魏 敏(青島啤酒(徐州)彭城有限公司,江蘇 徐州 221004)
洗瓶機進瓶裝置的改進
魏 敏
(青島啤酒(徐州)彭城有限公司,江蘇 徐州 221004)
洗瓶作為啤酒灌裝生產(chǎn)線上的重要環(huán)節(jié)之一,洗瓶機運行是否可靠,直接關系到啤酒的洗瓶結(jié)果,增加生產(chǎn)成本,甚至影響啤酒的質(zhì)量。青島啤酒(徐州)彭城有限公司包裝部1#線使用單端連續(xù)式浸沖洗瓶機,在實際生產(chǎn)過程中,使用回收瓶在洗瓶的時候,極易發(fā)生破碎等問題,洗瓶機的進出瓶裝置在實際生產(chǎn)中,影響成品率,因此,本文對洗瓶機的進瓶裝置進行了改進。
洗瓶機;進出瓶裝置;改進
單端連續(xù)式浸沖洗瓶機是由是廣州第二輕工業(yè)集團與KΗS合作前生產(chǎn)的第一代洗瓶機,進瓶傳動裝置作為整個洗瓶機的關鍵機構,在運轉(zhuǎn)過程中不能間斷,因此,進瓶裝置的優(yōu)化設計,能夠有效降低洗瓶機的故障率,提高啤酒生產(chǎn)線的經(jīng)濟效益。
該洗瓶機的進瓶臺上置有擺動隔板,底部插入對應槽板內(nèi),利用偏心輪的轉(zhuǎn)動,使擺動隔板前后運動,進而防止瓶子在進瓶臺上出現(xiàn)卡阻,確保進瓶臺穩(wěn)定運行,所述偏心輪的結(jié)構為一體式設計,是直接安裝在傳動軸上的,如下圖1所示,所述傳動軸則是減速機通過滾子鏈所驅(qū)動的。進瓶臺從動軸組件在平頂鏈的傳動下隨著主動軸組件一起旋轉(zhuǎn),從動軸的兩端分別置于洗瓶機上的法蘭式軸承上,中部置有一體式齒形軸。
圖1 為傳動軸和偏心輪改造前的連接結(jié)構示意圖
(1)偏心輪磨損較快,拆換工作量大。在機構傳動中,由于傳動件磨損較快,使得偏心輪一旦出現(xiàn)磨損的時候,將偏心輪從中間至兩端一次拆換,安裝新偏心輪構件的時候,則需要從兩端往中間排列安裝,增加工人的勞動負擔。
(2)從動齒形軸設計結(jié)構復雜,易導致卡死的情況。所述進瓶裝置,由于水平傳動的時候,需要通過平頂鏈輸送才能完成,因此,平頂鏈和從動齒形軸動軸咬合連接,而從動軸兩端隨著法蘭軸承旋轉(zhuǎn)進行轉(zhuǎn)動,進而實現(xiàn)平頂鏈的傳動。在生產(chǎn)過程中,法蘭軸承需定期加油潤滑養(yǎng)護, 法蘭軸承一旦損壞,從動齒形軸則會停止運轉(zhuǎn),其鏈齒也將卡死平頂鏈,使平頂鏈停止工作,進而導致進瓶裝置的停運,極大地降低了生產(chǎn)效率,增加了維修工作量。
(3)傳動部件間的間隙,影響進出瓶同步傳動的穩(wěn)定性。洗瓶機的主傳動系統(tǒng)主要由一臺主傳動減速機通過滾子鏈、換向裝置和萬向傳動軸分別傳動三個主傳動蝸輪箱及進、出瓶驅(qū)動裝置,因此,在各傳動部件間存在著間隙,而且進、出瓶運動為循環(huán)往復運動,這就容易導致進、出瓶同步傳動不穩(wěn)定,在生產(chǎn)過程中,進瓶、出瓶和主傳動不同步會大大降低生產(chǎn)效率,青島啤酒(徐州)彭城有限公司使用1#線單端連續(xù)式浸沖洗瓶機,其進瓶、出瓶、主傳動錯位過載頻繁,平均每天發(fā)生40余次,速度損失時間每天平均80多分鐘,嚴重影響生產(chǎn)效率,且增加瓶損約0.1%。
