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      浙能蘭電600MW超臨界汽輪機(jī)增效擴(kuò)容改造

      2015-12-04 01:33:16麻建中浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司浙江蘭溪321100
      關(guān)鍵詞:通流汽輪機(jī)機(jī)組

      麻建中 (浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 蘭溪321100)

      施浩勛 (浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,浙江 杭州310003)

      浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱浙能蘭電)裝備有4×600MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,自2006年4月至2007年5月間陸續(xù)投產(chǎn)。由于引進(jìn)的技術(shù)不夠先進(jìn),機(jī)組自投產(chǎn)以來一直存在著運(yùn)行效率偏低的問題。4臺機(jī)組THA工況性能考核試驗(yàn)得出的汽輪發(fā)電機(jī)組熱耗率較大地偏離了設(shè)計(jì)值,分析認(rèn)為該型汽輪機(jī)的高、中、低壓缸效率都無法滿足設(shè)計(jì)要求,也達(dá)不到其他同類型汽輪機(jī)中的先進(jìn)效率水平。

      借助阿爾斯通公司成功改造汽輪機(jī)的豐富經(jīng)驗(yàn),浙能蘭電于2014年率先對3號汽輪機(jī)實(shí)施了增效擴(kuò)容改造并取得成功,并配套實(shí)施了熱一次風(fēng)道增容改造、鍋爐低溫再熱器、省煤器改造、主變增容改造、發(fā)電機(jī)增容改造等擴(kuò)容項(xiàng)目,機(jī)組銘牌功率增至660MW并大幅降低了煤耗,曾被國家能源局列為國家2014年煤電機(jī)組節(jié)能與改造示范項(xiàng)目。

      1 改造前汽輪機(jī)狀況

      1.1 汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      浙能蘭電4臺汽輪機(jī)均為東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日本日立技術(shù)生產(chǎn)的單軸、三缸四排汽、超臨界、一次中間再熱、沖動(dòng)、雙背壓凝汽式汽輪機(jī),型號為N600-24.2/566/566。

      該型汽輪機(jī)本體通流部分由1個(gè)高、中壓合缸和2個(gè)雙流低壓缸(A、B)3部分組成,3個(gè)缸均為雙層缸(內(nèi)缸和外缸),水平中分面結(jié)構(gòu)。汽輪機(jī)本體通流部分共有21級(42列),其中高壓缸包括1個(gè)單列調(diào)節(jié)級和7個(gè)壓力級;中壓缸有6個(gè)壓力級;低壓缸A有2×7個(gè)壓力級;低壓缸B有2×7個(gè)壓力級;末級葉片為1016mm。機(jī)組設(shè)計(jì)有8段(3個(gè)高加、1個(gè)除氧器和4個(gè)低加)回?zé)岢槠1P車裝置布置在低壓缸與發(fā)電機(jī)之間,盤車轉(zhuǎn)速為1.5r/min。汽輪機(jī)電液控制系統(tǒng)型式為HIACS-5000M高壓電液控制(抗燃油)。

      汽輪機(jī)主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:額定功率600MW,額定主蒸汽壓力/溫度為24.2MPa/566℃,額定再熱蒸汽壓力/溫度為3.976MPa/566℃;THA(熱耗率驗(yàn)收工況)設(shè)計(jì)額定蒸汽流量1705.2t/h,額定給水溫度282.4℃,額定工況熱耗7537kJ/ (kW·h),高、中、低壓缸效率86.3%、92.5%、93.2% ;VWO(閥門全開工況)設(shè)計(jì)最大蒸汽流量1903.23t/h,最大功率658MW,額定轉(zhuǎn)速3000r/min,額定背壓5.0~6.0kPa(平均5.5kPa);設(shè)計(jì)循環(huán)冷卻水溫度23℃,最高循環(huán)冷卻水溫34℃,發(fā)電機(jī)額定功率因數(shù)0.9。

