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      液體吸附型硫化氫處理劑的選擇與緩蝕性能評價

      2015-08-30 09:34:42田慧君周瑞立
      江西化工 2015年4期
      關鍵詞:凝析油處理劑反應釜

      曹 煜 林 璠 田慧君 周瑞立

      (1.成都理工大學能源學院,四川成都 610059;2.中石化華北分公司工程技術研究院,河南鄭州 450006)

      大牛地氣田奧陶系馬五段H2S含量高,在氣田開采過程中,腐蝕油氣井生產(chǎn)管道及儀器設備;該區(qū)域氣井中普遍含有較高的CO2,CO2的存在加劇了H2S對管材的腐蝕,嚴重影響氣井的開采[1,2]。目前國內外在H2S處理的問題上主要集中在物理方法、化學方法和生物方法的研究方面,包括活性炭吸附法、沉淀法、氧化法等[3-5]。含H2S氣藏開采中,可以利用硫化氫處理劑,吸附氣藏中的H2S,降低其濃度,減緩管材腐蝕的速度,達到保護管材的目的[6]。大牛地大部分氣井產(chǎn)水嚴重,馬五段地層水礦化度大,Cl-含量高,破壞腐蝕產(chǎn)物膜加速腐蝕,增加了選擇合適的硫化氫處理劑的難度[7]。筆者模擬大牛地氣田的地質條件,通過室內實驗研究,根據(jù)硫化氫處理劑用量和反應時間,選取了硫化氫處理劑主劑和硫化氫促吸劑的最佳組合,并進行了緩蝕性能評價,結果表明優(yōu)選出的硫化氫處理劑能夠有效地降低腐蝕速率,保護管材。

      1 硫化氫處理劑在氣井中去除硫化氫原理

      通過油管或油套環(huán)空,將液體吸附型硫化氫處理劑泵入井內,一部分附著在套管壁或油管壁上,一部分以積液的形式沉降在井底。含水氣井在生產(chǎn)過程中,管道里存在著四種流動形態(tài):泡狀流、段塞流、過渡流和環(huán)霧流,四種形態(tài)單一出現(xiàn)或者組合出現(xiàn)。泵入井內的硫化氫處理劑以多相流狀態(tài),伴隨天然氣在垂直管道中流動,其流動形態(tài)取決于流動段面氣相與液相的相對含量及流速大小。由于氣液多相流的作用,硫化氫處理劑與天然氣在氣井生產(chǎn)過程中充分接觸,吸附天然氣中的H2S,將硫轉化為C-S鍵的鏈接形式,C-S鍵具有極高的熱穩(wěn)定性,使硫元素不再以硫化氫的形式出現(xiàn),并以更穩(wěn)定的液態(tài)形式存在于液相(水和凝析油)中,并與積液中的水或凝析油相互溶解,隨著氣體一起開采出來,達到去除掉氣井中硫化氫的目的。

      2 硫化氫處理劑的選擇

      在室內模擬大牛地氣田奧陶系馬家溝組馬五段腐蝕環(huán)境,根據(jù)硫化氫處理劑的用量和反應時間考察硫化氫處理劑的作用效果,選取硫化氫處理劑主劑和硫化氫促吸劑的最佳組合。

      2.1 實驗藥品

      硫化氫處理劑主劑:EDM-1;AMA-1;TTM;TSN;PSN;PD -1。

      硫化氫促吸劑:CAB-1;DPA-5;ERG-2。

      實驗用模擬溶液:氣田凝析油樣;氣田采出水樣。

      2.2 硫化氫處理劑主劑的選取

      為了反映地層的真實情況,實驗模擬了大牛地含硫氣井的腐蝕環(huán)境作為實驗條件:硫化氫含量為200ppm,溫度80℃,壓力20MPa,分別以氣田凝析油樣和氣田采出水樣為基礎液設計實驗。其中,當以氣田凝析油樣為基礎液時,氣田凝析油樣與氣田采出水樣的比例為8:2;當以氣田采出水樣為基礎液時,氣田凝析油樣與氣田采出水樣的比例為2:8。

      2.2.1 實驗步驟

      (1)向反應釜中加入100mL基礎液,然后向其中通入H2S氣體,使反應釜中H2S濃度達到200mg/L以上,隨后攪拌溶液20min。

      (2)利用進樣器向反應釜中逐步滴入硫化氫處理劑主劑,邊滴入邊攪拌,使用SMAT5000型便攜式硫化氫氣體檢測儀檢測H2S濃度,直到硫化氫檢測儀上的H2S濃度讀數(shù)不再下降為止,用氮氣吹掃20min,硫化氫檢測儀測定硫化氫含量,計算出反應釜中H2S最終濃度,并記錄硫化氫處理劑主劑的用量,考察硫化氫處理劑主劑的用量對H2S處理的作用效果。

