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      浸入式水口缺陷成因及對(duì)板坯的影響

      2015-12-04 07:15:08趙晨光王成青袁皓楊輝舒耀李陽
      鞍鋼技術(shù) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:側(cè)孔水口鋼液

      趙晨光,王成青,袁皓,楊輝,舒耀,李陽

      (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

      隨著連鑄技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)鋼水潔凈度的要求也越來越高。實(shí)際生產(chǎn)中,許多耐火材料都是直接與鋼水接觸的,一旦耐火材料存在質(zhì)量缺陷,會(huì)給鋼水帶來大顆粒的外來夾雜,同時(shí)也會(huì)造成鋼水的二次氧化產(chǎn)生內(nèi)生夾雜。浸入式水口作為保護(hù)澆注的重要環(huán)節(jié)之一,也是耐材質(zhì)量缺陷的多發(fā)環(huán)節(jié),其缺陷形式多樣化,對(duì)鋼水質(zhì)量的影響也不同。因此,有必要對(duì)浸入式水口的缺陷形式及其對(duì)鑄坯的影響進(jìn)行研究,以便控制板坯夾雜,進(jìn)而降低冷軋板夾雜缺陷率。

      1 浸入式水口缺陷的成因及對(duì)板坯的影響

      生產(chǎn)跟蹤發(fā)現(xiàn),浸入式水口缺陷主要為浸入式水口渣線處孔洞、渣線處斷裂及側(cè)孔處斷裂。由于浸入式水口受到長(zhǎng)時(shí)間的侵蝕,生產(chǎn)后期便會(huì)造成水口底部側(cè)孔或渣線位置斷裂,徹底改變結(jié)晶器內(nèi)鋼液的流動(dòng)形態(tài),部分缺陷還會(huì)造成鋼水的二次氧化。生產(chǎn)中水口斷裂位置如圖1所示。

      1.1 浸入式水口渣線處孔洞

      目前使用的浸入式水口多為鋁碳鋯材質(zhì),其渣線部位材料成分不均,尤其是存在碳富集點(diǎn),在保護(hù)渣的侵蝕作用下,向鋼水中的物質(zhì)傳遞速度明顯高于其它部位,澆注過程中經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的侵蝕,出現(xiàn)局部侵蝕過重,將導(dǎo)致浸入式水口渣線部位出現(xiàn)孔洞缺陷[1]。水口內(nèi)高速流動(dòng)的鋼水會(huì)將孔洞周圍的保護(hù)渣及空氣抽入浸入式水口中,隨鋼水進(jìn)入結(jié)晶器內(nèi),造成鋼水的二次氧化及保護(hù)渣的卷入,極易造成板坯皮下夾渣以及內(nèi)部產(chǎn)生大量的內(nèi)生夾雜。

      此缺陷發(fā)生初期,由于孔洞直徑很小不易被察覺。隨著吸氣的不斷進(jìn)行,空氣中的氧與水口耐材中的碳、鋁等成分不斷反應(yīng)會(huì)造成擴(kuò)孔現(xiàn)象,吸氣量及保護(hù)渣的卷入量也隨之增大,而此時(shí)容易發(fā)覺缺陷。因此,浸入式水口渣線處出現(xiàn)孔洞缺陷具有一定的隱蔽性和延續(xù)性,對(duì)板坯的夾雜影響較大,且影響的板坯數(shù)量也較多。

      1.2 浸入式水口渣線處斷裂

      1.2.1 規(guī)則斷裂

      經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的澆注,浸入式水口渣線部位形成很深的侵蝕線,使得水口壁變薄,在鋼水的熱震作用下產(chǎn)生斷裂。

      此類缺陷具有突發(fā)性,通常為瞬間行為,且極易被察覺。但由于其斷裂導(dǎo)致結(jié)晶器內(nèi)流場(chǎng)發(fā)生突然變化,容易產(chǎn)生較大的液位波動(dòng),破壞彎月面產(chǎn)生卷渣現(xiàn)象,導(dǎo)致板坯產(chǎn)生皮下夾渣缺陷,其影響的板坯數(shù)量較少,基本上只影響發(fā)生缺陷時(shí)刻的板坯。

