羅吉江,鄒偉明
(山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)
輔助蒸汽系統(tǒng)是核電站的重要系統(tǒng)之一,在核電站啟動和停運過程中,該系統(tǒng)可為核電站提供輔助蒸汽。海陽核電機組采用效率高、響應速度快、無污染的電鍋爐提供輔助蒸汽,產生的蒸汽用于除氧器及汽輪機軸封等系統(tǒng)。
海陽核電輔助電鍋爐為高壓電極式電鍋爐。整個輔助鍋爐系統(tǒng)由除鹽水補水系統(tǒng)、給水除氧系統(tǒng)、電鍋爐自循環(huán)系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、取樣系統(tǒng)及疏水排污系統(tǒng)組成。
在除鹽水補水系統(tǒng)中,配置1臺60m3的除鹽水補水箱,由2臺100%容量的除鹽水補水泵向除氧器提供除鹽水。
給水除氧系統(tǒng)由1臺無頭除氧器、3臺50%容量的給水泵組成。除氧器容積為25m3,采用熱力除氧,蒸汽來自輔助電鍋爐。除氧器配置一組功率為50kW的電加熱器。
電鍋爐單元由2臺輔助電鍋爐及循環(huán)系統(tǒng)組成。每臺輔助電鍋爐配置2臺100%容量的循環(huán)泵。鍋爐出口蒸汽量為41.3t/h飽和蒸汽(包括除氧器自用汽量),鍋爐電功率為27MW,鍋爐額定運行壓力為1.6MPa,鍋爐額定運行溫度為204℃,鍋爐出口蒸汽壓力為1.2MPa,鍋爐出口蒸汽溫度為191℃。每臺電鍋爐總容積為35m3。在每臺電鍋爐外筒配置2組功率為50kW的電加熱器。
電鍋爐正常運行時,將來自除鹽水系統(tǒng)的水補充至除鹽水補水箱,然后,通過除鹽水補水泵送至除氧器。除鹽水經除氧器加熱除氧后,由給水泵送入電鍋爐的外筒。進入鍋爐外筒的除鹽水和爐水進行混合后,通過鍋爐循環(huán)泵從電鍋爐的外筒送至電鍋爐的內筒,內筒水與電極接觸形成通電回路,水被電加熱后產生了蒸汽。給水的除氧及電鍋爐內水的電導率,可通過加藥泵加藥進行調節(jié)。電鍋爐的排污水進入排污罐被冷卻后,再被排至室外的排污降溫池,最后排至雨水井。電鍋爐系統(tǒng)的工作流程,如圖1所示。
圖1 輔助鍋爐房流程簡圖
鍋爐在生產、運輸和安裝過程中,鍋爐受熱面、聯箱、管道等部件內壁會受到油垢等雜質的污染,從而使設備氧化腐蝕產生鐵銹。在投運前,如不將雜質和硅化合物去除,這些污染物將沉積在設備表面,影響傳熱效果。油類和硅化物等物質還會污染蒸汽的品質,所以需進行煮爐處理。煮爐后,將在爐內金屬表面形成一層致密的鈍化膜,從而有效防止鍋爐的氧化腐蝕。因此,為了保證鍋爐的汽、水品質,防止鍋爐被腐蝕,確保鍋爐的安全運行,必須采用煮爐的方法清除氧化物、硅化合物、油脂等雜質。
煮爐前,需協(xié)調電氣、儀控和運行等方面的專業(yè)人員,針對煮爐工作的關鍵性問題進行培訓。同時為了確保煮爐工作有序、高效地進行,特制定了《輔助鍋爐房調試煮爐組織方案》,并建立了行之有效的組織結構。
為保證輔助電鍋爐煮爐的順利進行,依據電鍋爐廠家的煮爐方案制定了《輔助電鍋爐煮爐技術方案》。