      (3)利用進樣器向反應釜中一次性滴入步驟(2)中得到的硫化氫處理劑主劑用量,當反應釜中H2S的濃度降至步驟(2)中記錄的最終濃度時,記錄反應時間,考察硫化氫處理劑主劑的反應時間對H2S處理的作用效果。

      2.2.2 實驗結果分析

      (1)采用氣田凝析油作為液相時,實驗結果(表1)表明:用量方面,TTM、TSN、PD-1這三種主劑在含凝析油的液相中,能夠以較小的用量將H2S濃度降到30 mg/L以下,H2S處理效果較好;結合反應時間分析,用量少且H2S最終濃度低的主劑,其反應速度也較快。所以,TTM、TSN、PD-1這三種主劑能夠在較短的反應時間內得到較好的H2S處理效果。

      表1 氣田凝析油相為基礎硫化氫處理劑主劑的用量和反應時間

      (2)采用氣田采出水樣作為液相時,實驗結果(表2)表明:用量方面,TTM、EDM -1、TSN、PD -1這四種主劑在氣田采出水樣中,能夠以較小的用量將硫化氫濃度降到20mg/L以下,H2S處理效果較好,而PSN在氣田采出水樣中反應會生成沉淀,不適用于該氣田;結合反應時間分析,與凝析油相液體類似,用量少且H2S最終濃度低的主劑,其反應速度也較快,但由于H2S在油相中的溶解量遠大于水相,水相為基礎的實驗中,硫化氫處理劑主劑的用量減少,反應時間加快。其中,EDM-1、TTM、TSN、PD -1這四種主劑能夠在較短的反應時間內得到較好的硫化氫處理效果。

      表2 氣田采出水樣為基礎硫化氫處理劑主劑的用量和反應時間

      結合硫化氫處理劑主劑在凝析油和氣田采出水樣為液相的實驗結果,得出硫化氫處理劑主劑效果從優(yōu)到劣的排列順序為:TTM>PD-1>TSN>EDM-1>AMA-1,選擇TTM和PD-1作為硫化氫處理劑主劑。

      2.3 硫化氫促吸劑的選取

      2.3.1 氣田凝析油樣為液相

      (1)實驗步驟

      ①反應釜中加入氣田凝析油100mL,并加入H2S,使其濃度達到200mg/L以上,并分別加入硫化氫處理劑主劑 TTM 4mL,PD -1 4mL。

      ②用進樣器向反應釜中逐步滴加硫化氫促吸劑,并攪拌,直到反應釜中H2S濃度不再大幅降低為止,用氮氣吹掃20min,硫化氫檢測儀測定H2S含量,計算出反應釜中最終H2S濃度,并記錄促吸劑用量。

      ③用進樣器向反應釜中一次性滴入步驟②中得到的促吸劑用量,當反應釜中H2S的濃度降至步驟②中記錄的最終濃度時,記錄反應時間。

      表3 氣田凝析油相為基礎硫化氫促吸劑的用量和反應時間

      (2)實驗結果

      由表3得出:用量方面,CAB-1、DPA -5、ERG -2在含凝析油的液相中對TTM和PD-1吸附量均有促進作用,能夠更有效的使高壓釜內的硫化氫濃度降到10mg/L以下。結合反應時間分析,向硫化氫處理劑主劑中加入促吸劑后,能加快反應速度,作用時間以及用量最好的促吸劑為ERG-2。

      2.3.2 氣田采出水樣為液相

      反應釜中分別加入硫化氫處理劑主劑TTM 3mL,PD-1 3mL,其余步驟同凝析油為液相時的實驗步驟一致。

      由表4得出:用量方面,CAB -1、DPA -5、ERG -2在氣田采出水樣的液相中對TTM和PD-1吸附量也有促進作用,能夠更有效的使高壓釜內的H2S濃度降到5mg/L以下。結合反應時間分析,氣田采出水樣為液相時,ERG-2促吸劑的H2S處理效果最好。

