任紹成,蔣光斌,姜明利,李啟章,鐘自祿(.中國(guó)水利水電科學(xué)研究院,北京 00048;.中廣核紅花水電有限公司,廣西 柳河 545000)
紅花電站2號(hào)機(jī)組水導(dǎo)振動(dòng)分析及處理
任紹成1,蔣光斌2,姜明利1,李啟章1,鐘自祿2
(1.中國(guó)水利水電科學(xué)研究院,北京 100048;2.中廣核紅花水電有限公司,廣西 柳河 545000)
摘要:紅花水電站2號(hào)機(jī)組水導(dǎo)振動(dòng)隨負(fù)荷增加而增大并且超標(biāo)。分析判斷為水輪機(jī)水力不平衡所致,檢修時(shí)測(cè)量確認(rèn),槳葉外緣傾角(葉片安放角)不一致。通過計(jì)算調(diào)整轉(zhuǎn)輪接力器缸體與轉(zhuǎn)臂連接板的銷孔中心距,槳葉外緣傾角不一致的問題得到改善,水導(dǎo)振動(dòng)問題得到解決。此外對(duì)轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)槳葉外緣傾角的控制標(biāo)準(zhǔn)提出了建議。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī);水導(dǎo)軸承振動(dòng);水力不平衡
廣西柳州紅花水電站為貫流式水電站,2號(hào)機(jī)組水輪機(jī)型號(hào)為GZK4/0.38-WP-590,發(fā)電機(jī)型號(hào)為SFWG38-56/6400,于2006年投入運(yùn)行發(fā)電。機(jī)組主要參數(shù)如下:
水輪機(jī)額定出力:38780kW
最大水頭:16.74m
額定水頭:13.2m
最小水頭:10.42m
額定轉(zhuǎn)速:107.1r/min
飛逸轉(zhuǎn)速:協(xié)聯(lián)工況203r/min,非協(xié)聯(lián)工況315r/min
額定流量:317.5m3/s
導(dǎo)葉數(shù):16
轉(zhuǎn)輪直徑:5800mm
輪轂比:0.38
2號(hào)機(jī)組自2006年投產(chǎn)至2012年3月共進(jìn)行了9次檢修,其中B級(jí)檢修4次,C級(jí)檢修2次,其他檢修3次。2011年6月,發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪與大軸連接螺栓被剪斷4根,搶修處理后的運(yùn)行中,又發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組水導(dǎo)軸承振動(dòng)大,并隨機(jī)組負(fù)荷的變大而增大。當(dāng)水頭為11m,機(jī)組為額定負(fù)荷38MW時(shí),水導(dǎo)振動(dòng)為0.30mm,超出允許值一倍以上,機(jī)組被迫限負(fù)荷運(yùn)行。
2012年2月開始的2號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修中,對(duì)水導(dǎo)軸承、組合軸承進(jìn)行檢查處理,調(diào)整軸瓦間隙,對(duì)定子、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)輪及流道進(jìn)行檢查,但檢修前后水導(dǎo)軸承振動(dòng)無明顯改善。為此,于2012年9月在水頭15.3m下對(duì)2號(hào)機(jī)組進(jìn)行穩(wěn)定性試驗(yàn),并組織專家對(duì)機(jī)組故障進(jìn)行會(huì)診。
變轉(zhuǎn)速、變勵(lì)磁電流和變負(fù)荷下的試驗(yàn)結(jié)果分別示于圖1、圖2和圖3。
從圖中可以看出:
1)變轉(zhuǎn)速試驗(yàn),水導(dǎo)+X方向振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速升高明顯增大,但并不與轉(zhuǎn)速平方成比例,其他部位振動(dòng)基本沒有增加;
2)變勵(lì)磁試驗(yàn),各部位振動(dòng)、擺度基本沒有變化;
3)變負(fù)荷試驗(yàn),水導(dǎo)+X方向振動(dòng)、水導(dǎo)+Y方向擺度明顯隨負(fù)荷增加而加大,其中大負(fù)荷段水導(dǎo)+X向振動(dòng)超過300μm,其他部位振動(dòng)、擺度隨負(fù)荷的變化不大或者略有波動(dòng)。
圖1水導(dǎo)擺度及振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速的變化
圖2水導(dǎo)擺度及振動(dòng)隨勵(lì)磁電流的變化
圖3水導(dǎo)擺度及振動(dòng)隨負(fù)荷的變化
三項(xiàng)試驗(yàn)得到的共同結(jié)果是:水導(dǎo)軸承X向振動(dòng)幅值比較大,而且隨負(fù)荷的增大而增大,主頻為轉(zhuǎn)速頻率,如圖4所示。
圖4 38MW工況水導(dǎo)振動(dòng)+X時(shí)域圖及頻譜圖
電站此前的觀測(cè)還發(fā)現(xiàn)這樣一種現(xiàn)象,在同樣負(fù)荷情況下,低水頭時(shí)的水導(dǎo)軸承振動(dòng)比高水頭時(shí)大,即隨水頭升高,振動(dòng)降低,反之亦然,如圖5所示,圖上的數(shù)據(jù)不是同一次試驗(yàn)所得,但變化趨勢(shì)是很明顯的。
圖5水導(dǎo)軸承振動(dòng)+X隨水頭的升高而減小
3.1水導(dǎo)軸承振動(dòng)原因分析
首先,根據(jù)水導(dǎo)軸承振動(dòng)隨負(fù)荷變化的特征判斷,它是由水力原因所引起。
其次,根據(jù)水導(dǎo)軸承振動(dòng)的主頻為轉(zhuǎn)速頻率、同一水頭下振動(dòng)幅值隨負(fù)荷的增大而增大、相同負(fù)荷下振動(dòng)幅值隨水頭的升高而減小等特征判斷,水導(dǎo)軸承振動(dòng)幅值隨負(fù)荷的變化規(guī)律及大負(fù)荷時(shí)幅值最大是水力不平衡引起的結(jié)果。
