湖北三環(huán)離合器有限公司 方向東
離合器從動盤總成端面跳動校正工藝的研究
湖北三環(huán)離合器有限公司 方向東
離合器從動盤總成俗稱離合器片,工作時,通過與壓盤總成的分離、結(jié)合,實現(xiàn)將發(fā)動機(jī)動力切斷、傳輸至變速箱的功能。
離合器從動盤總成端面跳動超差,會導(dǎo)致離合器不分離、發(fā)抖等失效模式發(fā)生,從而引起顧客的抱怨和投訴。
現(xiàn)以乘用車H03產(chǎn)品展開研究。
(1)H03產(chǎn)品端面跳動尺寸規(guī)范要求為0.7max,控制方法;偏擺儀+百分表,100%全檢,一次下線合格率約70%。
(2)一次下線不合格品采用專用板手校正返工(見圖1),此方法為國內(nèi)外離合器行業(yè)普遍采用的校正工藝方法。
(3)售后:主機(jī)廠客戶投訴整車下線有發(fā)抖現(xiàn)象,經(jīng)客戶核查整車發(fā)抖H03產(chǎn)品從動盤總成端面跳動均超差,其中一件跳動高達(dá)1.1。
H03從動盤總成端面跳動出廠前100%全檢,故障件返回公司后復(fù)查,與客戶檢測數(shù)據(jù)基本一致,產(chǎn)品端面跳動是否有反彈現(xiàn)象?
圖1
挑選產(chǎn)品端面跳動一次下線合格件10件(表1)和經(jīng)校正合格件10件(表2)進(jìn)行反彈數(shù)據(jù)驗證,驗證數(shù)據(jù)如下:
跳動一次下線合格件反彈數(shù)據(jù)表(表1)
跳動校正合格件反彈數(shù)據(jù)表(表2)
表1數(shù)據(jù)最大變差為0.07,平均變差0.04,表2數(shù)據(jù)最大變差為0.7,平均變差0.32。
按上述方法,各統(tǒng)計100組數(shù)據(jù),跳動一次下線合格件最大變差為0.07,平均變差0.04,跳動校正合格件最大變差為0.72,平均變差0.28。
綜上所述,H03產(chǎn)品從動盤端面跳動不合格件主要為跳動校正件了,其造成跳動超差原因分析為:產(chǎn)品初始端面跳動超差,采用專用板手(見圖1)將產(chǎn)品跳動最大點向反方向校正,使其中主要聯(lián)接件波形片產(chǎn)生變形,滿足產(chǎn)品跳動要求,因波形片材料為65Mn,從上述數(shù)據(jù)可以看出,校正后產(chǎn)品跳動存在反彈,校正產(chǎn)品作用波形片的變形為塑性變形。
措施(一),通過R&R分析,將產(chǎn)品端面跳動尺寸規(guī)范現(xiàn)場控制由0.7調(diào)整為0.6。
措施(二),對端面跳動最大點方位的從動盤鉚釘(見圖1)施加一定的靜壓力,使與波形片相聯(lián)接的從動盤產(chǎn)生永久變形,永久變形量通過調(diào)整鉚釘高度差(見圖2)和液壓機(jī)壓力進(jìn)行驗證,設(shè)計制作校正整平模(見圖3),使其滿足產(chǎn)品端面跳動要求。
圖2
圖3
驗證:
跳動校正整平模校正合格件反彈數(shù)據(jù)表(表3)
工藝過程能力分析:
R控制圖
校正后極差在0.1以下,校正過程穩(wěn)定
X控制圖
校正后跳動均值在0.57以下,組間分布無規(guī)則,能滿足過程控制技術(shù)要求。
H03產(chǎn)品端面跳動工藝改進(jìn)實施一年多的時間,沒有收到客戶關(guān)于跳動超差大質(zhì)量問題的投訴,期間,并對此工藝橫展其他產(chǎn)品的應(yīng)用。
2015-11-02)