森 維,孫紅燕,彭 林,楊繼生,宋興誠
(1.云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司,云南 個舊 661000;2.紅河學院 理學院,云南 蒙自 661100)
目前,國內(nèi)外對硫酸鋅溶液除銅、鎘通常采用鋅粉置換法[1-2]。Zn/Zn2+、Cd/Cd2+、Cu/Cu2+的標準電極電位分別為-0.763、-0.403、0.337 V,鋅先置換銅,后置換鎘。置換反應(yīng)所用的鋅粉主要有電爐鋅粉和噴吹鋅粉,但電爐鋅粉更具優(yōu)勢[3-5]:1)電爐鋅粉顆粒細,單位質(zhì)量顆粒數(shù)約為噴吹鋅粉的60倍,分散度高,表面積大,反應(yīng)速度快,活性強,耗量少;2)電爐鋅粉含有鉛、銻等雜質(zhì),對凈化除銅、鎘有促進作用;3)電爐鋅粉用原礦直接制取,成本低。生產(chǎn)實踐中,電爐鋅粉用量比噴吹鋅粉用量少,但仍需要理論量的2~3倍[6-7]才能保證置換后液中鎘質(zhì)量濃度小于20 mg/L。為進一步減少鋅粉用量,研究了通過添加活化劑A對硫酸鋅溶液進行一段凈化除銅、鎘,并對生產(chǎn)系統(tǒng)進行技術(shù)改進。
試驗原料為煉鋅系統(tǒng)的中上清液,pH為5~5.4,主要成分:Zn2+110.23g/L,Cu2+65mg/L,Cd2+1.78g/L,Co2+2.36mg/L,Ni2+2.51 mg/L,As3+0.141mg/L,Sb3+0.862mg/L,F(xiàn)-160.1mg/L,Cl-757.8mg/L。
電爐鋅粉:120目,總鋅質(zhì)量分數(shù)大于91%,金屬鋅質(zhì)量分數(shù)大于86%,含少量鉛、鎘、銻等雜質(zhì)。
活化劑A:質(zhì)量濃度為150g/L。加入活化劑可破壞電爐鋅粉表面的氧化鋅附面層,減少銅、鎘與鋅形成合金,提高電爐鋅粉利用率,減少鋅粉耗量,節(jié)約成本。
小型試驗:在5L燒杯中進行。將4L中上清液加入燒杯中,放置在電爐上加熱,機械攪拌。溶液加熱至50~60℃(目前所有工廠的一段凈化液溫度都控制在50~60℃,溫度過高會導致置換出的鎘復溶),加入一定量活化劑A,再加入電爐鋅粉,反應(yīng)一段時間后停止加熱,過濾后得一段凈化液和銅鎘渣。
技術(shù)改進試驗:將小型試驗確定的最佳參數(shù)應(yīng)用于工業(yè)試驗。在帶有機械攪拌裝置的鋼襯膠襯磚槽體(φ3 000mm×4 000mm,總?cè)莘e28.3 m3)內(nèi)進行,方法與小型試驗相同,槽體上配有蒸汽加熱裝置。
試驗條件:溫度50~60℃,反應(yīng)時間45 min,活化劑A加入量為1.5mL,1#凈化液中鋅粉加入量約等于理論量,2#和3#凈化液中鋅粉加入量逐漸增加。電爐鋅粉加入量對去除銅、鎘的影響試驗結(jié)果見表1。
從表1看出,電爐鋅粉用量約等于理論量時,銅可脫除到 0.138mg/L,鎘可脫除到36.45 mg/L,脫除率分別為99.79%、97.95%。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,此溶液再經(jīng)二段、三段凈化處理可完全達到電解要求(ρ(Cu2+)<0.5mg/L,ρ(Cd2+)<2.5 mg/L);當電爐鋅粉用量逐漸增加時,銅、鎘去除率更高,但為了節(jié)省成本,電爐鋅粉按理論量加入即可。
試驗條件:溫度50~60℃,反應(yīng)時間45 min,電爐鋅粉加入量為理論量即5.27g,活化劑A加入量為0.2~15mL?;罨瘎〢加入量對銅鎘去除率的影響試驗結(jié)果見表2??梢钥闯?,隨活化劑A加入量增加,銅脫除率變化不大,鎘脫除率先升高后降低,這可能是活化劑A用量過多后鎘出現(xiàn)復溶所致?;罨瘎〢用量不宜過多,以1.5mL(0.375mL/L)除鎘效果最好。
表2 活化劑A用量對除銅、鎘的影響
試驗條件:溫度50~60℃,電爐鋅粉加入量為理論量即5.27g,活化劑A加入量為1.5mL。反應(yīng)時間對銅、鎘去除率的影響試驗結(jié)果見表3。可以看出:隨反應(yīng)時間延長,銅、鎘脫除率提高;反應(yīng)時間為45min時,銅脫除率為99.79%,鎘脫除率為97.95%。綜合考慮,反應(yīng)時間以45min為宜。
表3 反應(yīng)時間對除銅、鎘的影響
表4為工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中一段凈化前液(中上清液,改進前)銅、鎘質(zhì)量濃度??梢钥闯?,實際溶液中,鎘質(zhì)量濃度非常高,且銅、鎘質(zhì)量濃度波動較大,需補加電爐鋅粉的量也波動較大,所以生產(chǎn)中需嚴格控制電爐鋅粉加入量,否則容易出現(xiàn)鋅粉過量或不足現(xiàn)象。
表4 濕法煉鋅系統(tǒng)中凈化前液的銅、鎘質(zhì)量濃度
表5為技術(shù)改進前、后濕法煉鋅系統(tǒng)中一段凈化液的銅、鎘質(zhì)量濃度。凈化過程中不加活化劑A。由于電爐鋅粉表面有氧化鋅附面層,且置換出的銅、鎘容易與鋅形成合金,隨反應(yīng)的進行,反應(yīng)速度和電爐鋅粉利用率都降低,鋅粉用量加大。為了降低生產(chǎn)成本,根據(jù)小型試驗結(jié)果并結(jié)合生產(chǎn)實際,對一段凈化過程進行技術(shù)改進:添加活化劑A破壞電爐鋅粉表面的氧化鋅附面層,減少銅、鎘與鋅形成合金,提高反應(yīng)速度和電爐鋅粉利用率。工藝條件為:溫度50~60℃,反應(yīng)時間45min,活化劑A加入量0.375mL/L,電爐鋅粉加入量略大于理論量。從表5看出,添加活化劑A后,電爐鋅粉消耗量約為改進前的一半,銅脫除率大于99%,鎘脫除率大于90%。雖然一段凈化液中鎘質(zhì)量濃度波動仍較大,但經(jīng)二段、三段凈化后完全能夠滿足生產(chǎn)要求。
表5 技術(shù)改進前、后濕法煉鋅系統(tǒng)中一段凈化液的銅、鎘質(zhì)量濃度
技術(shù)改進前,每年鋅粉消耗量為1 289.68t,而技術(shù)改進后,每年鋅粉耗量約為700t,按每t鋅粉1.2萬元計算,每年可節(jié)約709.4萬元。此外,技術(shù)改進后,每年可減少約590t鋅粉進入銅鎘渣中,大幅度降低了后續(xù)處理成本,節(jié)約資金約20萬元。
采用添加活化劑A新技術(shù)對硫酸鋅溶液一段凈化除銅、鎘,電爐鋅粉消耗量約降低一半,生產(chǎn)成本大幅度降低,凈化液中銅脫除率大于99%,鎘脫出率大于90%,滿足生產(chǎn)要求。
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