馬文超
河南理工大學,河南焦作 454000
河南省新鄭煤電有限責任公司,河南新鄭 451100
基于PROFIBUS現(xiàn)場總線的煤礦篩選系統(tǒng)集控設(shè)計與研究
馬文超
河南理工大學,河南焦作 454000
河南省新鄭煤電有限責任公司,河南新鄭 451100
本文分析了趙家寨煤礦篩選系統(tǒng)集中控制的設(shè)計原理及實施過程,對集中控制系統(tǒng)的軟件及硬件配置進行了技術(shù)探討和實踐應用,具有良好的推廣價值。
現(xiàn)場總線;煤礦;篩選系統(tǒng);集中控制
河南趙家寨煤礦年產(chǎn)原煤300萬噸,井田面積48.96km2,可采儲量2.23億噸。該礦篩分系統(tǒng)流程如下:原煤由箕斗提升至井口卸載位置,卸入受煤倉,通過倉下給煤機運入原煤膠帶運輸機至準備車間。原煤經(jīng)過除鐵后,進入兩臺50mm三段螺旋篩進行分級,50mm篩上品進入兩條手選膠帶運輸機,手選揀煤,矸石進入四部排矸皮帶進行轉(zhuǎn)運。揀出的大塊煤由大塊煤上倉膠帶運輸機運至大塊煤汽車倉地銷,倉容400t。兩臺螺旋篩篩下品分別進入兩臺二級螺旋篩進行分級,二級螺旋篩篩下末煤直接經(jīng)混煤上倉膠帶運輸機進入裝車倉,13~50mm小塊煤由小塊煤轉(zhuǎn)載膠帶運輸機運至小塊煤裝車倉,倉下設(shè)液動扇形閘門,裝汽車地銷。
2.1硬件設(shè)計部分
根據(jù)現(xiàn)場實際情況可將地面篩選系統(tǒng)設(shè)計為三部分:原煤篩選系統(tǒng)、排矸控制系統(tǒng)和返煤裝車控制系統(tǒng)。三個子系統(tǒng)通過地面生產(chǎn)集控系統(tǒng)并接入綜合自動化監(jiān)控平臺,實現(xiàn)就地和綜合集控中心遠方監(jiān)測監(jiān)控。電控系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。
在篩選系統(tǒng)設(shè)備室建立系統(tǒng)集控室,在篩選系統(tǒng)集控室設(shè)置操作臺,并配有上位機集控系統(tǒng)。在篩選集控車間安裝集控操作臺、1臺工控機、工業(yè)液晶顯示器1臺、生產(chǎn)環(huán)節(jié)視頻監(jiān)控1套、語音網(wǎng)關(guān),通過視頻、語音和控制三位一體,實現(xiàn)新篩分系統(tǒng)自動控制,并通過工業(yè)以太網(wǎng)上傳礦綜合集控中心實現(xiàn)地面篩分系統(tǒng)遠程監(jiān)控。
該系統(tǒng)采用多臺PLC組成數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),通過中央集控室上位機控制和視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),完成系統(tǒng)對整個篩分過程的遙控、遙測,遙信、遙調(diào),遙視,最終構(gòu)成一個完善的篩選系統(tǒng)集中控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)組成的系統(tǒng)框圖如圖2所示。
2.2軟件設(shè)計部分
PLC的軟件設(shè)計主要完成皮帶運輸機運行狀態(tài)的控制和相應的故障處理、應急處理,同時響應人機交互指令,為上位機提供皮帶運行中實時的狀態(tài)信號參數(shù)。PLC控制系統(tǒng)軟件設(shè)計包括主程序的設(shè)計、各功能塊程序的設(shè)計、故障程序和通信程序的設(shè)計、PLC的I/O地址分配、模擬量的輸入輸出分配等部分。主程序和各個功能塊程序的設(shè)計應該能夠?qū)崿F(xiàn)所有被控設(shè)備的順序啟停,單部設(shè)備的啟動停止,遠程/就地切換等功能。故障檢測保護程序主要實現(xiàn)對皮帶運輸機的運行狀態(tài)監(jiān)控,通過讀取各個傳感器狀態(tài)參數(shù),實現(xiàn)對皮帶運輸機故障的發(fā)現(xiàn)及采取必要的措施。通信程序包括從站和主站之間的PROFIBUS現(xiàn)場總線通信程序和主站與上位機之間的以太網(wǎng)通信程序。在PLC設(shè)計之初,應該對所需的輸入、輸出點有一個大概的了解,同時保證選用的PLC型號要留有一定的富余量。