煮爐的范圍為除氧器本體、2臺電鍋爐本體及自循環(huán)系統(tǒng),不包括電鍋爐的出口蒸汽管道和給水管道。煮爐時,分別向電鍋爐和除氧器注滿加入聯氨的除鹽水,當水的pH值≥9.8時,使用電鍋爐、除氧器自帶的加熱器進行加熱,保持電鍋爐內水沸騰8h后排放,然后再用除鹽水進行沖洗。
煮爐工作水:除鹽水。
煮爐藥品:25.23%聯氨溶液,共250L。
廢液處理藥品:漂白粉Ca(clo)2,共1 372kg。
由于輔助電鍋爐的煮爐工作走在現場調試工作之前,許多系統(tǒng)尚不具備投運條件,如壓縮空氣系統(tǒng)、廠用工業(yè)水系統(tǒng)及輔助鍋爐房電氣系統(tǒng)。為保證輔助電鍋爐調試工作的順利進行,制定了相應的臨時措施。
增設了臨時電源。輔助鍋爐房的400V電源來自汽輪機廠房電氣配電室,由于該段母線不具備送電條件,據現場的實際情況,輔助鍋爐房230/400V臨時電源從MS3施工箱的低壓側取得,以滿足輔助電鍋爐的煮爐工作。
由于儀用壓縮空氣系統(tǒng)尚未調試,不具備供氣條件,增接了臨時空壓機,為輔助電鍋爐壓縮空氣罐連續(xù)供給合格的儀用壓縮空氣。
疏水、排污罐的冷卻水來自廠用工業(yè)水系統(tǒng),由于廠用工業(yè)水系統(tǒng)尚未調試,也不具備提供冷卻水的能力,只能從除鹽水補水母管取一路臨時水,連接至疏水、排污罐的冷卻水控制閥前,以滿足疏水、排污罐的冷卻用水要求。
輔助電鍋爐系統(tǒng)的沖洗,采用分步進行的方法。先對輔助鍋爐房的除鹽水補水箱進行沖洗,然后再沖洗除氧器,最后對2臺電鍋爐分別進行沖洗。
在沖洗輔助電鍋爐系統(tǒng)時,使用了系統(tǒng)水泵為動力源。在沖洗過程中,同時完成了鍋爐房除鹽水補水泵、給水泵、加藥泵、循環(huán)水泵的調試工作。
首先進行除氧器加熱器試驗。待除氧器的沖洗水質合格后,再將除氧器水位升至正常水位約1 200 mm處,投入除氧器電加熱器進行溫升試驗。
其次,對除氧器上水至最高水位1 700mm,投入除氧器電加熱器進行加熱。同時,通過加藥泵將聯氨加入除氧器,在此期間啟動給水泵,以再循環(huán)方式運行,對除氧器內的藥品進行攪拌混勻,通過化學取樣,測得除氧器水質的pH值約為10.0時,停止加藥。
當除氧器的水溫達到100℃,并且測得除氧器pH值符合要求后,開始煮爐計時。前4h中,每隔1h對除氧器的pH及聯氨濃度進行監(jiān)測。后續(xù)每隔2h進行監(jiān)測,連續(xù)煮爐8h以上。除氧器在煮爐期間的pH值及聯氨濃度監(jiān)測數據,如表1所示。
表1 除氧器的pH值及聯氨濃度監(jiān)測數據
除氧器煮爐結束后進行排污沖洗,除氧器的煮爐水因聯氨濃度較高,無法直接排放,需進行加藥處理。先將煮爐水排至排污降溫池內,然后加漂白粉Ca(clo)2中和,達到排放標準后再進行外排。由于排污過程中聯氨廢液的處理緩慢,嚴重影響廢液的排放速度,遂改用灑水罐車,將排污降溫池的廢液轉移至除鹽水中和池進行處理。待除氧器的煮爐廢液排放完畢后,再用除鹽水對除氧器進行沖洗。除氧器經過4輪沖洗后,沖洗的水質基本達標:電導率為2.432μs/cm,Fe離子1mg/L,Ca離子196.5μg/L,Mg離子14.8μg/L,Cl離子28.047μg/L。
