屈曉凡 ,趙偉俊 ,李紫龍,聶 華(中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司,重慶 401122)
尿素水解工藝及其在燃煤電廠的應(yīng)用
屈曉凡,趙偉俊,李紫龍,聶華
(中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司,重慶401122)
摘要:隨著國(guó)家對(duì)燃煤電廠NOX排放要求的日趨嚴(yán)格,選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù)在國(guó)內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用。SCR煙氣脫硝常用的還原劑是液氨、氨水和尿素,出于安全性和實(shí)用性的考慮,近年來(lái)尿素水解制氨工藝得到逐步推廣。本文介紹了尿素水解原理、工藝流程、運(yùn)行情況及其在燃煤電廠的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;煙氣脫硝;選擇性催化還原;尿素水解
“十二五”期間,NOx減排工作被納入國(guó)家大氣污染物總量減排的重點(diǎn)任務(wù),截至2014年底,已投運(yùn)燃煤電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約6.87億千瓦,占全國(guó)火電機(jī)組容量的75.0%。由于我國(guó)煤質(zhì)復(fù)雜、煙氣中NOx含量高,因此技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定且具有較高脫硝效率的選擇性催化還原SCR技術(shù)在國(guó)內(nèi)得到了極大推廣[1,2]。
SCR煙氣脫硝是通過(guò)催化劑(金屬氧化物)的催化作用,在溫度300~400℃的條件下,利用NH3把煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化成對(duì)環(huán)境無(wú)害的氮?dú)夂退甗3]。液氨、氨水和尿素均可作為煙氣脫硝還原劑。氨水中的氨濃度較低,運(yùn)輸成本高,其中的金屬離子對(duì)催化劑的壽命有一定影響,因此較少在燃煤電站的SCR工程中應(yīng)用;液氨有毒性且易燃,儲(chǔ)存量超過(guò)10t即成為重大危險(xiǎn)源,其運(yùn)輸和儲(chǔ)存均有嚴(yán)格要求,審批的難度也越來(lái)越大[4]。尿素是NH3的理想來(lái)源,對(duì)人和環(huán)境均無(wú)害,運(yùn)輸和儲(chǔ)存都不需要特殊程序。近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)要求的提高,各大發(fā)電集團(tuán)電廠的脫硝改造技術(shù)路線要求原則上采用尿素作為脫硝還原劑。
目前尿素制氨主要有尿素?zé)峤夂湍蛩厮鈨煞N工藝。尿素?zé)峤庵瓢笔抢酶邷貧怏w將尿素分解,該工藝的尿素利用率較低,單臺(tái)1000 MW機(jī)組電加熱器的功率在1000kW以上,運(yùn)行成本高,經(jīng)濟(jì)性較差[3]。與尿素?zé)峤夤に囅啾?,尿素水解效率高,耗能低,運(yùn)行成本低,近年來(lái)逐步在燃煤電廠SCR煙氣脫硝領(lǐng)域得到推廣。
2.1技術(shù)原理
尿素水解反應(yīng)是尿素合成反應(yīng)的逆反應(yīng),尿素溶液在一定壓力(0.45~0.65MPa)和一定溫度(140~160℃)的條件下進(jìn)行水解反應(yīng)生成NH3和CO2,反應(yīng)方程式如下所示[5]:
第1步反應(yīng)為尿素與水生成氨基甲酸胺鹽,該過(guò)程為放熱反應(yīng);第2步氨基甲酸胺迅速分解生成NH3和CO2,為吸熱反應(yīng),尿素溶液中過(guò)量水可以加快反應(yīng)速率的進(jìn)行。
2.2工藝流程
