何 娟 許海濱 劉曉亞 丁遵義(中國(guó)石油玉門油田分公司煉油化工總廠)
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精細(xì)化管理在玉門煉油廠節(jié)能降耗中的應(yīng)用
何娟許海濱劉曉亞丁遵義(中國(guó)石油玉門油田分公司煉油化工總廠)
玉門油田煉油化工總廠結(jié)合“兩降一提”攻關(guān),扎實(shí)推進(jìn)全員全方位精細(xì)化用能管理。精細(xì)管控用能的每一項(xiàng)環(huán)節(jié),涵蓋基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)用能環(huán)節(jié)優(yōu)化、節(jié)能技改等多項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)分階段實(shí)施和總結(jié),建立了精細(xì)化用能管理的長(zhǎng)效機(jī)制,節(jié)能降耗工作取得了階段性成功,降本控費(fèi)成效顯著,為企業(yè)挖潛增效奠定了基礎(chǔ)。
精細(xì)化管理用能優(yōu)化降本控費(fèi)挖潛增效
玉門油田煉油化工總廠(簡(jiǎn)稱玉煉)有著70多年歷史,是我國(guó)第一個(gè)天然石油加工基地,2011年按照結(jié)構(gòu)調(diào)整要求關(guān)停了滑特油及瀝青裝置共11套,實(shí)現(xiàn)短流程燃料型煉廠轉(zhuǎn)型。玉煉轉(zhuǎn)型后,面臨裝置結(jié)構(gòu)不匹配、部分裝置工藝相對(duì)落后等問題,且“十二五”期間進(jìn)廠原油迅速重質(zhì)、劣質(zhì)化,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了新的難題和瓶頸制約因素,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在煉化板塊排名相對(duì)落后。
為確保實(shí)現(xiàn)“三年減虧、五年盈利”的“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo),玉煉深入分析瓶頸制約因素,制定和優(yōu)化“兩降一提”攻關(guān)措施,在全廠范圍內(nèi)開展了以“深挖運(yùn)行潛力、消除隱患瓶頸、增強(qiáng)減虧扭虧能力”為中心的全員全方位精細(xì)化管理活動(dòng),著重于“降本控費(fèi)、增收創(chuàng)效”,深挖運(yùn)行潛力,持續(xù)提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
煉油是高耗能行業(yè),其動(dòng)力消耗花費(fèi)占加工成本的20%~30%,煉油能耗水平高低直接反映企業(yè)的管理狀況和裝置運(yùn)行水平,因此,控制動(dòng)力消耗對(duì)實(shí)現(xiàn)降本增效具有極為重要的意義。玉煉由于建廠時(shí)間早、加工規(guī)模小、加工裝置不配套等原因,能源利用效率較低,因此,如何優(yōu)化利用能源,降低能源消耗是企業(yè)挖潛增效的一個(gè)重要手段,也符合國(guó)家節(jié)能減排的環(huán)保要求(圖1)。
圖1 玉煉短流程轉(zhuǎn)型后面臨的主要問題和經(jīng)營(yíng)任務(wù)
玉煉結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,將節(jié)能降耗作為控制運(yùn)行成本、提高管理水平的關(guān)鍵工作,按照為什么開展、如何開展的方式進(jìn)行全方位推進(jìn),找準(zhǔn)關(guān)鍵問題、薄弱環(huán)節(jié),分階段實(shí)施和總結(jié),建立了精細(xì)化管理的長(zhǎng)效機(jī)制,為企業(yè)挖潛增效奠定了基礎(chǔ)。