除氧器在煮爐沖洗過程中的時間節(jié)點安排,如圖2所示。
輔助電鍋爐煮爐操作步序與除氧器的煮爐步序基本一致。步序為:電 鍋爐沖洗 → 鍋爐上水→加藥 →投運電加熱器加熱 →溫度達100℃后煮爐計時 →8h 后爐水排放 →電鍋爐沖洗。
圖2 除氧器在沖洗過程中的時間節(jié)點
為電鍋爐煮爐時,由于10.5kV中壓電源不可用,無法采用高壓電極加熱爐水的方法進行電鍋爐的加熱,并且由于電鍋爐的380V電源采用了臨時電源,受到用電負荷的限制,電鍋爐的電加熱器無法同時滿足2臺電鍋爐的加熱,故根據380V臨時電源的實際負荷,對電鍋爐進行加熱:即01鍋爐投入兩組電加熱器,02鍋爐根據負荷投入一組電加熱器;當01鍋爐停止加熱后,再投入02鍋爐的另一組電加熱器。煮爐期間,輔助電鍋爐水質的pH值及聯氨濃度,如表2所示。
表2 煮爐期間的水質pH值及聯氨濃度
電鍋爐在煮爐沖洗過程中的時間節(jié)點安排,如圖3所示。
圖3 電鍋爐在沖洗過程中的時間節(jié)點
(1)除氧器加藥后的混勻問題
系統(tǒng)中的除氧器為臥式水箱,加熱器布置在端部。加藥后,除氧器內的聯氨濃度并不一致,在實際檢測中也發(fā)現了這種現象,在取樣化驗聯氨濃度時,連續(xù)出現了2次化驗結果分別為3μg/L和1 000+mg/L的情況。為了便于準確數據的采集,可啟動給水泵進行再循環(huán),對除氧器內的水進行混勻,既有利于除氧器內聯氨的混合,又有利于除氧器的均勻加熱。
(2)廢液處理的預估不足
前期的煮爐廢液處理時,采用將廢液排至排污降溫池,然后加漂白粉Ca(CLO)2進行中和。在試驗室進行試驗時,聯氨與漂白粉的反應速度很快,但在實際操作中,反應時間約需3h。僅用容積7.2m3排污降溫池處理容積分別為30m3和25m3的除氧器和電鍋爐的煮爐廢液,顯然是不現實的。最后,采用灑水罐車將廢液運至除鹽水廢水中和池進行處理,才解決這些問題。
(3)對低壓煮爐期間的沖洗水質要求有待商榷
在煮爐期間,電鍋爐廠家根據正常運行時的水質標準,作為除氧器和電鍋爐的沖洗合格的水質要求,雖經多次溝通,仍對電導、Fe、Ca、Mg、Cl離子和懸浮物提出了嚴格的要求,導致沖洗水的浪費。根據火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則DLT 794-2012的要求,堿洗后的沖洗水pH值小于9.0,水質透明。
完成除氧器和電鍋爐煮爐后,還將進行電鍋爐的升降負荷試驗和鍋爐吹管工作。因為要進行煮爐產生的缺陷處理及吹管臨時設施的安裝,距離吹管處理尚有一段時間,為保證除氧器和電鍋爐的煮爐效果,需對除氧器和電鍋爐進行濕保養(yǎng)。保養(yǎng)使用的藥品為聯氨,保養(yǎng)時的水質情況,如表3所示。
表3 濕保養(yǎng)時的藥品及水質要示
從除氧器上水煮爐至電鍋爐沖洗合格,這項工作共費時約7天。在煮爐過程中,遇到了諸如加藥泵不出力、取樣冷卻器堵塞等問題,但總體進展比較順利。煮爐結束后,經檢查,鍋爐內壁無油垢,金屬表面無銹斑,達到了清理要求,為后續(xù)吹管工作及機組運行奠定了堅實的基礎。