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      鋁板帶箔軋機(jī)板形控制系統(tǒng)動態(tài)過程控制異常處理方法探討

      2015-12-12 05:45:02王修亮
      新疆有色金屬 2015年4期
      關(guān)鍵詞:鋁板帶水平度板形

      王修亮

      (新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)

      鋁板帶箔軋機(jī)板形控制系統(tǒng)動態(tài)過程控制異常處理方法探討

      王修亮

      (新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)

      隨著我國鋁加工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,更加關(guān)注于鋁加工產(chǎn)品的厚度控制精度和板形控制能力,為了進(jìn)行技術(shù)升級改進(jìn)和研究在鋁板帶箔軋機(jī)控制領(lǐng)域引進(jìn)了SIEMENS、ABB板形控制系統(tǒng)。本文針對SIEMENS板形控制系統(tǒng)在動態(tài)過程控制中出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行了較為深入的研究和總結(jié),希望對以后在使用和調(diào)試鋁板帶箔軋機(jī)板形控制系統(tǒng)時有所幫忙。

      鋁板帶箔軋機(jī)動態(tài)過程板形控制

      1 鋁板帶箔軋機(jī)箔材動態(tài)軋制過程板形控制異常狀態(tài)現(xiàn)象描述

      某鋁加工廠鋁板帶箔軋機(jī)引進(jìn)了SIEMENS板形檢測控制系統(tǒng),采用的SIEMENS板形輥共26個壓力檢測環(huán),某規(guī)格產(chǎn)品箔材覆蓋SIEMENS板形輥第4#~23#環(huán),在箔材動態(tài)軋制過程SIEMENS板型輥第15個壓力環(huán)檢測值明顯偏大(I.U值偏大),SIEMENS板型輥第24#~26#壓力檢測環(huán)在軋制過程中檢測壓力明顯異常(注:由于板型輥第24#~26#環(huán)輥面上沒有受到鋁板帶箔壓力的作用,正常狀態(tài)時RAW值應(yīng)3300左右),如圖1所示。

      圖1

      2 鋁板帶箔軋機(jī)箔材動態(tài)軋制過程板形控制異常狀態(tài)處理過程

      (1)驗證L1級AFC控制系統(tǒng)的有效性,按照AFC控制系統(tǒng)控制原理,當(dāng)SIEMENS板形輥壓力環(huán)檢測壓力大于設(shè)定目標(biāo)值時,AFC控制系統(tǒng)應(yīng)控制減小對應(yīng)板形輥環(huán)域的冷卻噴射量以使工作輥相應(yīng)的環(huán)域熱膨脹,對應(yīng)環(huán)域的鋁板箔材會有微量變薄的趨勢,從而使鋁板箔材板形I_Unit接近于目標(biāo)值。但這次板型輥第15個環(huán)壓力環(huán)檢測值明顯偏大,板形已嚴(yán)重超出控制目標(biāo)I_Unit值,冷卻噴射量已調(diào)整到極限為零,不能再進(jìn)行調(diào)控,這種現(xiàn)象說明AFC控制系統(tǒng)的控制是正確的,只是當(dāng)冷卻噴射量調(diào)控到極限值后還是不能改善鋁板帶箔處于板形輥第15環(huán)的板形。如圖2所示。

      圖2

      (2)驗證板形控制系統(tǒng)冷卻噴射控制的有效性,通過強(qiáng)制手動控制第1~26組冷卻噴射閥,一一驗證了1~26組冷卻噴射閥控制的有效性。而且在軋制過程中強(qiáng)制開啟板形輥第15個壓力檢測環(huán)對應(yīng)的冷卻噴淋閥,可以明顯看到板型輥第15個壓力環(huán)檢測的壓力越來越大,驗證了處于異常狀態(tài)時板形輥第15個壓力檢測環(huán)對應(yīng)的冷卻噴淋閥處于關(guān)閉狀態(tài),AFC控制和冷卻噴淋控制是正常的。

