■廈工(三明)重型機(jī)器有限公司 (福建三明 365500)
張國(guó)新
我公司是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工程機(jī)械壓路機(jī)及平地機(jī)的主要生產(chǎn)廠家之一。壓路機(jī)及平地機(jī)的鉸接座生產(chǎn)加工技術(shù),也是關(guān)鍵的生產(chǎn)環(huán)節(jié),生產(chǎn)的效率及加工質(zhì)量高低直接影響著壓路機(jī)和平地機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)度和安裝質(zhì)量。
對(duì)此,公司決定開(kāi)發(fā)制造加工鉸接座的鏜孔專機(jī),著手研究鉸接座鏜孔專機(jī)的數(shù)控化加工系統(tǒng),解決鉸接座由T612落地鏜床加工效率低及加工精度差的問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)鉸接座的自動(dòng)化加工,確保提高鉸接座的質(zhì)量和加工效率。
設(shè)計(jì)鉸接座鏜孔專機(jī)的出發(fā)點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn),提高加工效率,降低操作者勞動(dòng)強(qiáng)度。另外,考慮到鉸接座的孔圓度加工精度要求較高,以及各孔和面間都有很高的形位精度要求。根據(jù)加工工件的外形特點(diǎn),為了實(shí)現(xiàn)最大效率,及達(dá)到更好的同軸度要求,最終采用雙銑削頭的設(shè)備組成方案。如圖1所示。
圖1 鏜孔專機(jī)平面示意圖
(1)主軸(回轉(zhuǎn)盤(pán)):點(diǎn)動(dòng)正轉(zhuǎn),點(diǎn)動(dòng)反轉(zhuǎn),連動(dòng)。
(2)軸向進(jìn)給(由滑臺(tái)移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)):①軸向進(jìn)給徑向刀桿必須在原始位置時(shí),才能實(shí)現(xiàn)動(dòng)作(工進(jìn)、工退、快進(jìn)、快退及手執(zhí)操作單元由數(shù)控系統(tǒng)控制)。②徑向刀桿在原位置之外的任何位置時(shí),只能點(diǎn)動(dòng)工退。③軸向移動(dòng)時(shí)(包括工進(jìn)、工退、快進(jìn)、快退及手執(zhí)操作單元),徑向刀桿所有動(dòng)作不起作用。
(3)徑向進(jìn)給(包括液壓系統(tǒng)閥和電動(dòng)機(jī)的控制):①?gòu)较虻稐U。點(diǎn)動(dòng)快進(jìn)、快退,點(diǎn)動(dòng)工進(jìn)、工退,自動(dòng)進(jìn)給。主軸轉(zhuǎn)或不轉(zhuǎn)徑向走刀都可以進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)(快進(jìn)、快退、工進(jìn),工退),自動(dòng)進(jìn)給。②徑向刀桿處在原始位置時(shí)用綠燈,原位置之外的任何位置時(shí)用紅燈。
設(shè)計(jì)的主要要求為:
根據(jù)專機(jī)結(jié)構(gòu)原理和控制要求,選擇配置一套全新的電氣系統(tǒng),包括數(shù)控系統(tǒng)、交流伺服系統(tǒng)、伺服變壓器以及電纜和外圍電路等。
主軸運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)采用變頻器控制,選用變頻電動(dòng)機(jī)。
軸向進(jìn)給(Z軸滑臺(tái))機(jī)構(gòu)采用精度較高的滾珠絲杠,并選用伺服電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠副直連。
徑向刀桿運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)采用液壓油缸副控制。
需加裝手搖脈沖發(fā)生器。設(shè)計(jì)、制作Z軸方向伺服電動(dòng)機(jī)、主軸電動(dòng)機(jī)與鏜孔專機(jī)傳動(dòng)的機(jī)械連接、機(jī)床操作面板等。
通過(guò)對(duì)各種不同數(shù)控系統(tǒng)的性能、特點(diǎn)、價(jià)格 的對(duì)比,并結(jié)合本機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)控制的主要要求,最后選用廣數(shù)GSK990MA數(shù)控系統(tǒng)作為對(duì)本機(jī)床數(shù)控化設(shè)計(jì)的數(shù)控系統(tǒng)。
