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      1580線E2軋機機架輥改進實踐

      2015-12-04 07:15:42李朝全趙久長王忠朋張成斌馮國會陳民
      鞍鋼技術(shù) 2015年5期
      關(guān)鍵詞:分配器潤滑脂供油

      李朝全,趙久長,王忠朋,張成斌,馮國會,陳民

      (鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)

      鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司1580線E2立輥軋機由2臺交流立式主傳動電機通過圓柱齒輪、十字頭萬向接軸傳動2個工作輥,并與R2水平軋機一起將R1粗軋后的板坯經(jīng)多道次軋制,軋制成厚 32~55 mm(不銹鋼 20~40 mm)的中間坯。軋機前后各設(shè)有一根機架輥,輥子規(guī)格為Φ450 mm×1 580 mm。

      E2軋機機架輥普遍存在壽命短的問題,其主要原因是E2軋機機架輥轉(zhuǎn)速快、環(huán)境溫度高,且一直處于E2入口、出口反噴高壓水集管、R2上、下除鱗高壓水集管、軋輥輥身冷卻水的噴射范圍,大量高壓水、冷卻水夾雜細微氧化鐵屑進入機架輥軸承座,導(dǎo)致機架輥軸承座潤滑不良,頻繁損壞。改進前機架輥平均使用壽命為4個月,每根機架輥修復(fù)費用為3萬元,機架輥損壞一次將導(dǎo)致全線停產(chǎn)6 h,故改進機架輥提高其使用壽命具有重要意義。

      1 改進思路

      提高E2軋機機架輥壽命的關(guān)鍵是加強機架輥軸承座潤滑、防止水汽進入軸承座,故在原有集中干油潤滑的基礎(chǔ)上增加了獨立潤滑系統(tǒng),時刻保證軸承座干油充足,且利用潤滑脂加強軸承座的密封作用,防止水或其他灰塵、雜質(zhì)浸入摩擦副,在機架輥軸承座兩側(cè)設(shè)計了擋水裝置,盡量減少水汽進入軸承座。

      2 改進措施

      2.1 獨立潤滑系統(tǒng)設(shè)計

      2.1.1 潤滑脂消耗量的計算

      E2機架輥轉(zhuǎn)速為240 r/min,軸承型號為24148CC/W33/C3的雙列圓柱滾動軸承,每個軸承座潤滑脂的消耗定額Q[1]為:

      式中,Q為軸承座潤滑脂需求量,mL/班,每班為8 h;D為軸孔直徑,cm;N為軸承系數(shù),單列軸承N=2.5,雙列軸承N=5;K1為速度對潤滑脂消耗量的影響系數(shù),見表1;K2為工況條件對潤滑脂消耗量的影響系數(shù),見表2所示。

      表1 系數(shù)K1的值

      表2 系數(shù)K2的值

      2.1.2 選擇分配器

      為保證流量充足,避免水汽進入軸承座,將供油時間定為1 h給油1次,每班給油次數(shù)8次,各潤滑點每次給油量為q=Q/n=35.81/8=4.48 mL,故選用每口每循環(huán)最大給油量5 mL的VS-54分配器。

      2.1.3 干油泵的選擇和改進

      通過計算分配器損失脂量、換向閥損失脂量、系統(tǒng)管路內(nèi)油脂的壓縮量,得出系統(tǒng)需要總流量為30.25 mL/min;通過計算主油管和給油管壓力損失、分配器所需給油壓力,得出系統(tǒng)需要工作壓力為9.57 MPa。由于現(xiàn)場有剩余的HA-Ⅲ3-200/100L/PA/DK-A干油泵,公稱流量為200 mL/min,公稱壓力為40 MPa,故選擇該泵。