利用精細(xì)化管理的方法從3個(gè)層面即廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)實(shí)現(xiàn)能耗精細(xì)化管控,并嚴(yán)格指標(biāo)分解和強(qiáng)化考核力度,將總廠級(jí)能耗指標(biāo)細(xì)化分解至各車間、裝置、班組,進(jìn)而做到全員全方位參與,實(shí)現(xiàn)能耗管理廣度、深度的擴(kuò)展。廠級(jí)層面主要依托于全年預(yù)算指標(biāo)分解和月度績(jī)效考核,整體把握能耗管理和節(jié)能節(jié)水進(jìn)度,車間級(jí)、班組級(jí)層面主要依托于班組績(jī)效核算系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)能源消耗每日核算管理,為經(jīng)濟(jì)性核算控制打下了基礎(chǔ)(圖2)。
2.1分解細(xì)化指標(biāo)并考核兌現(xiàn)
對(duì)能耗指標(biāo)及實(shí)物消耗量進(jìn)行層層分解,把總廠目標(biāo)分解到車間、裝置、班組,把年度指標(biāo)分解成季度、月度、每周、每日,化總為零進(jìn)行細(xì)化管理。不斷建立完善考核體制,落實(shí)節(jié)能管理調(diào)度會(huì)周報(bào)告制度,設(shè)立曝光臺(tái),從嚴(yán)處罰無(wú)序用能,月度嚴(yán)格考核兌現(xiàn),提高總廠的能源管理水平。
2.2全員參與并建立用能管理網(wǎng)絡(luò)
調(diào)動(dòng)全員積極參與節(jié)能降耗工作,發(fā)揮各級(jí)節(jié)能網(wǎng)員的作用,明確“用能屬地化管理”的職責(zé),把節(jié)能節(jié)水工作落到實(shí)處。為了規(guī)范和引導(dǎo)員工節(jié)能行為,借助班組績(jī)效管理系統(tǒng)進(jìn)行班組能耗核算,不斷提高全員節(jié)能意識(shí),向精細(xì)化管理要效益。
2.3開展對(duì)比對(duì)標(biāo),找差距定措施
將對(duì)標(biāo)管理與精細(xì)管理相結(jié)合,促進(jìn)各裝置學(xué)先進(jìn)、找差距、定措施、爭(zhēng)達(dá)標(biāo)的積極性。通過(guò)對(duì)標(biāo)管理,尋找節(jié)能潛力及目標(biāo),有針對(duì)性地制訂措施,深入挖掘裝置節(jié)能節(jié)水潛力,從而提高能耗管理水平。以加熱爐管理為重點(diǎn),通過(guò)開展紅旗爐評(píng)比活動(dòng)及加熱爐節(jié)能技術(shù)改造,不斷提高加熱爐的運(yùn)行水平,實(shí)現(xiàn)加熱爐全面達(dá)標(biāo)(圖3)。
圖3 精細(xì)化用能管理措施分解
圖2 精細(xì)化用能管理分級(jí)構(gòu)架
2012年,受電與蒸汽價(jià)格大幅上漲影響,動(dòng)力成本控制壓力驟增,為有效管控動(dòng)力費(fèi)用,總廠結(jié)合“兩降一提”攻關(guān),全員全方位推進(jìn)精細(xì)化用能管理,以不斷提高用能效率為重點(diǎn),細(xì)化落實(shí)節(jié)能降耗措施,加大現(xiàn)場(chǎng)管理力度,努力降低動(dòng)力費(fèi)用。
3.1精細(xì)管理提高水資源使用效率
以重復(fù)利用、深化節(jié)約為根本,嚴(yán)把新鮮水的“管、用、節(jié)”3個(gè)關(guān)口,大力整治供水管網(wǎng)的“跑、冒、滴、漏”,提高水的使用效率。嚴(yán)格控制新鮮水進(jìn)廠總量,將新鮮水的日進(jìn)廠量控制在6000 t以內(nèi)。
3.1.1加強(qiáng)循環(huán)水管理,減少新鮮水消耗
將循環(huán)水濃縮倍數(shù)提升到4.0,嚴(yán)格控制各裝置循環(huán)水進(jìn)出的溫差不小于8℃,提高循環(huán)水使用效率;壓減各裝置用于機(jī)泵噴淋的循環(huán)水量,減少循環(huán)水補(bǔ)水量;加強(qiáng)循環(huán)水系統(tǒng)的管理,學(xué)習(xí)并推廣循環(huán)水系統(tǒng)的在線查漏和整改技術(shù),盡早發(fā)現(xiàn)物料泄漏征兆,及時(shí)找出漏點(diǎn)并將泄漏冷卻器從系統(tǒng)中切除;壓減設(shè)備的冷卻水量,并做好回收利用,盡量避免直接排空,停用的機(jī)泵應(yīng)做到泵停水停。
