楊澤學(xué)
ORC技術(shù)在水泥生產(chǎn)線的應(yīng)用前景分析
Applica tion Ana lysis o fORC Techno logy in Cem ent Prod uc tion Line
楊澤學(xué)
水泥生產(chǎn)線的余熱主要以廢氣和輻射的形式存在,由于水泥技術(shù)的不斷發(fā)展,新型干法水泥生產(chǎn)線的余熱主要以中、低品位為主。隨著水泥燒成技術(shù)的發(fā)展,我國水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)也經(jīng)歷了高溫余熱發(fā)電、帶補(bǔ)燃的中低溫余熱發(fā)電、低溫余熱發(fā)電三個發(fā)展階段,現(xiàn)存的余熱發(fā)電技術(shù)主要以低溫余熱發(fā)電為主,早期建設(shè)的其他各種類型的余熱電站幾乎全部關(guān)停。
低溫余熱發(fā)電采用的熱力系統(tǒng)形式有單壓系統(tǒng)、閃蒸系統(tǒng)、雙壓系統(tǒng)等,都是以朗肯循環(huán)(Rankine Cycle)作為理論基礎(chǔ)發(fā)展改進(jìn)形成的[1],主要是利用水泥窯排放的350℃以下的廢氣與水換熱使之產(chǎn)生一定壓力、溫度的蒸汽,推動蒸汽透平做功發(fā)電。由于水的特性,決定了較低品位的廢氣(250℃以下)利用常規(guī)朗肯循環(huán)時其循環(huán)參數(shù)將降低,循環(huán)效率下降,蒸汽中含水率提高,對透平葉片造成較大的沖擊,并且使用壽命下降。近年來由于材料技術(shù)的進(jìn)步,較低參數(shù)的蒸汽透平也得到了應(yīng)用,使透平工作壓力可以降低至0.5MPa以下,但是在投資、循環(huán)效率等方面付出了一定的代價,并且在超低品位余熱(150℃以下)利用方面還需要其他技術(shù)取代蒸汽透平。
為了達(dá)到利用超低品位余熱的目的,在技術(shù)裝備上也進(jìn)行了不斷的努力,從二十世紀(jì)90年代初期即開始研究如何利用螺桿機(jī)較低參數(shù)運(yùn)行的特點(diǎn)代替蒸汽透平等研究與實踐,并使蒸汽參數(shù)降低至0.2MPa甚至更低,但是由于建設(shè)成本、裝機(jī)功率的限制、裝備的規(guī)模化生產(chǎn)、運(yùn)行的可靠性等諸多方面的原因始終得不到推廣應(yīng)用。
圖1 ORC機(jī)組組成
表1 主要循環(huán)工質(zhì)性能對比
ORC理論始于20世紀(jì)20~30年代,國外的應(yīng)用研究始于70年代左右[2],許多知名公司均參與其中,如GE、Turbuden、Ormat、Opcon等。國內(nèi)的研究工作始于上世紀(jì)70~80年代,當(dāng)時僅由幾所大學(xué)作為科研項目研究,僅僅處于理論研究階段,由于受到技術(shù)及市場方面的限制,一直沒能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
ORC為“有機(jī)工質(zhì)朗肯循環(huán)(Organic Rankine Cycle)”的縮寫,采用有機(jī)工質(zhì)循環(huán),如異戊烷(Iso-pentane)、五氟丙烷(perfluoro-propane)等,主要應(yīng)用于超低溫領(lǐng)域廢熱熱源。ORC研制初期主要采用異戊烷等作為ORC循環(huán)工質(zhì),隨著研究的深入,目前國際上采用R245fa、R123等逐漸成為主流,其較低的蒸發(fā)溫度可以將廢熱利用的溫度低至80℃以下,甚至50℃以下。另外較烷類工質(zhì)也更安全。
