車延路
(遼寧省鞍山水文局,遼寧 鞍山114000)
英房水庫位于海城市馬風(fēng)鎮(zhèn)朱紅峪村,是海城市馬風(fēng)鎮(zhèn)海城河上游的控制性工程,主要是以灌溉為主,結(jié)合防洪、供水、養(yǎng)殖等綜合利用的水庫。英房水庫主要由大壩、輸水洞、開敞式溢洪道組成。水庫工程規(guī)模屬于小(1)型水庫,水庫的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是50 a一遇,校核標(biāo)準(zhǔn)是500 a一遇。水庫總庫918萬 m3,防洪庫容為526萬 m3,興利庫容690萬 m3,水庫設(shè)計正常蓄水位114.5 m,相應(yīng)庫容為265.76萬 m3;死水位104.5 m,相應(yīng)庫容為11.04 萬 m3;設(shè)計洪水位118.47 m,相應(yīng)庫容為485.53萬 m3;校核洪水位120.31 m,相應(yīng)庫容為613.76萬 m3。英房水庫一旦失事,將會使社會生產(chǎn)秩序混亂,經(jīng)濟損失嚴重。
英房水庫經(jīng)過多年運行,存在著老化等諸多病害隱患。經(jīng)過對大壩現(xiàn)場進行檢查發(fā)現(xiàn)以下問題。
大壩迎水壩原系干砌石護坡,現(xiàn)在壩坡回填料及護坡干砌石大片下滑深陷。背水坡為草皮護坡,覆蓋良好,背水坡腳濾水設(shè)備主斜臥式,現(xiàn)已不甚分明,大壩滲流比較嚴重,壩腳形成滲流。
英房水庫溢洪堰底板,由于多年的巖石風(fēng)化、泄洪淘沖、地震等原因造成溢洪堰出口段底板嚴重破壞;泄槽未作任何襯砌。巖石節(jié)理,裂隙甚多,臨空面犬牙交錯,溢洪較大時會有輕度沖刷,坍塌現(xiàn)象。溢洪道未設(shè)任何防滲排水設(shè)施,從現(xiàn)場觀測可以看出,溢洪道下流陡坡面上有多處水出溢點,其高程接近現(xiàn)階段庫水位,且底部消力池常年積水,說明溢洪道地基有滲漏問題,如果英房水庫考慮供水要求,將長期在高水位運行,則滲漏現(xiàn)象較現(xiàn)階段更加嚴重。
輸水洞存在的問題。從現(xiàn)場檢查報告了解到現(xiàn)輸水洞結(jié)構(gòu)存在以下問題:輸水洞靠近大壩左岸,左岸山體為風(fēng)化巖,經(jīng)常脫落,滾到輸水洞入口,影響出流。左岸部分山體的漿砌石護坡已有多處裂縫。輸水洞工作及檢修閘門的操作室破損嚴重,屋頂漏水,門窗損壞;啟閉機電動部分丟失,無電源;工作門槽及檢修門槽間隔墻漏水點多處;工作及檢修閘門漏水嚴重,多年不用,在兩道閘門之間用粘土封堵止水。通往輸水洞豎井的橋無護攔,橋下混凝土面出現(xiàn)多處裂縫,且有多處漏出鋼筋,表面混凝土風(fēng)化嚴重,用手可掰掉。輸水洞系圬工結(jié)構(gòu)。兩側(cè)為漿砌石墻,頂部條石蓋板,水庫蓄水后歷年來均發(fā)生漏水現(xiàn)象,越演越烈,閘后10~15 m內(nèi),洞體條石蓋板嚴重漏水有7處,最大水股1.5 mm。整個洞壁漿砌石墻水泥溝縫上呈現(xiàn)無數(shù)氣泡,閘門槽左下角也脫落混凝土一塊。從底槽上量20 cm,側(cè)槽上量50 cm,落閘時噴出水股直徑3~4 cm。輸水洞基存在安全隱患。需采取有效措施,解決洞身漏水和閘門漏水等問題。
由于英房水庫為邊規(guī)劃、邊設(shè)計、邊施工的“三邊”工程,水庫沒有任何水情、工情觀測設(shè)施,而且沒有任何洪水觀測資料和大壩運行管理資料。無法進行滲流計算分析,現(xiàn)在只能采用理論計算的方法進行滲流計算分析。
筑壩材料。英房水庫土壩為粘土心墻壩,壩身填筑材料為風(fēng)化砂,心墻填筑材料為粉質(zhì)粘土、粉土、粘土。計算指標(biāo)采用值見表1。
土壩基礎(chǔ)。壩基主要為第四紀松散層,厚度由薄漸厚,為10~70 m,含水層主要為礫砂、圓角礫,砂礫石厚度由薄漸厚一般為10~40 m。礫砂、圓角礫滲透系數(shù)為3.56×10-3cm/s。
水位。英房水庫大壩設(shè)計上游水位為118.47 m,下游水位為 102.02 m。
表1 筑壩土料計算參數(shù)表
根據(jù)《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》(SL274-2001)規(guī)定,對土壩采用流體力學(xué)有限元法進行數(shù)值計算,計算采用邊坡穩(wěn)定計算采用北京理正軟件設(shè)計研究院的《理正巖土工程計算分析系列軟件》。設(shè)計斷面滲流穩(wěn)定計算成果見表2。
