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      二分區(qū)細(xì)煤泥深度浮選改造方案

      2015-10-17 17:52:29袁家慶趙娟
      關(guān)鍵詞:效果

      袁家慶 趙娟

      摘 要:主要介紹了二分區(qū)現(xiàn)在煤泥水處理系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,煤泥改質(zhì)機(jī)的工作原理及將煤泥改質(zhì)機(jī)使用到現(xiàn)在粗煤泥回收系統(tǒng)中的效果。

      關(guān)鍵詞:煤泥水處理;不達(dá)意;煤泥改質(zhì)機(jī);效果

      1 現(xiàn)有煤泥分選工藝分析

      1.1 現(xiàn)有煤泥分選工藝

      重介系統(tǒng)的煤泥水(高頻篩篩下水)經(jīng)泵打入水力旋流器組,溢流進(jìn)入浮選入料池,底流可直接作為精礦進(jìn)入精礦池,也可經(jīng)TBS分選機(jī)分選;TBS分選后,精礦進(jìn)入精礦池,尾礦進(jìn)入24m濃縮池;浮選入料池內(nèi)煤泥水經(jīng)泵打入礦漿預(yù)處理器后進(jìn)入浮選柱浮選,浮選精礦進(jìn)入精礦池,浮選尾礦自流入24m濃縮池。精礦池內(nèi)精礦經(jīng)泵打入加壓過(guò)濾機(jī)過(guò)濾,濾餅與重介系統(tǒng)生產(chǎn)的精末煤作為最終精煤,濾液進(jìn)入尾礦池經(jīng)泵打入24m濃縮池。

      1.2 浮選尾礦指標(biāo)分析

      從浮選柱尾礦小篩分試驗(yàn)結(jié)果看,0.5-0.074mm粒級(jí)產(chǎn)率達(dá)71.05%,灰分為26.37%,這一粒級(jí)中的精煤沒(méi)有得到有效回收,從而造成精煤損失。

      2 煤泥改質(zhì)機(jī)

      2.1 結(jié)構(gòu)和工作原理

      表面改質(zhì)機(jī)整體為臥式圓柱形結(jié)構(gòu),圓柱中心線上布置有攪拌軸,軸上有若干撓性攪拌葉片。礦漿和浮選捕收劑從圓柱的一端進(jìn)入,撓性攪拌葉片在攪拌軸的帶動(dòng)下,以一定速度旋轉(zhuǎn),煤泥和矸石顆粒被摩擦、剪切和攪拌,表面物理化學(xué)性質(zhì)發(fā)生改變,疏水有機(jī)官能團(tuán)充分暴露,煤粒表面疏水親油性質(zhì)增強(qiáng),可浮性隨之好轉(zhuǎn)。同時(shí)捕收劑被乳化,既加快了礦化速度又減少了捕收劑的用量。經(jīng)過(guò)表面性質(zhì)的捕收劑乳化的礦漿從圓柱的另一端排出,然后進(jìn)入浮選機(jī)進(jìn)行浮選作業(yè)。

      2.2 表面質(zhì)機(jī)的作用分析

      在表面改質(zhì)機(jī)中,煤粒表面被摩擦和剪切,氧化層被剝離,同時(shí)礦粒被進(jìn)一步解離,煤粒在矸石顆粒充分分離,使煤粒表面固有的疏水有機(jī)官能團(tuán)充分暴露,提高了煤粒的疏水性,也提高了捕收劑的選擇性,使煤粒和矸石顆粒的潤(rùn)濕性差異變大,煤粒表面更加疏水親油,矸石顆粒表面更加親水疏油,從而提高了煤泥的可浮性和浮選抽出率。

      表面改質(zhì)機(jī)用葉輪對(duì)浮選入料進(jìn)行高效剪切攪拌,產(chǎn)生的三個(gè)主要效應(yīng)為:

      ①在高強(qiáng)制性剪切力場(chǎng)條件下,對(duì)煤質(zhì)表面產(chǎn)生擦洗作用,以去除煤質(zhì)表面氧化層,形成局部新鮮表面或去除表面高灰細(xì)泥,利于浮選藥劑的牢固吸附。