根據(jù)已有的經(jīng)驗(yàn),除轉(zhuǎn)速頻率外,水力不平衡力的特征就是隨流量的增大而增大。水導(dǎo)軸承的增大完全符合振型規(guī)律。
3.2水力不平衡產(chǎn)生的可能原因
對(duì)于轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī),產(chǎn)生水力不平衡的可能原因有:
(1)轉(zhuǎn)輪葉片開口不一致(葉片外緣傾角不一致或葉片的初始安放角不一致);
(2)轉(zhuǎn)輪葉片葉型不一致,葉片為進(jìn)口數(shù)控加工葉片,葉型不一致的可能性不大;
(3)葉片操作機(jī)構(gòu)尺寸、行程不一致;
(4)轉(zhuǎn)輪室間隙不一致;理論上存在轉(zhuǎn)輪室間隙不一致的情況。
原因只可能有一個(gè),具體原因則需要進(jìn)一步檢測(cè)確定。
3.3現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
在2013年2號(hào)機(jī)A修中,對(duì)轉(zhuǎn)輪葉片的開口及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果及根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算葉片外緣傾角如下頁(yè)表1。
從表1可以看出,葉片全開、全關(guān)、中間位置,3號(hào)葉片外緣型線傾角均偏大,4號(hào)葉片外緣型線傾角偏小,最大最小相差1°左右,超出《水輪機(jī)通流部件技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)要求,這正是引起水導(dǎo)軸承振動(dòng)情況異常的原因所在。
表1修理前葉片外緣傾角 單位:°
進(jìn)一步的檢測(cè)發(fā)現(xiàn),實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)輪接力器缸體與轉(zhuǎn)臂4個(gè)連接板的銷孔中心距均為460.2mm,偏差很小,葉片外緣傾角不一致可能由其它部件尺寸差異所致,但為解決葉片外緣傾角偏差,最佳處理方案為調(diào)整連接板的銷孔中心距,各方對(duì)此意見一致。經(jīng)計(jì)算,確定將3號(hào)葉片連接板銷孔距減小約3.9mm,4號(hào)葉片連接板孔距增加約3.4mm,以使4個(gè)葉片外緣傾角在全部開度范圍盡可能保持一致。
處理后,葉片外緣型線傾角檢測(cè)結(jié)果如表2。
表2修理后葉片外緣傾角 單位:°
更換連接板后,葉片外緣傾角一致性良好,葉片全開時(shí)偏差只有0.03°,全開度范圍均滿足規(guī)范要求。
檢修后的水導(dǎo)振動(dòng)如表3所示??梢钥闯?,檢修后水導(dǎo)振動(dòng)大幅降低。證明當(dāng)初的原因判斷和后來的處理措施都是正確的。
表3修理后水導(dǎo)振動(dòng)隨流量變化情況
水導(dǎo)軸承振動(dòng)隨槳葉開度的增大而減小的情況,可能與檢修后各葉片開口偏差隨槳葉開度增大而減小有關(guān)(表2),此外,空轉(zhuǎn)/空載時(shí)小開度存在相對(duì)較大的隨機(jī)壓力脈動(dòng)。
紅花電站2號(hào)機(jī)水導(dǎo)軸承的不正常振動(dòng)是由水力不平衡引起的,通過調(diào)整轉(zhuǎn)輪接力器缸體與轉(zhuǎn)臂連接板的銷孔中心距使問題得到了解決。
對(duì)葉片數(shù)較少的軸流轉(zhuǎn)槳式及貫流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī),水力不平衡引起的機(jī)組振動(dòng)及擺度偏大的情況是比較常見的,紅花電站2號(hào)機(jī)組的情況是一個(gè)典型的范例,也有其他電站出現(xiàn)過類似的情況。
為減少或避免水力不平衡對(duì)機(jī)組振動(dòng)穩(wěn)定性的不利影響,建議:
(1)檢修時(shí),進(jìn)行槳葉動(dòng)作試驗(yàn),重點(diǎn)檢測(cè)轉(zhuǎn)輪葉片外緣傾角/葉片安放角、葉片型線的一致性;
(2)轉(zhuǎn)槳機(jī)組出廠驗(yàn)收時(shí),同樣建議重點(diǎn)對(duì)葉片外緣傾角/葉片安放角進(jìn)行詳細(xì)檢測(cè);
(3)《水輪機(jī)通流部件技術(shù)條件》(GB/T10969-2008)放寬了對(duì)葉片外緣傾角的要求(與GB/T10969-1996版標(biāo)準(zhǔn)相比),從電站安全穩(wěn)定運(yùn)行需要來看,恢復(fù)1996版標(biāo)準(zhǔn)比較好,即在槳葉整個(gè)開度范圍內(nèi),葉片外緣傾角最高和最低之差均應(yīng)不大于0.25°;
(4)通常直接測(cè)量葉片安放角的精度不一定能夠滿足要求,通過水準(zhǔn)儀測(cè)量各開度情況下,用葉片進(jìn)水邊和出水邊的外緣端點(diǎn)或外緣臨近標(biāo)記點(diǎn)的高程差來計(jì)算葉片外緣傾角精度是可靠的,本次紅花電站的檢測(cè)也充分證明這一點(diǎn)。
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中圖分類號(hào):TK730.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1672-5387(2015)03-0049-03
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.03.015
收稿日期:2014-12-23
作者簡(jiǎn)介:任紹成(1977-),男,高級(jí)工程師,從事水電站機(jī)電設(shè)備咨詢,成套和監(jiān)管工作。