ORC系統(tǒng)的組成見圖1。
ORC系統(tǒng)由膨脹機(jī)(螺桿或透平)、蒸發(fā)器、冷凝器、循環(huán)工質(zhì)泵及控制系統(tǒng)組成。
ORC系統(tǒng)的特點(diǎn):
工質(zhì)蒸發(fā)溫度低,從有機(jī)工質(zhì)的特性來看,理論上>50℃的余熱均可以使工質(zhì)蒸發(fā),因此ORC技術(shù)適用于低品位余熱回收;
系統(tǒng)背壓運(yùn)行,冷凝系統(tǒng)簡單;
對于小機(jī)組單機(jī)效率高;
系統(tǒng)密閉,工質(zhì)安全;
模塊化組裝,自動化程度高,除熱源外可以做到一鍵啟停,運(yùn)行及維護(hù)成本較低。
世界范圍內(nèi)ORC在水泥行業(yè)唯一的成功應(yīng)用是德國海德堡Lengfurt水泥廠,建于1999年,裝機(jī)功率1 500kW,由Omart承包建設(shè)。利用窯頭除塵器出口廢氣,采用導(dǎo)熱油為一次交換介質(zhì),ORC工質(zhì)為正戊烷。廢氣加熱導(dǎo)熱油,導(dǎo)熱油再與有機(jī)工質(zhì)交換,這樣的系統(tǒng)在ORC早期廢氣利用是比較常見的設(shè)置,其目的是利用導(dǎo)熱油的高溫傳熱特性,技術(shù)參數(shù)如下(海德堡官方數(shù)據(jù)):
水泥熟料產(chǎn)量:3 000t/d
平均發(fā)電功率:1 300kW
正戊烷沸點(diǎn):36℃
平均運(yùn)轉(zhuǎn)率:98%
噸熟料發(fā)電量:10.5kWh
電站循環(huán)效率:16%
投資回收年限:12年以上
實際回收年限:8~10年(政府節(jié)能資助后)
導(dǎo)熱油換熱器
進(jìn)口廢氣溫度:275℃
出口廢氣溫度:175℃
導(dǎo)熱油循環(huán)量:85t/h
導(dǎo)熱油進(jìn)口溫度:85℃
導(dǎo)熱油出口溫度:230℃
OMART ORC透平與發(fā)電機(jī)
轉(zhuǎn)速:3 015r/min
額定功率:1 500kW
發(fā)電機(jī)電壓:690V
頻率:50Hz
在水泥熟料生產(chǎn)線中,在現(xiàn)有余熱發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)利用的熱量以外,還有以下低溫余熱可以被ORC利用:
(1)窯尾除塵器排出的廢氣
生料磨排出的廢氣溫度約70℃左右,與窯尾匯風(fēng)箱的160℃廢氣混合后通過窯尾除塵器排放,這部分廢氣約130℃~140℃,由于廢氣量較大,熱量可觀。利用此部分煙氣余熱通過換熱器生產(chǎn)熱水可利用ORC機(jī)組發(fā)電。
(2)窯頭冷卻機(jī)仍有130℃左右的廢氣進(jìn)入收塵系統(tǒng)
現(xiàn)有余熱發(fā)電窯頭AQC余熱鍋爐排出的廢氣溫度一般在100~130℃,目前全部通過進(jìn)入窯頭收塵器對外排放,可通過設(shè)置換熱器生產(chǎn)熱水,利用ORC機(jī)組發(fā)電。
(3)窯筒體輻射熱
水泥窯筒體表面溫度可達(dá)到350℃以上,在冷卻帶還需要專門風(fēng)機(jī)冷卻,目前這部分熱量完全沒有得到利用,但國內(nèi)也有一部分水泥廠利用窯筒體表面輻射熱,設(shè)置簡易的輻射換熱器,加熱水來供熱或浴室用水。經(jīng)過研究,輻射交換器可以使水加熱至150℃以上,甚至可以產(chǎn)生低參數(shù)的飽和蒸汽。國內(nèi)已有專業(yè)公司研制出高效的輻射換熱設(shè)備,并隨其總包的發(fā)電項目出口至國外,說明其技術(shù)的成熟性,這部分熱水可以利用ORC發(fā)電,使筒體輻射熱得到有效利用。