      總結硫化氫處理劑主劑和硫化氫促吸劑的選取實驗結果得出,硫化氫處理劑最佳組合為:主劑TTM與促吸劑ERG-2的組合或主劑PD-1與促吸劑ERG-2的組合。

      表4 氣田采出水樣為基礎硫化氫促吸劑的用量和反應時間

      3 硫化氫處理劑的緩蝕性能評價

      3.1 實驗方法步驟

      大牛地井下腐蝕的主要原因為井下高溫高壓條件下,CO2和H2S共存條件下的分壓腐蝕。當CO2分壓較低時,腐蝕情況更加嚴重。根據(jù)標準SY/T5273-2000《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》進行緩蝕性能評價實驗[8]。硫化氫緩蝕性能評價實驗中,氣相選擇H2S/CO2體系,H2S濃度200mg/L,并設定CO2分壓為較低值:0.6MPa,模擬大牛地氣田最惡劣的H2S/CO2分壓腐蝕條件。液相選擇從馬五層采出的地層水樣。溫度設定為80℃。選擇碳鋼試片:N80鋼和P110鋼進行緩蝕性能測試。整個實驗過程為:向氣田采出水樣中通入H2S/CO2體系,并加入硫化氫處理劑(加入量分別為0、20mg/L、50mg/L、75mg/L、125mg/L),檢測試片腐蝕失重情況,計算腐蝕速率和緩蝕率。

      緩蝕速率計算公式:

      式中:Va為平均腐蝕速率,mm/a;W為掛片失重,g;S為掛片腐蝕面積,cm2;t為腐蝕時間,h;ρ為掛片密度,g/cm3。

      緩蝕率計算公式:

      式中:η為緩蝕劑的緩蝕效率,%;V為未加緩蝕劑的腐蝕速率,mm/a;V0為加了緩蝕劑后的腐蝕速率,mm/a。

      3.2 實驗結果分析

      表5 硫化氫處理劑主劑TTM+促吸劑ERG-2在氣田采出水樣中的緩蝕性能

      表6 硫化氫處理劑主劑PD-1+促吸劑ERG-2在氣田采出水樣中的緩蝕性能

      由表5和表6得出:隨著硫化氫處理劑用量的增加,鋼片的腐蝕速度降低,緩蝕率增加,緩蝕效果增強,說明硫化氫處理劑吸收了H2S氣體,降低了其對鋼片的腐蝕;但后期當處理劑用量增大到一定程度后,緩蝕率增加的幅度減小,說明H2S被吸收完全后,鋼片的腐蝕主要表現(xiàn)為CO2腐蝕以及地層鹽水的電化學腐蝕。兩種硫化氫處理劑組合的硫化氫處理效果表明:主劑TTM與促吸劑ERG-2的組合的除硫效果要好于主劑PD-1與促吸劑ERG-2的組合。

      4 結論

      (1)采用兩種指標:硫化氫處理劑用量與反應時間,考察H2S的處理效果,從而選擇出了反應時間較短、用量較少,效果最優(yōu)的兩種硫化氫處理劑主劑+硫化氫促吸劑的組合:硫化氫處理劑主劑TTM與促吸劑ERG-2的組合或硫化氫處理劑主劑PD-1與促吸劑ERG-2的組合。

      (2)模擬大牛地氣田H2S/CO2腐蝕系統(tǒng),以氣田采出水樣為液相,對優(yōu)選的硫化氫處理劑進行緩蝕性能評價,評價結果表明:鋼片的緩蝕作用隨著硫化氫處理劑用量的增加而增強,當硫化氫氣體被吸收完全后,鋼片表現(xiàn)為CO2腐蝕以及地層鹽水的電化學腐蝕,所以緩蝕效果不再隨著處理劑用量的增加而大幅增加。

      (3)由硫化氫處理劑緩蝕性能評價實驗得出:主劑TTM與促吸劑ERG-2的組合的除硫效果要好于主劑PD-1與促吸劑ERG-2的組合。

      [1]陳安定.陜甘寧盆地中部氣田奧陶系天然氣的成因及運移[J].石油學報.1994,15(2):1-10.

      [2]林璠,曹煜,周吉羚,等.大牛地奧陶系馬五段硫化氫腐蝕機理與影響因素[J].科學技術與工程.2015,15(11):191 -195.

      [3]任駿.長慶氣田腐蝕及防護[J].天然氣工業(yè).1998,18(5):63-67.

      [4]王登海,王遇冬.再論長慶氣田含硫天然氣脫硫工藝技術[J].石油與天然氣化工.2002,31(5):246 -249.

      [5]黃楨,周漳睿.中壩高含硫氣田高效開發(fā)的綜合技術研究與應用[J].鉆采工藝.2012,35(5):67 -69.

      [6]顏紅俠,張秋禹.油氣開發(fā)中CO2腐蝕及其緩蝕劑的選用[J].應用化工.2002,31(1):7 -11.

      [7]覃偉,李仲東,鄭振恒,等.鄂爾多斯盆地大牛地氣田地層水特征及成因分析[J].巖性油氣藏.2011,23(5):45-49.

      [8]SY/T5273-2000,油田采出水用緩蝕劑性能評價方法[S].

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