      ②微細(xì)煤形成選擇性疏水聚團(tuán),以改善礦漿的表觀粒度組成和微粒煤的可浮性,以達(dá)到強(qiáng)化浮選過(guò)程之目的。

      ③浮選藥劑有效乳化與強(qiáng)制擴(kuò)散,從而增強(qiáng)了浮選藥劑與煤顆粒的作用。

      2.3 分步釋放試驗(yàn)分析

      通過(guò)表1可知,二分區(qū)浮選尾礦中0.5-0.074mm粒級(jí)產(chǎn)率高達(dá)71.05%,灰分為26.37%。我廠將該粒級(jí)煤泥通過(guò)表面改質(zhì)機(jī)改質(zhì)后進(jìn)行了浮選分步釋放試驗(yàn)。

      從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,該粒級(jí)煤泥經(jīng)表面改質(zhì)后,可浮性大幅提高。并且可以查出,當(dāng)浮選精煤灰分10%時(shí),理論浮選精煤產(chǎn)率為46.56%。根據(jù)二分區(qū)生產(chǎn)實(shí)際,浮選柱尾礦量占入洗原煤比例可達(dá)4.97%(尾煤泥產(chǎn)率12.42%×40%),因此,若將浮選柱尾礦進(jìn)行表面改質(zhì)后再次浮選,則理論上可提高精煤回收率為4.97%×71.05%×46.56%=1.64%。

      基于以上分析,二分區(qū)對(duì)現(xiàn)有浮選系統(tǒng)進(jìn)行深度浮選改造,加大浮選精煤抽出力度,提高精煤回收率,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,是必要的,從技術(shù)成熟角度考慮也是可行的。

      3 改造方案

      工藝流程介紹:

      重介系統(tǒng)煤泥水經(jīng)水力旋流器組濃縮,溢流進(jìn)入浮選入料池,底流進(jìn)入TBS分選;TBS尾礦進(jìn)入浮選入料池,精礦自流入精礦池;浮選入料池內(nèi)煤泥水經(jīng)泵打入礦漿預(yù)處理器處理后經(jīng)345、346、347和382四臺(tái)浮選柱浮選,浮選尾礦自流入尾礦池,浮選精礦自流入精礦池;尾礦池內(nèi)物料經(jīng)泵沿切線方向打入表面改質(zhì)機(jī)后,自流入第一臺(tái)浮選機(jī)浮選,尾礦自流入第二臺(tái)浮選機(jī)進(jìn)一步浮選,尾礦自流入24米濃縮池,兩臺(tái)浮選機(jī)精礦均自流入精礦池。

      4 經(jīng)濟(jì)效益

      從浮選柱尾礦小篩分試驗(yàn)(表1)和浮選柱尾礦浮選分布釋放試驗(yàn)(表2)來(lái)看,通過(guò)表面改質(zhì)后的浮選尾礦具有很好的可浮性,當(dāng)浮選精煤灰分10%時(shí),理論浮選精煤產(chǎn)率達(dá)到46.56%。

      根據(jù)二分區(qū)生產(chǎn)實(shí)際,壓濾尾煤泥占入洗原煤比例可達(dá)12.42%,其中約40%為浮選尾礦中的煤泥。因此,若將浮選柱尾礦進(jìn)行表面改質(zhì)后再次浮選,則理論上可提高精煤回收率為12.42%×40%×71.05%×46.56%=1.64%。按可燃體回收率55%計(jì)算,則實(shí)際可提高精煤回收率為1.64%×50%=0.82%。

      按目前灰分10%的精末煤價(jià)格610元/噸、煤泥60元/噸計(jì)算,則精末煤與煤泥的差價(jià)為550元/噸。二分區(qū)全年入洗量已達(dá)到或超過(guò)200萬(wàn)噸,則每年可增加經(jīng)濟(jì)效益為200×0.82%×550=900萬(wàn)元。

      作者簡(jiǎn)介:袁家慶(1984-9-15),男,重慶忠懸人,工學(xué)學(xué)士,助理工程師,2008年畢業(yè)于安徽理工大學(xué)礦物加工工程專業(yè),現(xiàn)任神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)太西洗煤廠二分區(qū)洗煤車間副主任。

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