(4)原汽水循環(huán)發(fā)電閃蒸水余熱
在閃蒸技術(shù)的發(fā)電系統(tǒng)中,伴隨閃蒸蒸汽還會產(chǎn)生相同溫度的熱水,每產(chǎn)生1t/h閃蒸蒸汽就會伴隨產(chǎn)生9~12t/h熱水,熱水溫度一般為120~140℃,這些熱水與汽機(jī)的40℃凝結(jié)水混合作為系統(tǒng)的給水,給水溫度為70~90℃,較之其他熱力系統(tǒng),其AQC鍋爐廢氣排放溫度一般在120℃左右。如果使這些熱水先經(jīng)過ORC發(fā)電,ORC排出的水溫降至60℃左右再與凝結(jié)水混合,可使給水溫度降至50℃以下,同時也會降低AQC鍋爐的廢氣排放溫度。
以上低溫?zé)嵩吹膽?yīng)用范圍分布見圖2所示,以5 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線為例,以上4部分超低溫余熱利用ORC技術(shù)發(fā)電可達(dá)600~1 000kW。
圖2 ORC在水泥生產(chǎn)線上的應(yīng)用分布
隨著能源的日漸緊缺及余熱利用技術(shù)的不斷發(fā)展,低溫領(lǐng)域的利用逐漸被重視起來,而200℃以下低溫余熱用于發(fā)電的最佳方案是采用低沸點(diǎn)工質(zhì)循環(huán),其代表為ORC,我國水泥廠在利用ORC余熱發(fā)電技術(shù)方面尚屬空白。
近年來國內(nèi)一些從事水泥窯余熱研究的單位也進(jìn)行了不懈的努力,經(jīng)過幾年的研究,已經(jīng)開發(fā)出可用于水泥生產(chǎn)線的ORC應(yīng)用系統(tǒng),并建設(shè)了國內(nèi)水泥窯第一個ORC余熱發(fā)電試驗機(jī)組,目前已經(jīng)投入運(yùn)行。該機(jī)組裝機(jī)132kW,實際發(fā)電90~110kW,利用閃蒸器熱水溫度95℃,有時受到AQC鍋爐廢氣工況的影響,AQC鍋爐省煤器出水溫度較低,在閃蒸器不能投入時可使熱水進(jìn)入ORC發(fā)電,此時熱水溫度為130℃。當(dāng)熱水溫度為180℃時,發(fā)電功率可達(dá)到150kW以上,推算循環(huán)效率可達(dá)8%~10%,基本達(dá)到設(shè)計指標(biāo),與閃蒸系統(tǒng)循環(huán)效率相當(dāng),但其穩(wěn)定性優(yōu)于閃蒸系統(tǒng),當(dāng)熱水溫度高于90℃時均能穩(wěn)定運(yùn)行。
由于目前國內(nèi)研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的限制,國產(chǎn)的ORC機(jī)組僅能采用螺桿機(jī)作為膨脹主機(jī),由于螺桿的結(jié)構(gòu)限制,裝機(jī)功率不宜過大,筆者認(rèn)為單機(jī)1 000kW以下為宜,這就限制了ORC技術(shù)的應(yīng)用空間。裝機(jī)功率>1 000kW時透平機(jī)綜合指標(biāo)要優(yōu)于螺桿機(jī)。對于透平機(jī)國內(nèi)仍然處于研發(fā)階段,如采用國外機(jī)組造價較高,經(jīng)濟(jì)性較差。對于國產(chǎn)裝備就目前的技術(shù)而言還需要做很多的工作才能將此類技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,主要的障礙是設(shè)備造價較高,效率較低,投資回收期較長。除此之外關(guān)鍵設(shè)備及技術(shù)的開發(fā)與規(guī)?;a(chǎn)也是制約其進(jìn)一步發(fā)展的因素。
