謝 婧
陜西化建設(shè)備制造公司 陜西楊凌 712100
2014 年7月28日接到延安石化廠投訴:2013年1月份設(shè)備制造廠制作的三大升級改造項目中的1.0Mpa蒸汽分水器,規(guī)格:Φ700×12×900,材質(zhì):Q245R,在運行半年后下封頭處發(fā)生泄漏,且漏點較多,建議更換封頭。 該設(shè)備拉回后對切割下來的封頭進行了PT檢測檢測, 發(fā)現(xiàn)該封頭過渡區(qū)有很多縱向穿透性裂紋,如圖1所示。 更換的封頭與筒體焊接完畢后,超聲波檢測發(fā)現(xiàn)焊縫熱影響區(qū)(靠近筒體側(cè)) 有一條裂紋, 深度7~8mm,從里向外延伸,長度約為圓周的1/3左右。
圖1 原封頭的裂紋(紅色的條紋)
有問題的封頭用氣割的方式從原焊縫中心切除, 筒體邊沿還保留部分焊肉,該部位重復(fù)受熱,過燒,晶粒粗大,導(dǎo)致此處變脆發(fā)生裂紋。
原封頭與殼體組對時可能存在強行組裝,應(yīng)力較為集中。
裂紋出現(xiàn)的位置在封頭過渡段,也是焊接后的熱影響區(qū),且為徑向裂紋,排除了焊接過程產(chǎn)生的可能性,所以對有裂紋的封頭取樣,進行力學(xué)性能、化學(xué)成分、硬度檢測以及金相分析,結(jié)果如表1所示。
同時對新購買的封頭及原設(shè)備的上封頭也做了硬度檢測, 新 購 封 頭HB :149、180、156、157、160,原設(shè)備的上封頭HB:164、168、174、173、170。
以上檢測數(shù)據(jù)顯示, 該封頭采用的材料符合GB713中Q245R的要求。
圖2 焊后筒體側(cè)裂紋
在封頭裂紋處及未發(fā)現(xiàn)裂紋處各取試樣一件, 拋磨后在金相顯微鏡下放大200倍和500倍進行觀察, 金相組織均顯示為珠光體+鐵素體,未發(fā)現(xiàn)其他脆性較高的組織。
綜合上述檢測結(jié)果出現(xiàn)裂紋的原因為:
(1) 原封頭采用冷沖壓成型,成型過程中有冷作硬化現(xiàn)象,有殘余應(yīng)力存在,從對方提供的消應(yīng)力報告及曲線圖上顯示,與該設(shè)備的封頭同爐熱處理的有20多件,由于熱處理時擺放的位置、 距加熱口距離等原因, 有可能個別封頭熱處理時受熱不均勻、局部溫度未達(dá)到消應(yīng)力所需的溫度,內(nèi)應(yīng)力未消除。 該設(shè)備的兩個封頭采用的材料是同一個批號、 壓制工藝以及熱處理工藝都相同, 使用一段時間后上封頭未出現(xiàn)裂紋, 下封頭出現(xiàn)裂紋,充分說明熱處理時同爐熱處理的封頭數(shù)量過多、擺放位置不合理導(dǎo)致個別封頭殘余應(yīng)力沒有消除, 使用過程中由于振動等原因?qū)е铝鸭y出現(xiàn)。 重新購買的封頭經(jīng)退火處理后, 硬度檢測HB:110、137、130、127,這個數(shù)據(jù)明顯低于上邊未做退火處理的封頭檢測數(shù)據(jù),這點也證明了原封頭存在殘余應(yīng)力。
表1 封頭取樣分析結(jié)果
圖3 金相分析照片
(2) 該封頭在加工過程中鋼板邊緣出現(xiàn)加工硬化現(xiàn)象。 由于被沖壓的各部分變形程度不同,加工硬化的效果也不一樣,各個部位硬度不一樣。 金屬材料在再結(jié)晶溫度以下塑性變形時強度和硬度升高,而塑性和韌性降低的現(xiàn)象。 產(chǎn)生的原因是,金屬在塑性變形時,晶粒發(fā)生滑移,出現(xiàn)位錯的纏結(jié),使晶粒拉長、破碎和纖維化,金屬內(nèi)部產(chǎn)生了殘余應(yīng)力等。
按照GB25198-2010《 壓力容器封頭》規(guī)定:對于整板及先拼后成型的鋼制球形封頭、橢圓封頭、蝶形封頭、平底封頭封頭在冷成型后要進行熱處理,是很有必要的,有些封頭廠以及我們的技術(shù)人員對標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)欠缺, 不清楚冷成型的封頭要求做熱處理, 封頭廠不做消應(yīng)力處理直接出廠, 檢驗員驗收時只對其外觀、幾何尺寸進行檢驗,核查資料文件齊全,并未到現(xiàn)場查驗實物是否做過消應(yīng)力處理,為生產(chǎn)埋下了隱患,建議壓力容器制造廠采購封頭時在協(xié)議中注明成型方式以及具體要求, 避免類似事件再發(fā)生。
1 GB25198-2010《 壓力容器封頭》
2 GB150-2011《 壓力容器》
3 《 金屬材料學(xué)》