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      Sinosw irl燃燒器在鹿泉鼎新2 500t/d生產線的成功應用Suc cessfu lAp p lica tion o f Sinosw irlBurner in Luquan Dingxin Cem ent Plant2 500t/d Produc tion Line

      2015-09-02 05:42:59羅榮樹吳麗娜張國慶李竹勤王文清
      水泥技術 2015年5期
      關鍵詞:窯頭窯內軸流

      羅榮樹,吳麗娜,張國慶,李竹勤,王文清

      Sinosw irl燃燒器在鹿泉鼎新2 500t/d生產線的成功應用
      Suc cessfu lAp p lica tion o f Sinosw irlBurner in Luquan Dingxin Cem ent Plant2 500t/d Produc tion Line

      羅榮樹1,吳麗娜1,張國慶1,李竹勤1,王文清2

      1 概述

      我公司目前有兩條水泥熟料生產線,1號線于2000年投產,2號線于2002年投產,均為天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司設計的2 500t/d生產線。窯頭燃燒器一直使用KHD型四通道燃燒器,由于該燃燒器形式較老,已不能適應近年來不斷提產的需要及煤粉品質頻繁變化的情況。因此,選用新型高效煤粉燃燒器迫在眉睫。

      經實地調研了解,公司采購了中材裝備集團有限公司熱工分公司研發(fā)制造的Sinoswirl型雙旋流煤粉燃燒器,希望其在提供性能優(yōu)良、質量可靠的產品的同時,能夠給予專業(yè)、系統(tǒng)化的工藝調試服務,解決之前存在的問題,強化窯內煅燒、改善熟料質量、提高熟料產量。

      2013年7月期間,1號線停窯技改優(yōu)化,將窯頭原KHD燃燒器更換為Sinoswirl雙旋流燃燒器,并對整個系統(tǒng)進行了一系列優(yōu)化升級。公司對1號線的預期目標為:系統(tǒng)工況改善,熟料產出穩(wěn)定,產量≮3 000t/d;熟料外觀質量佳,fCaO合格率≮80%;R3d>30MPa,R28d>60MPa。

      技改初期,經系統(tǒng)綜合調試,基本實現(xiàn)了公司預定目標,但在熟料外觀、后期強度及窯系統(tǒng)對高飽和比的適應性方面仍需提高。我公司與中材裝備集團有限公司熱工分公司共同對系統(tǒng)工況、窯頭燃燒器的結構特點和性能發(fā)揮進行論證分析后,對燃燒器進行了針對性優(yōu)化,并改進了工藝生產調試方法,最終各項技術指標均優(yōu)于預期,為我公司帶來了良好的社會經濟效益。

      2  Sinoswirl雙旋流燃燒器簡介

      2.1結構特點

      Sinoswirl型雙旋流煤粉燃燒器為四風道結構,從外到內依次為:軸流風、外旋流風、煤風、內旋流風。

      軸流風:最外圈布置,周向小孔均勻分布。產生高速軸流風,形成較大的負壓卷吸區(qū),能有效地卷吸高溫二次風。對于收攏火焰形狀、增強火焰強度及剛度有顯著作用。

      外旋流風:位于軸流風道之內、煤風道之外,通過燃燒器頭部的旋流葉片裝置噴出。提供噴射氣流的切向速度,能有效控制火焰粗細。

      煤風:布置于外旋流風道與內旋流風道之間,環(huán)狀結構。用于輸送煤粉,設計風速24~30m/s。

      內旋流風:布置于煤風道內,通過旋流葉片裝置噴出。作用是打散煤粉、使煤粉與高溫窯氣充分混合,并為火焰燃燒的中心區(qū)域提供氧氣。

      通過這四個主通道之間的匹配關系,窯內火焰形狀便捷可調、溫度分布更為合理。頭部最外層設置攏焰罩,提高煤粉燃盡率,防止出現(xiàn)局部高溫燒損窯皮。

      圖1 燃燒器頭部結構

      2.2風機配置

      現(xiàn)場配兩臺一次風機,均為羅茨風機,帶變頻調速功能。軸流風使用一臺風機單獨供風,內旋流風和外旋流風共用一臺風機。軸流、旋流分風機控制與之前使用一臺一次風機相比,各風道風量、風壓均可單獨調節(jié),且信號接入中控,在中控室內即可實現(xiàn)調整。

      3 技改中燃燒器的重要作用

      3.1技改效果

      系統(tǒng)技改如期完成,2013年7月下旬正式投產,各項指標取得了預期效果。雖然系統(tǒng)進行了一系列優(yōu)化,但更換燃燒器是優(yōu)化措施的最重點,并取得了良好的效果。

      3.2燃燒器使用情況

      燃燒器推力大幅提高,一次風用量下降,火力剛度有所保障,熱力強度明顯提升,從窯頭看火焰形狀規(guī)整、窯內亮度高,較改造前明顯提升。從窯內溫度分布來看,窯皮長約19m,燒成帶主煅燒區(qū)(從窯口6~12m)溫度高,煤粉燃燒速度快,火焰末端輻射溫度較低。

