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      低成本冶煉SPHE工藝分析及策略

      2015-12-22 06:21:24王新志王中岐張振申厚健龍
      河南冶金 2015年3期
      關鍵詞:結瘤鋼種水口

      王新志 王中岐 張振申 厚健龍

      (安陽鋼鐵股份有限公司)

      0 前言

      SPHE 為日標優(yōu)質冷軋基料,當前國內應用廣泛。該鋼種從生產(chǎn)工藝而言目前已非常成熟,但是如何在保證鋼水冶煉質量的前提下,實現(xiàn)低成本生產(chǎn)依然是國內許多企業(yè)探討分析的熱點;從冶煉難度而言鋼水潔凈度控制、回[Si]回[P]控制及鋼水可澆性[1-2]是保證品種生產(chǎn)的關鍵,在冶煉生產(chǎn)過程中如何將成本和質量統(tǒng)籌兼顧,需要對整個冶煉過程做詳細的辯證分析,以其能找到較佳的解決方案。

      1 主要工藝裝備及可選流程

      安鋼的主要冶煉設備有:1300 t 混鐵爐1 座、170 t 脫硫站2 座、150 t 復吹轉爐3 座、170 t 吹氬站3 個、170 t LF 爐3 座、170 t RH 真空精煉爐2 座(雙工位)、雙機雙流常規(guī)板坯連鑄機2 臺等。

      安鋼在生產(chǎn)SPHC 鋼種時可選擇的工藝流程比較靈活,可有三條生產(chǎn)工藝路線選擇,即:

      1)鐵水預處理→復吹轉爐→吹氬站→雙機雙流常規(guī)板坯連鑄機→入庫;

      2)鐵水預處理→復吹轉爐→吹氬站→LF→雙機雙流常規(guī)板坯連鑄機→入庫;

      3)鐵水預處理→復吹轉爐→吹氬站→RH→雙機雙流常規(guī)板坯連鑄機→入庫。

      2 工藝論證分析

      2.1 成分設計

      2.1.1 產(chǎn)品成分及工藝力學性能要求

      在滿足日標JIS G3131 要求下,基本成分及工藝力學性能要求見表1。

      表1 SPHE 化學成分控制要求

      作為優(yōu)質冷軋基料SPHE 需具備良好的深沖性能,其主要工藝力學性能要求見表2。

      表2 SPHE 主要工藝力學性能要求

      2.1.2 成分設計論證

      在做具體的冶煉成分設計時,主要從四個方面考慮:(1)滿足標準范圍;(2)產(chǎn)品材料的可靠性;(3)生產(chǎn)成本的經(jīng)濟性;(4)現(xiàn)場生產(chǎn)的穩(wěn)定性與可行性。

      [C]:從保證材料的深沖性能要求而言,期望越低越好;但從轉爐冶煉的保證能力及控制吹損上考慮[C]又不適宜控制太低,若要考慮真空工藝脫碳完成[C]的控制,又會增加生產(chǎn)成本,故可將控制目標確定在0.05%以內。

      [Si]:主要是控制爐渣回[Si]及合金增[Si]的問題,期望越低越好。

      [Mn]:可以提高鋼的強度和淬透性,但此鋼種最主要的考慮應在固[S]上,一般認為合適的Mn/S比不應低于20,保證合適的Mn/S 比可以控制加熱晶界脆化[3]以及控制含硫脆性夾雜物的生成,Mn/S在小于10 時,板坯經(jīng)加熱初軋后表面開裂(如圖1、圖2 所示),整個板面呈擴展性開裂,造成坯料報廢。從生產(chǎn)控制的穩(wěn)定性上講,若放開[S]的控制可減少脫[S]成本,但就要相應的增加固[S]元素錳合金的成本,故需綜合考慮成分設計的可行性。一般認為將轉爐[S]控制在0.015%以內相對比較容易做到,由此認為[Mn]的設計至少應在0.20% ~0.30%為宜。

      由此最終確定SPHE 的成份設計范圍,見表3。

      表3 SPHE 化學成分設計控制范圍

      圖1 板坯粗軋開裂圖片

      圖2 金相組織分析

      2.2 成本分析

      從成本控制分析看,工藝路線越長工序過程能耗就愈高,意味著增加生產(chǎn)成本,單純從成本控制對比分析不同工藝路線的下的生產(chǎn)成本見表4。

      表4 不同工藝路線下的主要生產(chǎn)成本項估算對比

      從表4 可以看出,工藝路線(1)對應的生產(chǎn)成本最低,工藝路線(2)比工藝路線(1)噸鋼增加成本約30 元/t,而工藝路線(3)比工藝路線(1)噸鋼增加成本在50 元/t ~60 元/t。

      2.3 工藝路線的選擇

      最佳的工藝路線應是滿足產(chǎn)品質量需求下的相對簡潔的、可實現(xiàn)的、性價比高的工藝路線。下面對比三條工藝路線的優(yōu)缺點。

      從生產(chǎn)成本對比分析,工藝路線(1)最低;從脫硫和控制夾雜物上分析,工藝路線(2)優(yōu)勢明顯,因LF 具備脫硫和造渣優(yōu)勢,但也存在一定不足,如過程溫度損失、二次氧化、造渣回[Si]增[C]等不利因素;從控制夾雜物、抑制回[Si]、進一步脫[C]上分析,工藝路線(3)效果最好,但是成本也相對最高。