      (3)驗證板形輥壓力環(huán)檢測的準(zhǔn)確性,用同樣的4種砝碼對板型輥1#~26#壓力檢測環(huán)一一進(jìn)行標(biāo)定,板形輥每個壓力檢測環(huán)的線性值均大于0.9999,只要達(dá)到0.9998就合格,板形輥的檢測精度和線性處于非常良好的狀態(tài),驗證了Siemens板形輥壓力環(huán)檢測的準(zhǔn)確性,如圖3、圖4所示。

      圖3

      圖4

      (4)驗證冷卻噴淋噴嘴角度與板形輥環(huán)域?qū)?yīng)性,由于在箔材動態(tài)軋制過程SIEMENS板型輥第15個壓力環(huán)檢測值明顯偏大(I.U值偏大)時,強(qiáng)制將與板形輥第14個或16個壓力檢測環(huán)對應(yīng)的冷卻噴淋關(guān)閉,雖然這期間板形輥第14個或16個壓力檢測環(huán)的檢測壓力會減少而偏離目標(biāo)值,但板形輥第15個壓力檢測環(huán)的檢測壓力會漸漸接近于目標(biāo)值,說明15#環(huán)域受14#或16#環(huán)域噴淋控制的影響,因此懷疑冷卻噴淋與板形輥各壓力環(huán)對應(yīng)性不好,或者冷卻噴淋噴嘴角度不對。用紅外標(biāo)線器進(jìn)行對中測試,板形輥各壓力環(huán)與各冷卻噴淋噴嘴一一對應(yīng)。冷卻噴淋噴嘴角度的一個固定的斜角,以確保噴射的覆蓋面能與板型輥的幅寬一致,而且檢查冷卻噴淋噴嘴也沒有堵塞和異常噴射現(xiàn)象。并且將板形輥第24#~26#壓力檢測環(huán)與14#~16#壓力檢測環(huán)對應(yīng)的冷卻噴淋噴嘴進(jìn)行對調(diào),以驗證冷卻噴淋有效性。

      (5)驗證工作輥磨削精度的可靠性,如果工作輥在15#環(huán)域磨削精度不夠也可能造成上述異?,F(xiàn)象,因此不僅對工作輥磨削精度進(jìn)行了檢測,并連續(xù)更換了2副工作輥以驗證工作輥磨削精度的可靠性。

      (6)驗證鋁板帶箔來料板形的可靠性,用掃描式凸度儀檢測鋁板帶箔來料板形良好,并將同一批次的鋁板帶箔在其它軋機(jī)上軋制同規(guī)格的箔材產(chǎn)品均未出現(xiàn)這種板形控制異常狀態(tài),有效排除了箔材來料板形對板形控制異常的影響。

      (7)測量SIEMENS板形輥每個壓力環(huán)的電壓值,在不受外力作用下1~26#壓力檢測環(huán)電壓值均為1.2V左右,RAW均為3300左右,將氣源關(guān)閉后,RAW均為1900左右。檢測結(jié)論正常,如圖5所示。

      圖5

      (8)測試鋁板帶箔軋機(jī)機(jī)前機(jī)后輥系水平度,由于SIEMENS板形輥第24#~26#壓力檢測環(huán)在進(jìn)行標(biāo)定時檢測正常,但在軋制過程中檢測壓力明顯異常,由于板形輥第24#~26#環(huán)輥面上沒有受到鋁板帶箔壓力的作用,出現(xiàn)這種現(xiàn)象可能是板型輥與鋁板帶箔不是垂直力,因而使24#~26#壓力檢測環(huán)受到4~23#環(huán)的擠壓,而造成壓力檢測異常。因此對機(jī)后、機(jī)前輥系的水平度均進(jìn)行了靜態(tài)檢測,檢測結(jié)論是正常合格。

