哈鍋?zhàn)灾餮邪l(fā)300MW級循環(huán)流化床鍋爐翻床原因及對策
劉飆
(臨渙中利發(fā)電有限公司, 安徽 淮北235139)
摘要:哈鍋?zhàn)灾餮邪l(fā)300MW級循環(huán)流化床鍋爐在臨渙中利發(fā)電有限公司調(diào)試運(yùn)行期間多次發(fā)生“翻床”,影響機(jī)組安全連續(xù)運(yùn)行。通過技術(shù)分析,找出“翻床”原因制定出優(yōu)化一、二次風(fēng)配比、提高床層運(yùn)行壓力的運(yùn)行調(diào)整措施和在分離器進(jìn)口增設(shè)吹掃裝置的系統(tǒng)改造方案,方案實(shí)施后基本消除了“翻床”現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;褲衩形雙布風(fēng)板;翻床;一次風(fēng);二次風(fēng);技術(shù)措施
收稿日期:2015-01-20
作者簡介:劉飆(1969-),男,安徽金寨人,臨渙中利發(fā)電有限公司工程師,研究方向?yàn)檠h(huán)流化床鍋爐。
中圖分類號:TK229.6
0引言
哈鍋?zhàn)灾餮邪l(fā)300MW級循環(huán)流化床鍋爐在臨渙中利發(fā)電有限公司調(diào)試及投入商業(yè)運(yùn)行初期,出現(xiàn)過數(shù)次鍋爐“翻床”現(xiàn)象,給機(jī)組的安全和穩(wěn)定運(yùn)行帶來不利影響。通過對“翻床”現(xiàn)象的分析,找出了引起鍋爐翻床的影響因素,確定了預(yù)防“翻床”的技術(shù)方案,方案實(shí)施后,基本消除了該型鍋爐的“翻床”現(xiàn)象。
1哈鍋?zhàn)灾餮邪l(fā)300MW級循環(huán)流化床鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
臨渙中利發(fā)電有限公司采用哈鍋?zhàn)灾餮邪l(fā)300MW級循環(huán)流化床鍋爐,為單爐膛褲衩形雙布風(fēng)板、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、亞臨界自然循環(huán)汽包爐,配套上海電氣集團(tuán)330MW汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性分別見表1和表2。
表1 主要技術(shù)參數(shù)
表2 設(shè)計(jì)煤科與校核煤種特性
2單爐膛雙布風(fēng)板結(jié)構(gòu)翻床現(xiàn)象
雙布風(fēng)板型流化床鍋爐具有布風(fēng)均勻、燃燒效率高等一系列優(yōu)點(diǎn),但是,由于兩個布風(fēng)板相互獨(dú)立,運(yùn)行過程中,如遇擾動(如供風(fēng)、給煤、返料脈動等)破壞了雙布風(fēng)板的平衡時,就很容易導(dǎo)致一個布風(fēng)板內(nèi)的物料全部翻到另一個床內(nèi),而無法自動恢復(fù)到原有平衡狀態(tài),這就是通常所說的翻床。翻床現(xiàn)象主要表現(xiàn)為:
2.1兩床的床壓相差超過2.5Kpa,且呈正弦擴(kuò)散狀波動趨勢。
2.2兩床的平均床溫偏差迅速增大。
2.3兩床的一次風(fēng)量出現(xiàn)較大偏差,嚴(yán)重時一側(cè)床流化風(fēng)量為零,而另一側(cè)為最大風(fēng)量。
2.4兩臺一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓出現(xiàn)大幅波動。
2.5回料閥壓力大幅波動。
2.6汽溫快速下降。
3翻床原理分析
單爐膛雙布風(fēng)板鍋爐通常采用一臺四分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,該型空預(yù)器有一個煙氣倉室、兩個二次風(fēng)倉室和一個一次風(fēng)倉室,一次風(fēng)倉室布置在兩個二次風(fēng)倉室之間。
兩個布風(fēng)板所需一次風(fēng)(流化風(fēng))均來自唯一的供風(fēng)點(diǎn)——一次風(fēng)倉,鍋爐正常運(yùn)行時,左右側(cè)布風(fēng)板的風(fēng)量各占總一次風(fēng)量的一半,翻床過程原理如圖1所示。