根據(jù)篩選廠篩分系統(tǒng)的工藝流程,設(shè)計程序設(shè)計了主程序和各個功能模塊的功能。主站S7-300PLC負責接收分站ET-200上傳的數(shù)據(jù),并實現(xiàn)系統(tǒng)的分散控制集中管理。
3.1項目的運行情況
項目實施周期8個月。項目投入運行以來,效果良好,完全實現(xiàn)了對整個原煤篩選系統(tǒng)的遙測、遙信、遙控,實現(xiàn)原煤篩選系統(tǒng)實現(xiàn)集中控制。在運行的過程中,根據(jù)運行的實際情況和工人的操作習慣,后期也做了部分的改動??傮w而言,雖然項目后期還有大量工作需要做,但是項目的運行基本達到預期效果。
3.2項目改造效益
3.2.1社會效益
1)提高礦井安全生產(chǎn)管理水平,實現(xiàn)了煤礦安全生產(chǎn)狀態(tài)的遙感、遙調(diào)、遙信、遙測和遠程診斷,進一步優(yōu)化調(diào)度協(xié)調(diào)工作。
2)礦井安全保障。提高了自動化水平和安全生產(chǎn)水平,可向礦井管理系統(tǒng)提供準確實時的各種安全、生產(chǎn)信息,發(fā)揮綜合監(jiān)控和協(xié)調(diào)作用,正常情況下確保礦井的安全生產(chǎn),事故情況下,可以為搶險工作提供必要的指導。
3)實現(xiàn)生產(chǎn)安全信息集中監(jiān)測;實現(xiàn)無人值守或少人值守,達到減人增效的目的。
4)提高企業(yè)自動化管理水平,提升了企業(yè)綜合形象。
3.2.2經(jīng)濟效益
1)實現(xiàn)了自動化減人。原煤篩選系統(tǒng)集控,降低了工人的勞動強度,實現(xiàn)崗位無人值守和減崗減員的目的,每班可減少出勤人員10人,按照月4200元工資算,每年節(jié)省成本151.2萬元。改造前原煤篩選系統(tǒng)每班需出勤22人,改造完成后12人就能滿足正常生產(chǎn)。
2)實現(xiàn)了自動化增效。原煤篩選系統(tǒng)集控中心投入運行后,設(shè)備實現(xiàn)自動控制,故障自動報警,發(fā)現(xiàn)、處理故障時間比以往大大縮短,平均每班影響時間僅為10min,而且切換生產(chǎn)路徑、配倉時間只需30秒,并實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)流量、煤位測量。按照每班減少故障影響10min計算,每年累計減少事故影響時間約180小時,增加經(jīng)濟效益230萬元。
2)機械手運動過程反解。
已知機器人的平動盤中心點坐標位置,反過來推算每根軸的旋轉(zhuǎn)角度機械結(jié)構(gòu)尺寸。根據(jù)已知Lt、Lb、L1、L2、(X,Y),我們通過列舉方程式求解得出θ1、θ2。最后在程序里建立相應的變量,編寫相應梯形圖或者ST語言程序?qū)崿F(xiàn)這個反解算式。這樣,對相應變量輸入預計坐標后,就能實時得到電機應該旋轉(zhuǎn)的角度了。反解算法功能塊如圖5所示。
反解功能塊采用分步計算的原理,整合各功能在一個功能塊中,包括:(1)根據(jù)兩點坐標算出兩點距離;(2)通過構(gòu)建三角形的數(shù)學方法在多個三角形中依次解出角度θ1、θ2。
正反解算法靈活運用Sysmac Studio環(huán)境中的ST語言和LD語言編寫,分步式的編程思路邏輯性強,能夠為后期程序調(diào)試以及修改提供極大便利。
本文以歐姆龍NJ501-1500PLC為控制器核心,深入研究了在Sysmac Studio環(huán)境中實現(xiàn)Delta并聯(lián)機械手運動控制的算法以及編程、調(diào)試,并使用NS系列觸摸式可編程終端進行上位機監(jiān)控。
[1]劉彥伯.一種Delta型并聯(lián)機器人的機構(gòu)設(shè)計與分析[J].科技信息,2011(21).
[2]王月芹.基于歐姆龍NJ控制器機械手控制系統(tǒng)設(shè)計[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2013(3).
[3]徐世許.機器自動化控制器原理與應用[Z].機械工業(yè)出版社,2013.
TP3
A
1674-6708(2015)147-0158-02