王林強(qiáng)王應(yīng)全陳有明
(1.塔里木油田塔北勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部;2.塔里木油田天然氣事業(yè)部)
基于能流模型的伴生氣脫硫裝置節(jié)能分析
王林強(qiáng)1王應(yīng)全1陳有明2
(1.塔里木油田塔北勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部;2.塔里木油田天然氣事業(yè)部)
針對(duì)哈拉哈塘油田伴生氣脫硫裝置低負(fù)荷運(yùn)行的實(shí)際,以能量邊界劃分能流模型來(lái)系統(tǒng)性分析現(xiàn)階段裝置能量有效利用狀況,查找在生產(chǎn)過(guò)程中能量轉(zhuǎn)化、利用和回收環(huán)節(jié)的能量消耗。進(jìn)一步探討伴生氣脫硫裝置在低負(fù)荷下的安全、節(jié)能、高效運(yùn)行參數(shù)及節(jié)能措施,深挖裝置節(jié)能潛力,合理評(píng)價(jià)生產(chǎn)裝置能耗狀況,優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)熱力學(xué)應(yīng)用,提高裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
油田伴生氣脫硫裝置能流模型節(jié)能
哈拉哈塘油田建設(shè)工程是塔里木油田公司建設(shè)“新疆大慶”六大產(chǎn)能工程之一。哈六聯(lián)合站主體工程是酸性油氣處理的中心,工藝裝置較復(fù)雜。站內(nèi)包含原油脫硫脫水,伴生氣增壓、脫硫、脫水脫烴,硫磺回收等主體生產(chǎn)裝置。伴生氣脫硫選用醇胺法脫硫工藝,用質(zhì)量分?jǐn)?shù)40%的甲基二乙醇胺與含硫化氫天然氣逆流接觸,脫除硫化氫。設(shè)計(jì)伴生氣脫硫裝置處理量為45×104m3/d,由于前期進(jìn)站總氣量維持在10×104~12×104m3/d左右,客觀上給當(dāng)前裝置的安全生產(chǎn)和節(jié)能提出了新的要求[1]。
如圖1所示,含硫原料氣進(jìn)入胺液吸收塔下部,與塔上部進(jìn)塔的貧胺液逆流接觸,原料氣中幾乎全部硫化氫及部分二氧化碳被貧胺液吸收進(jìn)入液相從而脫除。吸收了酸性組分的富胺液自塔底排出,進(jìn)入胺液閃蒸罐進(jìn)行閃蒸和氣液分離,閃蒸后的富胺液依次進(jìn)入預(yù)過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、后過(guò)濾器,進(jìn)入貧富液換熱器與來(lái)自再生塔再生后的貧胺液進(jìn)行換熱,對(duì)貧胺液進(jìn)行冷卻。富胺液溫度升高后由再生塔上部進(jìn)塔,在塔內(nèi)解析出酸性組分從而恢復(fù)脫硫活性成為貧胺液后由再生塔底部出塔。貧胺液出塔后先經(jīng)過(guò)貧富液換熱器冷卻再進(jìn)入胺液循環(huán)增壓后,進(jìn)入貧液冷卻器冷卻,然后進(jìn)入吸收塔循環(huán)利用。
圖1 脫硫工藝流程
哈拉哈塘油田伴生氣脫硫裝置日均處理伴生氣量為10×104~12×104m3,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)處理量45× 104m3/d,占設(shè)計(jì)的25%不足,給裝置的安全生產(chǎn)和節(jié)能提出了新的要求。脫硫裝置在日常生產(chǎn)中的耗能工質(zhì)主要有二次能源電力及一次能源油田伴生氣轉(zhuǎn)化而來(lái)的熱能。整套裝置的主要耗能單位有2臺(tái)工頻胺液循環(huán)泵、2臺(tái)工頻酸水回流泵、3臺(tái)變頻貧胺液空冷器、2臺(tái)變頻酸氣空冷器及為胺液再生提供熱源的導(dǎo)熱油。
能流模型能客觀地闡述系統(tǒng)用能的本質(zhì)狀況[2]。依據(jù)能量的流入與流出來(lái)劃分子模型,結(jié)合伴生氣脫硫工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn),將整個(gè)脫硫裝置劃分為脫硫、換熱、再生3個(gè)子模型(圖2),其中子模型1與子模型3包括能量的轉(zhuǎn)化與利用過(guò)程,而子模型2僅為能量的回收過(guò)程。
圖2 伴生氣脫硫裝置能流模型
考慮到脫硫裝置設(shè)計(jì)較為緊湊、保溫較好,并且為了便于計(jì)算,忽略管道局部、沿程阻力的能量損耗及熱能沿管道的熱量損失。分析能量轉(zhuǎn)化、能量利用、能量回收等環(huán)節(jié)脫硫裝置的能量消耗[3-4],其中機(jī)泵、導(dǎo)熱油的能量利用按相關(guān)公式計(jì)算。
由表1可知,伴生氣脫硫裝置能量消耗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于脫硫與再生子模型,其中脫硫子模型能耗的降低,對(duì)提高裝置整體能量利用效率有顯著影響;而選用板式換熱器的換熱子模型對(duì)能量回收利用有較好的效果。
表1 伴生氣脫硫裝置用能狀況
結(jié)合伴生氣脫硫裝置設(shè)計(jì)值與生產(chǎn)運(yùn)行優(yōu)化參數(shù)(表2、表3),分析了裝置的節(jié)能潛力[5]。
表2 伴生氣進(jìn)出脫硫裝置參數(shù)
從表2、表3可以看出:前期進(jìn)裝置總氣量明顯不足,脫硫裝置能耗明顯偏高,考慮到為二期伴生氣留有足夠處理負(fù)荷等因素及降低裝置用能現(xiàn)狀的實(shí)際,裝置運(yùn)行壓力較設(shè)計(jì)值降低0.7MPa來(lái)實(shí)現(xiàn)降低能耗與安全、方便操作的目的;在伴生氣沿管道的熱量梯度損耗基本不變的前提下,進(jìn)裝置總氣量的減少,自身攜帶的熱量相應(yīng)減少,必然導(dǎo)致進(jìn)裝置溫度的降低,同時(shí),裝置綜合能耗相對(duì)減少,但產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗會(huì)急劇增加;伴生氣進(jìn)裝置溫度的降低及氣量的減少直接影響胺液循環(huán)的溫度與循環(huán)量的選擇,對(duì)機(jī)泵的操作彈性及機(jī)泵效率影響較大。
表3 貧富胺液進(jìn)出脫硫裝置參數(shù)
目前伴生氣脫硫裝置能量綜合利用率不高,存在較大的節(jié)能空間,提高裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性顯得尤為迫切。提高子模型中單個(gè)泵機(jī)組的效率,根據(jù)處理氣量的大小適時(shí)對(duì)電動(dòng)機(jī)做變頻改造;加快二期氣量進(jìn)脫硫裝置處理的進(jìn)度,減少管道熱量的散失;從脫硫工藝參數(shù)著手,不斷優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),特別是脫硫、再生子模型的運(yùn)行參數(shù)。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2015.002.003
2014-04-26)
王林強(qiáng),2009年畢業(yè)于西安交通大學(xué)(化學(xué)工程與工藝專業(yè)),從事油氣田開(kāi)發(fā)、節(jié)能技術(shù)等工作,E-mail:wanglqtlm@petrochina.com.cn,地址:新疆庫(kù)爾勒市石化大道26號(hào)塔北勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部,841000。