唐哲
(滁州市公路管理局,安徽 滁州 239000)
G104明光段2015年瀝青路面中修養(yǎng)護(hù)病害成因分析
唐哲
(滁州市公路管理局,安徽 滁州 239000)
通過對(duì)G 104明光段中修段瀝青路面典型病害調(diào)查,并對(duì)膠結(jié)料與芯樣進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn)分析以及混合料性能評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)造成瀝青路面過早損壞的原因是壓實(shí)度偏低,混合料的0.075m m篩孔通過率偏高,集料密度低、壓碎值高、軟石含量多,集料的品質(zhì)較差;重塑后混合料的高溫穩(wěn)定性0不能滿足規(guī)范要求,水穩(wěn)定性和強(qiáng)度雖滿足規(guī)范要求,但性能檢測結(jié)果偏低。
瀝青路面;病害;膠結(jié)料;性能
G104明光段2015年中修工程中,對(duì)于路面出現(xiàn)明顯車轍及縱向裂縫長度較大的路段采用了裂縫局部修補(bǔ),上面層全車道銑刨重鋪4cm AC-13(SBS改性)混合料的方案,2015年共進(jìn)行了單車道約17km的養(yǎng)護(hù)施工,全部施工于8月初完成,但經(jīng)不足1個(gè)月的運(yùn)營,較大部分段落,單車道約15km路段不同程度地出現(xiàn)了松散、坑洞、坑槽等病害。為了明確病害成因,掌握路面混合料的性能,安徽滁州路橋工程有限責(zé)任公司成立課題組對(duì)本次2015年養(yǎng)護(hù)段病害成因進(jìn)行分析工作。
(一)取芯目的及方案
對(duì)病害位置進(jìn)行取芯,通過對(duì)芯樣狀況的判斷及室內(nèi)試驗(yàn)來掌握路面結(jié)構(gòu)性能狀況是一種直接、有效且精確的方法。本次對(duì)G104明光段2015年中修工程典型病害位置進(jìn)行取芯,主要目的包括如下幾個(gè)方面:
1、了解典型病害處各層混合料情況,對(duì)病害發(fā)生原因進(jìn)行初步分析;
2、了解各面層之間的粘結(jié)情況;
3、用于室內(nèi)試驗(yàn),對(duì)路面混合料進(jìn)行物理、力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)檢測,對(duì)病害成因及發(fā)展規(guī)律進(jìn)行深入剖析,對(duì)加鋪層材料目前的路用性能進(jìn)行評(píng)價(jià),分析現(xiàn)有路面材料的使用性能,為制定經(jīng)濟(jì)合理的治理方案提供支撐;
4、對(duì)生產(chǎn)混合料的性能進(jìn)行對(duì)比。
本次取芯檢測工作主要針對(duì)坑塘、松散、沉陷較明顯段落進(jìn)行,選取的樁號(hào)范圍為K1061~K1064,K1082~K1084共取芯14個(gè),另外,為了實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場混合料的性能評(píng)估,對(duì)上面層材料進(jìn)行了挖塊。
(二)擬進(jìn)行的主要試驗(yàn)
芯樣鉆取過程中,即對(duì)芯樣狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,包括外觀、芯樣各層混合料厚度、芯樣的完整性、層間粘結(jié)情況等。本次評(píng)估進(jìn)行的主要室內(nèi)試驗(yàn)項(xiàng)目包括:膠結(jié)料性試驗(yàn)、芯樣壓實(shí)度試驗(yàn)、芯樣抽提試驗(yàn)、芯樣蠕變?cè)囼?yàn)、回收瀝青性能評(píng)價(jià)、回收材料性能評(píng)價(jià)等。
項(xiàng)目組對(duì)病害段所用瀝青膠結(jié)料留樣,以及現(xiàn)場芯樣的回收瀝青進(jìn)行了全套指標(biāo)的性能檢測。
表2-1 留樣及回收瀝青性能試驗(yàn)結(jié)果
由表2-1中的數(shù)據(jù)可見:
(1)留樣瀝青的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均可滿足規(guī)范要求;(2)經(jīng)過拌合樓后,回收瀝青膠結(jié)料的大部分技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)了降低,混合料生產(chǎn)過程的高溫會(huì)降低改性瀝青的品質(zhì)。
(一)芯樣外觀評(píng)價(jià)
整體上,所鉆取的芯樣表面均較為完整、密實(shí),層間粘結(jié)良好,典型芯樣狀況如以下各圖所示。
圖2-1 K1061~K1064段路面芯樣狀況