袋裝尿素通過(guò)卡車輸送到尿素儲(chǔ)存間存放,通過(guò)電動(dòng)葫蘆將袋裝尿素輸送到尿素溶解罐卸料口,拆包后的尿素從卸料口進(jìn)入溶解罐。加入除鹽水配制成質(zhì)量濃度為40-60%尿素溶液,通過(guò)尿素溶液循環(huán)泵輸送到尿素溶液儲(chǔ)罐。儲(chǔ)罐中的尿素溶液經(jīng)由輸送泵進(jìn)入水解反應(yīng)器,飽和蒸汽通過(guò)U型盤(pán)管間接加熱水解器內(nèi)的尿素溶液,尿素溶液分解產(chǎn)生NH3、CO2和水蒸氣,從水解器排出的混合氣進(jìn)入氨氣—煙氣混合系統(tǒng),并由氨噴射系統(tǒng)噴入SCR脫硝系統(tǒng)。水解器的壓力和溫度由蒸汽供應(yīng)量控制,供給泵的流量控制水解器的液位。
2.3尿素水解工藝運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題
尿素在水解反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生一些中間產(chǎn)物(如氨基甲酸銨等),氨基甲酸銨會(huì)破壞不銹鋼表面的氧化薄膜,當(dāng)溫度超過(guò)190℃時(shí),一般的不銹鋼材料腐蝕嚴(yán)重。因此尿素水解器的材質(zhì)一般采用316L,反應(yīng)溫度不超過(guò)160℃。
尿素溶液會(huì)產(chǎn)生由凝結(jié)的尿素和分解副產(chǎn)物縮二脲組成的沉積物。當(dāng)溫度超過(guò)133℃,高活性的中間產(chǎn)物HNCO就會(huì)和尿素反應(yīng)生成縮二脲,這是造成尿素水解系統(tǒng)易產(chǎn)生堵塞的原因之一。因此,尿素水解工藝采用的尿素溶液質(zhì)量濃度一般不超過(guò)60%,并且在系統(tǒng)停車時(shí)要對(duì)管路進(jìn)行清洗,以防當(dāng)溫度升高時(shí)會(huì)造成管路堵塞。
尿素中的雜質(zhì)、去離子水中的雜質(zhì)(如鈣)和其它溶解固體物會(huì)聚積在水解器內(nèi),必須定期排污。排污的頻率根據(jù)尿素和去離子水的純度而定,若使用工業(yè)級(jí)尿素,每月排污一次,每次排掉水解器中10%液體量。
目前,尿素水解制氨工藝已在國(guó)電青山電廠、國(guó)電宣威電廠、新鄉(xiāng)豫新電廠等多個(gè)機(jī)組得到應(yīng)用。以新鄉(xiāng)豫新電廠SCR煙氣脫硝項(xiàng)目為例,2臺(tái)鍋爐(2×330MW)的脫硝裝置共用一個(gè)還原劑儲(chǔ)存、制備及供應(yīng)區(qū)域,按照85%脫硝效率設(shè)計(jì),水解反應(yīng)器尿素進(jìn)料濃度范圍40-60%,單臺(tái)尿素水解器最大產(chǎn)氨量為240kg/h,滿足一臺(tái)鍋爐0-115%BMCR氨耗量,單臺(tái)水解反應(yīng)器電耗量為15kW,蒸汽耗量為1.5 t/h。
尿素水解工藝與尿素?zé)峤夤に囅啾龋哂心芎牡?、尿素分解率高、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn),逐漸在我國(guó)燃煤電廠SCR煙氣脫硝工程中得到應(yīng)用,但系統(tǒng)自動(dòng)化水平還不高,今后可進(jìn)行尿素溶解系統(tǒng)的小型化、撬裝化、自動(dòng)化設(shè)計(jì)及多樣化布置的研究,以減少系統(tǒng)的維護(hù)量和勞動(dòng)強(qiáng)度,降低設(shè)備和建設(shè)成本,使尿素水解工藝具有更大的應(yīng)用空間。通過(guò)對(duì)尿素水解裝置的技術(shù)優(yōu)化,尿素水解工藝定會(huì)以其安全性、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn)在燃煤電廠SCR煙氣脫硝領(lǐng)域得到迅速推廣。
參考文獻(xiàn):
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