3.1.2做好水資源二次利用,提高重復(fù)利用率
優(yōu)化凝結(jié)水系統(tǒng)操作,提高凝結(jié)水回收利用率。2012年12月,焦化凝結(jié)水系統(tǒng)投用,截至2014年底,回收凝結(jié)水24.55×104t;提高酸性水凈化水利用率,用作電脫鹽注水,2011年起酸性水凈化污水回用20 t/h;調(diào)整污水深度處理裝置操作,實(shí)現(xiàn)凈化水綜合利用。2013年11月,污水深度處理回用裝置投用,截至2014年底,回用凈化污水51.01×104t,實(shí)現(xiàn)了水的重復(fù)綜合利用。
3.2優(yōu)化大型機(jī)組降低電力消耗,錯(cuò)峰用電優(yōu)化電力成本
3.2.1優(yōu)化工藝控制,加強(qiáng)設(shè)備節(jié)電管理
加強(qiáng)催化煙機(jī)等大型機(jī)組的維護(hù)和保運(yùn)工作,確保長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行;不斷優(yōu)化大功率耗電設(shè)備運(yùn)行,降低電力驅(qū)動(dòng)負(fù)荷;采取原料直輸,減少中間儲(chǔ)輸環(huán)節(jié),降低輸轉(zhuǎn)電力消耗;針對(duì)玉門冬季漫長(zhǎng)和低溫特點(diǎn),及時(shí)停用部分空冷,降低電力消耗;加強(qiáng)各裝置換熱設(shè)備的監(jiān)控,及時(shí)清理結(jié)垢嚴(yán)重、進(jìn)出口溫差小的換熱器,提高循環(huán)水泵運(yùn)行效率,適時(shí)調(diào)節(jié)循環(huán)水泵啟運(yùn)臺(tái)數(shù);加強(qiáng)外來(lái)施工臨時(shí)用電的管理,加裝電表計(jì)量收費(fèi);根據(jù)季節(jié)變化,及時(shí)調(diào)整照明的開啟和關(guān)閉時(shí)間。
3.2.2錯(cuò)峰用電、削峰填谷,優(yōu)化電力成本
充分利用高峰和低谷0.38元/kWh的電價(jià)差,實(shí)行錯(cuò)峰用電、削峰填谷,最大幅度降低電費(fèi)。將焦化切焦、南站輸轉(zhuǎn)原油、空分氧氣和氮?dú)獾某溲b等間歇操作避開用電高峰,安排在電費(fèi)較低的平段或低谷,壓縮機(jī)、機(jī)泵等設(shè)備的切換時(shí)間也避開高峰期,努力做到“用同樣的電,花最少的錢”,最終達(dá)到優(yōu)化電力成本的目的。老焦化除焦安排在14:00-17:00的用電平段切焦,年節(jié)約電費(fèi)18.85萬(wàn)元。2014年12月,50×104t/a焦化開廠后,不斷優(yōu)化調(diào)整除焦周期,由設(shè)計(jì)的24 h逐步調(diào)整為36 h,仍將清焦時(shí)間調(diào)整到谷段和平段,降低用電成本。優(yōu)化原油輸轉(zhuǎn)時(shí)間,將原油輸轉(zhuǎn)時(shí)間盡可能安排在平段或低谷運(yùn)行,若全部在平段運(yùn)行,年減少電費(fèi)57萬(wàn)元。
3.3優(yōu)化蒸汽資源利用,提高使用效率
以提高蒸汽利用率、減少浪費(fèi)為重點(diǎn),從蒸汽的“生產(chǎn)、傳輸和使用”3個(gè)主要環(huán)節(jié)入手,進(jìn)一步細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)管理,杜絕跑冒滴漏,深度挖掘裝置的產(chǎn)汽和節(jié)汽潛力,不斷完善蒸汽梯級(jí)利用,提高全廠的蒸汽利用率。
3.3.1優(yōu)化產(chǎn)汽裝置操作,提高自產(chǎn)蒸汽產(chǎn)量和品質(zhì)
通過(guò)不斷優(yōu)化操作,提高自產(chǎn)蒸汽產(chǎn)量及品質(zhì),減少外購(gòu);優(yōu)化重整和催化的操作參數(shù),提高自產(chǎn)蒸汽產(chǎn)量和品質(zhì);控制鍋爐的連續(xù)排污量,減少排空浪費(fèi),提高自產(chǎn)蒸汽量。2013年,檢修后重整自產(chǎn)蒸汽品質(zhì)提高,自產(chǎn)1.0 MPa蒸汽7 t/h滿足裝置壓縮機(jī)自用。
