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      600 MW亞臨界汽輪機(jī)抽汽溫度偏高的治理方案

      2015-12-30 02:32:54劉勇海趙志勇
      電力安全技術(shù) 2015年3期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)缸通流抽汽

      劉勇海,趙志勇

      (河北國(guó)華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 定州 073000)

      600 MW亞臨界汽輪機(jī)抽汽溫度偏高的治理方案

      劉勇海,趙志勇

      (河北國(guó)華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 定州 073000)

      針對(duì)某電廠機(jī)組汽輪機(jī)低壓缸抽汽超溫現(xiàn)象,指出低壓內(nèi)缸水平中分面變形產(chǎn)生內(nèi)張口引起低壓缸漏汽,最終導(dǎo)致抽汽溫度偏高,并結(jié)合同類型機(jī)組的治理經(jīng)驗(yàn)制定了低壓缸的治理方案,給出了實(shí)施后可取得的預(yù)期效果。

      汽輪機(jī);低壓缸;抽汽;超溫

      1 抽汽超溫概況

      某電廠1、2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)是由上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國(guó)西屋公司技術(shù)制造的600 MW亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組型號(hào)為N600-16.7/537/537。汽輪機(jī)具有8段非調(diào)整回?zé)岢槠?,其中:高、中壓缸?段抽汽,2個(gè)低壓缸共4段(5~8段)抽汽。低壓缸全部由板件焊接而成,為減小溫度梯度,設(shè)計(jì)成3層缸,即雙層內(nèi)缸和單層外缸。

      由于2臺(tái)機(jī)組均為上世紀(jì)90年代設(shè)計(jì)制造,受當(dāng)時(shí)技術(shù)、制造、安裝等多方面因素的限制,投產(chǎn)運(yùn)行后機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性偏低,機(jī)組熱耗、汽缸效率等主要指標(biāo)與設(shè)計(jì)值存在一定偏差。較為突出的問(wèn)題是:低壓5、6段抽汽溫度比設(shè)計(jì)值偏高,即額定工況下5、6段抽汽溫度設(shè)計(jì)值分別為219.2 ℃、132.8 ℃,但實(shí)際上2號(hào)機(jī)組5段抽汽溫度最高達(dá)263 ℃,6段抽汽最高達(dá)196 ℃。抽汽超溫不僅使該級(jí)段的效率及功率下降,嚴(yán)重時(shí)還可能導(dǎo)致機(jī)組安全事故。

      2 原因分析

      該電廠1、2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)低壓缸為3層缸,最內(nèi)層為1號(hào)內(nèi)缸,中間為2號(hào)內(nèi)缸。低壓內(nèi)缸漏汽是導(dǎo)致抽汽溫度偏高的重要原因,而造成低壓內(nèi)缸漏汽的原因很多,如:低壓汽缸剛性不足、人孔內(nèi)空間狹小、螺栓預(yù)緊力無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求、局部區(qū)域發(fā)生塑性變形產(chǎn)生漏汽通道、動(dòng)靜之間不均勻差脹等。低壓缸漏汽主要為以下3種情況:(1)中、低壓缸聯(lián)通管進(jìn)入低壓缸依次穿過(guò)外缸和2號(hào)內(nèi)缸,穿孔處全部用法蘭連接,可能因法蘭結(jié)合面不嚴(yán)密而產(chǎn)生漏汽;(2)進(jìn)入低壓1號(hào)內(nèi)缸的蒸汽通過(guò)1號(hào)內(nèi)缸肋板中分面、靜葉環(huán)中分面及隔板套的外緣定位面,漏入5、6段抽汽口;(3)5、6段抽汽室中的蒸汽通過(guò)低壓1號(hào)內(nèi)缸的端壁中分面,漏入7段抽汽室。

      2013年,在2號(hào)機(jī)組檢修中,發(fā)現(xiàn)低壓內(nèi)缸水平中分面處有明顯的汽流沖刷痕跡,如圖1所示。

      圖1 1號(hào)低壓內(nèi)缸中分面汽流沖刷痕跡

      結(jié)合1號(hào)內(nèi)缸空缸嚴(yán)密性測(cè)量數(shù)據(jù),分析認(rèn)為造成低壓缸5、6段抽汽超溫的主要原因是:由于1號(hào)內(nèi)缸水平中分面變形產(chǎn)生內(nèi)張口,導(dǎo)致低壓缸進(jìn)汽直接漏入5、6段抽汽口。引起低壓缸水平中分面變形、張口的主要原因有以下3個(gè)方面:

      (1) 低壓缸是一個(gè)較大的焊接部件,焊點(diǎn)較多且復(fù)雜,在熱處理過(guò)程中易產(chǎn)生焊接應(yīng)力,導(dǎo)致中分面張口變形,引起漏汽;

      (2) 在機(jī)組運(yùn)行中,凝汽器抽真空使低壓缸承受較大合力,導(dǎo)致低壓1號(hào)內(nèi)缸中分面變形漏汽;

      (3) 低壓外缸中段通過(guò)螺栓與其前后兩側(cè)外缸連接,低壓外缸中段由于支撐肋板較少,剛性較差,在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)凝汽器抽真空,由于內(nèi)外壓差較大,使汽缸承受較大外力,引起水平中分面發(fā)生變形而引起漏汽。

      在以上原因中,焊接應(yīng)力處理不當(dāng)和低壓缸剛性較差是導(dǎo)致低壓缸中分面變形漏汽的主要原因,也是導(dǎo)致5、6段抽汽超溫的直接因素。因此,防止低壓缸的進(jìn)汽泄漏到5、6段抽汽口,是解決運(yùn)行機(jī)組抽汽溫度偏離設(shè)計(jì)值的有效途徑。

