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      以褐煤為原料的碎煤加壓氣化工藝適應(yīng)性的探討

      2015-12-22 05:42:22常旭內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古赤峰025350
      化工管理 2015年17期
      關(guān)鍵詞:碎煤褐煤氣化爐

      常旭(內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰 025350)

      碎煤加壓氣化工藝是目前世界上應(yīng)用最多的加壓氣化方法之一,具有流程成熟可靠、煤氣中甲烷含量高、氧耗低、氣化強度高等優(yōu)點,是煤制天然氣行業(yè)的首選煤氣化技術(shù)。因此如何集中力量攻克碎煤加壓氣化工藝以褐煤為原料時的適應(yīng)性,提高碎煤加壓氣化工藝水平,降低成本提高經(jīng)濟效益,是適應(yīng)煤制天然氣快速發(fā)展、降低天然氣對外依存度的關(guān)鍵,也是解決我國煤制天然氣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的有效途徑。

      1 碎煤加壓氣化工藝以褐煤為原料時的優(yōu)點

      1.1 煤價低廉

      由于褐煤成煤年齡較短,其固定碳含量較少,因此其價格低廉,僅為無煙煤售價的1/4至1/5左右,每標方天然氣的生產(chǎn)成本遠遠低于煙煤和無煙煤等,當(dāng)選擇褐煤為原料時,具有良好的市場經(jīng)濟效益。(如表1所示)

      1.2 反應(yīng)活性高

      同時褐煤還具有揮發(fā)分含量高,結(jié)構(gòu)疏松等特點,在氣化爐內(nèi)干燥預(yù)熱層和干餾層即脫去揮發(fā)分,當(dāng)褐煤到達氣化層時,生成的煤焦具有豐富的孔隙,反應(yīng)的比表面積大,氣固相反應(yīng)的擴散阻力小,氣化劑更容易擴散到煤焦內(nèi)孔中去,因而褐煤的化學(xué)活性較高,氣化速度加快,生成的煤氣中有效氣成分含量更高。另一方面,由于褐煤機械強度差,在氣化爐內(nèi)高溫氣氛中易失水碎裂導(dǎo)致煤的粒度進一步減小,增大了表面積,在動力學(xué)控制區(qū)的吸附和擴散速度更快,也更有利于氣化反應(yīng)進行。

      1.3 產(chǎn)品煤氣中甲烷含量高

      褐煤的固定碳含量較少,低位發(fā)熱量僅為2900-3400kcal/kg,入爐后氣化反應(yīng)快、燃燒時間短,爐內(nèi)氣化溫度低,但有利于甲烷的生成反應(yīng)(甲烷化反應(yīng)為放熱反應(yīng)),煤氣組成中甲烷含量增大,其甲烷產(chǎn)量占最終產(chǎn)品天然氣組成的48%-56%。

      1.4 灰分含量低

      褐煤的灰分含量較少,遠遠低于其它煤種,同時由于其粘結(jié)性較小和氣化溫度低,氣化后產(chǎn)生的灰渣粒度較小,并含有一定的粉灰,爐渣的排出量較少,隨爐渣排出的殘?zhí)亢蜐摕岜厝粶p少,降低了能耗和運輸成本,具有良好的經(jīng)濟效益。

      2 碎煤加壓氣化工藝以褐煤為原料時出現(xiàn)的問題

      由于褐煤變質(zhì)程度較淺,工業(yè)分析各組分含量波動范圍較大,而碎煤加壓氣化工藝對原料煤煤質(zhì)要求極其嚴格,不能偏離設(shè)計指標。因此使用褐煤為原料,碎煤加壓氣化裝置運行初期,氣化爐會頻繁故障跳車,經(jīng)過長時間摸索及調(diào)試,主要發(fā)現(xiàn)以下幾點問題:

      2.1 篩分率較低,煤粉量較大

      褐煤的機械強度較差,經(jīng)過破碎、篩分、火車轉(zhuǎn)運、輸煤皮帶運輸、二次篩分等過程會產(chǎn)生大量的煤粉,這部分煤粉作為動力鍋爐原料時無法消耗,這就造成了氣化爐和動力鍋爐負荷無法平衡的問題,影響了系統(tǒng)負荷的進一步提升。

      2.2 產(chǎn)品煤氣含塵量較高,副產(chǎn)煤氣水量較大

      褐煤變質(zhì)程度較淺,具有較高的水分含量,在進入氣化爐內(nèi)干燥預(yù)熱層及干餾層受熱時,煤中大量的表面水分逸出太快,容易使煤塊碎裂而產(chǎn)生大量煤粉,而氣化爐出口位置位于干餾層附近,大量煤粉易隨煤氣帶出,進而使廢熱鍋爐集水槽及煤氣變換冷卻系統(tǒng)變換爐催化劑床層堵塞,同時也易使煤氣凈化系統(tǒng)再吸收給料泵和CO2吸收塔給料泵入口濾網(wǎng)頻繁堵塞,造成煤氣變換效率下降及催化劑使用壽命縮短等影響。堵塞嚴重時,會造成氣化爐停車或系統(tǒng)停車甚至催化劑失活無法使用等情況的發(fā)生。

      同時由于煤氣中水含量增高,在廢熱鍋爐集水槽及煤氣變換冷卻系統(tǒng)會產(chǎn)生大量的煤氣水,增加了煤氣水處理系統(tǒng)負荷及廢水處理成本。嚴重時,氣化爐裝置僅為70%負荷的情況下,煤氣水處理系統(tǒng)負荷已達到100%。