      1.2 汽輪機(jī)存在的主要問題

      1)高、中、低壓缸通流效率偏低 由于設(shè)計(jì)、制造技術(shù)方面的原因,浙能蘭電汽輪機(jī)通流效率偏低于設(shè)計(jì)值和當(dāng)前同類型汽輪機(jī)的先進(jìn)水平。4臺機(jī)組投產(chǎn)初期,按照美國機(jī)械工程師協(xié)會《汽輪機(jī)性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)程ASME PTC 6-1996》的要求而進(jìn)行了嚴(yán)格的性能考核試驗(yàn),主要結(jié)果見表1。表1中的4臺機(jī)組在額定負(fù)荷THA工況的性能試驗(yàn)結(jié)果表明,機(jī)組修正后熱耗率平均值為7804.9kJ/(kW·h),與設(shè)計(jì)值7537kJ/(kW·h)相比,偏高幅度達(dá)3.6%,試驗(yàn)結(jié)果反映了實(shí)際機(jī)組熱耗率與設(shè)計(jì)保證值之間有較大的差距。

      表1 浙能蘭電4臺機(jī)組THA工況性能考核試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)表

      將表1中的缸效與設(shè)計(jì)值比較可知,額定負(fù)荷工況的高壓缸效率試驗(yàn)平均值為84.5%,比設(shè)計(jì)值86.3%偏低1.8%,影響整機(jī)效率約0.39%;試驗(yàn)中壓缸效率為91.4%,比設(shè)計(jì)值92.5% 偏低1.1%,影響整機(jī)效率約0.22%;試驗(yàn)低壓缸效率為86.3%,比設(shè)計(jì)值93.2% 偏低6.9%,影響整機(jī)效率約2.9%。綜合以上3項(xiàng)偏差,影響整機(jī)效率的總和為3.5%,這與機(jī)組試驗(yàn)修正后熱耗率與合同保證值的偏差幅度是基本吻合的。由此可知,導(dǎo)致汽輪機(jī)實(shí)際運(yùn)行性能偏離于設(shè)計(jì)值的主要原因在于高、中、低壓缸通流效率的偏低。

      2)變負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性不佳 由于設(shè)備招標(biāo)階段對于負(fù)荷率預(yù)計(jì)偏高,致使浙能蘭電汽輪機(jī)長期處于大幅偏離低壓缸最佳容積流量的工況,而地處內(nèi)陸導(dǎo)致的高背壓又加劇了該狀況。

      根據(jù)2010年1#機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù),1#機(jī)組在全年運(yùn)行負(fù)荷率為78%。凝汽器壓力年平均運(yùn)行值為5.66kPa的運(yùn)行狀況下,推算得出的全年平均低壓缸排汽容積流量約為5400m3/s,而該型汽輪機(jī)低壓缸最高效率所對應(yīng)的“最佳排汽容積流量”約為7000m3/s,即實(shí)際平均工作容積流量的偏小幅度達(dá)到23%,由此而造成低壓缸工作效率與最高效率的差距約為1.1%。由于低壓缸的做功量占整個(gè)汽輪機(jī)功率的份額約為43%,由此而引起整機(jī)效率下降幅度約0.5%,折合機(jī)組供電煤耗率上升約1.5g/(kW·h)。

      該型汽輪機(jī)低壓缸模塊選用1016mm的末級葉片,在低負(fù)荷率和高背壓的運(yùn)行工況下無法處于高效率區(qū)間,導(dǎo)致機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性不佳。經(jīng)測算,若采用末級葉片為909mm的低壓缸模塊代替現(xiàn)有模塊,在全年平均低壓缸排汽容積流量約為5400m3/s的情況下,低壓缸效率可提高1.1%。