      3 改造方案

      對(duì)于已經(jīng)投運(yùn)的機(jī)組,改善低壓缸抽汽溫度偏高有如下方式:

      (1) 打磨中分面;

      (2) 在水平中分面開槽加裝密封鍵;

      (3) 在持環(huán)和汽缸之間添加汽封等設(shè)施。

      但要從根本上解決此問(wèn)題,還需要對(duì)低壓內(nèi)缸進(jìn)行重新設(shè)計(jì)改造。因此,該電廠計(jì)劃在2015年3月和10月,分別對(duì)1、2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)行通流改造,在提高機(jī)組運(yùn)行效率的同時(shí),有效解決低壓缸抽汽超溫問(wèn)題,低壓缸部分具體改造方案如下。

      (1) 保持現(xiàn)有低壓外缸殼體和汽輪機(jī)基礎(chǔ)、內(nèi)缸原支撐方式、汽輪機(jī)各軸承座及轉(zhuǎn)子跨度、高壓閥組、中壓進(jìn)汽閥門等不變。

      (2) 低壓內(nèi)缸采用新型結(jié)構(gòu),采用對(duì)稱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并由原來(lái)的2個(gè)持環(huán)合并成1個(gè)持環(huán),如圖2所示。

      (3) 全部采用T型葉根,減小漏汽損失,如圖3所示。

      (4) 每一級(jí)葉片采用變反動(dòng)度的設(shè)計(jì)原則,提高整個(gè)缸的通流效率。

      (5) 整體圍帶、葉片采用全切削加工,提高葉片強(qiáng)度和抗高溫蠕變性能。

      (6) 對(duì)前4級(jí)動(dòng)、靜葉進(jìn)行優(yōu)化,采用AIBT技術(shù)設(shè)計(jì)全新彎扭葉片。

      (7) 低壓內(nèi)缸采用新型結(jié)構(gòu),更換內(nèi)缸解決5、6號(hào)抽汽超溫問(wèn)題。

      (8) 新型低壓缸采用漸縮的進(jìn)汽流道一種特殊的抽汽腔室,可對(duì)變截面的抽汽口進(jìn)行優(yōu)化。

      (9) 通流部分隔板和圍帶汽封采用鑲片式汽封,齒數(shù)更多,密封性能更好。

      圖2 改造后低壓缸裝配

      圖3 T型葉根動(dòng)、靜葉片

      4 運(yùn)行控制措施

      對(duì)低壓缸通流部分進(jìn)行改造,能夠有效解決抽汽超溫問(wèn)題。在機(jī)組正常運(yùn)行和啟停時(shí),也應(yīng)該采取一系列控制措施,盡量減少低壓內(nèi)缸中分面變形導(dǎo)致的漏汽量擴(kuò)大,避免因超溫帶來(lái)的設(shè)備不安全事故發(fā)生。

      4.1 機(jī)組正常運(yùn)行中的控制措施

      (1) 嚴(yán)密監(jiān)視各抽汽管道壁溫,發(fā)現(xiàn)溫度超過(guò)最高允許值時(shí),應(yīng)及時(shí)采取降負(fù)荷措施。

      (2) 控制好加熱器水位,控制其端差在設(shè)計(jì)值以內(nèi),防止水位過(guò)低造成抽汽流量偏大。

      (3) 高加解列時(shí),適當(dāng)降低負(fù)荷運(yùn)行,防止凝結(jié)水流量過(guò)大造成低加過(guò)負(fù)荷。

      4.2 機(jī)組啟停過(guò)程中的控制措施

      (1) 嚴(yán)密監(jiān)視上、下缸溫差,確保各疏水管道暢通,防止內(nèi)缸中分面漏汽擴(kuò)大。

      (2) 控制好汽溫變化率及缸溫變化率,防止內(nèi)缸中分面發(fā)生變形,造成漏汽量擴(kuò)大。

      (3) 合理使用快冷裝置,嚴(yán)格控制缸溫變化率,防止內(nèi)缸中分面及隔板套結(jié)合面漏汽擴(kuò)大。

      (4) 機(jī)組停運(yùn)后,做好汽水系統(tǒng)隔離措施,嚴(yán)防冷水、冷氣(汽)進(jìn)入汽輪機(jī)。

      (5) 極熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),選擇好沖轉(zhuǎn)參數(shù),嚴(yán)防負(fù)溫差啟動(dòng)造成熱沖擊。

      5 預(yù)期效果

      改造前,低壓缸5段抽汽超溫約40 ℃,6段抽汽超溫高達(dá)60 ℃。對(duì)低壓缸通流部分實(shí)施改造后,在閥門全開工況下,低壓缸效率預(yù)計(jì)可達(dá)90 %,不僅提高了低壓缸效率,還能有效解決5、6段抽汽超溫問(wèn)題,減少運(yùn)行調(diào)整環(huán)節(jié),改善加熱器工作環(huán)境,徹底消除設(shè)備的不安全狀態(tài),使機(jī)組能夠更加安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

      1 沈士一,康 松,龐立云,等.汽輪機(jī)原理[M].北京:中國(guó)電力出版社,1992.

      2 楊凱利,張延峰,邢百俊,等.亞臨界600 MW汽輪機(jī)組五、六段抽汽超溫處理[J].熱力發(fā)電,2009(11).

      3 蔣浦寧,閆 森.600 MW亞臨界汽輪機(jī)通流改造技術(shù)方案[J].上海電力,2014(2).

      2014-10-30。

      劉勇海(1979-),男,助理工程師,主要從事汽輪機(jī)本體及調(diào)速系統(tǒng)檢修工作及研究,email:2008049@qq.com

      趙志勇(1982-),男,工程師,主要從事汽輪機(jī)本體及調(diào)速系統(tǒng)檢修工作及研究。

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