      1.2.2 不規(guī)則斷裂且有裂紋產(chǎn)生

      此種缺陷是由于浸入式水口渣線處斷裂前已經(jīng)產(chǎn)生了微小裂紋,高速流動(dòng)的鋼水將周圍空氣吸入浸入式水口內(nèi)部。由于不斷的吸氣,裂紋逐漸加重,吸氣量也不斷增加,吸入的空氣不僅與鋼水反應(yīng)產(chǎn)生二次氧化帶來大量的夾雜,同時(shí)吸入的空氣與水口內(nèi)壁耐火材料發(fā)生氧化反應(yīng),使得水口壁不斷變薄,在鋼水的熱震作用下產(chǎn)生斷裂,同時(shí)裂紋沿水口縱向或橫向產(chǎn)生炸裂。

      吸氣嚴(yán)重時(shí),甚至?xí)斐山胧剿诘撞慨a(chǎn)生底孔或者擴(kuò)孔現(xiàn)象。水口斷裂后,結(jié)晶器內(nèi)鋼水流場(chǎng)發(fā)生嚴(yán)重變化,會(huì)引起結(jié)晶器內(nèi)大的液位波動(dòng),造成卷渣現(xiàn)象。此種缺陷同樣具有隱蔽性和延續(xù)性,對(duì)板坯的夾雜影響較大,且影響的板坯數(shù)量也較多。

      1.3 浸入式水口側(cè)孔處斷裂

      1.3.1 沿側(cè)孔上下沿規(guī)則斷裂

      由于鋼水熱震作用,側(cè)孔處水口壁單側(cè)先產(chǎn)生斷裂,隨后另一側(cè)在高速流動(dòng)的鋼水沖擊作用下產(chǎn)生斷裂所致。其表觀現(xiàn)象與1.2.1節(jié)所述缺陷相似,具有突發(fā)性,容易被及時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)板坯夾雜的影響主要是瞬間流場(chǎng)改變導(dǎo)致的液位波動(dòng)卷渣,影響的板坯數(shù)量較少,基本上只影響發(fā)生缺陷時(shí)刻的板坯。

      1.3.2 沿側(cè)孔上下沿?cái)嗔亚矣辛鸭y產(chǎn)生

      此種缺陷與1.2.2節(jié)所述缺陷相似,對(duì)板坯夾雜影響較大,且數(shù)量較多。

      2 水口斷裂對(duì)結(jié)晶器內(nèi)流場(chǎng)狀態(tài)的影響

      為了研究結(jié)晶器水口斷裂對(duì)結(jié)晶器鋼液流動(dòng)形態(tài)的影響,使用Ansys fluent 12軟件專門建立了數(shù)值分析模型,計(jì)算了完整浸入式水口和斷裂后直筒型水口對(duì)結(jié)晶器內(nèi)鋼液流場(chǎng)的影響,數(shù)值計(jì)算得到的結(jié)晶器內(nèi)流場(chǎng)圖見圖2。

      由圖2可以看出,完整浸入式水口的結(jié)晶器內(nèi)流場(chǎng)存在明顯的上回流和下回流,上回流的存在一方面可以使高溫鋼液返回彎月面附近,促使該處保護(hù)渣熔化,形成液渣層浸入初生坯殼和結(jié)晶器銅板之間,確保坯殼的均勻傳熱,為改善鑄坯表面質(zhì)量提供良好的條件;另一方面,上回流可以攜帶部分夾雜物顆粒上浮到液渣層,被保護(hù)渣層吸附去除,起到凈化鋼液的目的,保證鋼水的潔凈度。

      當(dāng)浸入式水口發(fā)生斷裂后,沒有了水口底部的約束,完全成為直筒型水口澆注,鋼液直接沖入結(jié)晶器深部,原先的雙回流模式消失,并且自由液面處的鋼液流動(dòng)遲滯,惡化了彎月面處保護(hù)渣的熔化效果,勢(shì)必造成鑄坯表面缺陷。而且,直接流入結(jié)晶器底部的鋼液攜帶夾雜物流入二冷區(qū),夾雜物上浮的幾率明顯減小,致使最終鑄坯內(nèi)夾雜物增多,鑄坯潔凈度降低。

