劉海鵬+范允峰
摘 要:近幾年,為響應(yīng)環(huán)保要求,全國各地火力發(fā)電企業(yè)陸續(xù)增加了煙氣脫硝系統(tǒng),以降低NOx排放濃度。同時,脫硝系統(tǒng)系統(tǒng)投運后,開始出現(xiàn)空預(yù)器嚴(yán)重堵塞等一些新的問題。本文從空預(yù)器堵塞的原因分析、解決方法等方面做了詳細(xì)的介紹,能夠有效控制空預(yù)器的堵塞問題,對全國各地?zé)煔饷撓跸到y(tǒng)的運行具有較好的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:脫硝;空預(yù)器;堵塞
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.031
1 SCR煙氣脫硝型式簡介
鄒縣電廠1000MW機組脫硝系統(tǒng)采用高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,采用液氨為還原劑。按“2+1”模式布置催化劑及支撐,備用層在最下層。設(shè)2臺SCR反應(yīng)器,不設(shè)反應(yīng)器旁路和省煤器旁路。初裝2層催化劑時,在鍋爐正常負(fù)荷范圍內(nèi),SCR入口NOx濃度設(shè)計為400mg/Nm3,性能考核試驗時的脫硝效率不低于80%。脫硝效率不低于75%,NOx排放濃度不超過100mg/Nm3。煙氣脫硝SCR系統(tǒng)(指從鍋爐省煤器出口至空預(yù)器入口膨脹節(jié)之間與SCR系統(tǒng)接口范圍內(nèi)的部分)的整體阻力不大于800Pa,安裝備用層催化劑后的脫硝系統(tǒng)阻力不大于1000Pa。脫硝系統(tǒng)整套裝置的可用率每年不小于98%。在BMCR滿負(fù)荷條件下,原煙氣中NOx含量為400mg/Nm3時,液氨耗量為350kg/h。
噴入反應(yīng)器煙道的氨氣空氣混合氣為稀釋后氨體積濃度小于5%的混合氣體。每臺鍋爐設(shè)兩臺稀釋風(fēng)機,一運一備。稀釋風(fēng)機采用離心風(fēng)機,滿足鍋爐40~100%BMCR負(fù)荷下的正常運行,并留有一定裕度。每臺稀釋風(fēng)機的風(fēng)量裕度不低于10%,風(fēng)壓裕度不低于20%。稀釋風(fēng)機和氨/空氣混合系統(tǒng)布置在SCR反應(yīng)器本體氨注入口附近。
催化劑能滿足煙氣溫度不高于420℃的情況下長期運行,同時催化劑應(yīng)能承受運行溫度450℃不少于5小時的考驗,而不產(chǎn)生任何損壞。
2 SCR煙氣脫硝投運后造成空預(yù)器堵塞的原因分析
(1)氨逃逸高,NH3和SO3結(jié)合生成硫酸氫銨。1)噴氨格柵未調(diào)平或部分催化劑堵塞,局部區(qū)域噴氨量過大,造成氨逃逸偏高;2)催化劑局部積灰或失效,造成氨逃逸高;3)脫硝入口NOx偏高,噴氨量過大;4)脫硝入口煙溫過低,脫硝未退出。
(2)空預(yù)器吹灰器配置不全或吹灰效果差。1)未配置空預(yù)器蒸汽吹灰器;2)吹灰壓力、溫度不足,吹灰效果差,低溫蒸汽不但起不到吹灰效果,反而增加了空預(yù)器堵灰的程度;3)未按規(guī)定進行吹灰或吹灰次數(shù)少,造成空預(yù)器差壓升高;4)配置的聲波吹灰器吹灰頻次偏低。
(3)入爐煤硫份過高。入爐煤硫份過高,產(chǎn)生過多的硫酸氫銨,堵塞空預(yù)器。
(4)其它原因。冬季,送風(fēng)溫度低,空預(yù)器排煙溫度低于酸露點溫度,造成酸結(jié)露、積灰。
省煤器輸灰系統(tǒng)故障,積灰進入催化劑及空預(yù)器系統(tǒng),影響脫硝效率,并造成空預(yù)器堵灰。
3 防止空預(yù)器堵塞的措施
主要從降低氨逃逸、保證空預(yù)器吹灰效果等方面著手,減少硫酸氫氨的生成,及時清除空預(yù)器蓄熱元件上積存的附著物,避免空預(yù)器堵塞。
(1)加強入爐煤摻配摻燒管理,嚴(yán)格控制脫硝機組入爐煤硫份,防止硫份過高,產(chǎn)生過多的硫酸氫銨,堵塞空預(yù)器。