GSK990MA數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
(1) 采用3 2 位高性能的C P U 和超大規(guī)??删幊唐骷﨔PGA,實(shí)時(shí)控制和硬件插補(bǔ)技術(shù)保證了系統(tǒng)μm級(jí)精度下的高效率。
(2)內(nèi)置式P L C,可實(shí)現(xiàn)各種自動(dòng)刀架、主軸自動(dòng)換擋等控制,梯形圖可編輯、上傳、下載;具有攻螺紋功能,可車(chē)削米制、英米/英寸制單頭、多頭直螺紋、錐螺紋、端面螺紋及變螺距螺紋,螺紋退尾長(zhǎng)度、角度和速度特性可設(shè)定,高速退尾處理。
(3)支持CNC與PC、CNC與CNC間雙向通訊。
(4)具有螺距誤差補(bǔ)償、刀尖半徑補(bǔ)償、反向間隙補(bǔ)償功能。
(5)零件程序全屏幕編輯。可存儲(chǔ)3 000kB、192個(gè)零件程序。
(1)進(jìn)給伺服電動(dòng)機(jī)及伺服放大器的選型。根據(jù)該鉸接座鏜孔專機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),分析Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的最大負(fù)載扭矩T、負(fù)載恒量JL,按照數(shù)控機(jī)床慣量匹配條件1<JM/JL<5,選擇伺服電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子慣量查表知應(yīng)在JM=0.0027~0.0068kg·m2,再根據(jù)最大負(fù)載扭矩應(yīng)小于伺服電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)矩,定位加速時(shí)的最大扭矩應(yīng)小于伺服電動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)矩,最終確定Z軸伺服電動(dòng)機(jī)選用廣數(shù)175 SJT-M220B系列交流伺服電動(dòng)機(jī)。該種伺服電動(dòng)機(jī)主要性能指標(biāo)為額定轉(zhuǎn)速1500r/min,額定輸出功率3.5kW,采用分辨率2 500p/rev的增量式編碼器進(jìn)行轉(zhuǎn)速反饋。伺服放大器采用與伺服電動(dòng)機(jī)配套的DAT2075系列全數(shù)字交流伺服驅(qū)動(dòng)。
(2)主軸運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的選型。為了既要方便主軸變速,又要滿足車(chē)床恒線速功能以提高加工件的表面質(zhì)量,選用了日本三菱公司A540變頻調(diào)速器進(jìn)行主軸電動(dòng)機(jī)控制;由于該專機(jī)不加工螺紋,因此主傳動(dòng)的軸上無(wú)需安裝主軸編碼器等反饋裝置。與之匹配的電動(dòng)機(jī)則選用型號(hào)為YVP200L2-6的變頻電動(dòng)機(jī),它的主要性能指標(biāo)為額定輸出功率22kW,額定電流44.5A,恒轉(zhuǎn)矩216.6N·m, 調(diào)頻范圍:5~50Hz。
(3)數(shù)控系統(tǒng)架構(gòu)及電氣控制系統(tǒng)。根據(jù)機(jī)床的電氣控制要求,設(shè)計(jì)繪制數(shù)控系統(tǒng)總體互連接線原理圖,如圖2所示 。注意在連接伺服運(yùn)動(dòng)控制和主軸運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)時(shí)要認(rèn)真對(duì)照隨機(jī)說(shuō)明書(shū)的原理圖進(jìn)行連接。
圖2 數(shù)控系統(tǒng)互連原理圖
本次機(jī)床的設(shè)計(jì)使用了以下I/O信號(hào): ESP急停信號(hào)使用帶自鎖式的機(jī)床觸點(diǎn)式的常閉觸點(diǎn);系統(tǒng)啟/停采用不帶自鎖的常開(kāi)觸點(diǎn)按鈕;機(jī)械式的Z軸正負(fù)向限位及回零限位; 通過(guò)參數(shù)設(shè)置選擇返回機(jī)床零點(diǎn)方向?yàn)檎?減速信號(hào)低電平有效。其他控制信號(hào)由系統(tǒng)的操作面板給定。然后根據(jù)定義好的系統(tǒng)I/O信號(hào), 設(shè)計(jì)(P MC)的程序。通過(guò)設(shè)計(jì)(PM C)梯形程序來(lái)實(shí)現(xiàn)各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制邏輯,還可根據(jù)需要修改控制程序。機(jī)床開(kāi)關(guān)量I/O接口信號(hào)的連接原理圖如圖3所示。