      現(xiàn)在需要驗證的是:若采用工藝路線(1),能否滿足的優(yōu)質冷軋基料各項工藝性能以及對后序加工性能的需要;或者是若要滿足產(chǎn)品質量的最終要求,采用工藝路線(1)還存在哪些問題,如何更好的解決。解決好以上問題,便可實現(xiàn)低能耗、低成本下的優(yōu)質冷軋基料鋼種的轉爐鋼水直接澆鑄工藝,此工藝流程相對簡潔、工序能耗低、生產(chǎn)效率高,值得研究和推廣。

      3 冶煉控制策略與實施效果

      3.1 預脫硫工序

      原材料條件是保證該鋼種生產(chǎn)的關鍵條件,隨機統(tǒng)計分析50 爐安鋼鐵水的基本情況,見表5。

      表5 初始鐵水條件分析

      從表5 可以看出,初始鐵水無論溫度及成分,均波動較大,對整個轉爐操作控制影響較大,同時由于轉爐自身的脫硫能力有限,若要穩(wěn)定保證轉爐終點目標[S]小于0.015%以內,必須采用鐵水預處理。

      因此,應采取下列應對策略:(1)采用鐵水預處理將鐵水[S]控制在0.005%以內,要求扒渣干凈;(2)要求高爐調整配料比例,穩(wěn)定鐵水[P]含量在0.080% ~0.100%,[Si]含量在0.30% ~0.60%;3)穩(wěn)定出鐵溫度,控制過程鐵水溫度損失,到站鐵水在預脫硫前溫度不得低于1350 ℃。

      3.2 轉爐工序

      采用工藝路線(1)時轉爐工序控制非常重要。圍繞鋼種生產(chǎn)需要保證以下幾個基本條件。

      3.2.1 成分控制

      成分控制的難點在于出鋼[C]以及回[Si]回[P]的控制。實測安鋼復吹轉爐煉鋼的[C]×[O]=0. 0027(以500 爐取均值,轉爐爐齡8000 爐以上),考慮轉爐出鋼后鋼包以及連鑄耐材的增碳現(xiàn)象,轉爐出鋼[C]不應超過0.04%,此時轉爐終點[O]應在700 ppm ~900 ppm??刂妻D爐回[Si]回[P]主要從兩個方面做起,一是轉爐爐內后期回磷,主要是控制轉爐后期溫度及終渣堿度(R),堿度控制在3.5 以上,出鋼溫度控制在1650 ℃以上。二是控制下渣量小于30 mm,轉爐氧化性終渣一旦大量下入鋼包,在爐渣脫氧后存在渣中硅和磷還原現(xiàn)象[4]。

      3.2.2 溫度控制

      溫度控制是根據(jù)不同的工藝路線,由鋼種液相限溫度以及生產(chǎn)節(jié)奏反推得到。在生產(chǎn)該類鋼種時還需考慮溫度對鋼水可澆性的影響,因為SPHE 鋼種合金含量少,兩相區(qū)溫度范圍較窄,一旦鋼水溫度控制不當,鋼水的可澆性會急劇變差,易造成溫低斷澆事故;同時鋁鎮(zhèn)靜鋼產(chǎn)生的夾雜物會增加鋼水的粘滯力,尤其易在水口附近被捕捉,形成結瘤,提高澆鋼時的鋼水過熱度可改善鋼水的流動性,減少結瘤的產(chǎn)生。具體溫度控制時需要兼顧多因素影響,如鋼包烘烤狀況、熱負荷時間、周轉節(jié)奏、出鋼時間、澆鋼周期等,轉爐應在不同狀況下做好對應的溫度補償措施,這一點對轉爐操作要求較高,尤其在采用工藝路線(1)時需要精確控制,統(tǒng)籌兼顧,統(tǒng)計安鋼實際的溫度控制一般轉爐終點溫度控制在1640 ℃~1680 ℃之間。

      3.2.3 夾雜物控制

      在冶煉低碳SPHE 鋼種時轉爐終點[O]基本維持在700 ppm ~900 ppm,為控制吹損、減少夾雜物負擔,強化轉爐后期后攪很有必要,以盡力減少一次脫氧夾雜物。夾雜物的控制要點為:確保一次脫氧完全,力控二次氧化污染,因為轉爐一次脫氧產(chǎn)物量大、且較為集中,易于聚集、長大、上浮、脫除,而二次氧化產(chǎn)物細小、彌散,不易聚集長大,脫除相對困難;另外不容忽視的是轉爐終渣改質以控制鋼-渣的界面?zhèn)餮?。文獻[5]指出:在鋼包渣w(TFe + MnO)小于4.0% ~6.0%時,鋼-渣界面?zhèn)鳎跲]速度可得到有效抑制,而在此種情況下渣中硅、磷的還原反應尚未發(fā)生;這樣就可實現(xiàn)在有效抑制鋼- 渣界面?zhèn)鳎跲]的同時實現(xiàn)回[Si]回[P]的控制。安鋼采用預熔渣洗料進行凈化鋼水和轉爐終渣改質處理,預熔渣洗料組分為CaO%:40 - 45、Al2O3%:20 - 25、Al%:8 -20、SiO2%:8 -15、CaF%:3 -5,加入量按1.0 kg/t ~1.5 kg/t,影響鋼水溫度可控制在10℃以內,總體應用效果較好,隨即抽取10 爐爐渣改質后組分分析見表6。

