汪 萍
(華潤紡織合肥有限公司,合肥 230601)
我公司生產(chǎn)的新品種5.83 tex緊密紗(70 PIMA/30 SB),客戶反饋百根萬米整經(jīng)斷頭偏多,導致布機效率偏低。為查找原因,試驗室對該品種筒紗進行回倒檢驗,發(fā)現(xiàn)筒紗的實際斷頭折算其百根萬米整經(jīng)斷頭為3.2次,超過百根萬米1次的控制標準。
用該品種筒紗模擬整經(jīng)斷頭進行10萬m紗疵回倒檢測,通過對斷頭位置的形態(tài)進行分析和統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)細節(jié)斷頭約為70%,捻接接頭約為30%[1]。為此,對生產(chǎn)5.83 tex緊密紗品種的全部21臺JWF1530型細紗機進行逐臺大批量管紗抽樣檢測,針對筒紗斷頭處多為細節(jié)的問題,將管紗用USTER TESTER5型條干儀測試千米細節(jié)作為考察指標[2],由于斷頭處肯定存在強力弱環(huán),因此把用USTER TENSOJET4強力儀測試的最小強力也作為考察指標,分別以公司規(guī)定的這兩個指標的內(nèi)控標準為判斷依據(jù);將管紗千米細節(jié)均值多于內(nèi)控指標55個的機臺判為A項不合格機臺,將管紗最小強力均值小于內(nèi)控指標85 c N的機臺判為B項不合格機臺,將管紗千米細節(jié)均值多于55個、最小強力小于85 c N的機臺判為C項不合格機臺。結果發(fā)現(xiàn),21臺細紗機中有2臺A項不合格機臺、4臺B項不合格機臺、4臺C項不合格機臺(見表1)。
通過對不合格機臺的不合格錠位及其波譜圖進行現(xiàn)場分析和檢查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題[3]:① 個別管紗的波譜圖上出現(xiàn)8 cm~10 cm的機械波;② 部分下膠圈出現(xiàn)松弛、打折問題;③ 存在錠帶偏長、松弛問題;④ 個別前膠輥出現(xiàn)晃動、傷損、起槽問題。
表1 整改前細紗機的質(zhì)量參數(shù)
對問題檢查分析,采取了以下整改措施[2-3]:
a) 更換有問題的細紗下膠圈;
b) 更換起槽、損傷或晃動的膠輥;
c) 更換伸長、磨損的錠帶;
d) 優(yōu)化SAVIO POLAR型自動絡筒機電清參數(shù),收緊細節(jié)通道清紗設置,由-20%、20 cm修改為-15%、10 cm;
e) 檢修自動絡筒機捻接不良和捻接效果不穩(wěn)定的捻接器,使其捻接質(zhì)量達標,捻接效果穩(wěn)定;
f) 將自動絡筒機1錠~36錠作為試驗錠位進行系統(tǒng)整修,確保每個錠子的運行狀態(tài)良好。
隨機抽樣6只滿筒紗(筒重為1.25 kg/筒,筒紗定長為214 km/筒)進行測試,測試結果:6只筒紗共發(fā)生細節(jié)斷頭1次,折百根萬米整經(jīng)斷頭為0.78次,達到了百根萬米整經(jīng)斷頭1次的內(nèi)控標準,筒紗10萬m9級有害紗疵為2.3個、總紗疵為141.9個,也分別達到了有害紗疵為3個、總紗疵為180個的內(nèi)控出口標準。對10臺生產(chǎn)5.83 tex緊密紗的JWF1530型不合格機臺進行指標測試,全部達標。成紗質(zhì)量見表2。
表2 整改后細紗機的成紗質(zhì)量參數(shù)
整改后測試結果表明,所有JWF1530型細紗機臺生產(chǎn)的5.83 tex緊密紗都可以用作供絡筒經(jīng)紗,對其他自動絡筒機臺都按8號意大利SAVIO POLAR型自動絡筒機1錠~36錠一樣,逐錠檢修捻接器,優(yōu)化電清參數(shù)整機后即可做經(jīng)紗。經(jīng)試驗室測試,所有10臺不合格機臺已經(jīng)全部達標,達到了減少整經(jīng)斷頭的目的,滿足了客戶需求。
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