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      丙烯酸裝置焚燒爐爆鳴事故的分析及預防

      2015-08-21 09:06:00胡定永
      化工生產(chǎn)與技術 2015年2期
      關鍵詞:爆炸性焚燒爐丙烯酸

      胡定永

      (吉林石化公司電石廠,吉林 吉林132021)

      某廠丙烯酸裝置氧化崗位反應器系統(tǒng)進行開車前的空氣升溫操作,往反應器系統(tǒng)投入空氣,投入的空氣經(jīng)過急冷塔頂后,由調(diào)節(jié)閥門調(diào)節(jié)壓力進入汽提塔向焚燒爐系統(tǒng)引入空氣,此前焚燒爐運行正常,溫度不低于600℃。在逐漸增大空氣流量的過程中致使焚燒爐爐肩尾氣分配風筒處發(fā)生爆鳴,空氣的質(zhì)量流量瞬時由0增大到15 t/h。經(jīng)檢查,風筒產(chǎn)生變形,開裂3處。隨即對焚燒爐緊急停車,隨后開始事故分析。

      1 工藝流程

      從丙烯酸酯裝置急冷塔塔頂來的丙烯酸尾氣進入汽提塔,在塔底與從丙烯酸廢水給料泵送來的丙烯酸廢水經(jīng)逆流接觸,控制一定汽提溫度后將丙烯酸廢水汽提至塔頂,然后從塔頂進入尾氣預熱器,經(jīng)焚燒后的煙道氣預熱后進入廢物焚燒爐焚燒,裝置各丙烯酸及酯類、甲苯和廢水貯槽放空尾氣也經(jīng)過為期風機送入焚燒爐焚燒,焚燒介質(zhì)采用天然氣。

      尾氣進入到爐肩分配風筒后,進入爐膛進行焚燒。圖1為焚燒爐工藝流程。

      2 原因分析

      2.1 現(xiàn)場檢測

      發(fā)生爆鳴后,崗位及時停止向焚燒爐進空氣,同時焚燒爐緊急停車降溫,通空氣置換合格后處理漏點。同時,對進入焚燒爐的空氣和丙烯酸廢水儲罐進行取樣分析檢測,由于甲苯為油性物質(zhì),易漂浮在水表面,且容易分層,對廢水儲罐在清洗置換前后取樣,用氣相色譜用分析,檢測結(jié)果如表1所示。

      圖1 焚燒爐工藝流程Fig 1 Technology process of incinerator

      表1 廢水組成Tab The composition of waste water

      從表1可以看出,未經(jīng)置換的廢水中含有一定的甲苯。甲苯屬于甲B類易燃液體,易燃易爆、易揮發(fā)性物質(zhì),爆炸極限低(體積分數(shù)1.27%~7%)、閃點低(4℃)。

      2.2 工藝操作方面原因

      從汽提塔至焚燒爐之間管線管徑較粗(φ625 mm),沿途有蒸汽伴熱,停車后空氣吹掃不徹底,管線內(nèi)可能存留可燃介質(zhì)積聚在爐肩死角部位,在焚燒爐開車初期未切入空氣時,管線內(nèi)氧含量較低,即使存在一定的易燃氣體,也不至于形成爆炸性混合物,但當大量空氣隨管線進入焚燒爐時,將管線內(nèi)的可燃介質(zhì)一同吹進焚燒爐,導致爐內(nèi)氧含量急劇升高,與存留的可燃介質(zhì)形成爆炸性混合物,遇明火發(fā)生爆鳴。

      焚燒爐在點爐開車之前,將所加的隔離盲板全部拆除,拆除盲板后有可能使裝置內(nèi)的含可燃介質(zhì)的尾氣串入焚燒爐尾氣管線,初期管線內(nèi)氧含量不足,還不足以形成爆炸性混合物,當通過向焚燒爐進大量空氣時,管線內(nèi)瞬間氧含量增加,與尾氣中的可燃氣體形成爆炸性混合物,遇明火發(fā)生爆鳴。

      2.3 管理方面原因

      據(jù)廢水罐取樣分析,上面漂浮一層含甲苯的油狀物,當甲苯揮發(fā)通過尾氣管線進入焚燒爐后,就極易產(chǎn)生爆炸的危險。廢水罐液位較低,罐內(nèi)有70℃熱水的伴熱盤管正常運行,這期間不排除甲苯揮發(fā)通過貯槽放空管線串入焚燒爐入口管線的可能,未能有效的識別出危險源。

      2.4 環(huán)境方面原因

      由于發(fā)生事件的時間是在7月下旬,環(huán)境溫度高達30℃,且廢水罐為密閉常壓儲罐,檢修前未將該罐內(nèi)廢水清洗置換,還剩余5%液位,在停車的20 d時間內(nèi),外界溫度高,使甲苯蒸汽揮發(fā),揮發(fā)的甲苯蒸汽沿著管道進入焚燒爐爐體內(nèi),積聚在不易流動的死角部位,由于甲苯的爆炸極限低,因此當大量空氣沿著進入焚燒爐爐體的管道時,與積聚的甲苯蒸汽瞬間形成爆炸性混合物,產(chǎn)生爆炸。

      3 經(jīng)驗教訓

      3.1 現(xiàn)場安全管理不到位

      進入焚燒爐的尾氣管線在每年大檢修中都沒有檢修項目計劃,沒有進行吹掃,只堵加盲板隔離,加之管線較為復雜,即使吹掃也難以徹底吹掃干凈,只是對焚燒爐爐體進行了吹掃置換,長時間后管線內(nèi)可能串入可燃介質(zhì)。

      3.2 風險識別及削減措施不到位

      對管線內(nèi)殘留可燃介質(zhì)的風險識別不到位,未能在投入空氣前充分識別出管線內(nèi)殘留可燃介質(zhì)與空氣形成爆炸性混合物的風險,未能采取有效的防范風險的措施。

      對甲苯的危險性未能充分加以認識,當廢水儲罐液位較低后,加之外部環(huán)境溫度高,甲苯很容易揮發(fā),對于焚燒爐而言,甲苯進入是相當危險的(因甲苯的爆炸極限很低)。

      對向焚燒爐內(nèi)切入空氣的速度很快且流量很大,導致瞬間氧含量大幅增加,達到可燃物爆炸極限的風險識別不到位。

      4 結(jié)束語

      要強化操作前的安全管理和危險源識別。在向焚燒爐切入空氣之前應充分考慮管線內(nèi)殘留可燃介質(zhì)的因素,在向焚燒爐切入空氣之前,先向汽提塔加新鮮水置換,盡量降低塔頂可燃介質(zhì)沿著管道進入焚燒爐系統(tǒng),然后再緩慢少量的切入空氣,保證氧含量的低限使其不足以與可燃介質(zhì)形成爆炸性混合物,降低發(fā)生爆鳴的風險。

      強化過程安全管理。強化日常開停車期間和檢修期間的過程安全管理,消除危險源和有毒有害因素,嚴格執(zhí)行生產(chǎn)受控制度,即在停車期間考慮將廢水罐加水清洗置換合格,停用罐體熱水加熱盤管,以降低可燃介質(zhì)甲苯在空間的含量,減少揮發(fā)量。

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