(4)載瓶架易變型,影響噴淋對中。由于主傳動Ⅲ蝸輪箱位于傳動末端,且傳動的載瓶架較多,因此主傳動Ⅲ蝸輪箱的負荷較大,在傳動過程中,主傳動Ⅲ大鏈輪和同步大鏈輪左右兩邊不同步,很容易造成載瓶架易變型,進而導致噴淋對中不穩(wěn)定,存在食品安全隱患。
針對進瓶裝置的缺陷,本文提出以下改進措施:
(1)改進偏心輪軸組件結(jié)構。改變原有的偏心輪軸的組件結(jié)構,將整個偏心輪的結(jié)構,更換成易于拆換的組建,當偏心輪損壞的時候,只需要更好損壞構件即可,不需要整個拆換,降低工人工作工作量。筆者經(jīng)過工作中的仔細觀察,提出將偏心輪套軸的結(jié)構,更換成開邊對夾式結(jié)構,改變原有的偏心輪和傳動軸之間利用平鍵連接的結(jié)構,使用螺栓緊固連接方式。
(2)重新設計從動軸組件。棄用平頂鏈和從動齒形軸動軸咬合連接的傳動結(jié)構,將一體式從動軸組件從旋轉(zhuǎn)的平頂鏈輪形式改為固定的半圓導軌形式,半圓導軌則利用螺釘螺接于安裝板上。這種設計,能夠有效減輕法蘭軸承的養(yǎng)護工作量,同時,半圓導軌的結(jié)構設計,也較容易單獨更換,降低備件費用和設備維護工作量。
(3)更好傳動驅(qū)動方式,實現(xiàn)主電機變頻器和編碼器的同步控制。由于之前的是使用一臺主傳動減速機作為動力,利用滾子鏈、換向裝置和萬向傳動軸分別傳動三個主傳動蝸輪箱及進、出瓶驅(qū)動裝置,這使得在各傳動部件間存在著間隙,筆者經(jīng)過實際的生產(chǎn)時間,認為應該拆除進、出瓶、主傳動原有的鏈條、聯(lián)軸器、換向器,且分別增加一臺傳動齒輪箱以及驅(qū)動裝置,增加新的空開模塊,修改觸摸屏、CPU程序,使主電機變頻器和編碼器實現(xiàn)同步控制,進而實現(xiàn)進瓶和出瓶的同步。
(4)更換主傳動Ⅲ蝸輪箱位置,改進造噴淋裝置。主傳動Ⅲ蝸輪箱位于傳動末端,在傳動過程中,主傳動Ⅲ大鏈輪和同步大鏈輪左右兩邊不同步,且主傳動Ⅲ蝸輪箱的負荷增大,因此,筆者提出主傳動Ⅲ蝸輪箱的位置,更換24套彎道導軌組件、6組振動滑軌和2根大鏈輪連接軸。改造噴淋裝置,將洗瓶各組噴淋管“對中性”可調(diào)改為單根可調(diào),提高洗凈率。
本文對啤酒瓶洗瓶機的進瓶系裝置的現(xiàn)狀進行了分析,指出了機構容易出現(xiàn)的故障現(xiàn)象, 然后對缺陷提出了相應的改進措施,改進后的進瓶裝置的結(jié)構可提高該機構設備效率, 實現(xiàn)進瓶、出瓶及主傳動三者傳動平穩(wěn)且同步。改造后每天可減少故障停機時間和速度損失時間約1小時,蝸輪箱軸承每年可減少兩次更換,蝸輪箱更換費用按年均計算,維修費每年可節(jié)約22850元,降低瓶損約0.1%,可節(jié)約水、電、汽消耗成本23.6萬元。為企業(yè)增加了經(jīng)濟效益。
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魏敏(1984-)男,江蘇徐州人,本科,輕工助理工程師,注冊質(zhì)量工程師,主要從事:資產(chǎn)投資和設備管理工作,研究方向:固定資產(chǎn)投資,機械設備技改。
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.010