圖2-2 K1082~K1084段路面芯樣狀況
從所取芯樣的切割斷面來看,存在以下幾方面問題:
(1)混合料整體偏細(xì),斷面細(xì)集料偏多;(2)混合料的粗細(xì)離析較嚴(yán)重;(3)集料中存在一定量的褐色軟弱顆粒。
(二)芯樣空隙率狀況
項(xiàng)目組對(duì)所取車轍斷面各位置芯樣進(jìn)行了室內(nèi)密度試驗(yàn),檢測了芯樣上面層混合料的密度和空隙率。檢測數(shù)據(jù)見表2-2。
表2-2 上面層芯樣的密度和空隙率
分析表2-2中的數(shù)據(jù),可以得到如下結(jié)論:
(1)K1061~K1064段芯樣的壓實(shí)度較低,所取6個(gè)芯樣中,4個(gè)芯樣的壓實(shí)度不滿足規(guī)范93~97%的要求;(2)K1082~K1084段芯樣的壓實(shí)度較低,所取8個(gè)芯樣中,4個(gè)芯樣的壓實(shí)度不滿足規(guī)范93~97%的要求;
根據(jù)病害段落所取芯樣的壓實(shí)度情況,現(xiàn)場的壓實(shí)度均偏低,所取芯樣壓實(shí)度合格率不足50%。
(三)芯樣瀝青混合料抽提試驗(yàn)
為了對(duì)病害部位路面混合料的組成狀況有一定了解,課題組對(duì)K1061~K1064下行行車道及K1082~K1084下行行車道的上面層瀝青混合料進(jìn)行了抽提試驗(yàn),分析其混合料的油石比和集料的級(jí)配狀況。
表2-3 病害段上面層瀝青混合料抽提結(jié)果
圖2-3 上面層混合料級(jí)配狀況
分析表2-2及圖2-3中的數(shù)據(jù)可見:
(1)油石比變異較大,同一篩孔的通過率差異較大,最大差異可達(dá)到6.6%,如13.2mm篩孔;(2)混合料的0.075mm篩孔通過率偏高,在油石比較低的情況下,混合料的粘聚性差,強(qiáng)度低,現(xiàn)場易于在車輛荷載的作用下出現(xiàn)光面的情況;(3)混合料4.75mm篩孔的通過率偏高,混合料級(jí)配細(xì),高溫穩(wěn)定性不佳。
(四)各層芯樣動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)
采用動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)(試驗(yàn)溫度60℃、荷載0.7MPa)評(píng)價(jià)不同路段輪跡帶上面層芯樣的高溫穩(wěn)定性狀況。
下行K1064+550及K1083+480行車道上面層芯樣的動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)結(jié)果如下表2-3所示。
表2-4 上面層芯樣動(dòng)態(tài)蠕變?cè)囼?yàn)結(jié)果
由上表中的數(shù)據(jù)可見,從整體來看兩個(gè)路段上面層的高溫性能均較差,剪切流動(dòng)階段的蠕變發(fā)展速率較大,2個(gè)芯樣流變次數(shù)均未超過1000次,累計(jì)應(yīng)變均在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到了100000με。
重復(fù)蠕變?cè)囼?yàn)的流變次數(shù)與混合料高溫穩(wěn)定性密切相關(guān),根據(jù)相關(guān)研究,當(dāng)改性瀝青混合料60℃流變次數(shù)小于1000次時(shí),混合料的高溫性能不能滿足規(guī)范要求。
(五)集料性能試驗(yàn)
為了解病害段落所用集料質(zhì)量情況,項(xiàng)目組對(duì)K1082~K1084段抽提后所獲得的集料進(jìn)行了指標(biāo)檢測,具體結(jié)果如下表所示。
表2-5 上面層集料性能試驗(yàn)結(jié)果
分析表2-4中數(shù)據(jù),可以得到如下結(jié)論:
(1)抽提所得到的集料密度遠(yuǎn)低于常規(guī)玄武巖集料的密度(一般玄武巖集料密度高于2.9g/cm3);(2)集料的壓碎值較高,高于常規(guī)玄武巖集料(一般玄武巖集料壓碎值不高于15%);(3)集料軟石含量高,這與現(xiàn)場出現(xiàn)的小的坑點(diǎn)及集料的密度低,破碎值高相對(duì)應(yīng)。
對(duì)現(xiàn)場混合料重塑成型,并進(jìn)行相關(guān)性能試驗(yàn)是直接掌握路面混合料品質(zhì)的最直接手段,本次評(píng)價(jià)對(duì)G104明光段2015年養(yǎng)護(hù)工程中出現(xiàn)病害段落的上面層材料進(jìn)行了現(xiàn)場挖取,并在室內(nèi)進(jìn)行了重塑及性能試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目包括馬氏穩(wěn)定度、流值、混合料高溫性能、混合料抗拉性能及混合料水穩(wěn)定性。