圖1 翻床原理示意圖 1~2:正常運(yùn)行; 2:擾動點(diǎn);2~3:擾動擴(kuò)大4:翻床完成
由于左右兩個風(fēng)箱的風(fēng)來自同一個空預(yù)器,當(dāng)某個擾動導(dǎo)致一側(cè)的床壓升高時,該側(cè)的一次風(fēng)就會降低,相反另一側(cè)的一次風(fēng)會增大,風(fēng)量大的一側(cè)就會將該側(cè)的物料大量吹到另一側(cè),使另一側(cè)的床壓進(jìn)一步升高,該過程見圖1中的2~3段,由于翻床過程很快,通常在1~2分鐘內(nèi)完成,控制不當(dāng)時會導(dǎo)致徹底料層壓死,鍋爐無法運(yùn)行,該過程如圖1中的3~4段。
4鍋爐運(yùn)行過程中的“翻床”原因分析
通過分析翻床過程中的相關(guān)參數(shù),我們發(fā)現(xiàn)引起翻床的原因主要有:變負(fù)荷過程中一次、二次風(fēng)配風(fēng)不合理、風(fēng)帽脫落、旋風(fēng)分離器進(jìn)口煙道內(nèi)循環(huán)灰堆積及回料閥料腿返料阻力大等。
4.1一二次風(fēng)配風(fēng)不合理,風(fēng)量過大
由于哈鍋?zhàn)灾餮邪l(fā)300MW級循環(huán)流化床鍋爐取消了外置床,控制鍋爐床溫主要通過調(diào)節(jié)給煤量和一、二次風(fēng)量進(jìn)行,其設(shè)計(jì)一、二次風(fēng)量分別為38.8萬m3/h和46萬m3/h。然而在鍋爐實(shí)際運(yùn)行過程中,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷300MW及以上時,布風(fēng)板總一次風(fēng)量超過45萬m3/h,總二次風(fēng)量超過50萬m3/h,風(fēng)量過大導(dǎo)致旋風(fēng)分離器進(jìn)口煙氣流速最大達(dá)35m/s以上,分離器內(nèi)的下行氣流與上升氣流在分離器內(nèi)強(qiáng)烈混合(見圖2),使內(nèi)旋流的下端周期性地掃到分離器壁上,形成若干個偏心的縱向環(huán)流,它會把已濃集在器壁處的循環(huán)灰顆粒重新?lián)P起卷入上行的內(nèi)旋流中(見圖3),導(dǎo)致灰循環(huán)異常,具體表現(xiàn)是回料閥壓力及鍋爐大床床壓周期性波動,床溫隨爐內(nèi)物料量周期性變化而變化,并且隨著時間延長,分離器內(nèi)循環(huán)灰量大量積聚,遇擾動則在幾分鐘內(nèi)迅速落入爐膛,造成單側(cè)大床“壓死”,是引發(fā)“翻床”的主要影響因素之一。
圖3 旋風(fēng)分離器內(nèi)部的二次渦流
4.2鍋爐燃燒自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的一、二次風(fēng)量自動調(diào)節(jié)參數(shù)設(shè)置不合理,變負(fù)荷過程中風(fēng)量變化幅度過大
鍋爐燃燒自動“煤—風(fēng)”系統(tǒng)采用分段調(diào)節(jié)方式,在變負(fù)荷過程中,風(fēng)量自動跟蹤曲線呈階梯形變化(見表3),風(fēng)量增、減變化不僅數(shù)值大,同時變化速率偏快,對爐內(nèi)灰循環(huán)產(chǎn)生強(qiáng)烈擾動,引起翻床。
表3 給煤量與一次總風(fēng)配比對照表
4.3旋風(fēng)分離器進(jìn)口水平煙道循環(huán)灰堆積
在每次翻床后對灰循環(huán)回路檢查時發(fā)現(xiàn),分離器進(jìn)口水平煙道內(nèi)積灰量較大,灰堆高度約4~5米,占據(jù)分離器進(jìn)口水平煙道截面約1/2,循環(huán)灰在煙道內(nèi)堆積量偏大,減少了分離器進(jìn)口的流通截面,進(jìn)口煙氣流速升高,影響循環(huán)灰穩(wěn)定進(jìn)入回料閥。
4.4風(fēng)帽脫落導(dǎo)致布風(fēng)均勻性惡化