3.3.2加強(qiáng)蒸汽傳輸環(huán)節(jié)的監(jiān)控,減少蒸汽的損耗
優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行,消除盲端,修復(fù)完善保溫,減少蒸汽管網(wǎng)散熱損失,保障輸送蒸汽品質(zhì);2012年1月,徹底停用2#外購(gòu)蒸汽管線,2012年5月,停用3.5 MPa蒸汽外購(gòu)線,實(shí)現(xiàn)自給自足;根據(jù)氣溫變化,盡早停用電廠供南站的蒸汽管線,改用廠內(nèi)轉(zhuǎn)供減少管網(wǎng)損耗。
3.3.3嚴(yán)格控制蒸汽的使用環(huán)節(jié),從根本上降低全廠的蒸汽消耗總量
蒸汽的使用環(huán)節(jié)是控制蒸汽消耗的重要環(huán)節(jié),也是降低全廠蒸汽總量的關(guān)鍵。優(yōu)化汽提塔的操作,在滿足裝置生產(chǎn)要求的情況下,汽提塔卡邊操作,降低蒸汽消耗;加強(qiáng)全廠乏汽的綜合利用,將乏汽廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)運(yùn)和輔助系統(tǒng)等蒸汽要求較低的環(huán)節(jié);碳三裝置乏汽改入液壓油裝置作采暖;酸性水裝置實(shí)施乏汽梯級(jí)利用改造,降低蒸汽損耗量;抓好裝置低溫余熱利用和裝置熱聯(lián)合,提高能量利用率。通過(guò)布局優(yōu)化,蒸汽基本達(dá)到了3級(jí)梯級(jí)利用,實(shí)現(xiàn)了高能高用、低質(zhì)低用的梯級(jí)利用,3年來(lái)蒸汽外購(gòu)量減少近60×104t。
3.4消滅火炬,富余瓦斯外輸創(chuàng)效
圖4 精細(xì)化用能管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
對(duì)加熱爐管理提出更細(xì)、更高、更嚴(yán)的要求,全面提高全廠加熱爐的管理水平和運(yùn)行水平;同時(shí),加大對(duì)加熱爐的監(jiān)測(cè)頻次和獎(jiǎng)懲力度,不斷提高裝置加熱爐熱效率。通過(guò)檢修,先后對(duì)熱效率較低的重整圓筒爐等進(jìn)行節(jié)能改造。2011—2013年,全廠加熱爐熱效率提高了1.28百分點(diǎn);完善火炬自動(dòng)點(diǎn)火控制系統(tǒng),最大限度回收瓦斯,實(shí)現(xiàn)富余瓦斯全部外輸水電廠(圖4)。
2011年,實(shí)現(xiàn)短流程燃料型煉廠轉(zhuǎn)型以來(lái),通過(guò)持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化用能管理,克服電力、蒸汽及除鹽水多次漲價(jià)等不利因素,2011—2013年3年動(dòng)力費(fèi)用下降3800萬(wàn)元,降本控費(fèi)效果明顯(圖5)。其中:新鮮水外購(gòu)總量下降82.03×104t,減少費(fèi)用133.86萬(wàn)元;因自產(chǎn)蒸汽量增加,除鹽水用量增加7.66×104t,增加費(fèi)用179萬(wàn)元;降低電力消耗5715×104kWh,減少費(fèi)用1731萬(wàn)元;蒸汽消耗下降58.5×104t,減少費(fèi)用2115萬(wàn)元。2011年,瓦斯綜合利用項(xiàng)目投用,截至2014年底,實(shí)現(xiàn)外輸瓦斯8.95×104t。2013年四季度至2014年,陸續(xù)新開50×104t/a汽油加氫、硫磺造粒、污水深度處理、催化煙氣脫硫、70×104t/a柴油加氫、2×104m3(0℃,101.325 kPa)制氫、50×104t/a焦化的裝置,共計(jì)7套。2014年,能耗指標(biāo)回升,除蒸汽外各項(xiàng)外購(gòu)動(dòng)力同比均有所增加,蒸汽外購(gòu)?fù)葴p少0.79×104t。
圖5 2011—2013年能源消耗變化