      3 缺陷的控制及缺陷板坯的處理辦法

      3.1 浸入式水口缺陷的控制

      浸入式水口產(chǎn)生缺陷除了自身質(zhì)量存在問題以外,多數(shù)是由于烘烤溫度不夠,在澆鑄過程接觸高溫鋼水并在熱震作用下出現(xiàn)缺陷。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)浸入式水口的烘烤采用內(nèi)抽爐式的整體烘烤模式,通過對(duì)烘烤結(jié)束的浸入式水口進(jìn)行溫度測(cè)量發(fā)現(xiàn),溫度多集中在750~850℃,這與澆注要求相差較大,抵抗不了澆注過程所產(chǎn)生的熱應(yīng)力[2]。

      為了解決這一問題,將內(nèi)抽爐排風(fēng)管改型為拉瓦爾式的排風(fēng)管,浸入式水口烘烤溫度提升至950~1 050℃。改造后,水口缺陷次數(shù)由每月8~10次降低至1~2次,大幅度減少水口缺陷板坯數(shù)量。

      3.2 不同缺陷板坯的處理辦法

      浸入式水口缺陷板坯全部下線四面火焰清理后下送軋制,跟蹤6個(gè)月軋后情況發(fā)現(xiàn),由于缺陷形式不同,火焰清理對(duì)夾雜缺陷的控制能力差異較大。

      3.2.1 浸入式水口斷裂無裂紋

      浸入式水口渣線處整齊斷裂、浸入式水口側(cè)孔處整齊斷裂澆鑄的板坯經(jīng)過清理軋制后,夾雜缺陷較少,即使存在夾雜缺陷,廢品數(shù)量也較少。因此,此類板坯經(jīng)過火焰清理后,夾雜問題能夠得到有效控制,可以正常進(jìn)行軋制。

      3.2.2 浸入式水口斷裂有裂紋及渣線處孔洞

      這類缺陷不僅造成鋼水二次氧化產(chǎn)生大量?jī)?nèi)生夾雜,還導(dǎo)致卷渣,板坯經(jīng)過火焰清理后軋制,夾雜缺陷較多,廢品量較大。說明此類缺陷板坯無法通過火焰清理有效控制夾雜。

      實(shí)際生產(chǎn)操作中,這類缺陷發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、浸入式水口更換的速度也直接影響缺陷板坯的數(shù)量,這是由于這類缺陷具有隱蔽性及延續(xù)性。本著不傳遞缺陷的原則,此類板坯應(yīng)該根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況有針對(duì)性的報(bào)廢處理。而報(bào)廢處理的尺度應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)格的控制,以免造成不必要的損失,降低鋼水收得率。經(jīng)過不斷的跟蹤、優(yōu)化,浸入式水口缺陷板坯處理方法見表1。

      實(shí)踐證明,表1所示的處理方法可以將浸入式水口缺陷板坯完全截留,軋后不會(huì)產(chǎn)生夾雜缺陷。

      表1 浸入式水口缺陷板坯處理方法

      4 結(jié)論

      (1)浸入式水口的烘烤溫度達(dá)到 950~1 050℃能夠有效控制浸入式水口缺陷。

      (2)浸入式水口渣線或側(cè)孔處整齊斷裂的缺陷板坯,經(jīng)過四面火焰清理后,夾雜缺陷能夠得到有效控制,因此,此類缺陷板坯可以正常軋制。

      (3)浸入式水口斷裂有裂紋及渣線處孔洞板坯因鋼水嚴(yán)重二次氧化并出現(xiàn)卷渣,即使經(jīng)過四面火焰清理,夾雜缺陷也得不到有效控制,應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)這類缺陷板坯進(jìn)行相應(yīng)的報(bào)廢處理。

      [1] 王建筑.鋁鋯碳質(zhì)長(zhǎng)水口損毀機(jī)制的研究 [J].耐火材料,2011,45(6):427-429.

      [2] 羅會(huì)信.浸入式水口澆鋼過程中熱應(yīng)力耦合場(chǎng)分析 [J].煉鋼,2011,27(1):61-65.

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