如果鍋爐運(yùn)行過程中出現(xiàn)單側(cè)布風(fēng)板上風(fēng)帽脫落現(xiàn)象,必然會引起該側(cè)床層流化風(fēng)量分布失衡,個別旋風(fēng)分離器入口煙氣流速異常增大或減小,導(dǎo)致發(fā)生“翻床”。
5改進(jìn)措施
為有效遏制“翻床”發(fā)生,在分析了床壓失穩(wěn)和翻床的機(jī)理后,根據(jù)事故發(fā)生的原因,制定出技術(shù)措施。具體內(nèi)容包括:
5.1為解決鍋爐大床風(fēng)帽脫落問題,重點(diǎn)抓好檢修過程中質(zhì)量控制,把風(fēng)帽檢查維修做為重點(diǎn)檢修的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容,以“逢停必檢、逐個排查、修必修好”為原則,先后對鍋爐6000余只風(fēng)帽進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)焊問題風(fēng)帽近500只。同時考慮對風(fēng)帽結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),有效減少風(fēng)帽脫落。
5.2在旋風(fēng)分離器入口水平煙道加裝吹掃風(fēng)裝置。由于旋風(fēng)分離器進(jìn)口水平煙道嚴(yán)重積灰,當(dāng)遇到異常擾動時,引起水平煙道內(nèi)積灰塌落,大量積灰落入分離器立管、回料閥,造成回料閥壓力波動,灰循環(huán)異常,誘發(fā)床壓失穩(wěn)、翻床。
為解決水平煙道積灰問題,在旋風(fēng)分離器進(jìn)口水平煙道加裝吹掃風(fēng)管路,防止循環(huán)灰在分離器入口大量積聚發(fā)生塌落。具體方案是:從一次風(fēng)機(jī)出口聯(lián)箱上用DN250鋼管分別引至鍋爐左右兩側(cè),然后再從母管分別接到同側(cè)的2只旋風(fēng)分離器的入口煙道,每只分離器的入口煙道上加裝三只吹掃噴管,利用一次風(fēng)對入口煙道進(jìn)行不間斷吹掃,以減少煙道積灰,改善鍋爐灰循環(huán)。技改方案見圖4和圖5所示。
圖4 吹掃風(fēng)系統(tǒng)示意圖
圖5 吹掃風(fēng)管布置簡圖
5.3通過相關(guān)參數(shù)分析,得出一、二次風(fēng)量及其配比不合理與“翻床”之間存在關(guān)聯(lián)的結(jié)論,對鍋爐運(yùn)行中一、二風(fēng)量的配比進(jìn)行了優(yōu)化,減少了下排二次風(fēng)對爐膛料層的強(qiáng)烈擾動,穩(wěn)定了燃燒。
5.4對鍋爐燃燒自動系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整:①A、B床壓差(三取中)之差>4KPa,切除一次風(fēng)門自動;②將燃料量調(diào)節(jié)對應(yīng)的一次風(fēng)量變化速率輸出設(shè)定高、低限;③一次風(fēng)門自動投入時,風(fēng)門開度>70%時退出一次風(fēng)門自動調(diào)節(jié)。
6結(jié)論
引起鍋爐床壓失穩(wěn)及翻床的原因較為復(fù)雜,通過對“翻床”機(jī)理及現(xiàn)象的分析,筆者發(fā)現(xiàn)鍋爐一、二次風(fēng)配風(fēng)和風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理是導(dǎo)致鍋爐床壓失穩(wěn)、“翻床”的主要原因,同時,由于風(fēng)帽脫落導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)不均勻及回料閥返料脈動也可能引起床壓失穩(wěn)和“翻床”。相應(yīng)地,我們通過對一、二次風(fēng)量及其調(diào)節(jié)方法的優(yōu)化配置、在分離器進(jìn)口加裝吹掃裝置等手段,就基本消除了鍋爐床壓失穩(wěn)和“翻床”現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn):
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