      為實現(xiàn)一泵多用,完全滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需求,適當(dāng)改進了該干油泵。改進后的干油泵設(shè)有手動和自動兩種工作模式。手動工作模式用于平時檢修時手動給軋機零部件打油;自動工作模式用于日常E2機架輥打油,平均每1 h自動打油1次。自動打油時,當(dāng)系統(tǒng)壓力大于12 MPa時換向閥自動換向,當(dāng)壓力再次大于12 MPa時完成一個周期打油停泵,1 h后再次循環(huán)以上步驟;當(dāng)系統(tǒng)運行時間超過15 min仍未完成一個周期打油,則發(fā)出聲光報警并停止干油泵;當(dāng)油位過低時,加油電磁閥得電泵自動加油,油位過高時加油電磁閥失電,自動停止加油,干油系統(tǒng)工作原理如圖1所示。

      2.1.4 供油管路的設(shè)計和計算

      根據(jù)系統(tǒng)實際工作壓力和管壁厚度計算公式δ≥Pd/2[σ],確定分配器主管為Φ18 mm×3.5mm;沿程損失后到達分配器壓力為5 MPa,故選擇Φ8 mm×1.5 mm的銅管。由于其中2條支管處于高壓水噴射范圍,故在其外部加裝高壓水防護管,獨立潤滑系統(tǒng)管路如圖2所示。

      2.2 機架輥軸承座改進

      改進機架輥的兩個軸承座,在每個軸承座原供油孔A點的對稱位置B點新增一個供油孔以滿足與獨立潤滑系統(tǒng)連接,供油孔軸向通孔為Φ11.8 mm,內(nèi)側(cè)G1/4×12用絲堵封堵,外側(cè) G1/4×12與獨立潤滑系統(tǒng)干油管連接;供油孔徑向通孔為Φ19 mm,底部G1/2×14用絲堵封堵。該供油孔大小足以滿足獨立潤滑系統(tǒng)的供油要求,供油孔剖視圖為A-A剖,如圖3所示。采用此方法,時間長了會有過量的干油沿軸承座兩側(cè)溢出,故在每個軸承座兩側(cè)安裝兩個接油盒,每周利用檢修時間清理1次。

      2.3 設(shè)計擋水裝置

      設(shè)計機架輥擋水裝置,盡量減少水汽進入機架輥軸承座。該擋水裝置厚度為3 mm,材質(zhì)為不銹鋼。為了便于安裝,擋水裝置采用兩個半圓環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計,中間通過螺栓和密封膠皮鏈接,然后焊接在軸承座上。機架輥擋水裝置如圖4所示。

      3 改進效果

      E2立輥軋機共有2根機架輥,改進前每次檢修都需手動打油一次,但機架輥平均使用壽命仍然只有4個月,且損壞原因都是軸承進水導(dǎo)致潤滑不良、軸承斷裂。改進后避免了因高壓水、冷卻水沖刷導(dǎo)致的軸承潤滑不良問題,從未出現(xiàn)軸承損壞現(xiàn)象,機架輥使用壽命均超過12個月,是原有壽命的3倍。2根機架輥4個軸承座每年多消耗干油為:

      則干油重量為143.55 kg,按照每千克12.85元計算,每年多消耗干油金額為:

      每根機架輥修復(fù)一次費用為3萬元,因此每年節(jié)約備件創(chuàng)造的效益為:

      式中,a為 2根機架輥;b為修復(fù)費用3萬元;c為改進前每年消耗3根機架輥,d為改進后每年消耗1根機架輥。

      機架輥損壞一次將產(chǎn)生6 h事故時間,按照每小時生產(chǎn)480 t鋼,每噸鋼按100元效益計算,減少事故時間創(chuàng)造的效益為:

      年創(chuàng)造效益共計為:

      4 結(jié)論

      (1)E2軋機機架輥長期處于高壓水、冷卻水的噴射范圍,工作狀況惡劣,需要設(shè)計、安裝擋水裝置。

      (2)原集中給脂潤滑無法滿足E2機架輥運行要求,需要新增一套獨立潤滑系統(tǒng)。

      (3)時刻保證E2機架輥軸承座干油充足,能有效防止高壓水、冷卻水進入軸承座,大大延長軸承使用壽命。

      (4)對E2軋機機架輥改進后,軋機機架輥平均使用壽命比原有壽命提高了2倍,年創(chuàng)效益超過百萬元。

      [1] 成大先,機械設(shè)計手冊,第三版第2卷[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1994.

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