供稿|方冏 / FANG Jiong
負能煉鋼是轉爐生產(chǎn)的重要生產(chǎn)技術指標,也是鋼鐵生產(chǎn)實現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效、提高企業(yè)競爭力的有效措施。實現(xiàn)負能煉鋼是一個系統(tǒng)工程,其核心指標就是提高轉爐煤氣回收的數(shù)量和質(zhì)量。邯鋼回收的高爐、焦爐、轉爐等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的排放煤氣除供鋼鐵生產(chǎn)的工業(yè)爐窯正常使用外,還有約50%的剩余煤氣基本上用于發(fā)電。
鋼鐵企業(yè)面臨著嚴峻的節(jié)能減排壓力。當前,供電部門已經(jīng)對工礦企業(yè)實行了分段電價。煤氣發(fā)電作為調(diào)節(jié)用戶用電平衡的有效手段,如果采用“就峰避谷”的運行方式,即可大大增加發(fā)電效益。“就峰避谷”具體方案:在電價低的時段,盡可能少發(fā)電,把轉爐煤氣多儲存一些(有效利用轉爐煤氣柜的儲存能力);在電價高的時段,盡可能多發(fā)電,把儲存的轉爐煤氣多用一些。“就峰避谷”發(fā)電方案,可以達到增加企業(yè)效益的目的,同時也可以減少高峰時段國家電網(wǎng)的運行壓力。這也是國家電網(wǎng)鼓勵的發(fā)電方式,具有顯著的社會效益。
邯鋼三煉鋼有4座100 t轉爐,2006年3月實現(xiàn)轉爐煤氣回收,回收系統(tǒng)為1座8萬m3轉爐煤氣柜,噸鋼回收轉爐煤氣130 m3。2013年11月,由于第一座8萬m3轉爐煤氣柜大修的需要,新建成第二座8萬m3轉爐煤氣柜,噸鋼回收轉爐煤氣135 m3。
第二座8萬m3轉爐煤氣柜建設初期,圍繞著2座轉爐煤氣柜的挖潛增效攻關工作就已持續(xù)展開。除制定了噸鋼轉爐煤氣回收增加5 m3的目標外,從多方入手,積極探索,最后確定了“就峰避谷”以單座氣柜間歇運行的方式以增創(chuàng)效益。按每日不同時段對一座氣柜進行了存吐轉爐回收煤氣規(guī)劃(另一個氣柜正常運行存吐轉爐回收煤氣,以保證管網(wǎng)安全),見表1。
表1 “就峰避谷”單座氣柜間歇運行方式
回收工藝:轉爐煙氣—活動煙罩—定徑文氏管—可調(diào)文氏管—風機—三通閥—水封逆止閥—等徑三通—2座8萬m3轉爐煤氣柜—電除塵—加壓機—用戶。
回收條件:轉爐煤氣柜柜前CO≥30%;O2≤2%;溫度≤75℃;柜容≤70000 m3;柜內(nèi)壓力≤3 kPa;活塞水平度高差≤22 mm;轉爐煤氣柜運行正常,無重大安全隱患。
回收設備:水封逆止閥后有2座8萬m3轉爐煤氣柜;2臺DB38-15電除塵器;3臺D1000-11轉爐煤氣加壓風機。
系統(tǒng)參數(shù):邯鋼三煉鋼有4座規(guī)格為100 t的轉爐,轉爐冶煉周期40 min;轉爐煤氣回收周期5~10 min;噸鋼煤氣回收量一座氣柜130 m3,兩座氣柜135 m3;瞬時最大煤氣回收量為64.8萬m3/h;一座氣柜瞬時最大進氣量(側板內(nèi)徑58 m,最大升降速度3 m/min)47.53萬m3/h;8萬m3轉爐煤氣柜有效柜容7.2萬m3;年回收350 d;投資4000萬元。
鑒于居民用電的極度不均衡性,為提高用電效率,降低發(fā)電成本,國家電網(wǎng)對工業(yè)企業(yè)實行分段電價。邯鋼的分段時間和電價(非夏季,220 kV以上大型工業(yè)企業(yè))見表2。
表2 河北220 kV以上大型工業(yè)企業(yè)分段時間和電價(非夏季)
邯鋼三煉鋼有4座規(guī)格為100 t的轉爐,單座煤氣回收氣柜運行,噸鋼回收量130 m3,轉爐煤氣單位時間產(chǎn)量為7.8萬m3/h,按2.2 m3轉爐煤氣發(fā)1 kWh電量計算,邯鋼三煉鋼煤氣回收年發(fā)電效益平均為16842萬元。
如果兩座氣柜運行,不采用“就峰避谷”,則噸鋼煤氣回收量135 m3,轉爐煤氣單位時間產(chǎn)量為8.1萬m3/h,按2.2 m3轉爐煤氣發(fā)1 kWh電量計算,年發(fā)電效益平均為17489萬元。
如果兩座氣柜運行,采用“就峰避谷”發(fā)電方案,年發(fā)電效益為 18520萬元。
2013年11月采用兩座煤氣柜后,經(jīng)過一年多的“就峰避谷”調(diào)負荷運行,噸鋼煤氣回收量由130 m3增加至135 m3,多增發(fā)電效益為1678萬元。據(jù)此計算邯鋼三煉鋼2.4年就可回收一座投資4000萬元的8萬m3轉爐煤氣柜的投資成本,經(jīng)濟效益可觀。在一年多的使用時間里,裝置安全、可靠,完全達到預期設想和設計要求。