圖3 機(jī)床I/O信號(hào)原理圖
系統(tǒng)上電前,應(yīng)檢查機(jī)床狀態(tài)是否正常、急停開(kāi)關(guān)與限位開(kāi)關(guān)是否已正確連接、接線是否正確、系統(tǒng)的電源電壓是否符合要求、有無(wú)短路等。數(shù)控機(jī)床上電后的調(diào)試工作包括以下幾部分:①主軸功能的調(diào)整:針對(duì)變頻電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)的主軸應(yīng)設(shè)置轉(zhuǎn)速模擬電壓控制。②對(duì)交流伺服驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)置及優(yōu)化。③Z軸參數(shù)的調(diào)整:加減速特性調(diào)整、反向間隙補(bǔ)償。④操作面板(功能按鍵、手輪等)的調(diào)整。⑤機(jī)械回零點(diǎn)可選擇設(shè)置與否。
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)置。一般讓機(jī)床“動(dòng)”起來(lái)的基本參數(shù)都不多,只須對(duì)以下兩部分系統(tǒng)配置進(jìn)行參數(shù)設(shè)置就可以了。①軸參數(shù),即交流伺服驅(qū)動(dòng)器的內(nèi)置參數(shù)。②系統(tǒng)參數(shù),包括狀態(tài)(功能)參數(shù)、數(shù)據(jù)參數(shù),具體調(diào)試參數(shù)如附表所示。
在設(shè)定電子齒輪時(shí)要特別注意,當(dāng)電子齒輪比分子大于分母時(shí),系統(tǒng)允許的最高速度會(huì)下降;當(dāng)電子齒輪比分子與分母不相等時(shí),系統(tǒng)的定位精度可能會(huì)下降。因此建議將系統(tǒng)的電子齒輪比設(shè)置為1∶1,將計(jì)算出的電子齒輪比設(shè)置到數(shù)字伺服中。
另外進(jìn)給伺服系統(tǒng)速度的正確調(diào)節(jié)是最重要的,應(yīng)該在位置開(kāi)環(huán)的條件下作最佳調(diào)節(jié),既不過(guò)沖又要保持一定的硬特性。一旦導(dǎo)軌和機(jī)械傳動(dòng)副的松緊狀態(tài)發(fā)生變化,就需要重調(diào)速度環(huán)參數(shù),并做優(yōu)化,避免Z軸發(fā)生振蕩和過(guò)脈沖報(bào)警。
經(jīng)過(guò)此次采用廣數(shù)G S K 990M A數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用在鉸接鏜孔專機(jī)上后,不但提高了設(shè)備的自動(dòng)化程度,還減少了輔助加工時(shí)間、降低了對(duì)工人技術(shù)等級(jí)的要求,加工效率和精度方面也得到顯著提升。原先機(jī)加工在T612落地鏜上加工一臺(tái)壓路機(jī)的鉸接座實(shí)際加工時(shí)間需要100m i n(1.667h),使用鉸接座鏜孔專機(jī)后只需要60min(1h)。按年產(chǎn)1 445臺(tái)壓路機(jī)、367臺(tái)平地機(jī)計(jì)算?,F(xiàn)在:總工時(shí)為1.667×(1 445+367)=3 020.6h,使用后工時(shí)為1×(1 445+367)=1 812h,T612每臺(tái)時(shí)100元,鉸接座鏜孔專機(jī)每臺(tái)時(shí)50元??晒?jié)約金額:3 020.6×100-1 812×50=211 460(元)。此次的專機(jī)設(shè)計(jì)制造各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均已達(dá)到工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是成功的。
參數(shù)設(shè)置表
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