ORC在水泥生產(chǎn)線上的應(yīng)用,無論是窯頭、窯尾還是筒體,均需要增加一次換熱設(shè)備,這必然造成投資的增加,以目前的ORC設(shè)備造價來看,機(jī)組造價大約10 000元/kW,加上一次換熱設(shè)備及安裝費(fèi)用,初步估計總造價在15 000元/kW左右,對于目前的電價水平而言投資回收期較長,如果沒有政府資助推廣難度較大,海德堡的實例就充分說明了這一點(diǎn),而在海德堡之后水泥行業(yè)再沒有ORC項目建設(shè),其主要原因還是造價較高。
對于原有閃蒸發(fā)電系統(tǒng),增加ORC機(jī)組是當(dāng)前比較可行的方案,不需要增加過多的附加投資,僅對相應(yīng)的管道進(jìn)行改造即可滿足ORC的需要,并且由于ORC機(jī)組的高集成化,安裝周期很短,對現(xiàn)有系統(tǒng)影響很小,國內(nèi)水泥行業(yè)第一個用于實際運(yùn)行的ORC機(jī)組就是利用了閃蒸的回水。利用原有車間周邊的空地即可增加ORC機(jī)組。
對于需要增加一次換熱的其他環(huán)節(jié),如果在余熱發(fā)電甚至是水泥廠整體設(shè)計中統(tǒng)一考慮規(guī)劃,一次換熱帶來的造價會降低很多,為ORC的應(yīng)用創(chuàng)造條件。隨著ORC技術(shù)的不斷進(jìn)步和國產(chǎn)化,機(jī)組本體造價會逐步下降,預(yù)測最終將降至6 500元/ kW以下。
圖3 ORC實驗室機(jī)組
圖4 窯筒體換熱裝置
圖5 海德堡Lengfurt水泥廠ORC電站
圖6 現(xiàn)有發(fā)電廠房旁邊建設(shè)的ORC機(jī)房
ORC技術(shù)的特點(diǎn)是能夠利用較低品位的余熱,這一點(diǎn)常規(guī)的朗肯循環(huán)是難以企及的,但是也存在著循環(huán)效率較低、自用電高、造價高等缺陷,在水泥行業(yè)應(yīng)用還需增加一次換熱設(shè)備,綜合造價會更高,不過不失為一種利用超低品位余熱的技術(shù),在將來一定的階段會得到有效的利用。對于ORC循環(huán)來說,進(jìn)一步降低投資是推廣的關(guān)鍵,還需在系統(tǒng)和裝備上進(jìn)行深入研究,當(dāng)能源愈加緊張時必定會促進(jìn)ORC的發(fā)展[1]。
對于水泥生產(chǎn)線余熱的利用仍然要堅持梯級利用的原則:即首先滿足生產(chǎn)線的需求,如原料、煤的烘干等,對于排放的廢氣余熱,需要分析其品位,確定利用的方式,對于大量的300℃以上的廢氣仍然要采用汽水工質(zhì)的普通朗肯循環(huán),而對于200~300℃的廢氣,需要分析裝機(jī)規(guī)模,>1 000kW時可采用飽和蒸汽透平循環(huán)或透平ORC機(jī)組。1 000kW及以下時可采用螺桿ORC機(jī)組,200℃以下熱源是ORC發(fā)揮優(yōu)勢的區(qū)域。
[1]董蘭起.水泥窯余熱發(fā)電的參數(shù)及熱力系統(tǒng)[J].中國水泥,2010,(8).
[2]顧偉,翁一武,曹廣義,翁史烈.低溫?zé)崮馨l(fā)電的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J].熱能動力工程,2007,(3).
TQ172.622.22文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1001-6171(2015)05-0083-03
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