供稿|盧光輝 / LU Guang-hui
為增加廢物料利用,降低鐵前成本,邯鋼東區(qū)100 m2燒結(jié)機(jī)中長(zhǎng)期配加Zn含量較高的瓦斯灰和煉鋼污泥,而邯鋼4#高爐(容積為1000 m3)原料結(jié)構(gòu)主要為100 m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦,目前在邯鋼燒結(jié)—煉鐵—煉鋼這個(gè)大的Zn循環(huán)中還沒(méi)有成熟完善的脫Zn體系,而易導(dǎo)致Zn在高爐內(nèi)閉路循環(huán),造成高爐內(nèi)Zn負(fù)荷升高且富集循環(huán),影響高爐正常生產(chǎn)。隨著高Zn負(fù)荷料對(duì)爐況帶來(lái)的不利影響,4#高爐通過(guò)長(zhǎng)期摸索,操作上兼顧邊緣和中心兩道煤氣流,并以活躍爐缸為基礎(chǔ)制訂排Zn措施,加強(qiáng)爐前出鐵質(zhì)量,保證了高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,取得較好的技術(shù)指標(biāo)。
2013年100 m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦ZnO帶入量平均為0.03%,較其他燒結(jié)機(jī)高0.016%,且遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)認(rèn)可的入爐料含Zn量<0.01%的標(biāo)準(zhǔn),如圖1。
圖1 2013年邯鋼東區(qū)3座燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦中ZnO含量對(duì)比
而4#高爐近年來(lái)入爐Zn負(fù)荷平均在0.52 kg/t以上,見(jiàn)表1。較其他高爐高出0.23 kg/t,這與業(yè)內(nèi)共同認(rèn)可的Zn負(fù)荷小于0.37 kg/t也相差甚遠(yuǎn)。
表1 近年來(lái)4#高爐入爐Zn負(fù)荷情況
眾所周知,Zn是一種銀白色金屬,熔點(diǎn)為419.5℃,沸點(diǎn)為906℃,Zn以ZnS形式存在與礦石中,入爐后分解成氧化物ZnO,隨爐料下降,在1000℃以上高溫區(qū)還原為Zn蒸汽隨煤氣上升,到爐身中上部氧化為ZnO后,一部分隨煤氣逸出,另一部分黏附于爐料上下降,還原、氣化、富集循環(huán),其結(jié)果可使Zn負(fù)荷增至20倍以上[1]。
(1) 造成風(fēng)口上翹,影響爐況順行及正常生產(chǎn)。2011年以來(lái)4#高爐年因風(fēng)口上翹而損壞數(shù)平均達(dá)8個(gè)之多,嚴(yán)重影響高爐進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)安全,甚至造成高爐無(wú)計(jì)劃休風(fēng)。高爐在休風(fēng)更換風(fēng)口時(shí)也經(jīng)常發(fā)現(xiàn)風(fēng)口上翹、變形等問(wèn)題,嚴(yán)重時(shí)還有白色液體流出,經(jīng)檢驗(yàn)分析主要成分為Zn物質(zhì)。
(2) 在爐喉和爐身中上部形成爐瘤,嚴(yán)重影響高爐順行。2011年5月后4#高爐爐況惡化,表現(xiàn)為邊緣氣流不穩(wěn),爐內(nèi)不接受風(fēng)氧量,高爐一度采取退礦批減負(fù)荷,調(diào)整裝料制度等措施,可效果均不理想。2011年7月份休風(fēng)降料面時(shí)發(fā)現(xiàn)爐喉、爐身存在大面積環(huán)狀結(jié)瘤,是導(dǎo)致?tīng)t況失常的主要原因,最終炸瘤后,高爐爐況和指標(biāo)逐步恢復(fù)正常。
表2 四高爐風(fēng)口參數(shù)調(diào)整情況
若靠以往發(fā)展邊緣排Zn,一是引起頂溫過(guò)高,風(fēng)量不穩(wěn),Zn隨煤氣排出后易堵塞煤氣管道;二是發(fā)展邊緣后煤氣利用下降,氣流不穩(wěn)定易引發(fā)爐況。若邊緣過(guò)重,則可能會(huì)引起爐墻結(jié)厚,破壞順行局面。因此,高爐需力保邊緣和中心兩道氣流,以利于Zn隨煤氣排出和防止?fàn)t墻結(jié)厚。
(1) 確定適宜的焦層厚度和礦批。實(shí)踐中,高爐通過(guò)計(jì)算確定爐喉焦層厚度在380~410 mm,礦批29.2 t是適合爐況的,礦批過(guò)大軟熔帶根部過(guò)厚,易引起軟熔帶位置波動(dòng),過(guò)小則抑制不住邊緣氣流,不利于排Zn。
(2) 裝料制度的調(diào)整。布料調(diào)整上以礦布到爐喉半徑(32°)以外為原則,占爐喉面積的30%到60%,焦碳平鋪并控制角差在3.8°以內(nèi),高爐裝料制度也由逐步演變?yōu)?。從?shí)際結(jié)果看爐內(nèi)形成了邊緣中心兩股穩(wěn)定煤氣通路,為排Zn創(chuàng)造了條件。