      3)高、中壓缸內(nèi)缸變形 投產(chǎn)后,于2007年始,4臺機(jī)組相繼進(jìn)行了第1次檢查性大修。汽輪機(jī)開缸后發(fā)現(xiàn),4臺機(jī)組高中壓內(nèi)缸中分面均出現(xiàn)變形現(xiàn)象,內(nèi)缸出現(xiàn)內(nèi)張口,最大間隙幾乎在同樣位置,都在中壓進(jìn)汽室附近的2號軸封體位置,即19~20位置(見圖1)。自由狀態(tài)下(未緊螺栓)最大間隙均超過了3mm,最大達(dá)3.4mm,全冷緊后也達(dá)2mm左右,而檢修規(guī)程要求則是冷緊1/3螺栓后間隙在0.03mm以下。

      針對該問題,浙能蘭電委托上海交通大學(xué)通過建模及數(shù)據(jù)分析,確定主要原因是高、中壓內(nèi)外缸夾層密封不嚴(yán)密,高壓缸排汽通過夾層漏入中壓缸,流動(dòng)的低溫蒸汽加劇了內(nèi)缸外壁的冷卻,造成汽缸熱應(yīng)力過大,最終致使缸體蠕動(dòng)變形。

      2009年,制造廠曾就該問題在4#機(jī)做了一些高壓內(nèi)外缸夾層密封結(jié)構(gòu)的改進(jìn)措施,內(nèi)缸內(nèi)外壁溫差最大自103℃降至86℃,但仍然偏高,效果不理想。

      圖1 高中壓內(nèi)缸中分面的間隙測量位置標(biāo)示

      2 改造目標(biāo)及原則

      2.1 改造目標(biāo)

      通過汽輪機(jī)通流改造,使機(jī)組效率達(dá)到同類機(jī)組的先進(jìn)水平,100%THA工況的機(jī)組熱耗率應(yīng)不大于7640kJ/(kW·h),供電煤耗下降6g/(kW·h)以上;機(jī)組增容至660MW;解決機(jī)組現(xiàn)存在的缸體變形等安全隱患,消除其他影響機(jī)組安全可靠運(yùn)行的缺陷,提高機(jī)組的安全可靠性和啟動(dòng)靈活性;能適應(yīng)深度調(diào)峰的要求,機(jī)組在通常變負(fù)荷范圍(50%~100%額定負(fù)荷)內(nèi)運(yùn)行時(shí),具有較高的變負(fù)荷運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性。

      2.2 改造原則

      ①高、中壓缸和2只低壓缸通流全改;②汽輪機(jī)軸系、轉(zhuǎn)子跨度尺寸不變,旋轉(zhuǎn)方向不變;③主汽門、調(diào)門現(xiàn)有位置不變,各軸承座現(xiàn)有安裝位置不變;④汽輪機(jī)與軸承箱、發(fā)電機(jī)、主油泵、盤車裝置的接口不變;⑤機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)保持不變,汽輪機(jī)各管道接口與汽缸的相對位置不變,各抽汽口抽汽參數(shù)基本保持不變;⑥改造后汽輪機(jī)的軸向推力方向不變,推力數(shù)值能滿足各工況安全運(yùn)行的要求;⑦機(jī)組的基礎(chǔ)不動(dòng),改造后基礎(chǔ)負(fù)載基本不變,設(shè)備滿足現(xiàn)場安裝要求。

      3 改造方案

      3.1 高、中壓模塊

      更換轉(zhuǎn)子、內(nèi)缸及所有動(dòng)靜葉片;通流部分保留沖動(dòng)式設(shè)計(jì),增加高壓缸級數(shù)至10級,中壓缸級數(shù)不變;高壓缸調(diào)節(jié)級后設(shè)置一段混合區(qū),確保汽流均勻進(jìn)入第2級;根據(jù)速比優(yōu)化葉片的節(jié)圓直徑,葉片更長,效率更高;動(dòng)葉葉型先進(jìn),并采用整體圍帶,既利于頂部流道平滑,又利于在葉頂采用迷宮式汽封;加大高壓和中壓噴嘴,降低固體微粒沖蝕;高壓隔板采用具有先進(jìn)的三維型線的靜葉,靜葉具有整體加工的根部和頂部圍帶,圍帶被焊進(jìn)隔板內(nèi)外環(huán);中壓缸既有自帶圍帶的靜葉也有裝在單獨(dú)圍帶中的二維型線靜葉,并與隔板內(nèi)外環(huán)焊接在一起。

