張 茜(唐山佳華煤化工有限公司,河北 唐山 063611)
佳華公司鍋爐主汽系統(tǒng)暖管并汽的解決方法
張 茜
(唐山佳華煤化工有限公司,河北 唐山 063611)
目前佳華公司二期鍋爐投運(yùn)并入主蒸汽管網(wǎng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)并汽時(shí)間長(zhǎng),燃料、汽水工質(zhì)及電的消耗很大的問題,經(jīng)過(guò)多次的倒?fàn)t及總結(jié)發(fā)現(xiàn),采用提前暖管的方式可以有效縮短并汽時(shí)間,提高了熱經(jīng)濟(jì)性。
單母管;暖管并汽;提前暖管;疏水加粗;降低損耗
佳華公司動(dòng)力分廠共配置4臺(tái)鍋爐,其中包括一期2臺(tái)75t/h(1#、2#)鍋爐,二期一臺(tái)75t/h(3#)鍋爐、一臺(tái)35t/h(4#)鍋爐;還配置有一臺(tái)12MW汽輪發(fā)電機(jī)組,2套中低壓減溫器,提供自備發(fā)電和全公司生產(chǎn)生活用氣。
動(dòng)力分廠鍋爐主蒸汽采用的是單母管切換制方式,即1、2、3、4#鍋爐的主蒸汽全部并入主蒸汽母管運(yùn)行。汽輪發(fā)電機(jī)組及減溫減壓器的用汽均由主蒸汽母管接出。經(jīng)過(guò)多次的倒?fàn)t經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),二期鍋爐如果未投入運(yùn)行時(shí),一期鍋爐從點(diǎn)爐到蒸汽并入母管大約需要5小時(shí),二期鍋爐并入母管大約需8小時(shí),二期鍋爐投運(yùn)并汽時(shí)間較長(zhǎng),由于此期間疏水量很大且不能全部回收,就造成燃料、汽水工質(zhì)及電的浪費(fèi),而改變暖管方式是目前唯一行之有效的方法。
2.1 暖管并汽的要求及條件
新啟動(dòng)鍋爐并入母管前蒸汽參數(shù)要控制為:蒸汽溫度≥430℃,蒸汽壓力要低于母管0.1-0.2MPa,主要采用正暖管并汽方式。
1、2#鍋爐從點(diǎn)火到具備并汽條件時(shí)間為3.5到4.5小時(shí),因?yàn)槲夜?#、 2#鍋爐為重型爐墻,煤氣與煤混燒鍋爐,所以升溫升壓時(shí)間必須嚴(yán)格控制,嚴(yán)禁升壓過(guò)快,以防燒壞爐墻毀壞鍋爐。
升壓過(guò)程中應(yīng)維持爐內(nèi)溫度均勻上升,承壓部件受熱均勻,膨脹正常。當(dāng)壓力升至0.15MPa時(shí)開啟各疏水閥、對(duì)空排氣閥,規(guī)程規(guī)定嚴(yán)禁利用關(guān)小疏水閥和對(duì)空排氣閥的方法進(jìn)行趕火升壓避免過(guò)熱器溫度急劇升高,造成爐管損壞。
鍋爐在向母管并汽之前應(yīng)對(duì)管道進(jìn)行暖管,暖管采用開啟主汽門旁路門的方式進(jìn)行,暖管速度要求冷態(tài)大于2小時(shí),熱態(tài)大于1小時(shí)。溫升速度控制在在4~10℃/min。暖管時(shí)應(yīng)緩慢開啟旁路閥門,一旦發(fā)生水擊和管道震動(dòng)及其他異常情況則應(yīng)立即停止暖管,查明原因清除后重新暖管。
當(dāng)主蒸汽溫度及壓力正常,控制低水位-50~-75mm,鍋爐壓力高于母管壓力后并汽。在并汽過(guò)程中,緩慢開啟閥門,負(fù)荷增加速度應(yīng)緩慢進(jìn)行,汽溫汽壓變化在規(guī)定值,并汽到帶滿負(fù)荷為1小時(shí)。在并汽過(guò)程中如引起蒸汽母管氣溫急劇下降或發(fā)生水擊現(xiàn)象,引起管道震動(dòng),應(yīng)立即停止并汽,減弱燃燒,加強(qiáng)疏水待恢復(fù)正常后重新并汽。
2.2 鍋爐暖管并汽現(xiàn)狀
從以上時(shí)間對(duì)比可以看出二期鍋爐從點(diǎn)火到升壓時(shí)間比一期鍋爐要短。但在多次倒?fàn)t過(guò)程中發(fā)現(xiàn),如果二期鍋爐未運(yùn)行暖管并汽時(shí),二期鍋爐蒸汽并入系統(tǒng)后,主汽溫度迅速下降,最低曾降至350℃。為了保證汽機(jī)運(yùn)行安全只能停止并汽,延長(zhǎng)疏水時(shí)間,待母管溫度上升到額定溫度后繼續(xù)并汽。所以最后導(dǎo)致一期鍋爐從點(diǎn)爐到蒸汽并入母管大約需要5小時(shí),二期鍋爐并入母管大約需8小時(shí),二期鍋爐并汽時(shí)間反而增加,燃料、汽水工質(zhì)及電的消耗很大,造成了能源的浪費(fèi)。
