錢鋒
【摘要】本文對電解槽中縫漏料原因進(jìn)行了分析,找出主要有打料過程漏料、凈化系統(tǒng)吸料、火眼積料、下料器漏料四種原因,并制訂了相應(yīng)的解決方法。
1、概述
節(jié)能降耗歷來都是生產(chǎn)管理中的焦點和難點,關(guān)系著企業(yè)的經(jīng)濟效益,是提高企業(yè)生存能力和競爭力的手段。我公司電解槽頻繁出現(xiàn)中縫漏料的情況,導(dǎo)致殼面塊大量積存,電解槽中縫漏料除了造成氧化鋁的大量浪費外,還存在以下弊端:(1)殼面上積存的氧化鋁必須由人工進(jìn)行清理,極大的增加了人工的工作量。(2)由于電解槽殼面溫度較高,員工容易燙傷,存在較大的安全隱患。(3)容易使電解槽由于氧化鋁保溫層太厚而處于熱行程,造成爐幫融化、電流效率降低。
2、原因分析
經(jīng)過仔細(xì)分析,從漏料的時間、漏料的部位進(jìn)行分析,認(rèn)為造成中縫漏料的情況主要有以下幾種原因:
2.1打料過程中漏料。發(fā)生時間:在凈化車間向電解車間打料過程中或完成一次下料動作后發(fā)生。漏料部位:從料箱排塵管正下方對應(yīng)的魚肚中漏出。原因:(1)打料壓力過高;(2)料箱中隔板密封不嚴(yán);(3)電解槽下料器反吹風(fēng)風(fēng)壓高。
2.2凈化系統(tǒng)吸料造成的漏料。發(fā)生時間:多在錘頭完成一次打殼動作后發(fā)生。漏料部位:電解槽魚肚中的任意部位漏出。原因:由于國產(chǎn)氧化鋁密度較小,在下落過程中受到從火眼噴出氣體的沖擊而飛揚起來,被引風(fēng)機產(chǎn)生的吸力吸到魚肚中,受打殼時的振動落到電解槽殼面上。
2.3火眼積料。發(fā)生時間:每次下料動作完成后發(fā)生。漏料部位:錘頭處漏出。原因:由于火眼被堵,氧化鋁料全部或部分落到殼面上,而沒有完全進(jìn)入電解槽中。
2.4下料器故障引起的漏料。發(fā)生時間:隨時可能發(fā)生。漏料部位:錘頭處漏出。原因:由于下料氣缸密封不嚴(yán)。
3、解決方法
根據(jù)不同的漏料情況,制定了不同的對策,具體如下:
3.1打料過程中漏料的解決方法。(1)在滿足正常供料的情況下,盡量減小供料壓力,經(jīng)過多次試驗打料壓力由5500pa降低到4500pa,既保證了正常的供料,又使漏料情況降低到最小。(2)對料箱中的隔板重新進(jìn)行滿焊,料箱中的隔板經(jīng)過長時間使用后,焊縫可能開焊,隔板也有可能出現(xiàn)破損,可在電解槽進(jìn)行大修時對隔板進(jìn)行補焊。(3)將下料器反吹風(fēng)壓力控制在100Kpa左右,不要太高。
3.2凈化系統(tǒng)吸料造成的漏料的解決方法。(1)采用高質(zhì)量的砂狀氧化鋁,砂狀氧化鋁比粉狀氧化鋁粒度大,不易飛揚,同時在電解質(zhì)中溶解性較好,所以采用高質(zhì)量的砂狀氧化鋁能在一定程度上減輕中縫漏料。(2)對凈化系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),由人工控制引風(fēng)機進(jìn)氣量改為變頻器自動控制。這使得引風(fēng)機進(jìn)氣量能及時、平穩(wěn)控制在正常的要求范圍內(nèi)。
3.3火眼積料造成的漏料的解決方法。必須將多余的積料清理走,然后將火眼打開,同時要經(jīng)常檢查,防止火眼再次被堵。
3.4下料器故障引起的漏料的解決方法。對下料氣缸進(jìn)行修理,加強密封。下料氣缸經(jīng)過長時間使用后,密封圈容易磨損,引起密封不嚴(yán),必須及時將破損的密封圈進(jìn)行更換。
4、實際處理過程
通過一段時間的連續(xù)觀察,打料過程中漏料和下料器漏料兩種情況發(fā)生的機率較少,發(fā)生次數(shù)較多的事火眼積料和凈化系統(tǒng)吸料造成的漏料。
4.1對凈化系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。(1)增加除塵器的過濾面積,將除塵器的過濾面積增加了3000平米。(2)及時更換透氣性較差的布袋,并定期振動煙道,清理積料。(3)對供料風(fēng)機系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),加裝了變頻控制器,由人工控制引風(fēng)機進(jìn)氣量改為變頻器自動控制引風(fēng)機進(jìn)氣量,同時在工段的第一臺槽和最后一臺槽上安裝了料位計,加裝了遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),儀表的信號直接傳輸?shù)絻艋骺厥铱刂婆_,如果第一臺槽和最后一臺電解槽打滿料后,控制臺接收到信號后自動關(guān)閉供料風(fēng)機,不會使料溢出,實現(xiàn)自動供料。
4.2加強對火眼積料情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。制定了嚴(yán)格的考核制度,促使電解工及時將火眼處多余的料清理干凈,再及時將火眼打開。通過采取以上措施,中縫漏料的情況基本得到了解決。
5、結(jié)論
造成電解槽漏料的情況主要有四種原因:(1)打料過程漏料。(2)凈化系統(tǒng)吸料造成電解槽漏料。(3)火眼積料。(4)下料器漏料。生產(chǎn)過程中通過觀察漏料發(fā)生的時間及漏料部位,即可判斷出具體屬于那種漏料情況,然后采取相應(yīng)的措施,盡量將電解槽漏料控制在最低限度,減少氧化鋁的浪費,保證電解槽的高效、平穩(wěn)運行,也為企業(yè)節(jié)約了能源,是企業(yè)向資源節(jié)約型企業(yè)發(fā)展。