      表6 爐渣改質后組分分析

      3.3 連鑄工序

      連鑄工序的關鍵在于控制非穩(wěn)態(tài)澆鑄及鑄坯質量。保持穩(wěn)態(tài)澆鑄和良好的設備工況是鑄坯質量保證的前提,尤其在連鑄生產(chǎn)中控制非穩(wěn)態(tài)澆鑄非常關鍵,除正常的開機操作外,造成非穩(wěn)態(tài)澆鑄的主要因素有中包水口/板間吸氣、結晶器液面卷渣、水口結瘤降速、溫低堵水口、耐材蝕損異常等,其中水口結瘤是該鋼種連鑄生產(chǎn)過程中常見的問題,結合以往研究的結論[6]做簡要論述,連鑄中間包澆鋼控制示意圖見圖3。連鑄出現(xiàn)上水口結瘤后關閉中間包滑板,從上水口內取出殘留鋼水棒縱剖分析、浸入式水口結瘤后分析分別見圖4、圖5。

      圖3 中間包澆鋼示意圖

      圖4 中間包上水口內殘樣縱剖圖

      圖5 浸入式水口結瘤殘樣圖

      從圖3、圖4 可以看出,一旦中間包上水口發(fā)生結瘤,塞棒位置被迫上移增加開口度方可保證正常的通鋼量,隨著結瘤程度的加劇,塞棒控流作用失效,澆鋼生產(chǎn)只能選擇降速或停澆;從圖5 看浸入式水口結瘤后在水口內壁會聚集大量灰白色的(Al2O3)夾雜物,嚴重影響澆鋼質量,因此穩(wěn)定連鑄生產(chǎn)的前提是鋼水潔凈度必須有保證。

      3.4 實施效果

      1)成分控制:SPHE 化學成分設計控制范圍見表7(隨即選取20 爐的中間包成分)。

      表7 SPHE 化學成分設計控制范圍

      從表7 可以看出,成份控制全部達標,完全滿足鋼種需求,未見回[Si]回[P]超標現(xiàn)象。

      2)鑄坯低倍分析:該鋼種屬于低碳低硅低錳鋼種,鑄坯的熱塑性及元素偏析均較易控制,對應低倍分析評級可達到C 類0.5 級,同時未見鑄坯中間裂紋。

      3)鋼中夾雜物及T[O]分析:隨即抽取10 爐進行夾雜物評級分析,同時選取5 爐中間包鋼水樣加工成φ5 mm ×6 mm 的棒樣,采用N-O 分析儀做T[O]分析,結果見表8。分析認為可以滿足產(chǎn)品對夾雜物控制的需要。

      表8 夾雜物評級及鋼中T[O]分析

      綜上所述,分析認為采用工藝路線(1)時,通過制定科學合理的控制策略,完全可以實現(xiàn)該鋼種的穩(wěn)定生產(chǎn)。

      4 結論

      1)結合工藝路線進行成本分析認為:采用工藝路線(1)生產(chǎn)成本最低,比工藝路線(2)及工藝路線(3)分別節(jié)約成本約合噸鋼30 元和50 元~60元。

      2)圍繞產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性及可靠性,針對工藝路線(1)分別進行了成分設計論證分析、生產(chǎn)成本分析、工序控制分析等,并制定了相應的優(yōu)化策略,通過實踐證明采用工藝路線(1)生產(chǎn)優(yōu)質冷軋基料的方案是可行的。

      [1]張遠強,王新志,王三忠,等.低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼低成本冶煉工藝優(yōu)化[J].鋼鐵研究,2011,39(4):16 -19.

      [2]孫玉強 劉社牛 蘇伯輝.安鋼低碳低硅鋼SPHC 生產(chǎn)工藝研究[J].河南冶金,2008,16(2):40 -42.

      [3]高新軍,張小歡,李陽,等.SPHC 鋼熱軋板卷破邊成因及防治措施[J]. 鋼鐵,2011,46(6):96 -99.

      [4]歐陽瑜,李力,劉海強,等. 優(yōu)質冷軋基料SPCC 生產(chǎn)工藝優(yōu)化研究[J].中國冶金,2011,21(08):30 -33.

      [5]劉中柱,蔡開科. BOF-RH-CC 生產(chǎn)低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼潔凈度研究[J]. 鋼鐵,2001,36(4):23 -26.

      [6]毛盡華.采用BOF-RH -CC 工藝生產(chǎn)低碳低硅鋼[J]. 鋼鐵研究,2012,40(5):45 -48.

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