劉玉林,劉東曉,齊立勛,王嬌,姜洪波(三角(華盛)輪胎有限公司,山東 威海 264202)
氣密層壓延擠出機(jī)濾膠改造對輪胎外觀質(zhì)量的影響
劉玉林,劉東曉,齊立勛,王嬌,姜洪波
(三角(華盛)輪胎有限公司,山東 威海 264202)
介紹了氣密層壓延設(shè)備擠出機(jī)濾膠改造,通過對擠出設(shè)備的改造,增加濾膠裝置,消除了原膠中的雜質(zhì)。改造前較改造后的氣密層雜質(zhì)胎數(shù)量降低了55%,使輪胎的外觀合格率大幅提升。
擠出機(jī);濾膠;雜質(zhì)
輪胎氣密層作為輪胎的關(guān)鍵部件,其主要作用就是密封輪胎內(nèi)腔與輪輞之間的高壓氣體(轎車胎充氣壓力通常2.5 kg左右),防止氣體外泄(或者通常說的慢撒氣),導(dǎo)致輪胎內(nèi)壓低而損壞輪胎,高速運(yùn)行情況下甚至造成爆胎。
轎車胎使用的氣密層厚度薄,通常有2種膠料復(fù)合而成,總厚度<2 mm,如果氣密層膠片上黏有雜質(zhì),就會造成密封性能差,保氣性能缺失,產(chǎn)品外觀檢測判定為廢品。不但造成嚴(yán)重成本浪費(fèi),而且存在較大的質(zhì)量隱患。
通過研究改造,我們在設(shè)備擠出機(jī)上改造濾膠裝置,大大改善了氣密層膠料的擠出質(zhì)量,氣密層膠雜質(zhì)大幅度降低,提高了產(chǎn)品質(zhì)量合格率,降低了成本,提高了效益。
1.1改造前的設(shè)備狀態(tài)
氣密層膠片壓出采用冷喂料擠出機(jī)與壓延機(jī)聯(lián)動生產(chǎn)線,改造前的擠出機(jī)機(jī)頭結(jié)構(gòu)如圖1。
1.2改造前的設(shè)備工作原理
膠料經(jīng)螺桿擠壓、剪切后輸送到機(jī)頭,然后經(jīng)口型板矩形口擠壓擠出(擠出口型板矩形口尺寸10 mm ×100 mm,并根據(jù)用膠量的多少,調(diào)節(jié)口型板尺寸),再經(jīng)運(yùn)輸帶輸送到壓延機(jī)輥?zhàn)由?,壓延成型需要的膠片尺寸。
圖1 改造前擠出機(jī)頭結(jié)構(gòu)示意圖
1.3改造前的氣密層雜質(zhì)缺陷分析
改造前,氣密層雜質(zhì)造成廢胎平均達(dá)到80條/月以上,占?xì)饷軐訌U品缺陷的93%,是主要病象。
通過分析,氣密層雜質(zhì)來源①前工序(密煉、原材料庫);②氣密層生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場;③原材料本身。通過對原材料庫、密煉進(jìn)行持續(xù)跟、改進(jìn),但是雜質(zhì)數(shù)量沒有根本的變化;對車間生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行改善、跟蹤,數(shù)據(jù)仍然沒有改善。統(tǒng)計(jì)結(jié)果(三個月的平均數(shù)據(jù))見圖2。
圖2 對原材料庫、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境改善后三個月平均數(shù)據(jù)
通過管理措施的實(shí)施、改善,氣密層雜質(zhì)數(shù)量居高不下,達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)。通過進(jìn)一步研究,決定改進(jìn)設(shè)備擠出方式,增加過濾系統(tǒng),改善膠料進(jìn)入壓延機(jī)之前的純度。
2.1設(shè)備可行性分析
要實(shí)現(xiàn)擠出機(jī)機(jī)頭與機(jī)筒之間增加一套濾膠裝置,需要改進(jìn)擠出機(jī)機(jī)筒的長度,實(shí)現(xiàn)螺桿與機(jī)頭之間的間隙,以此增加濾膠裝置,通過重新加工擠出機(jī)機(jī)筒實(shí)現(xiàn)。
現(xiàn)場檢測設(shè)備施工及改進(jìn)空間,均滿足設(shè)計(jì)加長機(jī)筒的要求。對擠出壓力對設(shè)備的安全性分析,由于機(jī)頭壓力通過壓力傳感器檢測并進(jìn)行安全控制,能夠滿足改造需求。
機(jī)械改造論證方案見圖3。
增加濾膠裝置如圖4。
包括濾膠職稱板、過濾網(wǎng)(根據(jù)膠料不同選用不同目數(shù))、壓環(huán)。
2.2濾膠改造對擠出膠料溫度工藝影響分析
圖3 改造后擠出機(jī)頭結(jié)構(gòu)示意圖
增加濾膠裝置之后,螺桿排膠受到濾網(wǎng)的限制,壓力增加,機(jī)頭膠料溫度升高,根據(jù)工藝控制計(jì)劃的施工要求,模擬濾膠裝置,實(shí)測溫度變化曲線圖5。
圖4 濾膠裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖5 溫度變化曲線圖
測試結(jié)果顯示,在螺桿轉(zhuǎn)速即出膠量滿足生產(chǎn)的前提下,出膠溫度在工藝要求范圍之內(nèi)。
按照前期論證,對擠出機(jī)機(jī)筒進(jìn)行了整體加長更換,并在濾膠前端增加壓力傳感器保護(hù)裝置見圖6。
圖6 增加壓力傳感器位置機(jī)頭示意圖
原機(jī)頭鎖緊裝置不作改動,前端擠出口型板緊固方式不變動。壓力傳感器檢測位置變更(如圖6下端孔,用于安裝壓力傳感器)。
增加過濾裝置之后,氣密層膠部件雜物明顯減少,改造后三個月平均數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見圖7。
通過上圖可以看出,改造后氣密層雜質(zhì)胎數(shù)量與改造前相比降低了55%,達(dá)到了預(yù)期的目的。
圖7 機(jī)頭改造后三個月平均數(shù)據(jù)
改造后,每個班換濾網(wǎng)一次,更換方便,簡潔且達(dá)到了控制原料中雜質(zhì)目的,每年為公司減少廢品損失30余萬元。
氣密層冷喂料擠出機(jī)增加濾膠裝置,結(jié)構(gòu)簡單,投資少,不但保證了氣密層膠部件質(zhì)量的提升,大大降低了廢品率,提高了效益。
Effect of innerliner calendaring extruder straining transformation on tire appearance quality
TQ330.44
1009-797X(2015)17-0041-03
B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2015.17.011
劉玉林(1971-),男,工程師,主要從事輪胎生產(chǎn)管理,設(shè)備管理及改進(jìn)等工作。
2014-03-14