(一)瀝青混合料的強(qiáng)度
對(duì)樁號(hào)范圍K1082~K12.8484段的混合料進(jìn)行加熱重塑,用馬歇爾擊實(shí)法成型試件。每組混合料成型三個(gè)試件,所得到的試件空隙率以及相應(yīng)的穩(wěn)定度及流值數(shù)據(jù)如表3-1所示。
表3-1 瀝青混合料力學(xué)性能測試結(jié)果
分析表中數(shù)據(jù)可知,現(xiàn)場混合料經(jīng)重塑后,混合料的空隙率較現(xiàn)場孔隙率有所降低,混合料的馬氏穩(wěn)定度為8.99kN,流值為33.5。
室內(nèi)芯樣的孔隙率低于現(xiàn)場孔隙率,則現(xiàn)場混合料的馬氏穩(wěn)定度要低于室內(nèi)的試驗(yàn)結(jié)果,室內(nèi)重塑試件的馬氏穩(wěn)定度雖然高于規(guī)范不小于8kN的技術(shù)要求,但對(duì)于改性瀝青AC-13混合料而言,結(jié)果偏低,一般改性瀝青AC-13混合料的室內(nèi)馬氏穩(wěn)定度在11kN以上。
(二)瀝青混合料的水穩(wěn)定性
水穩(wěn)定性是評(píng)價(jià)瀝青路面質(zhì)量的一種主要形式。本部分按照規(guī)范要求對(duì)現(xiàn)場混合料重塑后,采用馬歇爾方法成型六個(gè)馬歇爾試件,其中三個(gè)用于非條件試驗(yàn),三個(gè)用于條件試驗(yàn),計(jì)算殘留穩(wěn)定度,試驗(yàn)結(jié)果如下表所示。
表3-2 浸水馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果
分析表中數(shù)據(jù)可知,重塑后瀝青混合料的抗水損害性能滿足改性瀝青混合料不小于85%的規(guī)定,但結(jié)果偏低。
(三)瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性
瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性是指混合料在夏季高溫條件下,在交通荷載的反復(fù)作用下,不產(chǎn)生車轍、推移、擁包等病害的性能。項(xiàng)目組采用室內(nèi)車轍試驗(yàn)來評(píng)價(jià)現(xiàn)場重塑瀝青混合料在高溫情況下的穩(wěn)定性能,車轍試驗(yàn)結(jié)果如表3-3所示。
表3-3 車轍試驗(yàn)結(jié)果
分析表中數(shù)據(jù)可知,重塑后瀝青混合料的抗高溫變形性能較差,不能滿足規(guī)范不小于2400次/mm的技術(shù)要求,混合料的高溫穩(wěn)定性較差。
本項(xiàng)目對(duì)G104明光段2015年中修工程中出現(xiàn)病害的路段進(jìn)行了現(xiàn)場取芯,以及室內(nèi)的性能檢測,經(jīng)分析得到的結(jié)論主要有:
(一)檢測所取芯樣面層較為完整,各層之間的層間粘結(jié)狀況良好,但混合料整體偏細(xì),且現(xiàn)場混合料的粗細(xì)離析較嚴(yán)重;(二)根據(jù)空隙率的試驗(yàn)結(jié)果,病害段落所取芯樣的壓實(shí)度均偏低,芯樣壓實(shí)度合格率不足50%;(三)根據(jù)抽提試驗(yàn)的結(jié)果,混合料生產(chǎn)的穩(wěn)定性差,混合料的0.075mm篩孔通過率偏高,在油石比較低的情況下,混合料的粘聚性差、強(qiáng)度低,現(xiàn)場易于在車輛荷載的作用下出現(xiàn)光面的情況;(四)根據(jù)病害段落芯樣的高溫蠕變?cè)囼?yàn)結(jié)果,K1064及K1083段所取芯樣的高溫抗變形性能較差,上面層60℃下小于1000次重復(fù)荷載作用即出現(xiàn)流變;(五)回收瀝青膠結(jié)料的大部分技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)了降低,混合料生產(chǎn)過程的高溫會(huì)降低改性瀝青的品質(zhì);(六)現(xiàn)場混合料中抽提獲得的集料密度低、壓碎值高、軟石含量多,集料的品質(zhì)較差;(七)根據(jù)對(duì)重塑混合料的強(qiáng)度、高溫、低溫及水穩(wěn)定性的試驗(yàn)結(jié)果,重塑后混合料的高溫穩(wěn)定性不能滿足規(guī)范要求,水穩(wěn)定性和強(qiáng)度雖滿足規(guī)范要求,但性能檢測結(jié)果偏低。
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TU7
A
1671-5993(2015)04-0052-04
2015-9-15
唐哲(1964-),男,安徽來安人,滁州市公路管理局工程師。