料柱良好的透液性是排Zn的關(guān)鍵。而減小死焦堆區(qū)域是增加中心透液性、提高排Zn能力的關(guān)鍵。4#高爐近年來(lái)下部堅(jiān)持采用高風(fēng)速、高鼓風(fēng)動(dòng)能的思路,增加煤氣流速,縮短Zn在高爐內(nèi)停留時(shí)間,同時(shí)擴(kuò)大風(fēng)口回旋區(qū)深度,達(dá)到吹透爐缸,活躍爐缸的目的。經(jīng)計(jì)算,高爐風(fēng)口長(zhǎng)度(L)550 mm、風(fēng)口直徑(φ)120 mm時(shí),實(shí)際風(fēng)速達(dá)到260 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能在8000~9000 kg·m/s較適合爐況。因此實(shí)際調(diào)整風(fēng)口布局如表2所示。
調(diào)整后所有風(fēng)口長(zhǎng)度均加長(zhǎng)到550 mm,并將5個(gè)風(fēng)口直徑縮小為110 mm,保證高爐動(dòng)能穩(wěn)定在8500 kg·m/s左右,回旋區(qū)深度為1.49 m,爐缸活躍,完全滿足高爐排Zn冶煉。
Zn負(fù)荷增加后,造成高爐直接還原增加,爐缸溫度下降,爐缸透液性下降。因此適當(dāng)提高渣鐵熱量,降低堿度,是改善渣鐵流動(dòng)性、增強(qiáng)排Zn能力的關(guān)鍵。
(1) 提高[Si]含量和渣鐵熱量。實(shí)際操作中,4#高爐通過(guò)全關(guān)混風(fēng)大閘保持風(fēng)溫在1180℃以上,富氧率由1.3%提高至3.0%,保證理論燃燒溫度在2220~2280℃。從而將[Si]含量控制在0.45%~0.6%,物理熱在1480℃以上;
(2) 降低爐渣堿度。實(shí)踐中4#高爐將二元堿度控制在1.15~1.2,MgO含量控制在9%~12%,Al2O3控制在16%以內(nèi),使?fàn)t缸保持活躍,高爐抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大提高。
2011年—2013年,4#高爐[Si]含量平均控制在0.49%,鐵水物理熱達(dá)1491℃,爐渣堿度平均控制在1.18,渣鐵流動(dòng)性良好,使?fàn)t缸保持活躍,高爐排Zn和抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大提高。
表3 2011~2013年高爐生鐵和爐渣分析
料柱透氣性直接影響高爐順行和排Zn效果,針對(duì)降低入爐料含粉率,高爐對(duì)所有入爐料振料時(shí)間有嚴(yán)格的規(guī)定,焦炭保證在300 s以上,燒結(jié)礦給料料速延長(zhǎng)至20 kg/s以上。另外增加了雜礦倉(cāng)振篩,給料料速提至25 kg/s以上,確保精料入爐。
爐前出鐵質(zhì)量是保證爐況順行和排Zn的重要途徑。由于4#高爐兩鐵口夾角只有32°,出鐵場(chǎng)條件受限,高爐制定了嚴(yán)格操作方針確保出鐵質(zhì)量。
(1) 要求鐵口深度大于2300 mm。日常通過(guò)與廠家溝通確保炮泥種類與質(zhì)量穩(wěn)定,并制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確保爐前打泥量和打泥壓力穩(wěn)定;
(2) 控制出鐵時(shí)間在60~80 min。按照標(biāo)準(zhǔn),每次鐵根據(jù)[Si]含量、堿度等情況合理選擇開(kāi)口鉆頭,確保鐵水流速在3.2 t/min。
取得的效果見(jiàn)表4。
2013年4#高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,其中焦比306 kg/t,同比2011年降低17 kg/t。煤比158 kg/t,同比升高6.5 kg/t。燃料比508 kg/t,同比下降9 kg/t,取得了良好的效果。
表4 4#高爐2011—2013年指標(biāo)情況
通過(guò)以上措施,有效地控制了Zn對(duì)高爐的影響,邯鋼4#高爐在實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期安全穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí),還完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
[1] 張壽榮, 于仲潔. 武鋼高爐長(zhǎng)壽技術(shù). 北京: 冶金工業(yè)出版社. 2011:89