(2)嚴(yán)格控制氨逃逸不超標(biāo),減少硫酸氫銨的產(chǎn)生,防止堵塞空預(yù)器。1)噴氨格柵調(diào)平與維護。①優(yōu)化調(diào)整噴氨格柵調(diào)門開度,使各區(qū)域噴氨流量與NOx流場相匹配,減少因局部區(qū)域氨氣過噴導(dǎo)致逃逸氨超標(biāo);②定期對噴氨格柵吹掃,防止個別管路堵塞,造成局部區(qū)域氨氣過噴導(dǎo)致逃逸氨超標(biāo);③機組停運后,檢查噴氨格柵堵塞情況,并進行清理疏通;④機組檢修啟動后,重新對噴氨格柵進行一次調(diào)平標(biāo)定。2)加強催化劑的運行監(jiān)視和維護工作。①加強脫硝聲波吹灰器的檢查與維護,每半月進行一次聲波吹灰器逐只投運試驗,發(fā)現(xiàn)聲音異常及時處理;②停爐后,檢查催化劑積灰、磨損情況,進行必要的修復(fù)和清理;檢查密封片情況并調(diào)整間隙,避免出現(xiàn)煙氣旁路;③按規(guī)定對催化劑進行壽命評估,必要時增加第三層催化劑或更換失效催化劑,提高反應(yīng)效率,降低氨逃逸;④每天進行一次脫硝系統(tǒng)儀用氣罐底部放水工作,防止儀用氣帶水造成聲波吹灰器的堵塞。3)脫硝裝置入口NOx濃度嚴(yán)格按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)控制,避免過量噴氨,造成氨逃逸超標(biāo)。4)嚴(yán)密監(jiān)視脫硝出口氨逃逸濃度,控制氨逃逸在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
(3)加強空預(yù)器吹灰管理,防止空預(yù)器堵塞。1)定期進行空預(yù)器吹灰,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器差壓有明顯上升趨勢時,應(yīng)增加吹灰次數(shù);2)空預(yù)器蒸汽吹灰前應(yīng)充分疏水,防止吹灰蒸汽帶水,并保證一定的過熱度;3)空預(yù)器吹灰壓力要滿足設(shè)計要求??疹A(yù)器吹灰壓力過低,無法保證吹灰效果;吹灰壓力過高容易吹損蓄熱元件,一般保持吹灰器進汽閥后進汽壓力在0.8MPa~1.5MPa之間;4)空預(yù)器高聲強吹灰器應(yīng)投入連續(xù)循環(huán)運行,發(fā)現(xiàn)異常及時處理;5)鍋爐啟動時應(yīng)連續(xù)投入空預(yù)器高聲強吹灰器和脫硝聲波吹灰器;6)加強空預(yù)器蒸汽吹灰器進汽閥門的綜合治理。停爐后對空預(yù)器蒸汽吹灰器進汽閥和吹灰槍進行檢查處理,保證運行中不發(fā)生濕蒸汽泄漏到空預(yù)器蓄熱元件上;運行期間,空預(yù)器吹灰系統(tǒng)有缺陷及時處理。
(4)脫硝入口煙溫低于催化劑要求最低煙溫時,檢查煙溫低聯(lián)停噴氨保護動作正常,否則手動停止噴氨。
(5)機組啟動過程中,提高煤粉燃盡率,減少不完全燃燒產(chǎn)物的生成,防止未燃盡煤粉和油污粘附在空預(yù)器蓄熱元件上。
(6)低溫季節(jié)及時投入暖風(fēng)器系統(tǒng),防止煙溫降至酸露點以下,造成腐蝕及堵灰。
(7)確保省煤器輸灰系統(tǒng)運行正常。加強省煤器灰斗料位的監(jiān)視和控制,保持低料位運行,發(fā)現(xiàn)省煤器輸灰系統(tǒng)堵塞,立即處理。停爐后檢查省煤器灰斗真實料位,徹底疏通輸灰管線。
(8)加強對空預(yù)器差壓的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)差壓異常升高,采取相應(yīng)的處理措施。
(9)定期檢測飛灰氨含量,判斷氨逃逸變化趨勢。
(10)加強CEMS系統(tǒng)的管理和維護,保證各參數(shù)準(zhǔn)確可靠,防止因數(shù)據(jù)不準(zhǔn),造成噴氨量過大,氨逃逸過高,造成空預(yù)器堵塞。
(11)做好停爐后空預(yù)器的高壓水清洗工作。
機組停運檢修期間,根據(jù)空預(yù)器蓄熱元件積灰情況,進行高壓水沖洗,并保證沖洗效果,沖洗結(jié)束后充分干燥,防止鍋爐啟動時大量灰粒粘貼到換熱元件。
4 運行效果
鄒縣#8機組脫硝系統(tǒng)為2014年5月正式投運,通過采取以上有效預(yù)防措施后,機組連續(xù)運行15個月后A空預(yù)器差壓從1150Pa緩慢上升到1250Pa,B空預(yù)器差壓從1180Pa緩慢上升到1280Pa??疹A(yù)器差壓雖有所升高,但未出現(xiàn)嚴(yán)重堵塞和機組帶負(fù)荷受限情況,在防止空預(yù)器堵塞方面取得了較好的效果。
參考文獻:
[1]鄒縣發(fā)電廠《1000MW機組脫硝運行規(guī)程》[S].
作者簡介:劉海鵬(1976-),本科,工程師,主要從事:電站鍋爐運行、技術(shù)管理工作。endprint