張璟(中石化勝利油田分公司河口采油廠集輸大隊(duì),山東東營(yíng) 257200)
優(yōu)化卸油流程提高脫水效果
張璟(中石化勝利油田分公司河口采油廠集輸大隊(duì),山東東營(yíng) 257200)
陳南站卸油對(duì)分水器的沖擊較大,特別是對(duì)稠油溫度的影響顯得尤其大,前期我們雖然開(kāi)展了一系列的改造,有效的降低了卸油對(duì)生產(chǎn)的影響,但是隨著卸油量的增大,以及五礦來(lái)液量的增加,我們急切需要優(yōu)化流程,來(lái)提高脫水效果。
卸油流程;脫水效果;優(yōu)化
陳南站主要擔(dān)負(fù)著五礦二隊(duì)原油處理及污水外輸任務(wù),進(jìn)站原油為超稠油,原油脫水采用摻稀油降粘工藝。目前進(jìn)站液量9500m3/d-11000m3/d,綜合含水在85%以上。最初卸油量為125t/月,卸油頻率為3車(chē)/天;目前卸油量為6000-7500t/月,卸油頻率為17-20車(chē)/天。
2.1 卸油量逐年增大
我們統(tǒng)計(jì)了2011年至2014卸油量的變化情況,從下表中看出卸油量每月由最初的4649t增大到6603t,卸油車(chē)也由419輛增至603輛,由于卸油直接進(jìn)入分離器,因此卸油量的變化直接影響到分離器的分離效果。
2011年-2013年卸油量統(tǒng)計(jì)表
2011年-2013年卸油車(chē)次統(tǒng)計(jì)表
2.2 卸油溫度較低
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),部分車(chē)輛的卸油溫度在60度以下,打入井排后,造成脫水溫度偏低,從而影響沉降。
2.3 卸油時(shí)間間斷性
分離器的出油量的波動(dòng)直接影響到加熱爐的溫度調(diào)控,引起回壓的變化,最終造成油氣緩沖罐溫度的波動(dòng)。由于卸油通過(guò)井排后進(jìn)入到分離器,分離器來(lái)液量的不穩(wěn)定,引起后端加熱爐調(diào)參的滯后,從而造成油氣緩沖罐5-10度的溫降,從而影響后端脫水效果。從下表中可以看出,卸油時(shí)間是沒(méi)有規(guī)律性和間斷性的。
2.4 卸油含水率的波動(dòng)
卸油的不穩(wěn)定性主要表現(xiàn)在卸油的含水波動(dòng),每輛卸油車(chē)所裝載的原油含水率有所不同,卸油含水在20%-100%不等,卸油泵排量在20方/小時(shí)-100方/小時(shí)之間波動(dòng),卸油量的不穩(wěn)定性,影響分離器的分離效果,造成溫度的變化,沖擊后端脫水。
基于上述問(wèn)題,下一步我們將進(jìn)一步優(yōu)化卸油流程,由于我站1#、2#加熱爐同時(shí)擔(dān)負(fù)著稀油加熱的任務(wù),目前常開(kāi)2#爐,1#爐由于故障率高,效率低作為備用,為此我們考慮在原卸油進(jìn)井排線上新接一條管線,接入2#加熱爐稀油進(jìn)口管線上,實(shí)現(xiàn)卸油臺(tái)來(lái)液進(jìn)一臺(tái)加熱爐處理,保持卸油溫度提升到85度以上(見(jiàn)下圖)。同時(shí)由于卸油量的不穩(wěn)定性,我們建議在進(jìn)口處新上一臺(tái)流量計(jì),將流量數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸至監(jiān)控室中,操作工能實(shí)時(shí)監(jiān)控參數(shù)的變化,及時(shí)調(diào)節(jié),避免由于監(jiān)控不到位,影響脫水生產(chǎn)。
理論計(jì)算:
當(dāng)出口溫度由65度升高到88度時(shí)
進(jìn)口溫度(℃)=65V:流量(m3/h)=10 Φ:含水(%)=75
ρ油:油密度(kg/m3)=962.0 ρ水:水密度(kg/m3)=1000 η:爐效(%)=83%
由Q吸=GC(t2-t1)=G油C油(t2-t1)+G水C水(t2-t1)=ρ油V(1-Φ)C油(t2-t1)+ρ水VΦC水(t2-t1)
Q總=Q1×B,B=40610KJ/kg Q1=Q吸/(η·B)
得知:燃?xì)饬繛?44m3/d
理論計(jì)算顯示燃?xì)庀妮^小。
通過(guò)上述改造,一方面有效的提高了井排溫度;另一方面減輕了卸油的波動(dòng)對(duì)稠油溫度的沖擊,保證了緩沖罐的溫度,穩(wěn)定后端脫水。