田光榮+韓金鵬
摘 要:簡要介紹該公司年產(chǎn)52萬噸尿素 CO2汽提法尿素裝置高壓系統(tǒng)中高壓洗滌器循環(huán)冷卻器(以下簡稱高調(diào)水換熱器)運行和存在的問題,其主要問題是原設計高調(diào)水換熱器換熱面積太小,其換熱效果不能滿足工藝要求。經(jīng)車間工藝技術相關人員提出、申報相關部門審核、審批,增加一個型號、材質(zhì)、換熱面積完全相同的換熱器,兩個換熱器并聯(lián)使用,換熱面積增加了一倍,減少了放空量,提高了系統(tǒng)轉化率,解決了高壓調(diào)溫水(以下簡稱高調(diào)水)溫度高問題。
關鍵詞:高調(diào)水換熱器;換熱效果;并聯(lián);運行總結
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.018
1 工藝流程
公司采用CO2汽提法尿素裝置,其中高壓系統(tǒng)高壓洗滌器殼程和高調(diào)水換熱器殼程的高調(diào)水組成一個密閉調(diào)溫水循環(huán)系統(tǒng)。高壓洗滌器下部為列管式換熱器,殼程介質(zhì)是蒸汽冷凝液(即高調(diào)水),管程介質(zhì)是甲銨液。而高調(diào)水換熱器殼程介質(zhì)是高調(diào)水,管程介質(zhì)是循環(huán)水。高調(diào)水在密閉循環(huán)系統(tǒng)中移走高壓洗滌器中甲銨的生成熱和冷凝熱,此熱量在高調(diào)水換熱器中用循環(huán)水移走。
高壓洗滌器是通過調(diào)節(jié)高調(diào)水上水溫度TI8059及流量FIA8022,控制高壓洗滌器溢流管下液溫度TI8017在160~165℃。為了防止出口氣體進入爆炸范圍,在高壓洗滌器內(nèi)只能吸收一定量的CO2和NH3,出氣溫度TI8016保持在130~140℃,出氣組分可避免進入爆炸區(qū);但是下液溫度TI8017低于155℃時,高壓洗滌器內(nèi)吸收熱量增多,可能會形成可爆氣體,高壓洗滌器出氣閥HV8004的開度一般以系統(tǒng)壓力和低壓吸收塔的壓力高低而定,切忌猛開猛關。正常生產(chǎn)時,由高調(diào)水溫度調(diào)節(jié)閥TV8059A和TV8059B控制高調(diào)水上水溫度TI8059在120~130℃。開停車時,高調(diào)水內(nèi)通入夾套蒸汽溫度控制在130℃左右,上回水溫差一般控制在6~8℃。因高調(diào)水換熱器面積不同,上回水溫差會高達10~15℃。
2 運行狀況
自2012年10月21日尿素系統(tǒng)開車以來,由于原設計高調(diào)水換熱器換熱面積為66m2,在系統(tǒng)滿負荷正常運行時,高調(diào)水上水溫度TI8059在150℃左右,回水溫度TI8058在160℃左右,偏離原設計值TI8059為120~130℃,TI8059為130~140℃,其換熱效果不能滿足工藝要求。經(jīng)車間工藝技術人員提出,申報相關部門審核、審批,增加一個型號、材質(zhì)、換熱面積完全相同的換熱器,兩個換熱器并聯(lián)使用,換熱面積增加了一倍。并聯(lián)后經(jīng)過生產(chǎn)實踐操作,高壓系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,系統(tǒng)各工藝指標均很穩(wěn)定并且在此基礎上不斷優(yōu)化,尤其高調(diào)水上回水溫度、溫差均達到原設計要求,最重要的是尿素產(chǎn)量和質(zhì)量有了很大提升。
3 兩個換熱器并聯(lián)使用注意事項
(1)目的:增加高壓洗滌器的換熱效果,減少高壓去低壓的放空量,提高高壓系統(tǒng)轉化率。
(2)操作步驟:1)開車前,將兩臺高調(diào)水換熱器調(diào)溫水全部投用,全開調(diào)溫水并聯(lián)進出口閥,根據(jù)高壓系統(tǒng)升溫情況,先投用舊冷卻器循環(huán)水,關閉新冷卻器循環(huán)水上回水閥;2)在系統(tǒng)開車過程中,如發(fā)現(xiàn)高調(diào)水溫度較高,無法調(diào)節(jié)時,可根據(jù)高調(diào)水上水溫度稍開新冷卻器循環(huán)水上回水閥;3)在系統(tǒng)正常運行情況下,可根據(jù)高調(diào)水上水溫度調(diào)整新冷卻器循環(huán)水,保證高調(diào)水上水溫度在可控范圍內(nèi)。
詳見圖1:
改造前后工藝指標對比數(shù)據(jù)如表1。
通過以上數(shù)據(jù)對比,可得出以下結論:高壓洗滌器出氣閥HV8004開度由65%左右降至55%左右,減少放空量,從而降低原料消耗。高洗器下液溫度TI8017由165~168℃降至156~158℃,高調(diào)水上回水溫差由10℃提至16℃,出氣溫度TI8016由145℃左右降為135℃左右。改造實施后,該方法已多次在生產(chǎn)中應用,滿足尿素生產(chǎn)工藝要求,不存在安全隱患,取得了較好效果,優(yōu)化了系統(tǒng),提高了產(chǎn)量。
4 結語
通過技術改造,目前高調(diào)水上回水溫度均穩(wěn)定在原設計工藝要求,提高了系統(tǒng)負荷,取得了良好的經(jīng)濟效益。
作者簡介:田光榮(1984-),女,山東聊城人,助理工程師,研究方向:化學工程與工藝。endprint