■神龍汽車有限公司(湖北襄陽 441004)劉 輝 楊衛(wèi)國 楊明坤 尹吉春
COMAU—URANE25以高精度、高運行速度和低故障率,越來越得到用戶的信賴。2006年,我公司開始引進BE變速箱生產(chǎn)技術。為了保證產(chǎn)品質量,我公司生產(chǎn)的BE離合器殼體總成以及變速箱殼體開始采用COMAU—URANE25加工中心加工。
我公司離殼器殼體總成由半殼、離殼通過4個固定螺栓組成(見圖1)。近期,加工離合器殼體總成的加工中心(簡稱X F1253)出現(xiàn)異常問題:加工111#孔徑不穩(wěn)定,出現(xiàn)超差現(xiàn)象。該孔加工先用鏜刀粗鏜孔,再用銑刀圓弧插補(G3)方式精銑內孔,孔徑一直穩(wěn)定在(φ63.025±0.005)mm(要求φ63.01~φ63.04mm),而這次問題的現(xiàn)象是加工過程中加工孔徑波動大:在φ63.067~φ63.004mm之間波動。
圖1
針對此問題,由工藝、維修和生產(chǎn)車間成立問題分析小組,列舉了可能存在的幾個問題,并針對這些問題展開行動:
(1)根據(jù)現(xiàn)場孔徑檢測值,發(fā)現(xiàn)在X、Y方向均有波動,結合以前的維修經(jīng)驗,判斷驅動器出現(xiàn)問題,先后更換X、Y軸驅動器后,問題現(xiàn)象未消除。
(2)判斷夾具壓力是否穩(wěn)定。工件在夾緊后,通過夾具測壓口用壓力表進行壓力檢測為5MPa,理論上該壓力要一直維持直到加工完成,工件松開為止。而在實際檢測過程中,該壓力在3min內由5MPa降到0MPa,存在泄壓情況。更換單向閥后,測量10min,壓力維持在5MPa,壓力正常,試切零件,首件孔徑合格,試切第二件零件,孔徑超差,問題依舊。
(3)檢查前道工序擰緊機擰緊扳手的擰緊力矩是否符合要求。通過阿特拉斯轉矩檢測儀對4個擰緊扳手、每個扳手進行5組擰緊力矩數(shù)據(jù)對比,結果均合格(見附表)。另外,考慮到有同樣設備XF1260與XF1253加工同一工序,而XF1260加工結果合格穩(wěn)定,排除擰緊問題。
5組擰緊力矩數(shù)據(jù)對比表
(4)檢查X、Y軸直線導軌表面未出現(xiàn)劃傷,導軌完好;在上述工作開展的同時,我們針對XF1253加工111#孔大的、孔小的和孔合格的零件各取一件(共3件),XF1260正常件取一件,通過圓度儀進行圓度分析,通過對圓度儀測量結果進行分析,可以得出一個結論:Y軸有異常(見圖2)。
圖2
針對Y軸,制定下列措施:
(1)檢查Y軸平衡氣缸壓力是否正常。壓力在4.5MPa,同時NC斷電后未出現(xiàn)Y軸上移或下降情況,壓力正常;問題依舊。
(2)確認Y軸光柵尺是否正常。更換Y軸光柵尺,以及后續(xù)的更換光柵尺電纜,問題依舊。
(3)檢查機床運動精度是否正常。用COMAU專用精度檢查工具BALLBAR(具體使用方法可參見《Ballbar球桿分析儀的擴展應用》),對設備精度進行檢查:通過對圓弧插補的軌跡進行模擬,發(fā)現(xiàn)在Y軸方向有0.25mm的橢圓,最終檢查發(fā)現(xiàn)Y軸導軌滑塊有0.05mm的間隙,更換導軌后加工首件合格,繼續(xù)加工,連續(xù)加工合格。進行30件能力測試,能力合格,CAM達到2.96,CAP達到2.98,CPA達到2.87(要求CAM≥1.33,CAP≥1.33,CPK>1.1),問題解決(見圖3)。
圖3
COMAU—URANE25加工中心X、Y和Z軸的位置均由(絕對式)直線光柵尺測量,其中,X軸(X1、X2)由兩套光柵尺分別測量(便于同步調節(jié))。精度相當高,一旦X、Y和Z精度有問題都會報警,因此錯誤地以為機床精度沒有問題,忽略了精度檢查,導致處理該問題用了近6天時間。針對 COMAU—URANE25類似的加工質量問題,如果設備具有精度檢測工具BALLBAR,應首先用精度檢測工具BALLBAR對設備精度進行檢測,先保證設備精度沒有問題,再根據(jù)檢測結果進行準確分析和判斷,能更好、更快地解決質量問題,避免走彎路。