王 軻
(中石化股份天津分公司,天津 300270)
天津石化1#加氫裂化裝置的P301泵于2008年投入使用,泵型號(hào)為TD80-145×12,輸送流體為貧胺液(水、H2S、MDEA),泵入口壓力0.19MPa、泵出口壓力14.4MPa,轉(zhuǎn)數(shù)為2 950r/min,功率為630kW。沖洗方案PLAN11,沖洗由第2級(jí)葉輪室引出,經(jīng)節(jié)流孔板進(jìn)入密封腔。機(jī)械密封的平均使用壽命不超過(guò)2個(gè)月,平均每年要維修6次以上,始終沒(méi)有找到問(wèn)題的根結(jié)所在,維修方面也只能是通過(guò)每次更換機(jī)械密封來(lái)解決,既不能徹底解決問(wèn)題,又不能保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也浪費(fèi)了大量的人力物力。由于泵體結(jié)構(gòu)很復(fù)雜、軸徑較大,所以維修用時(shí)比較長(zhǎng),正常情況下5個(gè)~7個(gè)工人一個(gè)工作日還修不完。從全年統(tǒng)計(jì)看,P301維修工時(shí)是其他泵位的14倍左右。按1年維修6次計(jì)算,每次更換2套機(jī)械密封(該泵是雙支撐泵),1年下來(lái)就需要12套機(jī)械密封,是一項(xiàng)較高的費(fèi)用。該泵屬于大型多級(jí)泵,維修難度大,同時(shí)頻繁的維修會(huì)帶來(lái)不安全隱患。例如,串量大時(shí)會(huì)產(chǎn)生抱軸的現(xiàn)象,大大增加維修難度及維修時(shí)間。如果期間另一臺(tái)泵也出現(xiàn)問(wèn)題,那將造成不可估量的損失。所以,P301泵機(jī)械密封的改造勢(shì)在必行。
P301泵隨機(jī)帶的密封是單彈簧旋轉(zhuǎn)式,機(jī)械密封在靜壓實(shí)驗(yàn)良好,運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)始后就存在滴漏問(wèn)題,大概每分鐘4滴~6滴,而且泄漏量會(huì)逐漸增大,最后形成淌流現(xiàn)象。從更換下來(lái)的機(jī)械密封觀察,發(fā)現(xiàn)密封端面磨損嚴(yán)重,同時(shí)密封圈也有溶脹現(xiàn)象。機(jī)械密封如圖1所示。
圖1 改造前機(jī)械密封
該密封是單彈簧旋轉(zhuǎn)式非平衡型機(jī)械密封。從密封結(jié)構(gòu)上分析如下:
1)單彈簧機(jī)械密封傳動(dòng)力矩不平衡,一般不適用于大于80mm的軸徑。主要是因?yàn)檩S徑大于80mm后,線速度較大,會(huì)影響機(jī)械密封的使用性能。
2)非平衡型機(jī)械密封(指密封流體作用面積大于密封端面的面積)端面上的作用力隨密封流體壓力升高而增大,所以非平衡型機(jī)械密封只適用于低壓的情況,且使用壓力不能超過(guò)1.5MPa。通過(guò)公式(1)可以計(jì)算出P301泵密封腔的壓力,即機(jī)械密封的工作壓力。
式中:P為密封腔壓力,MPa;P出為泵的出口壓力,MPa;Pλ為泵的入口壓力,MPa。
從計(jì)算結(jié)果上看,該機(jī)械密封的工作壓力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非平衡型機(jī)械密封的設(shè)計(jì)使用壓力。所以,該泵機(jī)械密封的選型就存在問(wèn)題。
3)密封端面結(jié)構(gòu)一般可以分為整體結(jié)構(gòu)和鑲嵌結(jié)構(gòu)2種。從設(shè)計(jì)上來(lái)說(shuō),應(yīng)優(yōu)先選用整體式結(jié)構(gòu),以防止鑲嵌結(jié)構(gòu)的應(yīng)力引起密封端面變形,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)械密封失效。
4)大軸徑(75mm以上軸徑)機(jī)械密封,通常情況下優(yōu)先選用彈性元件靜止式結(jié)構(gòu)。
5)貧胺液是一種混合溶劑,對(duì)橡膠制品有一定溶脹型,所以不能采用橡膠類密封圈。
通過(guò)上述分析,該機(jī)械密封從選型以及選材方面都是不合理的,不適用于這種工況條件,所以才會(huì)存在機(jī)械密封使用壽命短、頻繁維修等問(wèn)題。
通過(guò)與密封生產(chǎn)廠家技術(shù)人員多次溝通,最終確定對(duì)該泵位機(jī)械密封升級(jí)的改造方案。如圖2所示。
圖2 改造后機(jī)械密封
1)將原機(jī)械密封的單彈簧旋轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)改為多彈簧型,以確保均衡的傳遞力矩,使機(jī)械密封端面具有良好的追隨性,保證密封端面在工作時(shí)緊密貼合。
2)將原機(jī)械密封單彈簧結(jié)構(gòu)改為多彈簧。這樣,彈簧力可以均勻分布在圓周上的各個(gè)點(diǎn),確保密封端面受力均勻性。
3)將原機(jī)械密封動(dòng)環(huán)鑲嵌結(jié)構(gòu)改為整體式結(jié)構(gòu),以消除鑲嵌式結(jié)構(gòu)密封端面的受力變形與熱應(yīng)力變形,避免因密封端面變形造成機(jī)械密封的泄漏。
4)改變輔助密封圈的材質(zhì),采用聚四氟乙烯密封圈。
5)動(dòng)環(huán)傳動(dòng)方式采用凸耳式傳動(dòng)結(jié)構(gòu),避免在高壓工況條件下因啟動(dòng)瞬間力矩過(guò)大而導(dǎo)致的石墨靜環(huán)出現(xiàn)的碎裂問(wèn)題。
6)將原非平衡型機(jī)械密封改為平衡型,并選擇了合理的平衡系數(shù),確保其工作的穩(wěn)定性。
7)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選擇合理的彈簧比壓及端面比壓,確保整套機(jī)械密封的穩(wěn)定性與使用壽命。
P301泵機(jī)械密封經(jīng)過(guò)2009年升級(jí)改進(jìn)后運(yùn)行一直比較平穩(wěn),平均使用壽命在15個(gè)月~18個(gè)月,合計(jì)達(dá)到15 000h,從根本上解決了原機(jī)械密封使用壽命短、維修頻繁的問(wèn)題。
1)機(jī)械密封結(jié)構(gòu)調(diào)整后,大大延長(zhǎng)了機(jī)械密封的使用壽命,很大程度上節(jié)省了采購(gòu)成本,而且維修的頻率也由以前每年維修4次變?yōu)楝F(xiàn)在的1.5年左右維修1次,大幅度降低了設(shè)備的維護(hù)成本。
2)機(jī)械密封升級(jí)后,很大程度上提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,消除了該泵位長(zhǎng)期存在的隱患。
[1] 顧永泉.機(jī)械密封實(shí)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.
[2] 王汝美.實(shí)用機(jī)械密封技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2006.