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      頂燃式熱風爐熱風管道變形損壞的原因分析及處理方案

      2015-11-25 08:19:04孫衛(wèi)平薛剛
      企業(yè)導報 2015年21期
      關鍵詞:耐火磚補償器立管

      孫衛(wèi)平 薛剛

      摘 要:熱風爐熱風總管是高爐送風的關鍵設施之一, 實際生產(chǎn)中要求該設施性能穩(wěn)固可靠,本文從該設施結構的特點,出現(xiàn)事故后分析問題原因及處理措施等方面做一些介紹,為該類設施的改進完善提供一個方向。

      關鍵詞:熱風總管;變形斷裂

      前言:陜西龍門鋼鐵有限責任公司煉鐵廠2#高爐(1800m3)頂燃式熱風爐在2008年11月建成投產(chǎn),一直處于良好的運行狀態(tài),現(xiàn)高爐已投產(chǎn)運行6年多,在2015年5月經(jīng)過5個月的大修后恢復生產(chǎn),在運行一段時間后,熱風爐總管至進高爐熱風圍管處一段管道發(fā)生嚴重變形并導致補償器、拉桿損壞及內部磚襯倒塌損壞,造成高爐休風,隨后對以上問題進行調查分析和修復處理。本文簡要介紹該類設施出現(xiàn)事故后分析問題的原因及處理措施,為該類設施的改進完善提供一個方向。

      一、結構特點

      熱風總管主要由管道、補償器、管道大拉桿、耐火磚內襯及支座組成。豎直管道由4根大拉桿緊固防止垂直變形,中間位置有大拉桿補償器,進一步緩解管道變形,保證管道溫差大而引起的變形,水平段有2根大拉桿緊固防止變形移位,中間位置同樣有一軸向補償器,緩解管道變形。

      二、熱風管道變形拉桿損壞及處理情況

      (1)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異響后,遂檢查發(fā)現(xiàn)熱風圍管三通處拉桿變形,立管和直段補償器拉直損壞,立管補償器西北角拉桿斷裂,立管下沉,內部磚襯倒塌損壞。(2)管道處理恢復方案:1)立管處理:方案對熱風總管立管進行固定,在立管膨脹節(jié)上部和下部分別焊接吊耳,用4個10T倒鏈進行起吊。在立管膨脹節(jié)上部焊縫處,用氣割割寬280mm的環(huán)帶。待耐材清理完畢后,100T吊車及70T吊車起吊,4個10T倒鏈配合起吊,進行管道復位,加固。采用鋼制膨脹節(jié)包覆立管膨脹節(jié)。2)水平管道處理:割除平管膨脹節(jié),將總管斷開,便于立管復位;待管道復位后,對平管進行支撐加固。安裝平管鋼制膨脹節(jié)。平管膨脹節(jié)安裝完成后,在平管膨脹節(jié)兩側焊接拉桿支座,采用φ65圓鋼加工長度1800mm拉桿4個進行固定。恢復熱風管道拉桿。(3)管道內耐材更換處理方案:高爐休風后,風口堵死,打開倒流閥,打開熱風總管末端人孔、圍管三岔口人孔,對管道進行降溫,降溫重點區(qū)域為圍管三岔口至倒流管段管道,為了確保管道能夠即快速降溫又不受到熱震損壞,要求降溫速度控制在

      20℃/h,由煤氣崗位工每小時用紅外線測溫儀檢測控制管道降溫速度;管道溫度降低至40℃時施工人員進入作業(yè),為了加快施工進度,管道殘磚清理可以分段進行,第一階段在損壞的水平膨脹節(jié)及熱風總管立管上彎頭管道磚斷層處檢查孔割開后,即可對該部位殘磚進行清理;第二階段蘇和公司在立管膨脹節(jié)上沿割開管道斷帶后,即可對管道磚繼續(xù)清理,清理殘磚量約

      3m長度;第三階段根據(jù)水平膨脹節(jié)更換要求對膨脹節(jié)部位殘磚進行清理,清理完成后對內部磚襯進行砌筑恢復。

      三、熱風管道變形拉桿損壞原因分析

      (1)事故經(jīng)過:2015年5月16日2#高爐在復風249小時后,在風壓329KPa,頂壓185KPa,風溫1130℃,正常生產(chǎn)時,大夜班0:50分左右,從熱風總管方向傳來異常聲音,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)熱風總管垂直大拉桿軸銷斷裂,垂直部分位移下沉300mm,平行部分向西位移200mm,管道支撐傾倒,復式膨脹節(jié)波紋擠壓、拉伸變形、中部發(fā)紅。02:15分休風,焊補泄漏點后于05:00復風,上休風料,累計用時145分鐘。16日15:00休風。經(jīng)恢復熱風總管位移,焊接大拉桿支座,增設筋板,更換空心軸銷,增設膨脹節(jié)等改造、修復措施,于5月21日早06:15分復風。共用時111小時45分鐘。(2)事故原因分析:熱風總管舊外殼與新砌筑耐火磚膨脹量不匹配:2#高爐在本次熱風總管耐火磚重新砌筑時,熱風總管外殼鋼材標號Q235與新砌筑耐火磚膨脹系數(shù)產(chǎn)生不匹配現(xiàn)象,導致在高爐各項指標接近正常值時,耐火磚產(chǎn)生膨脹能量積累,在熱風圍管鋼結構薄弱處,產(chǎn)生位移、變形、開裂,是導致該起事故發(fā)生的主要原因。本次事故的處理過程中發(fā)現(xiàn)熱風總管與拉桿支座存在隱形焊接質量問題,及拉桿固定軸銷為空心無縫管制作等鋼結構不合理問題,未能及時發(fā)現(xiàn),在熱風管道受熱膨脹變形的過程中,鋼結構損壞,是導致事故的另一個主要原因。在事發(fā)前,2#高爐未能及時發(fā)現(xiàn)事故前期預兆,是導致該起事故擴大化的主要原因。

      總結:本文介紹熱風總管出現(xiàn)變形損壞后的問題分析和處理措施,總結該結構設施的特點及缺陷。具體如下:(1)對同類設施進行溫度檢測及變形位移監(jiān)測,隨時對該類結構設施進行掌控,確保問題擴大化。(2)對同類設施應盡一步進行設計改進,降低盲板力,確保因變形后造成事故擴大。目前,我單位2#高爐已出現(xiàn)此類問題,為防止再次出現(xiàn)問題,建議對該類結構設施重點監(jiān)控并進行設計改造。

      參考文獻:

      [1] 《動力管道手冊》機械工業(yè)出版社

      [2] 《冶金課程工藝設計計算》

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