隨著產(chǎn)品升級(jí)配套裝置的配套完善,煉化加工格局發(fā)生了新的變化,在當(dāng)前加工規(guī)模及加工流程下,積極適應(yīng)原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢(shì),不斷優(yōu)化加工方案,確保裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。做好全廠整體能量?jī)?yōu)化,充分考慮新建項(xiàng)目與公用工程及主體生產(chǎn)系統(tǒng)的匹配優(yōu)化。提高設(shè)備可靠性和運(yùn)行效率是提升節(jié)能降耗水平的重要保證,也是各企業(yè)、各部門在節(jié)能工作中努力的方向。
5.1對(duì)全廠能量系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)
聘請(qǐng)專業(yè)用能公司進(jìn)行全廠整體用能優(yōu)化方案設(shè)計(jì),包括裝置熱聯(lián)合、換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化、公用系統(tǒng)的合理匹配等,以提出更為合理的裝置熱聯(lián)合項(xiàng)目和裝置內(nèi)部用能優(yōu)化利用項(xiàng)目。
5.2實(shí)施減壓深拔技術(shù)并優(yōu)化換熱流程
對(duì)常減壓蒸餾裝置進(jìn)行減壓深拔技術(shù)和換熱流程優(yōu)化改造,實(shí)施常減壓裝置的整體優(yōu)化。通過(guò)改造,預(yù)計(jì)減渣收率降低3~4百分點(diǎn),原油終溫由262℃提高到300℃,降低煉油能耗(標(biāo)油)2 kg/t。
5.3做好低溫?zé)岬幕厥绽眉澳Y(jié)水閉式回收
健全熱水循環(huán)系統(tǒng),做好全廠低溫?zé)岬幕厥绽?,同時(shí)全面做好凝結(jié)水和乏汽的閉式回收。目前,凝結(jié)水回收方式為開式回收,未實(shí)現(xiàn)裝置凝結(jié)水的全面回收。本著“按質(zhì)使用、凈污分流”的原則,建設(shè)含油凝結(jié)水管網(wǎng)和干凈凝結(jié)水管網(wǎng),對(duì)凝結(jié)水實(shí)行閉式回收。在各用汽裝置建立高溫凝結(jié)水閉式回收站,送入相應(yīng)主凝結(jié)水管線加以綜合利用,整個(gè)系統(tǒng)適應(yīng)閉式回收工況,最后閉式進(jìn)入凝結(jié)水除油、除鐵處理裝置。
5.4繼續(xù)完善計(jì)量?jī)x表器具,精準(zhǔn)計(jì)量
逐步完善裝置能源計(jì)量器具的配備,實(shí)現(xiàn)對(duì)裝置和主要工序能源消耗實(shí)物量的準(zhǔn)確計(jì)量,為完善裝置能耗定額管理打好基礎(chǔ)。
精細(xì)化管理是1種以最大限度地減少管理所占用的資源和降低管理成本為主要目標(biāo)的管理方式。通過(guò)在玉門油田煉化總廠4年來(lái)的實(shí)踐和推進(jìn),有效解決了短流程轉(zhuǎn)型后面臨的諸多問題,尤其在管控能耗、控制動(dòng)力費(fèi)用方面取得階段性成功,創(chuàng)效能力不斷增強(qiáng),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)全面好轉(zhuǎn)。其中:2012年10月,實(shí)現(xiàn)13年來(lái)第1次內(nèi)部盈利;2013年12月,再次內(nèi)部盈利;2014年3月、5月、6月、7月4次實(shí)現(xiàn)單月內(nèi)部盈利,尤其5月首次實(shí)現(xiàn)15年來(lái)煉化板塊單月盈利;2014年同比減虧2.9億元。短流程實(shí)施以來(lái),累計(jì)減虧逾14億元,為“十二五”實(shí)現(xiàn)“三年減虧、五年盈利”目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.12.013
2015-09-02)
何娟,工程師,1997年畢業(yè)于上海石油化工高專,從事企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)及節(jié)能節(jié)水管理工作,E-mail:ymhjuan@petrochina.com.cn,地址:甘肅省玉門市老市區(qū)煉油化工總廠生產(chǎn)計(jì)劃科,735200。