高勝利
(山西大學,山西 太原 030013)
CZK300-16.7/0.4/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷供熱凝汽式汽輪發(fā)電機組,高中壓部分采用合缸反流布置,低壓缸采用雙流反向布置,共有七級非調整回熱抽汽,分別供給3臺高壓加熱器、1臺除氧器和3臺低壓加熱器。中低壓連通管從中壓排汽口接出后由一根母管分成兩根支管,到低壓缸進汽處合二為一,進入低壓缸,兩只連通管壓力調節(jié)閥呈倒置形式,安裝于低壓缸進口轉角處。連通管壓力調節(jié)閥處由3個彈簧支架支撐,中壓缸出口轉角處由1個彈簧支架和3個彈簧拉桿形成組合連接。連通管壓力調節(jié)閥通過抗燃油控制,以滿足中壓缸排汽壓力大于0.379MPa,以保證機組安全運行。
1、2號機組自投產以來,1號機組中低壓連通管軸向晃動約8mm、橫向晃動約2mm;2號機組中低壓連通管軸向晃動約4mm、橫向晃動約1mm?;蝿与S著負荷的增減變化,中低壓缸連通管晃動大,使機組連通管法蘭螺栓、三通處焊口、膨脹節(jié)、EH油管道疲勞加劇,油動機與操縱座連接螺栓、油缸緊固螺栓松動,容易造成螺栓疲勞斷裂,焊口和膨脹節(jié)拉裂,管道焊口疲勞,油動機接口及接頭滲油,影響機組安全穩(wěn)定運行。
對連通管壓力調節(jié)閥線性進行測量,連通管壓力調節(jié)閥在閥門開度為27%~100%時,壓力調節(jié)閥沒有節(jié)流;閥門開度在0%~27%內壓力調節(jié)閥才有調節(jié)功能,但閥門調節(jié)流量與閥門開度線性較差。
對于CZK300型亞臨界機組,中低壓連通管設計為“一二一”型式(見圖1、圖2),設計有2個三通、4個彎頭、2個角形調節(jié)閥,連通管各工況下設計壓力損見表1。表1中,THA為熱耗率驗收工況,TRL為銘牌工況。
圖1 中低壓連通管(俯視圖)
圖2 中低壓連通管(主視圖)
實際運行過程對于中低壓連通管壓損按照不同負荷工況進行測定,測量數(shù)據(jù)見表2。
實際測定的連通管壓損遠遠超過設計值,由于連通管壓損超過設計值,再熱壓損對汽輪機熱耗影響約為0.45%,約40kJ/kWh。
表1 連通管各工況下的設計壓損
表2 實際運行中壓損測量數(shù)據(jù)
造成連通管晃動的原因主要有:①連通管設計平衡性較差,膨脹節(jié)補償量不足,運輸用小拉桿未拆除或大拉桿螺母松動;②連通管支架荷載計算有誤,彈簧支架選型不當;③連通管支架彈簧安裝不到位,熱態(tài)時彈簧未在工作位置;④連通管安裝時存在錯口,連通管存在較大安裝應力;⑤連通管法蘭螺栓緊固力矩未達到設計值。
3.2.1 設計方面
通過核算,發(fā)現(xiàn)連通管平衡性較弱,在汽流不穩(wěn)的情況下容易造成連通管晃動;膨脹節(jié)補償量滿足要求;彈簧支架荷載符合要求。膨脹節(jié)支座彈簧設計型號為TH3-117、膨脹節(jié)拉桿彈簧設計型號為TH1-C-211、壓力調節(jié)閥支座彈簧設計型號為TH3-115。對現(xiàn)場安裝彈簧進行核對,與設計型號相符。
3.2.2 安裝方面
(1)對連通管膨脹節(jié)進行檢查,運輸用小拉桿在安裝完成后已拆除,大拉桿螺母無松動且鎖緊。
(2)對連通管支架彈簧、拉桿彈簧安裝位置進行檢查。機組在冷態(tài)時有3個彈簧筒內外鎖定孔錯位約2mm,對偏差彈簧進行調整到鎖定孔同心,消除誤差;核對壓力調節(jié)閥支座彈簧、膨脹節(jié)支座彈簧熱態(tài)安裝高度,發(fā)現(xiàn)右側彈簧高度不符合設計值556mm的要求,偏差在8mm左右,主要由于汽流在“口”型連通管中存在擾動導致左、右側彈簧受力不均。