      2.3 氧氣消耗增加,煤塊粘連煤粉

      褐煤較高的水分含量同時增加氣化爐內(nèi)干燥預(yù)熱層所需熱量從而增加氧氣消耗。根據(jù)計算及實際消耗統(tǒng)計,每增加1%的水分,氧消耗將增加1.5%;同時,褐煤較高的水分含量會影響篩分效果,褐煤表面附著大量的煤粉,給原料預(yù)處理造成困難。

      2.4 氣化爐工況較差,停車頻繁

      褐煤熱穩(wěn)定性TS+6僅為28.7%,且其機械強度差,在氣化爐內(nèi)高溫高水分氛圍氣化過程中易爆裂,導(dǎo)致煤的粒度減小,使氣化爐床層阻力增大,從而造成氣化劑分布不均及床層紊亂壓差增高。同時,粒度過小使煤在氣化爐內(nèi)床層下移過程中產(chǎn)生偏析現(xiàn)象,致使床層不勻,易產(chǎn)生偏斜或燒穿。以上氣化爐工況惡化情況使氣化爐煤鎖大法蘭溫度、煤氣出口溫度同時增高,氣化爐與水夾套壓差增大,出口煤氣成分分析CO2和O2含量增加,有效氣體成分CO和CH4含量減少,限制了氣化爐的生產(chǎn)能力,工況惡化嚴重時會導(dǎo)致氣化爐停車。

      表1 褐煤工業(yè)分析

      表2 褐煤元素分析

      2.5 堿金屬及鹵族元素含量高

      部分地區(qū)褐煤含有較高含量的堿金屬及鹵族元素,同時還包含釩、硫等元素。褐煤在氣化爐內(nèi)燃燒層與灰層交界區(qū)域及低負載運行情況下,易發(fā)生燃燒區(qū)下移的現(xiàn)象,結(jié)合高腐蝕性鹵素氣氛、氣化爐內(nèi)夾套材料15CrMo抗鹵化性能不足的現(xiàn)象,容易導(dǎo)致氣化爐內(nèi)夾套爐蓖上方灰分區(qū)域及燃燒區(qū)域發(fā)生“鹵化-氧化腐蝕加劇下的高溫磨蝕腐蝕”,出現(xiàn)內(nèi)夾套材料15CrMo的異常腐蝕減薄。(如表2所示)

      3 相關(guān)整改措施

      3.1 提高破碎及篩分粒度上限,制定摻燒方案

      為了提高篩分率,減小氣化爐入口煤粉量及產(chǎn)品煤氣含塵量,改善篩分效果及氣化爐工況,降低煤氣水產(chǎn)量及氧氣消耗,將入爐原料褐煤粒度進行調(diào)整,對最小粒度進行適當(dāng)放大(顆粒過大易造成加煤系統(tǒng)堵塞和架橋,灰中殘?zhí)苛坎灰卓刂疲厦阂蟛捎?3-50mm粒度級的褐煤;同時要求褐煤顆粒組成均勻,最大粒徑與最小粒徑比為5-8(低負荷時可適當(dāng)放寬到8);同時,為降低因產(chǎn)品煤氣夾帶煤粉而導(dǎo)致的碳損失,要求入爐煤最小粒徑宜在6mm以上,小于6mm的煤粉量控制在1.5%以內(nèi),小于13mm的細粒煤量控制在5%以內(nèi)。并且制定摻燒配比方案,將各礦區(qū)不同品質(zhì)褐煤按照固定比例進行摻燒,即將機械強度略高、含水量略小的褐煤和機械強度差、含水量高的褐煤按照固定比例進行摻燒。

      3.2 采用鎳基合金Inconel625對氣化爐內(nèi)夾套進行堆焊防腐

      為了適應(yīng)褐煤含有較高含量的堿金屬及鹵族元素的情況,避免氣化爐內(nèi)夾套材料出現(xiàn)異常腐蝕減薄情況,需使用在氯化物介質(zhì)中具有出色的抗點蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕及侵蝕的性能和具有很好的耐無機酸腐蝕性能,同時在氧化及還原環(huán)境中也具有耐堿和有機酸腐蝕的性能和有效的抗氯離子還原性應(yīng)力腐蝕開裂性能的Inconel625鎳基合金對氣化爐內(nèi)夾套內(nèi)壁進行機械自動化堆焊防腐。

      4 結(jié)語

      碎煤加壓氣化工藝以褐煤為原料生產(chǎn)天然氣,盡管遇到了諸多的困難,但經(jīng)過不斷的摸索實踐與整改創(chuàng)新,已解決了碎煤加壓氣化工藝以褐煤為原料時適應(yīng)性的問題,這對提高碎煤加壓氣化工藝水平起到了至關(guān)重要的示范作用,是適應(yīng)煤制天然氣快速發(fā)展、降低天然氣對外依存度的關(guān)鍵,也是解決我國煤制天然氣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的有效途徑。

      [1]荊宏健,王光彪,張振芳.《魯奇煤加壓氣化制氨工藝及裝置的實踐與研究》,化學(xué)工業(yè)出版社.

      [2]沙興中,楊南星.《煤的氣化與應(yīng)用》,華東理工大學(xué)出版社.

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