      3.2 低壓模塊

      更換低壓轉(zhuǎn)子、低壓內(nèi)缸及所有動(dòng)靜葉片;采用阿爾斯通高性能反動(dòng)式通流設(shè)計(jì),級數(shù)增至8級,末級葉片為RS37T(37英寸帶鰭葉片);采用焊接式空心轉(zhuǎn)子;除了末級動(dòng)葉,其他葉片都是具有整體圍帶的全三維設(shè)計(jì);末2級葉根采用縱樹型軸向安裝,其他動(dòng)葉采用雙T型葉根周向安裝;末級動(dòng)葉進(jìn)汽邊外緣采用感應(yīng)硬化處理,整個(gè)表面采用噴丸處理來進(jìn)一步提高其防水蝕、應(yīng)力開裂的特性和腐蝕疲勞強(qiáng)度。

      4 改造效果

      2014年3月至6月,浙能蘭電對3#汽輪機(jī)進(jìn)行了增效擴(kuò)容通流改造。其后,委托浙江省電力科學(xué)研究院按照ASME規(guī)程要求進(jìn)行了3#汽輪機(jī)通流改造后熱力性能試驗(yàn),結(jié)果顯示3號機(jī)組滿足夏季工況下660MW運(yùn)行的要求,加權(quán)考核熱耗達(dá)到合同要求值,收到預(yù)期效果。

      100%THA工況下,汽輪機(jī)高中低壓缸效率分別為88.63%、90.98%和90.70%,熱耗為7628.41 kJ/(kW·h)(合同為7630kJ/(kW·h));75%THA工況下,汽輪機(jī)高中低壓缸效率分別為85.67%、91.11%和89.45%,熱耗為7804.24kJ/(kW·h)(合同為7814kJ/(kW·h));加權(quán)為7716.32kJ/(kW·h)(合同為7722kJ/(kW·h)),熱耗指標(biāo)均達(dá)到了合同要求值。

      與改造前相比,改造后滿負(fù)荷汽輪機(jī)熱耗降低了約176kJ/(kW·h),供電煤耗可下降6.5g/(kW·h)。若按負(fù)荷600MW、利用小時(shí)5000h、廠用電率5%計(jì)算,單臺機(jī)組年節(jié)約標(biāo)煤18525t;按目前蘭溪電廠年平均標(biāo)煤價(jià)800元/t計(jì),單機(jī)年節(jié)約成本為1482萬元;折算減少SO2排放19.5t,減少氮氧化物排放25.6t(以脫硝改造后的排放計(jì)算),具有較好的節(jié)能降耗減排效益。若按負(fù)荷660MW計(jì)算,單機(jī)年可多發(fā)電量3×108kW·h,按單位邊際收益0.118元/kW·h計(jì)算,可增加發(fā)電利潤3540萬元。2項(xiàng)收益總和可達(dá)5022萬元,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。

      [1]劉景春,高海,孫永斌 .汽輪機(jī)通流部分改造對機(jī)組效率的影響 [J].東北電力技術(shù),2012(11):20~23.

      [2]查冰峰.200MW汽輪機(jī)通流部分改造及效果分析 [J].江西電力,2008,32(6):49~51.

      [3]浙江省電力設(shè)計(jì)院 .浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司600MW汽輪機(jī)增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 [Z].2012.

      [4]浙江省電力公司電力科學(xué)研究院 .浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司#3汽輪機(jī)組通流改造后熱力性能試驗(yàn)報(bào)告 [Z].2014.

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