多次旋轉(zhuǎn)后車削,可消除車床三爪誤差造成的加工橢圓和不同心。修復(fù)后的活塞滿足使用要求。
(1)裝配時注意組合密封的位置,方向、大小、規(guī)格。
(2)由于高油壓裝置,閥心部件小而精密,應(yīng)避免精密部件被劃傷,產(chǎn)生毛刺或損傷。
(3)閥體內(nèi)必須干凈,無雜質(zhì),
諺語說:“工欲善其事,必先礪其器”??焖?、高效的現(xiàn)代化建設(shè)離不開先進(jìn)工器具的使用。目前,國內(nèi)大中型電站機(jī)組安裝大螺栓拉伸所采用的方法是用液壓拉伸器拉伸后用人力旋緊,其種方法雖較以前使用的工器具先進(jìn),但其工效仍低,勞動強(qiáng)度大。本文所述的拉伸器是一種高效、方便、靈活用于水電站大螺栓擰緊的拉伸工具,其結(jié)構(gòu)、原理可為國內(nèi)制造廠家參考和借鑒。
中圖分類號:TK730.8
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1672-5387(2015)12-0047-03
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.12.017
收稿日期:2014-07-31
作者簡介:李忠信(1962-),男,工程師,從事水電站機(jī)電安裝、設(shè)備運(yùn)行檢修維護(hù)及管理工作。