袁東昌,趙燕眀,董曉斌,王 卿
(1.青島科技大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266042;2.徐州徐輪橡膠有限公司,江蘇 徐州 221011)
氣密層不僅保證輪胎充氣壓力,還保護(hù)輪胎內(nèi)部骨架材料和膠層免受大氣中氧、臭氧和水等的侵蝕,有利于延長輪胎使用壽命。胎里露線是無內(nèi)胎工程機(jī)械輪胎較為常見的外觀質(zhì)量缺陷,該缺陷不僅會降低輪胎胎體強(qiáng)度,還會增大輪胎行駛時胎體簾線與膠料間的摩擦生熱,從而影響輪胎的使用性能。本工作對無內(nèi)胎輪胎氣密層膠配方進(jìn)行優(yōu)化,以改善膠料的流動性能及硫化特性等,從而減少輪胎胎里露線問題,提高輪胎的外觀質(zhì)量和延長使用壽命。
天然橡膠(NR),牌號SMR20,印度尼西亞產(chǎn)品;氯化丁基橡膠(CIIR),牌號301,上海兵穎實業(yè)有限公司產(chǎn)品;炭黑N330和N660,河北大光明實業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品。
膠料配方以12-16.5 RG500無內(nèi)胎工業(yè)車輛輪胎氣密層膠配方為例。
生產(chǎn)配方:NR,10;CIIR ,90;丁基再生橡膠,10;炭黑N330,15;炭黑N660,25;芳烴油,10;氧化鎂,0.5;硫黃,1;促進(jìn)劑CZ,1.5;促進(jìn)劑DM,2;其它,15。
試驗配方(與生產(chǎn)配方相比,軟化劑用量減小,硫化體系適當(dāng)調(diào)整):NR,10;CIIR,90;丁基再生橡膠,10;炭黑N330,15;炭黑N660,25;芳烴油,4;氧化鎂,0.5;硫黃,1;促進(jìn)劑CZ,1.2;促進(jìn)劑DM,2;促進(jìn)劑TMTD,1;其它,15。
XSM-1.5型實驗室智能密閉式煉膠(塑)機(jī),青島科高橡塑機(jī)械技術(shù)裝備有限公司產(chǎn)品;XK-160型開煉機(jī),上海橡膠機(jī)械廠產(chǎn)品;F370型和GK270型密煉機(jī),大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司產(chǎn)品;HV2-90E型智能型門尼粘度儀,無錫市蠡園電子化工設(shè)備有限公司產(chǎn)品;GT-M2000A型無轉(zhuǎn)子硫化儀和TCS-2000型伺服控制電腦拉力試驗機(jī),高鐵檢測儀器有限公司產(chǎn)品;25 t平板硫化機(jī),上海第一橡膠機(jī)械廠產(chǎn)品。
小配合試驗?zāi)z料混煉采用2段混煉工藝。一段混煉在密閉式煉膠(塑)機(jī)中進(jìn)行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為40 r·min-1,加工工藝為:生膠和氧化鋅、硬脂酸等小料→壓壓砣(40 s)→炭黑和芳烴油(30 s)→壓壓砣(30 s)→提壓砣(10 s)→排膠。二段混煉在XK-160型開煉機(jī)上進(jìn)行,加工工藝為:一段混煉膠→硫黃和促進(jìn)劑→排膠。
大配合試驗?zāi)z料混煉采用2段混煉工藝。一段混煉在F370型密煉機(jī)中進(jìn)行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為40~45 r·min-1,混煉工藝為:生膠和氧化鋅、硬脂酸等小料→壓壓砣(30 s)→1/2炭黑和芳烴油(30 s)→壓壓砣(30 s)→提壓砣(20 s)→排膠。二段混煉在GK270型密煉機(jī)中進(jìn)行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,加工工藝為:一段混煉膠→硫黃和促進(jìn)劑→壓壓砣(10 s)→提壓砣 →壓壓砣(15 s)→提壓砣(10 s)→壓壓砣(10 s)→提壓砣(10 s)→排膠。
試樣在平板硫化機(jī)上進(jìn)行硫化,硫化條件為138 ℃×30 min。
各項性能均按相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試。
小配合試驗?zāi)z料性能如表1所示。從表1可以看出,與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的門尼粘度增大,硫化速度快,硬度和300%定伸應(yīng)力略有升高,拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長率相當(dāng),氣密性略好。試驗配方膠料性能完全滿足生產(chǎn)要求。
表1 小配合試驗?zāi)z料性能
根據(jù)小配合試驗的結(jié)果,確定對試驗配方進(jìn)行大配合試驗。為提高膠料加工的安全性能,大配合試驗時在試驗配方和生產(chǎn)配方膠料中均添加0.1份防焦劑CTP,大配合試驗?zāi)z料性能如表2所示。從表2可以看出,大配合試驗結(jié)果與小配合試驗結(jié)果基本一致。
表2 大配合試驗?zāi)z料性能
采用試驗配方膠料生產(chǎn)了100條12-16.5 RG500無內(nèi)胎工業(yè)車輛輪胎,試驗輪胎胎里露線產(chǎn)生率由0.193%降至0.080%。
隨機(jī)抽取其中2條試驗輪胎及2條生產(chǎn)輪胎進(jìn)行氣密性試驗對比,結(jié)果如下。
(1)靜態(tài)充氣試驗
試驗輪胎和生產(chǎn)輪胎在靜態(tài)條件下的充氣試驗結(jié)果如表3所示,試驗條件:輪胎充氣壓力550 kPa(標(biāo)準(zhǔn)充氣壓力)。從表3可以看出,經(jīng)過1個月后試驗輪胎與生產(chǎn)輪胎氣壓變化基本一致,說明采用優(yōu)化的氣密層膠配方不影響輪胎的靜態(tài)氣密性。
表3 成品輪胎靜態(tài)條件下的充氣試驗結(jié)果
(2)動態(tài)充氣試驗
試驗輪胎和生產(chǎn)輪胎在動態(tài)條件下的充氣試驗結(jié)果如表4所示,試驗條件:輪胎充氣壓力550 kPa(標(biāo)準(zhǔn)充氣壓力),負(fù)荷1500 kg,行駛速度20km·h-1。從表4可以看出,試驗輪胎與生產(chǎn)輪胎氣壓和外周長變化基本一致,說明采用優(yōu)化的氣密層膠配方不影響輪胎的動態(tài)氣密性。
表4 成品輪胎動態(tài)條件下的充氣試驗結(jié)果
將其余試驗輪胎投放市場,并跟蹤調(diào)查。結(jié)果得出,與生產(chǎn)輪胎相比,試驗輪胎的外觀質(zhì)量提高,使用壽命延長。
通過優(yōu)化氣密層膠配方,我公司生產(chǎn)的無內(nèi)胎輪胎胎里露線問題減少,輪胎使用壽命延長,產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。