表2 設(shè)計斷面滲流穩(wěn)定計算成果
(1)大壩滲流計算穩(wěn)定,下游壩坡段逸出點高程小于設(shè)計計算值,壩體運行多年不出現(xiàn)壩體和壩基滲漏破壞。粘土心墻在連續(xù)性、壓實程度、防滲性能等方面質(zhì)量較好,但心墻與壩殼填筑料間無過渡層,對防滲體有影響,防滲體較完好。
(2)本工程壩基部位粘土心墻置于強風(fēng)化巖石之上,有一定的滲透性,但經(jīng)勘察滲漏量不大。
(3)防浪墻局部破損嚴重。
(4)右岸壩肩部位存在滲漏的可能性。
結(jié)論:主壩滲流穩(wěn)定,滲流性態(tài)基本安全,定為B級。
建議:在后續(xù)工作中進一步查明右岸壩肩部位的滲漏的可能性并采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?,以滿足水庫蓄水的要求。
由于本水庫沒有進行過鉆探,故無法從鉆探資料上確定溢洪道的滲漏量,但從現(xiàn)場觀測可以看出,溢洪道下游陡坡面上具有多處水出溢點,其高程接近現(xiàn)階段庫水位,說明溢洪道地基具有較嚴重的滲漏問題,在改造溢洪道之前應(yīng)先采取防滲措施進行處理。
結(jié)論:溢洪道滲流安全評價為C級。
英房水庫金屬結(jié)構(gòu)部分主體為溢洪道、輸水洞兩部分組成。安全評價的主要方法為現(xiàn)場檢查法。
溢洪道金屬結(jié)構(gòu)為溢洪道平板工作閘門及啟閉機。溢洪道工作閘門共3孔,孔口尺寸為6 m×6 m。工作閘門的啟閉機采用前拉式布置,啟閉機選用固定卷揚式平板閘門啟閉機。通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)工作閘門的操作室破損嚴重;啟閉機電動部分丟失,無電源;閘門年久失修,磨損銹蝕嚴重?zé)o法正常使用,影響工程的正常運用。通過現(xiàn)場檢查可以將英房水庫金屬結(jié)構(gòu)安全評價評定為C級。建議更新閘門和啟閉機,改造供電線路。
輸水洞為1.2 m×1.6 m壩下方涵。洞長73.8 m,進口高程104.5 m,出口高程101.5 m。輸水洞進口處設(shè)平板閘門一道,由啟閉塔操縱,有工作橋與壩頂連接,輸水洞最大泄量為18.4 m3/s。輸水洞興建于1958年,1960年竣工投入運行。由于原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)太低不能充分發(fā)揮作用,于1975年進行擴建至1978年竣工,并投入運行。通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)輸水洞工作及檢修閘門的操作室破損嚴重;啟閉機電動部分丟失,無電源;工作門槽及檢修門槽間隔墻漏水點多處;工作及檢修閘門漏水嚴重,多年不用,在兩道閘門之間用粘土封堵止水。閘門年久失修,磨損銹蝕嚴重?zé)o法正常使用,影響工程的正常運用。同時閘門和啟閉機早以超過使用年限,需要更新。通過現(xiàn)場檢查可以將英房水庫金屬結(jié)構(gòu)安全評價評定為C級。建議更新閘門和啟閉機。
針對水庫的大壩滲流和金屬結(jié)構(gòu)部分主體的溢洪道、輸水洞兩部分安全評價評定為C級。故英房水庫大壩為三類壩,屬病險水庫大壩,應(yīng)立即安排資金進行除險加固。建議除險加固的主要內(nèi)容如下:對水庫大壩將進行加高,同時加高心墻;壩頂寬度加寬至5 m;對左岸壩頭風(fēng)化巖、入庫公路進行加固處理;在原有基礎(chǔ)上對加高防浪墻,并對破損處進行修復(fù),對上、下游壩坡進行整理;對大壩進行加高處理及防滲處理,大壩護坡進行改造;將溢洪道改造為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),并增設(shè)導(dǎo)墻和消力池;對溢流堰底板進行加固修補,增加啟閉機電機和電源設(shè)備,對溢流堰工作閘門進行局部修補。對輸水洞滲漏處進行固結(jié)灌漿及加固修補;對輸水洞閘門、啟閉機進行改造更換;改建工作橋和啟閉室;對壩體滲漏處進行補充勘察。
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