(3)結合機組檢修對連通管進行檢查,拆除軸向管道法蘭螺栓進行錯口檢查,左側法蘭錯位20mm,右側法蘭錯位5mm,對左側錯位管道重新安裝,消除法蘭錯位。
(4)使用力矩扳手檢查連通管法蘭螺栓,符合設計要求。
對1號機組連通管支座彈簧進行調整,消除左側連通管錯口后,在機組啟動后檢查連通管晃動情況,軸向晃動約5mm,橫向晃動約2mm,通過對現(xiàn)連通管的調整,雖然晃動情況有所改善,但未消除,故需要對現(xiàn)連通管進行改造,以徹底解決連通管晃動大及壓損較大的問題。
雖然1號機組連通管晃動略有改善,但仍然存在連通管晃動及連通管壓損超標的問題。特提出對連通管進行改造,將現(xiàn)有連通管改造成單管型式,彎頭采用熱壓彎頭。
現(xiàn)有單連通管300MW供熱機組,連通管壓力調節(jié)閥安裝位置有以下幾種:在水平管道上、在中壓缸出口垂直管道上、在低壓缸進汽口處等。300MW機組連通管壓力調節(jié)閥由主機抗燃油進行調節(jié),無電動調節(jié)方式的運行經(jīng)驗,但有200MW機組采用電動調節(jié)蝶閥的經(jīng)驗。
4.1.1 連通管壓力調節(jié)閥控制方式的確定
對于連通管壓力調節(jié)閥工作環(huán)境及狀態(tài)進行分析,對此閥不要求實現(xiàn)快關功能,但必須保證低壓缸最低冷卻流量122t/h。由于使用抗燃油控制的壓力調節(jié)閥存在油缸抖動的情況,造成抗燃油接頭滲油或油缸滲油的現(xiàn)象,因此建議采用電動調節(jié)蝶閥。
4.1.2 連通管壓力調節(jié)閥安裝位置的確定
連通管壓力調節(jié)閥安裝在水平管道上(如圖3(a)所示)時,由于液動閥門重量約5.5t,需要設計支架以承擔閥門重量,此方案已在多家300MW供熱汽輪機機組中實施,但運行中發(fā)現(xiàn)油缸存在抖動現(xiàn)象。
連通管壓力調節(jié)閥安裝在中壓缸排汽口處或中壓缸排汽垂直管道上,此方案可以不設計支架,減小了壓力調節(jié)閥的抖動情況,部分電廠已對布置在水平管道上的壓力調節(jié)閥進行了改造,將其布置在中壓缸出口的垂直管道上。
通過調研分析,連通管壓力調節(jié)閥布置在水平管道上將需要增加支架,并且存在抖動現(xiàn)象,就現(xiàn)運行機組而言,將連通管壓力調節(jié)閥布置在垂直管道上的方案可使連通管振動較小,滿足機組安全穩(wěn)定運行要求。
通過調研及理論核算,連通管改造方案確定為單管方式,壓力調節(jié)閥布置于低壓缸進口處(如圖3(b)所示)。閥門采用電動調節(jié)蝶閥,彎頭采用熱壓彎頭,以降低連通管壓損,提高機組經(jīng)濟性。
圖3 改造后中低壓連通管
連通管改造方案確定后,對連通管進行核算,電動調節(jié)閥在全開狀態(tài)壓損為0.5%,管道壓損約2.5%,連通管設計壓損約3%。預計降低機組熱耗約60kJ/kWh。
經(jīng)過對CZK300型汽輪機“一二一”型式連通管在不改變結構的情況下進行調整,未徹底解決連通管晃動的前提下,確定連通管改造方案,同時對壓力調節(jié)閥布置位置的對機組的實際影響進行調研分析,確定了本機組連通管改造方案,預計降低機組熱耗約60kJ/kWh,具體數(shù)據(jù)待改造后進行測定。
[1]郭延秋.大型火電機組檢修適用技術叢書[M].北京:中國電力出版社,2003.
[2]吳季蘭.汽輪機設備及系統(tǒng)[M].第2版.北京:中國電力出版社,2006.