      通過采用以上驗證措施后,鋁板帶箔軋機(jī)SIEMENS板型輥第15個壓力環(huán)檢測I.U值和第24#~26#個壓力環(huán)檢測I.U值和仍然得不到很好的控制,可能是SIEMENS板形輥裝配不好,環(huán)與環(huán)之間的間隙不一致,使SIEMENS板型輥第15個壓力環(huán)第24#~26#個壓力環(huán)受其它外力的作用,因此對SIEMENS板形輥拆開進(jìn)行再次裝配并調(diào)整環(huán)與環(huán)間隙,可在軋制過程中仍然出現(xiàn)上述箔材板形控制不好現(xiàn)象。

      3 鋁板帶箔軋機(jī)箔材動態(tài)軋制過程板形控制異常狀態(tài)處理結(jié)果

      對鋁板帶箔軋機(jī)箔材動態(tài)軋制過程中SIEMENS板形輥轉(zhuǎn)動狀態(tài)進(jìn)行試驗,按照SIEMENS板形輥工作原理,在鋁板帶箔軋機(jī)軋制過程中SIEMENSVAI板形輥第24#~26#個壓力檢測環(huán)由于不與鋁板帶箔接觸,檢測環(huán)在不受外力的作用下用手指輕壓就可以讓其停止轉(zhuǎn)動,但此時需要一個較大的力才能讓其停止轉(zhuǎn)動,因此可以推測板形輥與其它輥系的平行度和水平度還不是太好。由于動態(tài)軋制過程中包角輥處于工作狀態(tài)位置,前期在進(jìn)行包角輥的水平度檢測與校準(zhǔn)時是以非軋制狀態(tài)包角輥處于抬起位置為基準(zhǔn),此時以包角輥處于軋制工作狀態(tài)位置進(jìn)行水平度檢測,發(fā)現(xiàn)包角輥在軋制工作狀態(tài)位置水平度操作側(cè)明顯高于傳動側(cè)0.289mm,因此以包角輥軋制工作狀態(tài)位置做為基準(zhǔn)對包角輥水平度進(jìn)行了校準(zhǔn),如圖6所示。

      圖6

      對鋁板帶箔軋機(jī)輥系工作狀態(tài)位置的水平度進(jìn)行校準(zhǔn)后開始進(jìn)行軋制,軋制過程中鋁板箔材板形控制良好,板形控制系統(tǒng)控制狀態(tài)良好,SIEMENS板型輥1-3#壓力檢測環(huán)、24-26#壓力檢測環(huán)由于不受外力的作用,RAW值均為3250左右,處于正常狀態(tài),板形輥第15#環(huán)板形檢測I.U值正常,如圖7所示。

      圖7

      4 鋁板帶箔軋機(jī)箔材動態(tài)軋制過程板形控制異常狀態(tài)處理方法總結(jié)

      (1)驗證L1級AFC控制系統(tǒng)的有效性;

      (2)驗證板形控制系統(tǒng)冷卻噴射控制及噴射閥的有效性;

      (3)驗證板形輥壓力檢測環(huán)檢測的準(zhǔn)確性;

      (4)驗證冷卻噴淋噴嘴角度與板形輥環(huán)域?qū)?yīng)性;

      (5)驗證工作輥磨削精度的可靠性;

      (6)驗證鋁板帶箔來料板形狀況的對板形控制系統(tǒng)影響;

      (7)測量SIEMENS板形輥每個壓力環(huán)的電壓值以確認(rèn)壓力環(huán)可靠性;

      (8)校準(zhǔn)鋁板帶箔軋機(jī)機(jī)前機(jī)后輥系水平度;

      (9)對SIEMENS板形輥進(jìn)行拆開再裝配并調(diào)整環(huán)與環(huán)間隙;

      (10)校準(zhǔn)鋁板帶箔軋機(jī)板形輥與各傳動輥在工作狀態(tài)位的平行度、水平度。

      [1]SIEMENSSIROLLAirBearingShapemeterManual 2011.05.

      [2]FATA.HsystemProcedures&functionalities.2010.06.

      收稿:2015-05-27

      10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2015.04.034

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