      3.3燃燒器性能與系統(tǒng)的匹配

      物料飽和比偏高時,對窯頭熟料煅燒是一種考驗,經與天津院專家論證,并結合實際生產情況,得出以下結論:

      1號線建設較早,分解爐為早期的TDF爐,爐容偏小,2 500t/d規(guī)格的生產線實際產量3 000t/d,物料入窯分解率一直處于較低水平,一般在87%~89%之間,同時由于原料中含Mg、K等成分,分解爐出口溫度控制在880℃,不宜過高,否則容易結皮、生成大塊熟料。

      實際煅燒過程中,窯功率對分解爐出口溫度的反應比較敏感,出口溫度的高低與窯電流的高低基本保持同步,較低的分解率造成部分本應由預熱器系統(tǒng)完成的工作留窯內進行,縮短了回轉窯的有效工作區(qū)間。

      在此情況下,需在保證窯內熱力強度的同時,盡量使燒成帶延長,才能提高窯系統(tǒng)對配料波動的適應性。而當時燃燒器火力強度雖高,但高溫分布較為集中、偏短,在燃燒器頭部設計方面存在優(yōu)化空間。

      3.4燃燒器調節(jié)與煤質的關系

      現(xiàn)場使用煙煤,揮發(fā)分28%,灰分21%,熱值約22 990kJ/kg。

      該煤粉的燃燒特性分析表明,該類型煤粉活性很高,燃燒烈度強,放熱時比較猛烈且燃燒不穩(wěn)。平均放熱強度大于一般煙煤,放熱相對集中。

      因此,結合系統(tǒng)實際情況,燃燒器性能方面的優(yōu)化方向為盡量降低煤粉燃燒速度,使熱量釋放更加均勻。

      表1 優(yōu)化前對物料波動的適應性

      表2 優(yōu)化后對物料波動的適應性

      表3 熟料抗壓強度,MPa

      4 后續(xù)針對性優(yōu)化

      4.1后續(xù)優(yōu)化措施

      根據燃燒器現(xiàn)場初步使用情況及系統(tǒng)特點,結合煤粉燃燒特性分析,我們認為,該燃燒器如果進行適當?shù)慕Y構優(yōu)化及配風比例調整,其性能指標還將大幅度提高。經討論后,公司采取了如下后續(xù)優(yōu)化措施:加大頭部軸流出口小孔面積、調整軸流與旋流的用風比例;目標是延長火焰及窯內燒成區(qū)域,使煤粉放熱過程更為平穩(wěn)、均勻。

      4.2優(yōu)化效果

      (1)一次風用量

      與之前KHD燃燒器比,一次風用量降低約5m3/min。

      (2)窯內溫度分布更合理

      優(yōu)化前,從筒體溫度掃描儀圖上可看出筒體6~12m位置為高溫火點,此處煅燒溫度很高,而從12m后溫度下降趨勢明顯,且隨著使用末端窯皮呈逐步變厚的趨勢。說明火焰比較集中,屬“短焰急燒”情況,熱量集中于火焰中部區(qū)域釋放,火焰偏短且末端輻射溫度低。

      優(yōu)化后,從筒體溫度掃描儀圖上看,整個燒成帶溫度比較平均,火焰拉長,熱量在較長的區(qū)域(6~16m)內均勻釋放,窯皮末端溫度較之前高,雖局部煅燒溫度略低,但熱量分布更為合理,且目前窯皮情況也更利于保護窯襯,能延長燒成帶耐火磚使用時間。

      (3)熟料外觀質量大幅提升

      (4)窯內煅燒系統(tǒng)對物料飽和比的適應性顯著增強,在同等投料量的情況下,fCaO合格率大幅提高。見表1和表2。

      (5)熟料強度穩(wěn)定

      5 結語

      1號線建成投產較早,設計規(guī)模2 500t/d,在“精細化操作”的理念指導下,經全廠上下共同努力,實際產量穩(wěn)定在3 000t/d。筆者認為,不同系統(tǒng)間存在的差異性較大,即使是相同規(guī)格、相同設計,在實際生產過程中也難以保證技術性能指標一致。因此,關鍵設備的針對性設計、“對癥下藥”顯得尤為重要。

      窯頭燃燒器設備雖小,但在熟料煅燒過程中起核心作用,中材裝備集團有限公司熱工分公司詳細調研、認真分析我公司1號熟料生產線燒成系統(tǒng)工藝,并針對現(xiàn)場煤粉的燃燒特性,進行窯頭燃燒器的優(yōu)化設計,做到了窯頭燃燒器設計與系統(tǒng)工藝性能的匹配,這是確保其Sinoswirl燃燒器在煅燒中發(fā)揮出巨大能力的關鍵。

      TQ172.625.3文獻標識碼:A

      1001-6171(2015)05-0104-02

      通訊地址:1河北金隅鼎鑫水泥有限公司,河北石家莊050200;2中材裝備集團有限公司熱工分公司,天津300400;

      2014-12-29;編輯:呂光

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