針對(duì)佳華公司單母管制主蒸汽系統(tǒng)及目前并汽現(xiàn)狀,通過(guò)對(duì)主蒸汽管道結(jié)構(gòu),疏水管道設(shè)置方式來(lái)展開分析。
3.1 鍋爐一二期主蒸汽母管結(jié)構(gòu)
因?yàn)閯?dòng)力分廠鍋爐分期建設(shè),一二期蒸汽母管是后期對(duì)接,經(jīng)測(cè)定發(fā)現(xiàn)一期蒸汽母管坡度高于二期蒸汽母管。規(guī)范要求: 主蒸汽管道應(yīng)有一定坡度,蒸汽管道應(yīng)向氣流方向傾斜,母管坡度一般為1‰~2‰。
動(dòng)力分廠鍋爐一期、二期都有減溫器。蒸汽是雙向流動(dòng),應(yīng)考慮汽機(jī)在一期,主要運(yùn)行汽機(jī)和減溫器,坡度應(yīng)向一期傾斜。但是目前情況是坡度向二期傾斜,二期鍋爐不運(yùn)行時(shí),二期主蒸汽管道積存大量的冷凝水,在并汽過(guò)程中這些冷凝水就會(huì)導(dǎo)致主汽溫度下降。
另外由于4#爐至3#爐至主汽母管管徑由DN159變到DN219至DN273,最后到一期主蒸汽母管管徑為DN325,因?yàn)殚_始并汽時(shí)并入蒸汽母管的流量小,又經(jīng)過(guò)母管擴(kuò)容流速變慢,在母管內(nèi)會(huì)產(chǎn)生新的冷凝水,加速氣溫下降。如圖1鍋爐一二期主蒸汽母管結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。
3.2 主蒸汽母管疏水管的設(shè)置方式
一期蒸汽母管及2臺(tái)鍋爐的主蒸汽出口的疏水管徑均為DN40,二期主蒸汽管道輸水均為DN25。通過(guò)對(duì)《蒸汽管道設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行查詢得知,蒸汽管道公稱通徑為DN250~DN300的管道,啟動(dòng)疏水管公稱通徑應(yīng)選擇≥DN40管道,很明顯二期蒸汽系統(tǒng)疏水管道設(shè)計(jì)管徑偏小了,影響了疏水效果,造成并汽時(shí)主蒸汽母管溫度下降。
從以上分析可見首先主蒸汽母管配汽方式?jīng)Q定滑負(fù)荷參數(shù)啟動(dòng)鍋爐汽機(jī)是不可能。我們通過(guò)對(duì)多次倒?fàn)t數(shù)據(jù)及現(xiàn)象進(jìn)行了分析,得出二期鍋爐投運(yùn)并汽時(shí)間較長(zhǎng)且溫度下降過(guò)多,對(duì)汽機(jī)安全運(yùn)行造成很大影響,所以解決二期并汽溫度下降是節(jié)約并汽時(shí)間,降低能耗的可行途徑。
4.1 提前暖管
在二期減溫減壓器未投入使用時(shí),為了縮短并汽時(shí)間,我們采用倒暖管方式有效縮短并汽時(shí)間。即在二期鍋爐點(diǎn)火前,從一、二期連通閥門后逐步開大母管疏水,提前進(jìn)行暖管排汽。這種方案的實(shí)施將并汽時(shí)間控制在1小時(shí)以內(nèi),比以前節(jié)約1.5小時(shí),降低了煤氣水電的消耗,在并汽過(guò)程中汽溫沒有出現(xiàn)大幅度的降低情況,操作安全可靠。
4.2 加粗輸水管徑
因?yàn)椴捎玫氖菃文腹苤?,并且不能保證一二期主蒸汽管道連通閥門的嚴(yán)密性,所以經(jīng)過(guò)分析只能利用大停汽時(shí)間,在二期管道間加裝一根或兩根DN40直排疏水,在點(diǎn)火初期加大低溫汽體的排汽量,縮短并汽時(shí)間,此項(xiàng)方案實(shí)施后需要通過(guò)實(shí)踐證明其效果。
通過(guò)本次對(duì)鍋爐暖管并汽問題的原因分析和處理,開拓了分析問題和處理解決問題的思路和方法,對(duì)今后的工作、問題的分析和處理提供了有益的借鑒。
[1]華煤化工鍋爐崗位操作規(guī)程[S].
[2]蒸汽管道安裝規(guī)范[S].